宋 勇 高志華
(神華廣東國華粵電臺山發電有限公司,廣東省臺山市,529228)
自從2001年美國加州大面積停電后,國內各電網公司大力研究電網大面積停電后 “黑啟動”技術。因電網大面積停電后,發電機組,尤其是火力發電機組,在沒有任何外來電源的條件下進行 “黑啟動”,非常困難。采取技術應對措施,在電網大面積停電事故發生時能保留部分電源點,避免出現被迫實施 “黑啟動”的被動局面。通過保存下來、隨時能向外供電的發電機組,以星火燎原之勢,使電網恢復供電,以使因停電造成的損失降到最低。
FCB是指火電機組在電網或線路出現故障,而機組本身運行正常的情況下,機組主變出線高壓側開關跳閘,不聯跳汽輪機和鍋爐,汽輪機保持3000r/min,鍋爐快速減少燃料量,高、低壓旁路(簡稱高旁、低旁)快速開啟,實現機組僅帶從發電機和主變之間引出的廠用電的 “孤島運行”。火電機組的FCB (Fast Cut Back)功能,正是為了應對 “黑啟動”這一局面的一項重要技術。
根據廣東電網 《基于大型火電機組FCB 技術的防止大面積停電電網自愈理論研究與實踐》工作規劃,由廣東省電力調度控制中心牽頭,國華臺電和廣東電科院共同研究,選取國華臺山電廠6 號1000 MW 機組為試點,通過技術改造和反復試驗,實現了國華臺山電廠在生產期改造具有FCB 功能的國內首臺百萬機組的圓滿成功,其成為廣東電網名副其實的 “黑啟動”電源點。
國華臺山電廠1000 MW 汽輪機為上汽公司引進西門子技術體系生產的產品,型號為N1000/26.25/600/600,高中壓聯合啟動、超超臨界、一次中間再熱、單軸、雙背壓、四缸四排汽。汽輪機采用定-滑-定運行方式。
旁路系統配置了100% BMCR 容量高壓旁路(由4×25%BMCR 閥組成),該旁路替代過熱器安全閥,作為主汽壓力調節閥,俗稱 “三用閥”系統。低壓旁路容量為65% BMCR,由2×32.5%BMCR 閥組成,另配100%再熱器安全閥。給水系統配置2×50%容量的汽動給水泵組,采用雙列高加,每列高加各設有給水大旁路。凝結水系統配置3×50%容量凝結水泵,正常運行兩運一備。2 號高加汽源來自低溫再熱汽母管,其他加熱器汽源來自汽輪機各段抽汽。除氧器正常由4段抽汽供汽,還有來自輔汽的汽源做備用。給水泵汽輪機汽源也由4段抽汽提供,另有輔汽蒸汽作為備用及啟動用汽源,輔助蒸汽汽源則由一期輔汽、7號機輔汽及該機冷再、四抽多路構成,正常運行由6、7號機的冷再汽源經調節閥減壓后提供。
FCB由電網線路側根據故障情況發信號至安穩裝置。安穩裝置收到指令后,發指令跳開6號主變高壓側開關5041及5042。同時,發指令到發變組保護系統閉鎖,發電機出口斷路器806 開關跳閘。同時,發FCB 動作信號至汽輪機、鍋爐的熱控DCS 系統,啟動機、爐的FCB 動作過程。5041、5042開關跳開與系統解列后,發變組繼續運行,并經2臺高壓廠用變壓器繼續帶約35 MW的廠用電負荷,鍋爐側保留3臺磨煤機快減熱負荷至47%左右,高、低壓旁路快開泄掉慣性能量后投入自動,按設定壓力調節維持主、再熱蒸汽壓力,汽輪機則由負荷控制模式切換為轉速控制模式,DEH 通過汽輪機調門控制汽輪機轉速,使轉速維持在3000r/min。最終機組穩定在發電機僅帶自身廠用電的 “孤島”運行方式,等待向系統送電或通過5042開關與系統重新并列。國華臺山電廠6號機接線如圖1所示。
