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基于三相四橋臂的永磁容錯電機控制系統(tǒng)研究

2014-03-12 09:22:30穆曉敬郝振洋黃義紅
微特電機 2014年11期
關鍵詞:故障

穆曉敬,郝振洋,黃義紅

(南京航空航天大學,南京210016)

0 引 言

多電及全電飛機的快速發(fā)展,要求航空用電力作動系統(tǒng)具備更高的可靠性[1],同時要求故障前后系統(tǒng)的輸出性能不變。1995 年B. C. Mecrow 教授提出了永磁容錯電機的概念,該電機采用集中式繞組,并采用大電感設計,因此具備很強的故障隔離和短路電流抑制能力[1],可見永磁容錯電機結(jié)合一定的容錯算法,即可實現(xiàn)電機驅(qū)動系統(tǒng)的高可靠性控制和高性能輸出。

D.Howe 教授在文獻[2]和文獻[3]中提出了最優(yōu)轉(zhuǎn)矩控制算法,該算法可以實現(xiàn)故障態(tài)時系統(tǒng)輸出穩(wěn)定的電磁轉(zhuǎn)矩,實現(xiàn)容錯控制,但是其采用H橋拓撲來驅(qū)動每相電機繞組,功率管的數(shù)目較多,故障率增加。

本文采用兩套三相四橋臂逆變器控制一臺雙繞組永磁容錯電機。針對三相四橋臂逆變器的容錯控制,文獻[4]中提出了電流滯環(huán)控制、直接轉(zhuǎn)矩控制和dq0 坐標系下的PI 控制;文獻[5]中提出了具有一定容錯能力的矢量控制。以上算法均實現(xiàn)了PMSM 的斷路故障容錯控制,并給出仿真結(jié)果,但是對短路容錯并未分析。本文采用電流解耦的方法,提出了恒iq,id控制算法,對系統(tǒng)中的短路、斷路故障進行容錯控制,實現(xiàn)故障前后系統(tǒng)的輸出性能基本不變,即功率和轉(zhuǎn)速不變,并使得故障態(tài)轉(zhuǎn)矩脈動最小化輸出。最后通過對一臺3 kW 的永磁容錯電機進行了MATLAB 仿真,證明了該控制策略的正確性和可行性。

1 基于三相四橋臂的永磁容錯電機控制系統(tǒng)

雙繞組永磁容錯電機采用兩套三相四橋臂逆變器進行控制,每套逆變器控制的電機繞組星型連接,其中性點連接到對應逆變器的第四橋臂中點,如圖1 所示。當系統(tǒng)正常運行時,第四橋臂不投入運行[6],兩套逆變器作傳統(tǒng)的三相逆變器工作。當發(fā)生一相繞組斷路故障時,該相繞組電流為0;當發(fā)生一相功率管斷路故障時,該相繞組電流為半波電流[7],因此通過實時采樣繞組電流即可對一相斷路故障進行故障辨識。當發(fā)生一相繞組短路故障時,繞組中心點電位(UN1、UN2)發(fā)生畸變,不再是0.33Udc或0.67Udc,而變成0 或Udc,通過實時監(jiān)測該點電壓即可實現(xiàn)繞組短路故障辨識;當發(fā)生一相功率管短路故障時,會發(fā)生功率管直通現(xiàn)象,因此通過實時監(jiān)測功率管直通故障信號即可辨識功率管的短路故障。當發(fā)生一相斷路故障及繞組短路故障時,將切除故障相,即封鎖故障相功率管的驅(qū)動信號,同時將第四橋臂投入運行,并切換容錯控制算法,實現(xiàn)故障前后系統(tǒng)的輸出性能不變。當發(fā)生一相下(上)功率管短路故障時,將故障所在相逆變器的下(上)三管同時開通,從而使其控制的三相繞組短接,輸出的電磁轉(zhuǎn)矩為零,即切除故障所在相逆變器。可見,通過實時監(jiān)測繞組電流及中心點電壓即可實現(xiàn)系統(tǒng)的故障辨識。

圖1 控制系統(tǒng)

電機正常運行時,系統(tǒng)輸出恒定的電磁轉(zhuǎn)矩;當故障發(fā)生時,定子電流中出現(xiàn)零軸分量。為了給零軸電流提供電流回路,根據(jù)中線電流與零軸電流的關系:

式中:in為中線電流,i0為定子電流的零軸分量,可見故障后需要將三相繞組的中性點連接到第四橋臂的中點,為中線電流提供回路。

2 恒iq,id 控制

永磁容錯電機在dq0 坐標下的電磁轉(zhuǎn)矩[8]:

式中:p 為極對數(shù);ψf為永磁體磁鏈幅值;Ld,Lq為交直軸等效電感。因為缺相產(chǎn)生周期性的轉(zhuǎn)矩脈動,短路產(chǎn)生更大的轉(zhuǎn)矩脈動,為了保持故障前后系統(tǒng)的輸出性能不變,從式(2)可以看出,保持故障前后定子電流具有相同的交直軸分量iq,id,即可實現(xiàn)故障前后系統(tǒng)具有相同的輸出性能。根據(jù)Park 和Clarke 變換,得[9]:

本文采用id=0 控制,將id=0 代入式(2)可得:

結(jié)合式(3)和式(4),可得正常態(tài)時一套逆變器的電流給定:

以A 相故障為例,分別將斷路故障時ia=0 和短路故障時ia的短路電流限制值代入式(3),可得故障后剩余的兩相電流:

