張 鵬
(中海石油中捷石化有限公司 河北黃驊 061101)
本改造提供了如何使柴油加氫裝置余熱回收利用,屬于石油化工技術(shù)領(lǐng)域。
柴油加氫裝置產(chǎn)品經(jīng)過一系列換熱冷卻,產(chǎn)品余熱仍在100℃左右,最終依靠空冷器A-3002A/B使柴油產(chǎn)品冷卻至50℃。為使裝置更加優(yōu)化,深挖節(jié)能點(diǎn),有效回收利用余熱,使之達(dá)到節(jié)能降耗目標(biāo)。
柴油加氫裝置分餾塔底精制柴油(250℃)經(jīng)分餾塔底重沸爐循環(huán)泵P3003A/B增壓至1.3Mpa,增壓后的產(chǎn)品柴油(裝置滿負(fù)荷約37.5t/h)與低分油換熱E-3004換熱至100℃左右,進(jìn)入柴油空冷器A3002冷卻至50℃出裝置;
對(duì)空冷器A-3002前入口管線進(jìn)行改造,新增上換熱器(E-3020),柴油產(chǎn)品走新增換熱器(E-3020)管層,原料泵P-3001出口管線改為走新增換熱器(E-3020)殼層,經(jīng)過新?lián)Q熱器(E-3020)換熱后的柴油產(chǎn)品,利用空冷A-3002 A/B的百葉窗實(shí)現(xiàn)最終冷卻50℃,送往產(chǎn)品灌區(qū)。

換熱器設(shè)計(jì)為高壓換熱器,管層設(shè)計(jì)壓力1.38Mpa,殼層設(shè)計(jì)壓力8.3Mpa,換熱面積130m2。
6.1 分餾塔底柴油產(chǎn)品(250℃)通過塔底循環(huán)泵P-3003A/B增壓后,經(jīng)過換熱器E-3004換熱至100℃,接著進(jìn)入新增換熱器E-3020管層與柴油原料進(jìn)行換熱。
6.2 從換熱器E-3020管層換熱后的柴油產(chǎn)品大約55℃,通過空冷器A-3002A/B百葉窗進(jìn)行調(diào)節(jié)控制,把溫度降至50℃以下,送至柴油產(chǎn)品罐區(qū)。
6.3 柴油原料通過原料泵P-3001A/B/C增壓,進(jìn)入新增換熱器E-3020殼層與柴油原料進(jìn)行換熱,由于柴油原料的溫度隨原料罐區(qū)儲(chǔ)存情況而波動(dòng)較大,一般在10℃~40℃之間,為確保有效回收余熱,不久要使工藝運(yùn)行平穩(wěn),還要控制換熱后溫度,避免換熱后的原料溫度過高,連鎖導(dǎo)致反應(yīng)系統(tǒng)的高壓空冷負(fù)荷過大,可以通過新增調(diào)節(jié)閥FV-3020對(duì)其根據(jù)原料溫度對(duì)柴油原料換熱流量進(jìn)行控制。
6.4 經(jīng)過換熱器E-3020換熱后的柴油原料溫度指控在70℃,然后進(jìn)入換熱器E-3003繼續(xù)之后的換熱升溫。
7.1 改造項(xiàng)目所需費(fèi)用

?
7.2 改造后的經(jīng)濟(jì)效益

?
7.2.1 由于A-3002A/B可以全部停運(yùn),可節(jié)約全部運(yùn)行電費(fèi),根據(jù)A-3002A/B工作電流為11kw/h,按電費(fèi)單價(jià)0.6元來(lái)計(jì)算,一年可節(jié)約電費(fèi)11.5632萬(wàn)元,折合標(biāo)煤可節(jié)約77858.88kgce。
這以后,曼尼托巴、阿爾伯塔和卑詩(shī)省均有學(xué)生家長(zhǎng)分別向本省教育廳請(qǐng)?jiān)福蠡謴?fù)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和技能的教學(xué).[5]
7.2.2 計(jì)算加熱爐的瓦斯氣節(jié)約量,可根據(jù)公式Q瓦斯=∑QⅰXⅰ,其式中:
Q為燃料氣熱值;
Xⅰ為單一燃料氣的體積百分率;
Qⅰ為單一燃料氣的熱值;
將瓦斯氣組成代入公式得:
Q瓦斯=∑QⅰXⅰ=26230kJ/m3
產(chǎn)品余熱能夠利用的有效能量根據(jù)Q′=GC(T2—Tl),其式中:
Q′為反應(yīng)加熱爐的有效能量;
C為柴油的比熱為2.14×103kJ/T/K;
T2為換熱器E-3004出口溫度100℃;
T1為換熱器A-3002出口溫度55℃;
假設(shè)分管內(nèi)沒有氣化潛熱。將數(shù)值代入得:
Q'=GC(T2—Tl)=3611×103kJ/h
按全部有效熱量最少有60%回收利用,Q回=Q'×60%=2166×103kJ/h
式中,B為反應(yīng)加熱爐節(jié)省的燃料消耗量;
Q瓦斯為燃料的低發(fā)熱值26.23×103kJ/m3;
根據(jù)公式:
B=Q回/Q瓦斯=82Nm3/h
7.3 通過以上2表可以看出,本次項(xiàng)目改造成本費(fèi)用約為20萬(wàn)元,且一次性投入,無(wú)運(yùn)行成本。項(xiàng)目改造后一年共計(jì)可節(jié)約標(biāo)煤760276.53kgce,可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益為一年節(jié)約加工成本共計(jì)31.6761萬(wàn)元。
改造后的柴油加氫裝置流程不僅優(yōu)化了原有工藝,更有效回收及利用裝置余熱,降低單位加工成本,使之做到深挖裝置節(jié)能潛力,節(jié)能降耗的目的。
[1]陳炳,許寧.化學(xué)反應(yīng)過程與設(shè)備[J].化學(xué)工業(yè)出版社,2005,(8).