張靖遠(yuǎn)
【摘 要】 對于長壁后退式正規(guī)回采工作面爆破落煤采煤法和一般機(jī)械化采煤法,采用深進(jìn)度少循環(huán)優(yōu)越、還是采用淺進(jìn)度多循環(huán)優(yōu)越的問題進(jìn)行了較為細(xì)致的分析。關(guān)鍵詞:長壁后退式 深進(jìn)度 淺進(jìn)度 機(jī)械化采煤法
【關(guān)鍵詞】 長壁后退式 深進(jìn)度 淺進(jìn)度 機(jī)械化采煤法
1 引言
當(dāng)前,對于長壁后退式正規(guī)回采工作面大體有兩種看法,一種認(rèn)為深進(jìn)度少循環(huán)優(yōu)越,一種則認(rèn)為淺進(jìn)度多循環(huán)優(yōu)越。根據(jù)南山煤礦長壁后退式正規(guī)回采工作面深淺進(jìn)度的生產(chǎn)實(shí)踐,來分析一下長壁后退式回采工作面深淺進(jìn)度的利弊,從而選擇合理的回采工作面進(jìn)度,對于實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)、低耗、高效、安全這一目標(biāo)具有現(xiàn)實(shí)意義。當(dāng)然,影響長壁后退式回采工作面高產(chǎn)、低耗、高效、安全的因數(shù)是很多的,本文是在回采工作面進(jìn)度確定為一個(gè)變量,其它條件及前提視為相同,確定為一個(gè)常量,其工作面煤層頂板比較完整,采用爆破落煤和一般機(jī)械化采煤,允許深進(jìn)度的情況下進(jìn)行分析的。
2 長壁后退式正規(guī)回采工作面進(jìn)度的分析
2.1 爆破落煤采煤法
南山煤礦長壁后退式正規(guī)回采工作面一般淺進(jìn)度在1.0-1.2米,深進(jìn)度在1.6-1.8米,我們從以下幾個(gè)方面分析一下深、淺進(jìn)度的利弊:
2.1.1 打眼爆破工序
淺進(jìn)度的優(yōu)點(diǎn)是:打眼快,易于掌握炮眼角度,裝藥量小,節(jié)省火藥,爆破效果好,很少留有底根和傘檐;淺進(jìn)度的缺點(diǎn)是:打眼和放炮的次數(shù)多,增加一些輔助時(shí)間;深進(jìn)度的優(yōu)點(diǎn)是:打眼和放炮的次數(shù)比淺進(jìn)度少,較少輔助工序和時(shí)間;深進(jìn)度的缺點(diǎn)是:由于炮眼深度加大,增加了大眼阻力和時(shí)間,增加了勞動(dòng)強(qiáng)度和掌握炮眼角度的難度,使炮眼裝藥量增大,拖延了裝跑時(shí)間。而且爆破效果也不好,經(jīng)常有底根和傘檐出現(xiàn)。
2.1.2 移溜子工序
為了更好地衡量每采出萬噸煤炭需要移動(dòng)溜子次數(shù),我們采用萬噸移動(dòng)溜子率這一概念來分析淺、深進(jìn)度的利弊。在同一工作面中,淺進(jìn)度的萬噸移動(dòng)溜子率小,而深進(jìn)度的萬噸移動(dòng)溜子率則大,也就是采出同樣的煤量,淺進(jìn)度的移動(dòng)溜子次數(shù)少,而深進(jìn)度的移動(dòng)溜子次數(shù)多。萬噸移動(dòng)溜子率大,工作量則大,工作效率低,增加了工序,浪費(fèi)了工時(shí)。
2.1.3 裝煤工序
淺進(jìn)度頭遍幫放完炮后,有2/5以上的煤炭被溜子拉走,充分利用爆破裝煤這一優(yōu)點(diǎn),很快裝完頭遍幫煤炭。既節(jié)省了工時(shí)又減少了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。只是二遍幫煤炭距溜子較遠(yuǎn),裝煤困難些,工時(shí)長些,但深進(jìn)度卻不具備以上優(yōu)點(diǎn)。
2.1.4 支護(hù)工序
對淺、深進(jìn)度在支柱的柱距相同的情況下,為了準(zhǔn)確分析淺、深進(jìn)度支柱量大小。在同一工作面中,淺進(jìn)度比深進(jìn)度的萬噸支柱率要小,故淺進(jìn)度的支護(hù)工作量小,節(jié)省井木或金屬支柱。
