王巖 大慶油田采油三廠
沉降罐雙弧穿孔配水工藝模擬
王巖 大慶油田采油三廠
以常規2 000 m3一次污水沉降罐CAD圖紙為基礎,應用Gambit軟件建立起全罐物理模型,給定不同運行工況下的運行參數,即可對建立的數學模型進行離散求解,得到沉降罐內不同工況下的流動特性。通過模擬沉降罐內污水流動規律,發現同一高度處的取樣點之間流速存在較大差異,喇叭口配水工藝條件下明顯存在配水不均勻的情況。針對污水處理難度不斷增大的問題,可改變沉降罐進出水口結構,立足已建站所改造,開展結構改造后的現場試驗,以驗證改進結構的實際效果。
沉降罐;喇叭口;雙弧穿孔管;流速
隨著油田三次采油的深入開展,采出水特性發生變化,含油污水處理難度增大,沉降段處理效率降低。經現場調研,薩北開發區普通、聚合物污水站來水平均含油量274.3 mg/L,在停留時間滿足規范要求的條件下,一次沉降罐出水平均含油量139.1 mg/L,平均處理效率僅為50.6%,與規范中要求的一次沉降罐80%除油效率存在較大差距。
以常規2 000 m3一次污水沉降罐CAD圖紙為基礎,應用Gambit軟件建立起全罐物理模型,進行網格劃分后,將建立起來的數學模型離散化,即用一組有限個離散的點,代替原來的連續空間。給定不同運行工況下的運行參數,即可對建立的數學模型進行離散求解,通過對求解結果數據的分析,得到沉降罐內不同工況下的流動特性。
2.1計算點的選取
設定沉降罐入口流速為0.1 m/s,流體黏度為1.8 mPa·s。在同一支管上3個入口的不同位置分別建立34條垂線,每條垂線自上而下均勻地取20個點,對沉降罐內部不同位置的速度值進行計算分析。
2.2 計算結果
罐體3 m高處為集水管的上方,11 m高處為配水管的下方,配水管和集水管之間是沉降罐發揮沉降分離作用的重要部分,因此將對流體在沉降段的速度分布做重點分析。
同一高度處低流速區較高流速區平均值低35.3%,說明喇叭口配水工藝存在罐內介質流速不均勻的問題,導致高流速區實際沉降時間縮短,影響處理效率。
2.3 配液管結構優化
參考直管穿孔管配水工藝,將沉降罐配液管的進液形式改為雙弧形穿孔管。改進方式如下:布置兩圈成同心圓的穿孔管進行配液,每個圓周上的配液管由四段弧形配液管組成。配液入口總面積與喇叭口模型相同,共設計了48個配液入口。
設定運行條件為水相黏度1.3 mPa·s,油滴粒徑37.5 μm,沉降時間8 h,在喇叭口、直管穿孔管、雙弧穿孔管配水工藝條件下,模擬罐內介質的流動軌跡。
雙弧穿孔配水工藝模型沉降罐內的跡線疏密均勻,跡線上方距離沉降罐液面有一段距離,說明“雙弧”模型沉降罐入口進液對其上方的油層擾動較輕,有利于油層的積累形成。在沉降段跡線平直,液滴向下流動平穩,流場穩定,有利于油水分離。與喇叭口及直管穿孔管模型罐內介質流動軌跡圖相比,“雙弧”模型流場最穩定且有規律。
雙弧穿孔配水工藝與喇叭口配水工藝相比,8 h水中含油的處理效率可由57.1%提高至62.9%。選擇現場某站的原水進行靜態沉降試驗,在黏度、沉降時間相同的條件下,污水的除油效率為65.74%。雙弧配水工藝的模擬結果與靜沉的除油效率已經相當接近。
通過模擬沉降罐內污水流動規律,發現同一高度處的取樣點之間流速存在較大差異,喇叭口配水工藝條件下明顯存在配水不均勻的情況。
針對污水處理難度不斷增大的問題,可改變沉降罐進出水口結構,立足已建站所改造,開展結構改造后的現場試驗,以驗證改進結構的實際效果。
(欄目主持楊軍)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.5.016