楊 帆
(東北特鋼集團北滿特殊鋼有限公司, 黑龍江 齊齊哈爾 161041)
目前國內各鋼鐵廠大量采用轉爐進行鋼水冶煉,轉爐煉鋼效率高、成本低、見效快,轉爐煤氣屬于二次能源范疇,它是發熱值較高、無公害的能源。由于能源供應日趨緊張和對環保的要求越來越高,所以轉爐煤氣的回收已經受到人們的重視。為了發展生產,利用二次能源和解決環境污染,因此,國內外各鋼鐵企業非常重視轉爐煤氣回收。特別是能源緊缺的中國,更是千方百計地設法提高轉爐煤氣回收效率,節約一次能源。現東北特鋼集團北滿特殊鋼有限責任公司(以下簡稱北滿特鋼)新建一座80tVOD爐、一座80tLF爐及相應的公輔設施,年產鋼水能力83萬t。煉鋼過程伴隨著副產大量轉爐煤氣,由于轉爐煤氣的發生和煤氣的使用在時間上存在著極大的不平衡性,為此,需設置煤氣儲配站,用以調節煤氣供需不平衡及升壓的需要。新建30000m3煤氣柜一座,采用橡膠膜密封型干式氣柜,煤氣儲配各設施按t鋼回收煤氣90m3進行設計。煤氣儲配站內設有煤氣柜、電除塵器、煤氣加壓站。新建煤氣柜調試后正式投入運行,而運行后煤氣t鋼回收能力僅為39m3,與設計要求相差很大,回收率極低,每天有近5萬元的煤氣資源被白白扔掉。因此,提高轉爐煤氣回收效率,是北滿特鋼面臨的新課題。
實現轉爐煤氣回收達到設計要求必須解決3個主要技術難題。
(1)解決轉爐煤氣輸出壓力的問題
轉爐煤氣經過增壓機加壓后輸送到煤氣柜,由煤氣再向管網輸送時,最終輸送點壓力小于管網壓力,需對鼓風機、加壓機設備進行相應的改進,增大設備自身能力。
(2)解決轉爐煤氣入網點的問題
轉爐煤氣輸出后在進入煤氣總管網前有4個用點,造成轉爐煤氣大量泄壓后,輸出點壓力小于管網壓力,所以必需解決管道阻力損失過大問題。
(3)需完成回收參數的調整
原設計轉爐煤氣回收一氧化炭含量35%,經與行業專家論證,一氧化炭回收參數還有調整的空間,需解決通過調整設計參數,來達到煤氣回收的最大量。
來自旋風脫水器的轉爐煙氣→鼓風機→三通切換閥→水封逆止閥→U形水封→轉爐煤氣柜→輸出管網→管網入網點。
(1)為了節能,采用變頻調速,風機高、低速與轉爐傾動連鎖,設有自動和手動兩種操作方式,風機可在風機房操作,也可在爐前操作室操作,確保安全生產。風機檢修與煉鋼轉爐檢修同步,即一個爐役檢修一次。
(2)在爐前操作室和風機房操作室均能監控風機、風機后三通閥和水封閥的操作情況。
(3)煙氣中微量氧和一氧化碳成分連續自動分析和自動控制。當煙氣中氧的質量分數大于2%時,能自動發生報警信號,同時自動切換三通閥進行放散,當煙氣中氧的質量分數小于2%、w(CO)大于35%時,自動切換三通閥回收煤氣。
(4)鼓風機葉片、三通閥、水封逆止閥均設有沖水裝置,自動和手動操作。
(5)煤氣回收和放散與工藝操作連鎖,三通切換閥的轉換與放散管吹掃、閥的沖水、燃燒裝置點火及氣柜等進行連鎖。
(6)風機出口管道設取樣裝置,對放散煙氣及回收的轉爐煤氣進行分析,確保放散煙氣含塵量達標。
1.3.1轉爐煤氣輸出壓力的問題
(1)原因分析
輸出工藝選用D300型轉爐煤氣加壓機兩臺,一用一備。D300型轉爐煤氣加壓機主要技術規格:進口流量18 000m3/h;介質密度1.368kg/Nm3;進口壓力1.0~2.0kPa;出口壓力14~15kPa;電機功率110kW;電機電壓380V。
