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(國網(wǎng)成都供電公司,四川 成都 610021)
目前,電力系統(tǒng)中使用的110 kV變壓器都是屬于半絕緣變壓器,即位于中性點附近變壓器繞組部分對地絕緣比其他部位弱,中性點的絕緣容易被擊穿。對于中性點裝設接地刀閘和放電間隙的變壓器, 根據(jù)電網(wǎng)運行方式,變壓器中性點可直接通過接地刀閘接地運行,也可經(jīng)間隙接地運行,即不接地運行,在中性點不接地運行時,配置中性點間隙零序過流零序過壓保護作為主變壓器的后備保護。
介紹了一起110 kV GIS刀閘缺相導致的主變壓器中性點間隙擊穿事故,結合故障錄波,證明了中性點間隙保護動作的正確性,并詳細分析了該事故發(fā)生的原因,通過采取電氣試驗的方法,排查出故障位置,及時對故障進行了修復,縮短了故障處理時間。
2012年12月8日早上,九河變電站進行倒閘操作,將2號主變壓器由182開關通過130母聯(lián)開關供電倒閘至181開關供電時,2號主變壓器中性點間隙發(fā)生放電,中性點間隙過流II段保護動作,跳開181開關和901開關。

圖1 九河變電站故障前運行方式圖
九河變電站為戶內(nèi)GIS變電站,該站采用內(nèi)橋式接線,110 kV I、II母并聯(lián)運行,全站負荷由110 kV龍九線182開關主供,九辰線181開關熱備用,110 kV備自投投入,1、2號主變壓器分別供10 kV I、II段母線負荷,930開關熱備用,10 kV分段備自投投入,10 kVⅠ段母線和10 kV II段母線供多條10 kV出線負荷,詳見圖1。
7點54分50秒,運維人員根據(jù)調(diào)度命令將181由熱備用轉為運行。
8點03分20秒,運維人員根據(jù)調(diào)度命令將130開關由運行轉熱備用。
8點03分24秒,2號主變壓器間隙過流II段保護動作(動作電流值5.83 A),跳開181、901開關。
事故發(fā)生后,運維人員立即到2號主變壓器室進行查看,發(fā)現(xiàn)2號主變壓器中性點間隙發(fā)生嚴重的放電現(xiàn)象,中性點間隙銅棒被燒融了一截,詳見圖2。

圖2 主變壓器中性點放電間隙棒被燒損情況
從故障錄波裝置上調(diào)出故障時的電流電壓波形圖,詳見圖3和圖4。圖3中,2Ua、2Ub、2Uc為110 kV Ⅱ母電壓,4Ua、4Ub、4Uc為10 kV Ⅱ母電壓,由于九河站110 kVⅠ、Ⅱ母線上無TV,其母線電壓的監(jiān)測來自線路TV,從圖3中看出,故障前后,110 kV Ⅱ母電壓皆正常,但10 kV Ⅱ母電壓在故障時明顯發(fā)生畸變,C相電壓在故障錄波啟動(0 ms)時刻,變?yōu)?,A、B相電壓相序反向,電壓峰值稍有降低;902開關TA電流值在0 ms時刻也發(fā)生變化,A、B相電流出現(xiàn)反向,C相電流幾乎為0;181開關B相在0 ms前無電流,在0 ms時出現(xiàn)反向的電流。圖4為故障持續(xù)時間內(nèi)的錄波圖,從圖中可以看出故障持續(xù)3 s,隨后故障消失,此刻2號主變壓器跳閘,退出運行。
根據(jù)故障錄波分析可知,此次故障是由于變壓器缺相運行,三相電壓不平衡,中性點電壓被抬高,超過中性點間隙的擊穿電壓(110 kV變壓器的中性點間隙調(diào)整距離為140 mm左右,擊穿電壓為60 kV左右),使中性點間隙被擊穿。

圖3 故障開始時的錄波圖

圖4 故障持續(xù)3 s內(nèi)的錄波圖
故障發(fā)生后,檢修人員對變壓器、GIS設備依次進行了診斷試驗,對故障點進行查找定位。
(1) 變壓器試驗情況
變壓器型號為SFZ10-63000/110,出廠日期2012年4月,廠家為正泰變壓器廠,故障時變壓器運行在5檔,對2號主變壓器進行了診斷試驗,主要包括變壓器空載試驗和繞組直流電阻測試,試驗數(shù)據(jù)詳見表1和表2。