具有大容量的旁路系統是工質能量平衡的基本途徑,是FCB成功的先決條件。旁路可視作一個減溫減壓器,其控制功能和性能是FCB 成功的關鍵。FCB動作后汽輪機調門快關時,旁路通過快開功能以與汽輪機快關相當的速度打開高、低旁路,取代汽輪機的蒸汽通道,鍋爐帶旁路運行,保證鍋爐出口蒸汽形成通路而不超壓。在汽壓恢復后,控制汽壓和氣溫,滿足機組的運行要求。高旁控制主汽壓力,其配備的由主給水管道輸送來的減溫水,控制高旁的出口氣溫。另外,設計上高旁還要替代過熱器安全閥,即使當高旁投入而減溫水未投入時,高旁仍需投入運行,高旁閥后至再熱器入口管道按此進行管材選擇及強度核算,高旁閥后管道設計溫度525℃,材料為ASTM A691Cr2-1/4CrCL22。從再熱汽母管直接引至凝汽器的低壓旁路,控制中壓缸進汽壓力,其配備來自凝結水母管的減溫水,以控制低旁的出口氣溫。
旁路運行時,大部分蒸汽通過低旁在凝汽器內冷卻后,形成工質循環鏈。此外,還有小汽輪機、除氧器、2號高加使用冷段蒸汽并回收,在鍋爐滿負荷時甩負荷 (FCB)工況下,將有609t/h 蒸汽通過再熱安全門排入大氣。需要2臺500m3/h的凝結水輸送泵同時啟動,向系統補水,方能維持工質循環鏈。
要實現鍋爐滿負荷時甩負荷 (FCB)工況,除了旁路系統按鍋爐的要求配置外,主汽、再熱及旁路蒸汽系統、輔助蒸汽系統、凝結水系統、抽汽系統、高加疏水系統中的設備參數、容量及管道材料選用、管徑,比一般工程要求高,特別是要求系統中的閥門控制應靈敏、開關速度快,以適應FCB劇烈工況擾動的要求。
從汽輪機系統角度,FCB 動作后若要保證鍋爐工況穩定,就必須保證給水供給穩定,并維持足夠的熱量,以避免因鍋爐流量不足而跳閘,或因工質在鍋爐加熱不夠帶來的金屬溫度劇降,甚至產生水沖擊。
FCB動作后,由于汽輪機負荷驟降至僅帶廠用電負荷,汽輪機調門會關至很小開度。這時,為防止汽輪機水沖擊,將會切除汽輪機本體的各部分抽汽,從而使各級加熱器、除氧器失去熱源,鍋爐的給水溫度大幅下降。另外,給水泵汽輪機汽源由4段抽汽供汽也將失去,從而使進入鍋爐的給水失去動力。
經過反復論證、試驗,針對國華臺山電廠的加熱量、除氧器、給水泵汽輪機氣源、輔助蒸汽系統,采取了相應的措施,具體如下。
3.2.1 加熱器
由于2號高加汽源來自于冷再母管,由于有高旁作用,冷再蒸汽仍然富足。在FCB 動作時,2號高加不需切除汽源,繼續保持運行,既能起到回收冷再工質及熱量,減少冷再壓力溫升,避免對高壓缸葉片的損害作用,又加熱了給水,減少了鍋爐進水的溫降。設計上2號高加雙列布置,設計參數按高壓旁路閥后設計壓力7.53MPa,溫度425℃,材料為12Cr1MoVG。2號高加疏水由正常逐級自流管道切換至事故疏水管道,引至凝汽器。為防止高旁開啟后,冷再溫度劇烈上升而造成2號高加過負荷損壞,從邏輯上設計FCB 觸發后,2 號高加進汽電動門自動關小至10%開度。2號高加邏輯變更如圖2所示。

