撰稿:國網河北省電力公司電力科學研究院 郭江龍
據統計,2014年1-8月全國火電設備平均利用小時3 175h,同比下降138h,降幅比1-7月擴大83h,機組負荷率持續下降。而根據汽輪機廠家提供的熱力特性書,機組在50%~75%負荷下運行時,其熱耗率相對設計值一般增加2%~7%左右,如何提高機組低負荷下熱力性能,是機組技改提效的重要研究方向之一。
問題提出:受設計、制造和安裝工藝水平限制,現役部分汽輪機組為達到標稱的最大出力,通流面積普遍設計過大。以300 MW 機組調節級噴嘴設計面積為例,在最大出力一致的情況下,引進原西屋技術制造的機組名義面積為186cm2,比現役其他機組面積相對小30%左右,其低負荷性能優勢明顯。另外部分300 MW 機組通流改造后,當額定工況熱耗率達標情況下,機組最大出力一般會較設計值額外增加5%左右,也間接證明了部分機組通流面積過大。而汽輪機出力能力裕量和機組熱力性能二者相左,出力能力裕量越大,低負荷下機組熱力性能越差,直接影響機組的實際運行效率。
推薦方法:推薦以下3 種改造方案,方案1:對首級靜葉柵汽道實施分散或集中部分封堵,以減少首級靜葉面積;方案2:通過熱控或就地關閉最后1個開啟的調節汽門油路,運行中調節汽門不再開啟;方案3:更換首級靜葉以適當降低葉柵高度或對葉柵轉適當的角度。其中方案1和方案2的共同點是容易實施,但減少了首級的進汽度,首級和高壓缸壓力級效率下降。方案3改造工程量較大,但改造后節流損失較小,收益較大。另外方案2僅適用于采用噴嘴調節方式的汽輪機,只要汽輪機順序閥運行時,各種工況下兩側主蒸汽管不出現單側進汽,機組不出現振動即可。
應用實例:以某電廠日立技術制造的亞臨界300MW 汽輪機組為例,鍋爐設計最大流量為1 025 t/h,改造后將原設計調節級噴嘴名義面積245.3 cm2減少25%。試驗測試表明改造前后240 MW負荷下發電煤耗降低6.4g/kWh,且機組240 MW工況與300 MW 工況相比,熱耗率僅升高125.6kJ/kWh,低負荷熱力性能得到明顯改善。
建議:汽輪機調節級技改,對提高機組低負荷熱力性能作用明顯。但需要注意的是,改造并不是單純的減少通流面積,還需要采用其他輔助手段,如在主蒸汽門至高壓缸某壓力級處設計一定裕量的補汽閥,避免影響機組帶負荷能力。另外改造后,需要對原設計的滑壓運行曲線進行試驗修正,以充分發揮改造的節能效果。