而轉爐煤氣輸出入網點的壓力為13~15kPa,考慮沿程阻力損失后,輸出壓力與管網壓力基本相當,故造成煤氣輸出受阻,大量煤氣放散而無法回收利用。
(2)采取措施
新購置了兩臺出口壓力20kPa的煤氣加壓機,對原有加壓機進行了替換,使煤氣加壓機能力加大,在克服沿程阻力損失的情況下,保證了輸送壓力大于管網壓力。
1.3.2 轉爐煤氣入網點的問題
(1)原因分析
技術人員系統分析,對原設計方案參數進行論證,發現原設計上存在一定缺陷和不足。原設計為轉爐煤氣輸出后在進入煤氣總管網前有4個用點供北興公司冶煉使用,造成轉爐煤氣大量泄壓后,再向總管網輸出煤氣,輸出壓力遠遠低于以高爐摻混為主的總管網煤氣壓力。經分析當時轉爐煤氣輸出的煤氣僅限于供北興冶煉使用,無法實現向總管網輸送轉爐煤氣的目的。
(2)采取措施
技術人員跳出了原設計的誤區,將轉爐煤氣入網點與北興公司斷開,向煤氣壓力較低而急需高熱值燃氣的鍛鋼公司輸送。經過近一個月的緊急設計與施工,完成了新輸送管路的敷設與對接。大大減少輸送管路上的沿程阻力損失。
1.3.3 轉爐回收煤氣參數的調整問題
(1)原因分析
目前北滿特鋼已基本取消發生爐煤氣,利用天然氣與高爐煤氣摻混代替原有的發生爐煤氣,另新建了一臺30t/h的燃氣鍋爐,對煤氣回收量的需求加大。轉爐煤氣回收原設計一氧化炭質量分數35%,經與行業專家論證,一氧化炭回收參數還有調整的空間,通過調整設計參數,來達到煤氣回收的最大量。
(2)采取措施
公司聘請北京國金恒信管理體系認證公司的節能專家李博士,指導轉爐煤氣回收一氧化炭參數的調整,一氧化炭質量分數由35%調到20%。提高轉爐煤氣回收率,在煤氣回收已達到設計要求的情況下,t鋼回收量由95m3提高至110m3。
通過對轉爐煤氣輸出壓力及煤氣入網點的問題采取改進措施,使轉爐煤氣鋼回收能力從39m3提高到95m3,達到了設計要求。通過對轉爐回收煤氣參數的調整,使轉爐煤氣鋼回收能力從95m3提高到110m3,回收資源成本計算如下。
(1)彌補原設計缺陷不足帶來的經濟效益。通過彌補原設計缺陷,轉爐煤氣鋼回收能力從39m3提高到95m3,t鋼回收煤氣增加了56m3,2013年全年北滿特鋼轉爐產鋼568 239t,全年多回收轉爐煤氣31821km3,每千立方米轉爐煤氣價格為
360元。全年創效1 145萬元。
(2)通過對轉爐回收煤氣參數的調整,帶來的經濟效益。通過對轉爐回收煤氣參數的調整,使轉爐煤氣鋼回收能力從95m3提高到110m3。噸鋼回收煤氣增加了15m3,同時解決了煤氣質量高品低用的現象,該項措施于2013年11月份實施,根據2014年計劃產量,預計2014年多回收煤氣12 300km3,每千立方米轉爐煤氣價格為360元,預計全年創效443萬元。
經過對轉爐煤氣回收能力不足的原因分析及改進措施,對轉爐煤氣回收設計方案提出改進,彌補設計缺陷,使轉煤氣回收利用率達100%。優化了用能結構,實現了資源回收綜合利用,實現了轉爐煤氣全部回收利用。該項措施的實施,年節約資金1 588萬元,同時為企業全面實現清潔能源提供了有力的保障。