圖2 2號高加邏輯變更圖
由于汽輪機甩負荷的劇烈工況變化,不可避免地對加熱器水位產生大幅擾動,水位高至保護值時,原邏輯中加熱器水側泄漏保護將會把加熱器切至旁路,這將使加熱器恢復運行操作復雜化。因此FCB動作時,不必將加熱器水側切旁路,在邏輯上也增加了FCB 啟動時閉鎖加熱器切旁路邏輯。同時,增加FCB 啟動后,預開加熱器危急疏水門15%開度的邏輯,減少FCB對加熱器水位的擾動。
3.2.2 除氧器
除氧器采用上海動力設備有限公司生產的GC-3250/GS-350型一體化除氧器,水箱有效容積350m3,可滿足機組BMCR 工況6.7 min的給水量,滿足機組TRL 工況7.1 min的給水量。在機組FCB工況下,除氧器水位會發生劇烈波動,除氧器加熱4段抽汽蒸汽立即失去供應,導致除氧器壓力劇減而發生汽化,有可能引起汽動前置泵汽蝕。但是,可以通過從主蒸汽系統—高壓旁路—再熱冷段管道—輔助蒸汽聯箱—除氧器的緊急汽源的設置,維持除氧器壓力穩定;也可以通過對除氧器最低水位設置,以及對3臺凝結水泵、凝結水補給水泵的快速啟動,維持除氧器水位,不會導致除氧器斷水及給水溫度急劇變化,也不會導致因除氧器壓力急劇降低而引起的給水泵組汽蝕。在鍋爐滿負荷時甩負荷 (FCB)工況下,除氧器溫升不受限制,由此計算除氧器緊急汽源量為492t/h (按溫升120℃計算)。為簡化系統,不再從冷段單獨引一路到除氧器,而是考慮此工況下冷段蒸汽經減壓后先到輔助蒸汽聯箱,然后由輔助蒸汽聯箱到除氧器。在進行除氧器招標時已考慮此工況,在除氧器技術協議中規定安全閥采用進口產品,每臺除氧器設置4 個彈簧全啟式安全閥,總排汽量約為720t/h。為了滿足鍋爐滿負荷時甩負荷 (FCB)工況下除氧器加熱用汽進汽量,輔助蒸汽聯箱至除氧器的管道加大為?820mm×16mm。
附后氧器加熱汽源邏輯變更如圖3所示。除氧器控制邏輯變更如下:自動開輔汽至除氧器關斷門;如果輔汽壓力高于除氧器壓力,則將輔汽至除氧器調節閥設定10%開度 (試驗所得數值)后切手動。

圖3 除氧器加熱汽源邏輯變更圖
3.2.3 給水泵汽輪機汽源
正常運行時,汽動給水泵的汽源取自汽輪機4級抽汽,主汽輪機甩負荷后,抽汽壓力迅速跌落,必須迅速將其切換自輔助蒸汽聯箱供汽。該機組由于高壓旁路的快速開啟,作為備用汽源的冷段蒸汽依然存在。在汽源切換期間要滿足2方面要求:一是,鍋爐煤水比的不平衡在允許范圍內,即氣溫不超溫;二是,保持鍋爐水動力的穩定,即滿足鍋爐水冷壁最小循環流量要求,水冷壁出口溫度控制在允許范圍內。
為滿足鍋爐滿負荷時甩負荷 (FCB)工況下給水泵汽輪機進汽量,輔助蒸汽聯箱至給水泵汽輪機的母管規格加大為?630mm×13mm,支管加大為?457mm×9 mm。供汽門采用氣動速動型,當FCB啟動時,供汽門快速打開,使給水泵汽輪機汽源保持連續,維持鍋爐給水及高旁減溫水供給。
3.2.4 輔助蒸汽系統
為滿足鍋爐滿負荷時甩負荷 (FCB)工況下除氧器、給水泵汽輪機進汽量,再熱冷段至輔助蒸汽聯箱管道進行的增容設計,減壓閥前管道材料采用12Cr1MoVG,規格為?480mm×18mm,減壓調節閥后管道材料采用20號鋼,規格為?820×16。
