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給煤機皮帶跑偏的原因及對策

2014-03-23 08:38:30秦軍毅
電力安全技術 2014年7期

秦軍毅

(華電濰坊發電有限公司,山東 濰坊 261000)

某公司2 期3,4 號爐配置的24 臺給煤機是由沈陽華電電站工程有限公司生產的GM-BSC21-26型稱重式計量給煤機,其作用是根據鍋爐負荷及磨煤機的需要,調節給煤量,將原煤均勻地送入磨煤機中。自投產后,給煤機皮帶經常出現跑偏現象,嚴重時導致給煤機停運,給機組安全、經濟運行帶來較大隱患。

1 皮帶跑偏原因及對策

1.1 安裝原因

1.1.1 給煤機機架歪斜

給煤機機架歪斜包括機架中心線歪斜和機架兩邊高低傾斜,這2 種情況會造成皮帶背向機架中心線歪斜的方向跑偏,且由機架高側向低側跑偏。當機架安裝誤差較大時,只有對機架重新安裝,才能徹底解決皮帶跑偏的問題。

1.1.2 皮帶兩邊受力不均

給煤機下料口處的半圓弧板與皮帶接觸過緊,造成皮帶兩邊受力不均,引起皮帶跑偏。這種情況的處理相對容易,重新調整該處間隙即可解決。

1.1.3 皮帶托輥安裝誤差

給煤機中的皮帶托輥有4 種,分別為皮帶、承重、緩沖、計量托輥,每種托輥架的安裝誤差均可能引起皮帶跑偏。當安裝誤差較大時,只有對托輥架重新安裝,才能徹底解決皮帶跑偏的問題。

1.2 運行原因

1.2.1 滾筒、托輥粘料

現場運行中滾筒、托輥粘料引起的皮帶跑偏現象較為常見。給煤機皮帶運行一段時間后,由于原煤中含有水分,煤泥會黏附在皮帶工作面上,而給煤機中安裝的內、外清掃器很難將其徹底清掃干凈。部分煤泥粘在滾筒、托輥上,使滾筒、托輥局部筒徑變大,引起皮帶兩側張緊力不均,造成皮帶跑偏。這種情況往往需要在給煤機停運時進行人工清除。

1.2.2 皮帶松弛

由于皮帶拉伸產生永久變形或老化,會使皮帶的張緊力下降,造成皮帶松弛,引起皮帶跑偏。要避免發生這種情況,需對皮帶定期進行張緊調整。

1.2.3 原煤倉下料不均勻

如果原煤倉下料斗處發生堵塞,原煤下料不均,會造成下料的方向和位置不正確,從而引起皮帶跑偏。如果下料偏至左側,則皮帶向右跑偏;反之亦然。此時,需及時疏通下煤斗,使落料點處于皮帶中心,避免原煤下料不均,從而解決皮帶跑偏問題。

1.2.4 設備機械振動

在運行過程中,給煤機的機械振動是不可避免的。皮帶運行速度越快,振動越大,造成的皮帶跑偏也越大。其中,托輥的徑向跳動引起的振動對皮帶影響最大。可通過提高托輥質量,調整電機與減速機的配合,來改善皮帶跑偏問題。

1.2.5 滾筒、托輥嚴重磨損

部分滾筒、托輥嚴重磨損會使筒徑變小,引起皮帶兩側張緊力不均,造成皮帶跑偏。利用機組檢修機會及時更換磨損嚴重的滾筒、托輥,可有效防止皮帶跑偏問題。

1.2.6 頻繁使用空氣炮

給煤機的原煤斗發生堵煤時,運行人員會頻繁使用空氣炮進行疏通作業,部分煤渣會被氣壓打到皮帶與滾筒、托輥之間,運行一段時間后,造成皮帶跑偏。因此,頻繁使用空氣炮后,需在2 h 內加強對皮帶的巡檢工作,及時進行調整和處理。

2 常見調整方法

(1)調整皮帶托輥組。當皮帶中部跑偏時,可調整皮帶托輥組的位置,具體方法是:皮帶偏向左側時,將托輥組左側朝皮帶運行方向前移; 反方向亦然。即,可將托輥左右兩側在托輥架上前后調整。這種方法可消除因機架、托輥架歪斜不大、振動較小等原因引起的皮帶跑偏。

(2)調整自動防偏托輥組。一般給煤機都會安裝1 組自動防偏托輥,其工作原理是:采用阻擋或產生橫向推力的方法,使皮帶自動向心運動,從而達到防止皮帶跑偏的目的。運行時,保持適宜的自動防偏間隙尤為重要,防偏托輥間隙以10~15 mm 為宜。

(3)調整主動滾筒與被動滾筒的位置。給煤機在運行時,調整主動滾筒與被動滾筒的位置較為困難。安裝時,主動滾筒與被動滾筒的中心線必須垂直于給煤機徑向方向的中心線。若偏斜過大必然發生皮帶跑偏。若滾筒發生偏斜,在檢修時間較短時,應將主動滾筒中心線調整與給煤機徑向方向垂直,使用被動滾筒拉緊裝置調整尾部被動滾筒軸承座的位置,反復調整,直至皮帶調至較理想的位置。此方法可以有效消除皮帶松弛、機架歪斜引起的皮帶跑偏。

(4)調整皮帶張緊裝置。調整皮帶張緊裝置是調整給煤機皮帶跑偏的主要手段。張緊裝置處被動滾筒的中心線,除應垂直于皮帶長度方向外,還應垂直于重力垂線,即保證其中心線水平,同時必須保證皮帶張緊裝置沒有卡阻現象。因此,要求提高檢修工藝,避免皮帶張緊裝置張緊力不夠引起皮帶跑偏或打滑。此方法可有效減少皮帶松弛、機架歪斜、滾筒或托輥粘泥引起的多種皮帶跑偏。

3 結束語

在生產實際中,引起給煤機皮帶跑偏的原因很復雜,往往需要采用多個調整方法才能解決皮帶跑偏的問題。為此,必需對給煤機皮帶跑偏的影響因素、發生的原因進行全面分析,找到切實可行的調整方法。這樣才能有效改善皮帶跑偏的現象,保證給煤機長周期的安全運行,提高機組運行的可靠性。

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