另外,深進(jìn)度每遍進(jìn)度頂板懸頂面積大,空頂時(shí)間長。又于進(jìn)度深,復(fù)煤量大,裝煤時(shí)間也就相應(yīng)拖長。而面臨支柱又不能及時(shí)支護(hù)上,因?yàn)橹C很不容易挖出。這樣對頂板管理很不利,對安全工作更是不利。雖然前面說過前提條件是頂板比較穩(wěn)定和完整,允許深進(jìn)度,但事物都不是一成不變的,總有一些特殊情況。比如遇斷層或頂板出現(xiàn)局部破碎,以及偽頂局部地方留不住等。遇到上述因素,就很容易造成事故,威脅人身安全。再則,當(dāng)放炮時(shí),原靠煤壁打的那排支柱很容易崩到。崩到后造成更大面積空頂(較之淺進(jìn)度的更大)。如不及時(shí)扶上,很容易造成漏頂及冒頂。
由于深進(jìn)度支柱工程量過大,需要配備更多的支柱工。而裝煤工相應(yīng)減少,裝煤過程中,裝煤工還要打很多臨時(shí)支柱,影響裝煤,拖延了裝煤時(shí)間,從而降低了生產(chǎn)能力。對于支柱工來說,增加了回臨時(shí)支柱和重新打永久支柱的工作量和時(shí)間。由于上述因素的影響,拖延了每遍進(jìn)度的時(shí)間,降低了產(chǎn)量.淺進(jìn)度則完全彌補(bǔ)了深進(jìn)度的缺點(diǎn),深進(jìn)度的缺點(diǎn)和不足則正是淺進(jìn)度的可取之處。
2.2 一般機(jī)械化采煤
使用MLQ-80型機(jī)組采煤工作面,在煤層頂板巖性較完整的情況下,有的礦井對80型機(jī)組滾筒進(jìn)行改造,加長滾筒,增加截深,一般由原來的600毫米加長到800-900毫米,目的是為了深進(jìn)度。下面就加大截深進(jìn)行分析。
2.2.1 加大截深后,增加了截割阻力降低了截割速度
加大截深后,尤其對煤質(zhì)較硬的煤層就更不合適,如果機(jī)組的機(jī)械強(qiáng)度比加大,電機(jī)功率不增加,經(jīng)過改造的機(jī)組并不一定能夠提高生產(chǎn)能力,往往還會造成機(jī)械故障。再者,由于滾筒的加長,增加了滾筒的重量,使機(jī)體中心往滾筒側(cè)轉(zhuǎn)移,這樣會使機(jī)體不穩(wěn),容易造成機(jī)組溜子槽脫軌事故。
2.2.2 加大截深后,推移溜子的距離加大
加大截深后,勢必增大了彎曲溜子的曲率,對于國產(chǎn)44型、40型和160型可彎曲溜子來說,曲率超過了設(shè)計(jì)數(shù)值后,溜子槽脫節(jié),溜子鏈易出槽,也增大了推移溜子的阻力,為推移溜子這道工序增加了很大的困難,尤其在人工分層垮落法采煤中的中幅和底幅工作面中,充填法中的中幅和頂幅工作面中就更難完成這一工序,因?yàn)闆]有牢固的支柱作為推移溜子的固定支柱。
2.2.3 加大截深后,空頂面積加大
加大截深后,由于截割和推移溜子速度減慢,使空頂時(shí)間相應(yīng)拖長,對于頂板管理是不利的,若遇到斷層或頂板破碎時(shí),由于空頂面積達(dá),就要及時(shí)打上靠幫臨時(shí)頂子支護(hù),當(dāng)推移溜子時(shí)還要回掉,打上正規(guī)支柱,這樣既對安全不利,又增加了工作量。
2.2.4 加大截深后,機(jī)道浮煤量也相應(yīng)增大
加大截深后,機(jī)道浮煤量也相應(yīng)增大,跟機(jī)組掃浮煤工增加了很大工作量,并且還拖延了機(jī)組下放速度。另外,上下缺口的工作量也相應(yīng)增大,增加了繁重的體力勞動(dòng)。
以上是截深增大時(shí)的不利因素,但增大截深對于每采出萬噸煤炭的截割次數(shù)要少。
但是,加大截深要求工作面積所采煤層硬度等條件是苛刻的,即要求所采煤層要松軟,而且要求頂板要完整,煤層賦存要穩(wěn)定,所以加大截深適應(yīng)性是很小的。
3 結(jié)語
綜上所述,長壁后退式正規(guī)回采工作面應(yīng)適用淺進(jìn)度、多循環(huán)的作業(yè)方式,這對于加大開采強(qiáng)度和執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針是有利的對實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)、低耗、高效、安全這一目標(biāo)是可行的。但也要根據(jù)具體條件而定,對于工作面短、頂板比較完整、工作面壓力不大、地質(zhì)構(gòu)造簡單、煤質(zhì)松軟的煤層,采用深進(jìn)度也是提高回采工作面產(chǎn)量的一個(gè)有利途徑。endprint