機組在額定負荷時甩負荷 (FCB)工況下,高壓旁路進口前參數為26.25 MPa (a),600℃。當4個高壓旁路閥的噴水減溫均正常時,高壓旁路出口參數為6.26 MPa(a),400℃。當4個高壓旁路閥中的一個噴水減溫器因故障不能噴水時,4個高壓旁路出口母管至輔助蒸汽聯箱的蒸汽參數為6.26 MPa(a),427℃。再熱冷段至輔助蒸汽聯箱減壓調節閥后壓力,可通過調節閥控制輔助蒸汽系統的正常工作壓力0.8~1.3 MPa (a),其相應的蒸氣溫度為388~392℃,不會超過輔助蒸汽系統的設計溫度393℃。
通過現場試驗,將冷再至輔汽減壓調節閥邏輯變更為當FCB啟動時,預開30%開度后,自動投入自動調節,維持輔汽聯箱壓力。
為讓凝結水系統滿足機組FCB 功能,對低旁入口蒸汽量、低旁減溫水量、小汽輪機排汽量、2號高加疏水量、補水量進行核算,凝泵總出力應達到滿足3770 (2010+740+180+320+520)t/h,按設計出力,3臺凝結水泵同時投入運行可滿足要求。在凝結水泵選型時,已按 《火力發電廠設計技術規程》的規定予以考慮,對國華臺電6號機組最大出力試驗也驗證了凝結水泵出力滿足要求。
為了充分保證FCB 動作后除氧器、凝汽器的水位穩定。同時,保證低壓旁路的減溫水供給,在控制邏輯上也進行了優化。一是,FCB 觸發后,自動啟動備用第3臺凝結水泵,并將變頻運行的凝結水泵自動將變頻指令加滿,以增加出力,并保持3臺泵出力平衡。將FCB 加到 “非首次”啟動條件中,可以實現啟動備用泵,并將頻率提高到50Hz的目的。二是,當FCB觸發后,根據當前凝結水母管壓力情況,除氧器上水調節閥自動關小適當開度,以充分利用除氧器大容量裕度,來滿足低壓旁路減溫水需求。
在保證凝汽器熱井水位,機組配有1 臺500 m3的補給水箱,配備2臺500m3/h的凝結水輸送泵。當FCB觸發后自動啟動并提前補水,同時將凝汽器補水水位設定值適當提高100mm,以滿足對聯啟凝結水泵造成熱井水位急劇下降的補償要求。
3.4.1 低旁壓力設定值
FCB動作后冷再的壓力值要從兩方面考慮,一是要滿足冷再保證輔汽汽源壓力需求,二是要保證高壓缸的壓降,避免高壓缸末級葉片鼓風損壞。結合現場試驗,國華臺電將FCB后低壓旁路壓力設定值定為2MPa,這一數值很好地滿足了兩者要求。

表1 FCB功能試驗數據
3.4.2 凝汽器
由于FCB動作后低旁、加熱器疏水等大量熱源涌入,凝汽器易過負荷,造成真空下降,增加FCB觸發后聯開水幕噴水邏輯,以及聯啟備用真空泵邏輯。
在經過反復論證及準備性試驗后,國華臺電6號機組于2013年7月4日和11月7日分別進行了50%負荷FCB 動作試驗和100%負荷FCB 動作試驗,有關試驗數據見表1。
通過試驗表明,為FCB 預設的控制邏輯動作正確,各相關參數在預計范圍內變化,滿足了鍋爐和汽輪機的工況穩定要求,為FCB 功能實現奠定了堅實的基礎。FCB功能已正式在國華臺電6號機組投入使用,為維護廣東電網安全運行提供了有力的支持。
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