(中國石油獨山子石化公司乙烯廠,新疆 獨山子 833600)
聚乙烯換熱器效率的提高
郭 磊 時曉斌 李永華
(中國石油獨山子石化公司乙烯廠,新疆 獨山子 833600)
針對聚乙烯流化氣換熱器效率降低的問題,提出了解決方法,通過實踐檢驗,效果良好。
聚乙烯;流化氣換熱器;高壓水射流清洗技術
獨山子石化公司乙烯廠聚乙烯裝置采用英國BP公司專利技術,裝置年設計生產能力為22萬t/a,有動、靜設備698臺,500多個控制閥,200多個儀表控制回路,包括溶劑回收、化學品儲存、鈦催化劑制備、鉻催化劑制備、預聚合和聚合等12個生產工序,采用的是DCS計算機控制系統。聚乙烯產品牌號共計73個,其中LLDPE牌號33個,以己烯-1為共聚單體的高強膜產品13個,HDPE牌號40個,其中鉻系產品14個。
獨山子石化公司乙烯廠聚乙烯裝置工藝流程如圖1所示。

圖1 聚乙烯工藝流程簡圖
聚合反應在聚合反應器D400中連續進行,旋風分離器S400將循環氣中分離出來的細小顆粒通過噴射器J400返回聚合反應器,流化氣經過流化氣冷卻器E400初級冷卻后,由流化氣壓縮機C400增壓打循環,經過最終冷卻器E401冷卻后進入反應器底部。流化氣壓縮機C400為氣相法聚乙烯流化床反應器提供動力,補償循環氣流通過流化床及冷卻器所產生的壓降,并保證一定的氣速使反應器床層處于流化狀態。初級流化氣冷卻器E400進出口安裝有一壓差表PDI406用以監測換熱器堵塞情況,最終流化氣冷卻器E401進出口安裝有一壓差表PDI415用以監測換熱器堵塞情況。顯然,換熱器的換熱能力對于聚乙烯裝置生產至關重要,聚合反應產生的熱量由E400、E401冷卻吸收。
聚乙烯生產任務重,年產量要求超過22萬t,因此需要流化氣換熱器長周期使用,使用周期1年。長期使用后流化氣換熱器打開后發現初級冷卻器21/22E400堵塞情況極其嚴重,尤其是22E400,管束甚至被塑化的聚乙烯粉末大量堵死,最終流化氣冷卻器21/22E401堵塞情況較好,21E401基本沒有發生堵塞。
為了提高換熱效率,聚乙烯車間使用高壓水射流清洗槍(圖2)定期對換熱器進行清洗。聚乙烯流化氣換熱器要求使用周期為1年,實踐證明,上述清洗方法無法滿足聚乙烯長周期運行要求。

圖2 高壓水射流清洗槍
為了找到聚乙烯流化氣換熱器換熱效率低的原因,對清洗后的換熱器進行觀察,發現在3m處管束表面上殘存大量塑化聚乙烯,在6m處管束表面上殘存大量片狀塑化聚乙烯,在9m處管束表面上殘存大量塊狀塑化聚乙烯。說明使用高壓水射流清洗這些部位的效果看起來似乎很好,但超過1m長度的管束清洗效果實際上很差,無法滿足清洗需求。
1.高壓水射流清洗槍的改進
為了解決換熱器效率低的問題,需對高壓水射流清洗槍進行改進。將高壓水射流清洗槍改造成高壓水射流清洗軟槍,軟槍使用高壓軟管與清洗車連接,軟槍槍頭設計為自旋轉槍頭,槍頭兩側開孔4個,清洗時,先將槍頭放入換熱器管束50mm處,然后清洗車增壓至100MPa以上,靠人力緩慢將清洗軟槍沿管束下放,槍頭自動旋轉,通過微細水射流清洗管束表面(圖3)。

圖3 高壓水射流清洗技術軟槍和槍頭
2.流化氣換熱器機械拋光技術的使用
使用軟槍清洗時,為了防止槍頭彈出傷人,必須先將槍頭放入換熱器管束50mm后再增壓清洗,因此換熱器上部50mm管束無法清洗。為此,采用機械拋光法對管束進行清潔。拋光是靠電動工具,使用特殊鉆頭去掉管內部污垢。管束經機械拋光后再使用高壓水射流清洗槍進行二次清洗,保證拋光效果。
3.流化氣換熱器檢查驗收
(1)管內、外表面潔凈,見金屬光澤。
(2)換熱器洗凈率要達到98%以上。
高壓水射流清洗技術改進后,聚乙烯流化氣換熱器投用,初級流化氣冷卻器E400進出口壓差表PDI406在42kPa左右,最終流化氣冷卻器E401進出口壓差表PDI415在40kPa左右。使用12個月,初級流化氣冷卻器E400進出口壓差表PDI406上漲至67kPa,最終流化氣冷卻器E401進出口壓差表PDI406上漲至60kPa,完全滿足聚乙烯長周期運行要求。
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