包 源,秦 曄
(上海市自來水市北有限公司,上海 200086)
泰和水廠位于上海市外環線以內,規模80萬t/d,主要擔負著上海市寶山、普陀、嘉定等區域的200萬人的生活與生產用水供水任務。其供水區域眾多商業、工業及居住區對供水水量、水質的要求高,目前周邊居住區發展迅速,廠區東側新建有學校等民用設施,人口較密集。實際生產分三個系統:一系統規模20萬t/d,于1996年8月建成通水。二系統規模40萬t/d,于1997年8月建成供水。三系統規模20萬t/d,于2007年6月通水。平均日用氯量約為3.78 t,氯庫為保證存儲量需儲存t級氯瓶約50只。
液氯是劇毒危險品,運輸、儲存、使用環節要求嚴格,一旦人員操作疏忽,極易造成重大安全責任事故。近年來國內多次發生液氯、液氨等危險品運輸泄漏或爆炸事件,給人民生產生活帶來巨大威脅。
根據上海市水務局關于開展安全生產“三項行動”的通知(滬水務〔2009〕365號)中第三條第二款第一點的要求,為了杜絕液氯、液氨在運輸、儲存、使用等環節上的安全隱患,保證上海構建和諧社會的需要,在確保水廠出廠水質符合國家標準、不明顯增加水廠生產成本的情況下,對泰和水廠加氯、加氨系統進行改造,選擇商品次氯酸鈉及硫酸銨藥劑替代液氯、液氨顯得尤為必要。
(1)充分利用現有設施,節約工程投資,因地制宜考慮改造方案。
(2)方案應具有可操作性和可實施性,并在改造期間確保水廠對外正常供水,盡量減少對生產設施運行的影響。
(3)采用以自動控制技術為主的科學管理辦法,保證生產運行和供水質量穩定。
(4)按照泰和水廠歷年加注量記錄,本改造方案設計有效加氯量為:平均加注量4.5 kg/kt,其中前加氯 3.2 kg/kt,后加氯 1.3 kg/kt;最大加注量6.5 kg/kt,其中前加氯量 4.55 kg/kt,后加氯量1.95 kg/kt。
為了降低改造期間對生產的影響,并保證改造完成后水廠的加氯、加氨消毒系統的順利切換,以及減少改造工程量,將加注次氯酸鈉及加注硫酸銨的設備設置于原40萬m3/d的2#系統(大場)加氯加氨間處。2#系統原加氯加氨間位于泰和全廠凈水工藝處理的中心區,距離廠區內各前、后加注點距離均較近。目前該加氯加氨間已停產。并與新建加氯加氨間相鄰,系統改造后廠外管溝改建量也較少。另外加氯間北側另有約1 700 m2的空地可以用于建設待檢池、儲液池等。次氯酸鈉加注系統由六個部分組成,分別為待檢池、儲液池、提升系統、加注泵、管路系統及排放系統。分前加氯與后加氯,分三個系統分別投加。圖1為泰和水廠加氯工藝圖。

圖1 泰和水廠加氯工藝圖Fig.1 Diagram of Chlorination Process in Taihe Water Plant
泰和水廠從2012年6月底次氯酸鈉調試成功,7月開始正式運行。從運行的情況來看,次氯酸鈉消毒效果好,投加準確,操作安全,使用方便,易于儲存,對環境無毒害,不存在跑氣泄漏現象,可以在任意環境工作狀況下投加。以改造前后一系列數據為例,看出投加量明顯下降。
泰和水廠取用的是長江原水,主要來自陳行水庫,水質較穩定,改造前后原水水質情況如表1所示。2011年7月~12月為改造前的數據,2012年7月~12月為改造后的數據。

表1 改造前后的原水水質對比Tab.1 Raw Water Quality before and after Modification

續 表
由表1可知改造前的水質較改造后的原水水質情況相差不多,濁度相差3 NTU,但這對加氯的影響不是很大,對加氯影響大的是氨氮,從表上看出原水平均氨氮均為0.05 mg/L,所以數據還是有可比性的。
因為液氯與次氯酸鈉的濃度存在10倍差,下面的圖表已經折合成液氯的投加量。
圖2為次氯酸鈉改造前與改造后三個系統的投加量比較圖。