結(jié)合式(4)和式(6)可得故障態(tài)時一套逆變器的電流給定:

式中:Tgiven為給定的電磁轉(zhuǎn)矩。可以看出,一相斷路故障后,正常相電流為故障前的倍,相位改變了

本文采用恒iq,id控制算法,可以實現(xiàn)一相斷路故障及繞組短路故障后,系統(tǒng)的輸出性能基本不變,實現(xiàn)容錯性能。采用兩套三相四橋臂逆變器控制雙繞組永磁容錯電機,控制框圖如圖2 所示。

圖2 系統(tǒng)控制框圖

當發(fā)生斷路故障時,由于每套逆變器輸出額定功率的50%,因此,故障相所在逆變器控制的繞組電流變?yōu)樵瓉淼谋叮谒臉虮垭娏髯優(yōu)槔@組額定電流的3 倍,增加了功率管的電流應力。因此,本文采用不均衡功率控制方式,每套逆變器輸出的額定功率不再相等,即為故障相所在逆變器輸出額定功率的0.37 倍,非故障所在相逆變器輸出額定功率的0.63 倍,從而保證雙繞組永磁容錯電機的各相繞組電流基本一致,限制在1.5 倍的額定電流以內(nèi)。由于電機驅(qū)動系統(tǒng)按照1.5 倍的額定功率進行設計,因此在故障態(tài)時系統(tǒng)可以穩(wěn)定運行。

3 仿真及結(jié)果分析

為驗證上述控制方法,對一臺3 kW 的雙繞組永磁容錯電機及其控制系統(tǒng)進行了仿真,仿真模型如圖3 所示。仿真參數(shù):額定轉(zhuǎn)速3 000 r/min,額定轉(zhuǎn)矩10 N·m。以A 相故障為例,系統(tǒng)故障發(fā)生在0.03 s。

圖3 系統(tǒng)仿真模型

3.1 一相斷路故障

由于繞組斷路或功率管斷路故障發(fā)生時,均采取封鎖故障相橋臂驅(qū)動信號的方式,將故障相從系統(tǒng)中切除,故障相切除后系統(tǒng)拓撲一致,控制方式也一致,因此僅對繞組斷路故障進行分析。

A 相斷路故障時,各相繞組的電流波形如圖4(a)所示,其中ib1,ic1的幅值和相位變化用來補償缺相產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩脈動。圖4(b)為故障所在相逆變器控制的電機繞組定子電流的交直軸分量,可以看出故障后直軸電流不變,交軸電流恒定,交軸電流幅值根據(jù)電磁轉(zhuǎn)矩成比例變化。圖4(c)為故障前后的電磁轉(zhuǎn)矩波形Te和兩套逆變器分別輸出的電磁轉(zhuǎn)矩波形Te1,Te2。圖4(d)為故障前后的轉(zhuǎn)速波形。可見故障前后,系統(tǒng)的輸出功率和轉(zhuǎn)速保持不變,同時故障態(tài)時輸出的轉(zhuǎn)矩脈動最小化,實現(xiàn)了系統(tǒng)的容錯控制。

圖4 A 相斷路故障時的輸出性能波形

3.2 一相繞組短路故障

當發(fā)生A 相繞組短路故障時,故障后各相繞組的電流波形如圖5(a),5(b)所示,由于永磁容錯電機的大電感設計,A 相繞組電流被限制在電機的短路電流抑制值,同時非故障相電流發(fā)生畸變補償短路故障產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩脈動。圖5(c)為故障相逆變器定子電流的交直軸分量,圖5(d)為電磁轉(zhuǎn)矩波形,圖5(e)為轉(zhuǎn)速波形。可見故障前后,系統(tǒng)的輸出功率和轉(zhuǎn)速保持不變,實現(xiàn)了系統(tǒng)的容錯性能。

圖5 A 相繞組短路故障時的輸出性能波形

3.3 一相功率管短路故障

系統(tǒng)發(fā)生功率管短路故障后,經(jīng)過0.17 s 達到新的穩(wěn)態(tài)。圖6(a)、圖6(b)為電流波形,非故障相所在逆變器的電流增大一倍,補償缺失相的電磁轉(zhuǎn)矩。圖6(c)為電磁轉(zhuǎn)矩波形,可以看出,當一套逆變器的三相繞組短接之后,該逆變器輸出的電磁轉(zhuǎn)矩為0,如圖中Te1所示,另一套逆變器輸出的電磁轉(zhuǎn)矩為給定轉(zhuǎn)矩。圖6(d)為轉(zhuǎn)速波形,由此可見,故障后經(jīng)過0.17 s 的動態(tài)響應過程,系統(tǒng)達到穩(wěn)態(tài),輸出功率和轉(zhuǎn)速性能保持不變。

圖6 A 相功率管短路故障時的輸出性能波形

4 結(jié) 語

針對三相四橋臂逆變器,通過電流解耦控制,提出了恒iq,id控制算法。對一臺3 kW 的電機及其控制系統(tǒng)中的一相故障(包括斷路故障和繞組短路故障)進行了仿真分析,利用恒iq,id控制算法,可使系統(tǒng)在故障前后輸出額定的轉(zhuǎn)矩(額定功率)和轉(zhuǎn)速不變,而故障態(tài)轉(zhuǎn)矩脈動最小化輸出,實現(xiàn)了高性能的容錯控制。

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