表1 變壓器空載試驗數(shù)據(jù)(5檔)

表2 變壓器繞組直流電阻試驗數(shù)據(jù)
根據(jù)測得的變壓器空載試驗數(shù)據(jù)和直流電阻試驗數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)繞組內(nèi)部存在斷線和短路的故障,表明變壓器無明顯故障,運行正常。
(2)GIS試驗情況
GIS設備型號為120-SFMT-32CA,廠家為西電三菱電機廠,出廠日期為1997年5月,投運日期為1997年9月。對110 kV II母所屬間隔設備的氣室進行了SF6分解產(chǎn)物測試,開關刀閘回路電阻測試,開關機械特性測試,試驗結果見表3~表5。

表3 開關刀閘氣室SF6分解產(chǎn)物
表3所示為GIS各個氣室的SF6氣體分解產(chǎn)物,試驗結果表明SF6氣體組分正常,GIS各氣室內(nèi)部未發(fā)生明顯的放弧痕跡。表4所示為刀閘和開關的回路電阻測試值,1813刀閘的回路電阻值A、C相顯示無窮大,表明1813刀閘內(nèi)部存在故障,沒有合上。表5所示為181和130開關的分合閘時間,分合閘時間值皆為正常范圍內(nèi),表明開關設備運行正常。

表4 110 kVII母所屬開關設備回路電阻

表5 開關的分合閘時間
從試驗結果判斷出故障點出現(xiàn)在1813刀閘,隨后檢修人員打開1813刀閘氣室頂蓋,發(fā)現(xiàn)1813刀閘三相合閘不一致,B相刀閘合閘到位,而A、C未合閘到位,見圖5。

圖5 1813刀閘AC相合閘不到位
1813刀閘氣動機構箱采用的兩根傳動軸帶動動觸頭進行分合閘,B相用一根傳動軸,A、C相共用一根傳動軸,傳動軸通過連接叉條拐臂使動觸頭進行分合閘。由于該叉條拐臂在當時制作過程中工藝控制不嚴格,叉條拐臂與傳動軸在尺寸上存在正工差,配合不緊密,再加上氣動機構分、合閘對罐內(nèi)導
體沖擊較大,經(jīng)過十多年來多次操作,緊固叉條拐臂的螺栓發(fā)生松動且磨損嚴重并發(fā)生變形,見圖6所示。圖7為叉條拐臂與傳動軸相互摩擦磨損,配合不緊密的照片。

圖6 動觸頭傳動軸件磨損情況

圖7 叉條拐臂與傳動軸摩擦變形圖
通過以上分析可知,1813刀閘A、C相刀閘共用一根傳動軸,該傳動軸與叉條拐臂存在磨損,配合不緊密,緊固螺栓出現(xiàn)松動。當1813刀閘進行合閘時,因A、C相傳動軸未能固定住A、C相叉條拐臂,在進行傳動時未能可靠帶動動觸頭合閘,使得A、C相刀閘動觸頭處于半分半合的狀態(tài),導致了1813刀閘處于缺相運行的狀態(tài)。
在找到故障點后,在廠家的協(xié)助下,檢修人員更換了1813刀閘A、C相拐臂叉條和傳動軸,經(jīng)過多次傳動試驗,確保了1813刀閘能可靠分閘,同時對2號主變壓器的中性點間隙銅棒進行更換,及時恢復了送電。
由于九河站GIS運行了15年,到了中期檢修的階段,為了防止該類刀閘再次出現(xiàn)此類故障,隨后檢修人員對全站GIS刀閘的拐臂叉條都進行了檢查,發(fā)現(xiàn)其1301、1021刀閘傳動軸內(nèi)部已出現(xiàn)部分螺栓松動、拐臂等配件存在磨損,都進行了相應的更換與緊固處理。
(1)變壓器高壓側A、C相缺相運行時,中性點電壓會抬高,間隙會發(fā)生擊穿,通過設置中性點間隙過流保護能有效的保護變壓器。
(2)當電氣設備發(fā)生故障時,可通過故障錄波分析得出故障的原因,并通過高壓化學試驗等技術監(jiān)督手段對故障進行查找,縮短故障查找時間,提高了效率。
(3)國內(nèi)運行了15年以上的GIS到了中期檢修的期限,部分傳動件可能會出現(xiàn)松動和變形,應對其進行開罐檢查,及早發(fā)現(xiàn)并及時處理事故隱患。