圖2 三個系統的氯投加量變化圖Fig.2 Variation of Chlorine Dosage in 3 Systems
由圖2可知原水氨氮變化不大情況下,每個月三個系統的氯基投加量都在下降,說明無論天氣如何變化,投加量都較改造前下降。
液氯投加時,氯胺比例不容易控制,氯胺比例接近2.5~3∶1,且后加氯時,氯胺加注管容易結垢;使用了次氯酸鈉后,氯胺比例接近4∶1,兩者反應完全,達到較好的效果。
圖3是三個系統總的前加氯與后加氯比較。

圖3 三個系統前后加氯比較圖Fig.3 Comparison of Chlorination before and after in 3 Systems
由圖3可知改造后前加氯都較投加液氯時低,但由表2可知,沉淀池的余氯相差無幾,說明次氯酸鈉消毒效果較液氯好。后加氯的投加量下降,導致了濾后水、出廠水的余氯下降(根據公司的水質指標的要求,適當做了出廠水余氯的調整)。

表2 改造前后的余氯對比Tab.2 Residual Chlorine before and after Modification
由表3可知雖然改造后投加量有所下降,但殺毒效果沒有絲毫改變。

表3 改造前后的殺菌效果對比Tab.3 Sterilizing Effect before and after Modification

續 表
泰和水廠平均日用氯量約為3.78 t,氯庫為保證一定存儲量需儲存噸級氯瓶約50只。泰和水廠氨庫存氨瓶約28只。液氯是劇毒危險品,運輸、儲存、使用環節要求嚴格,一旦人員操作疏忽,極易造成重大安全責任事故。次氯酸鈉的濃度較液氯相差十倍,貯存、運輸都較液氯安全,所以,次氯酸鈉的改造,解決了安全隱患,確保了安全生產。
泰和水廠采用的混凝劑是聚合硫酸鋁,它本身呈酸性,改造前投加液氯,液氯也是酸性的,兩者不但不會產生反應,且有一定的助凝效果。次氯酸鈉呈堿性,兩者放在一起會發生中和反應的,所以加礬與加氯的兩個投加點需要保持一定的距離,如果太近,聚合硫酸鋁尚未跟水完全反應就跟次氯酸鈉混合、反應,引起混凝效果不佳。泰和水廠在實際生產中碰到這一問題,尤其表現在二系統和三系統,礬基上升較多。圖4為改造前后三個系統礬基投加量。


圖4 三個系統改造前后礬基投加量比較圖Fig.4 Comparison of Vitriol Dosage before and after Modification in 3 Systems
由圖4可知二系統、三系統的礬基投加量除了十月份下降外,其余都是在上升的,對此展開了調查。發現二系統的加礬管與加氯管相距太近,次氯酸鈉未充分水解,卻先與聚硫氯化鋁反應了,導致混凝效果不佳,使得加礬量上升。后調節加礬管,使原有的總管加礬調整為分管加礬,使得加氯管與加礬管的距離變大,這樣礬基才有所下降。
陳行原水pH 為7.7~8.5,投加液氯時,出廠水的pH為7.4~7.6,而投加次氯酸鈉后,出廠水pH為7.7~7.9。圖5為改造前后的平均pH變化。

圖5 改造前后平均pH變化Fig.5 Average pH before and after Modification
由于次氯酸鈉液不宜久存,次氯酸鈉屬于揮發性的液體,濃度變化較大,不宜放置太久,使用時間一般為1~2月。夏天較冬天容易揮發,表4為夏天次氯酸鈉消耗濃度。

表4 夏天次氯酸鈉消耗濃度Tab.4 Consumption Concentration of Sodium Hypochlorite in Summer
泰和水廠因為使用量大,一般一個貯液缸使用周期為7 d,基本上一個星期進貨一次。
雖然次氯酸鈉用量為液氯的10倍,但價格僅比液氯低3.36倍,因此成本大大上升,改造前與改造后成本上升了222.09萬元,影響單位變動成本8.7元/kt。
次氯酸鈉在泰和水廠的應用,從安全與投加量的角度來看,是有百利而無一害,但從實際生產的角度來看,有利有弊。
(1)就安全性與投加量來說,次氯酸鈉比液氯消毒效果好,投加準確,操作安全,使用方便,易于儲存,對環境無毒害,不存在跑氣泄漏,可以在任意環境工作狀況下投加。
(2)加礬管與加氯管相距不能太近,如太近,影響混凝效果。
(3)就生產成本與企業效益來說,次氯酸鈉成本較高。
(4)投加次氯酸鈉對出廠水其他水質指標影響不大,值得注意的是出廠水pH值明顯上升。