姚 樹 軍
(大慶煉化公司聚合物一廠, 黑龍江 大慶 163411)
丙酮氰醇裝置真空系統改造的應用
姚 樹 軍
(大慶煉化公司聚合物一廠, 黑龍江 大慶 163411)
丙酮氰醇裝置自開工以來真空泵一直采用的是蒸汽噴射泵,真空系統一直不穩定,蒸汽噴射泵經常出現氫氰酸聚合現象,導致裝置不能長周期、高負荷運行,同時浪費了大量的蒸汽。為了解決這一問題,裝置對真空系統進行了徹底改造,保證了裝置長周期高負荷運行,針對裝置真空系統改造前后的效果進行了分析。
:丙酮氰醇; 真空系統; 改造
丙酮氰醇是由丙酮和氫氰酸在堿性催化劑氫氧化鈉存在下進行縮合反應制得,反應速度很快,同時放出大量的熱量。若移去多余的反應熱量,可以使平衡向生成物方向進行,故在生產中采用低溫冷卻法,提高其轉化率,盡管在低溫下反應,丙酮氰醇純度一般只能達到 90%~93%,只有經過進一步提純,方能使純度達到 97%~99%[1]。
丙酮氰醇為熱敏性物質,在堿性、高溫,或者停留時間過長的條件下都易產生分解,尤其是高純度丙酮氰醇分解速度更快。因此在丙酮氰醇提純技術上,采用真空精餾的方法,目的是降低精制塔釜溫度,減少丙酮氰醇在高溫下的分解,同時還采用了一次通過式再沸器加熱方法,縮短丙酮氰醇在高溫區的停留時間。丙酮、氫氰酸和少量 H2O 等雜質從精制塔塔頂蒸出,在塔底得到純度大于 97%的精丙酮氰醇產品。因此控制好精制塔的負壓操作(塔頂壓力:0.015 MPa 絕),對裝置的產品質量將起到關鍵作用。
1.1 真空系統流程概述
丙酮氰醇裝置原設計采用的是二級蒸汽噴射式真空泵抽吸精制塔回流罐的尾氣來實現精制塔的負壓操作。精制塔尾氣經塔頂冷凝冷卻器冷凝冷卻后,進入回流罐,不凝氣體進入尾氣冷凝器進行再次冷凝,冷凝的液相返回回流罐,不凝氣體被抽吸進一級蒸汽噴射泵和蒸汽混合后進入一級冷凝器進行冷凝,冷凝的液相進入真空水封罐,不凝氣體進入二級噴射泵和蒸汽混合后進入二級冷凝器再次冷凝,經過兩級冷凝后不凝氣體在 49 m 處的高空排放大氣,冷凝的液相進入真空水封罐(圖 1)。

圖 1 改造前的真空系統流程圖Fig. 1 Vacuum flow chart of the system before reconstruction
1.2 原蒸汽噴射式真空泵的使用狀態
蒸汽噴射式真空泵工作原理為:使用 1.0 MPa蒸汽通過拉瓦爾噴嘴喉徑時達到聲速,到噴嘴的擴散部時,靜壓能全部轉化為動能,達到超聲速,同時在噴嘴出口處形成真空,被抽氣體在壓差的作用下被抽入混合室和以超聲速的蒸汽一邊混合一邊進入文丘里管,然后以亞聲速從文丘里的擴散管排出,同時混合的氣體速度逐漸降低,壓力隨之升高,而后從排出口排出(圖 2)[2]。

圖 2 真空泵工作原理簡圖Fig. 2 The working principle diagram of vacuum pump
在丙酮氰醇的生產過程中,精制塔的真空度是影響產品質量的重要工藝控制指標,真空度達不到要求塔釜料液中的輕組分不易提餾出來,產品純度達不到指標;真空度過高則使輕組分中夾帶丙酮氰醇過多,產品損失大,且易導致丙酮氰醇分解。精制塔抽真空效果一直不穩定,易波動,且無法長周期運行,其原因主要有以下幾點:
1.2.1 1.0 MPa 蒸汽對真空泵的影響1.0 MPa 蒸汽是噴射式真空泵的動力來源,蒸汽壓力波動及其干度均對真空泵的性能有較大影響,造成真空系統不穩定,滿足不了生產的需要。
1.2.2 一、二級冷凝器的循環冷卻水對真空泵的影響
一、二級冷凝器的循環冷卻水溫度應≤32 ℃,冷卻水溫度太高,真空泵能力會下降達不到抽真空的目的。另外,冷卻水溫越高耗用的蒸汽量越多。
冷卻水質對真空泵能力有較大的影響。如果水質差,硬度高,會造成冷凝器積垢甚至堵塞,嚴重影響熱交換性能,使蒸汽難于冷凝,從而影響真空度。所以應保證循環冷卻水為純凈的軟化水[3]。
1.2.3 氫氰酸聚合的影響
蒸汽噴射泵所抽氣體中含有氫氰酸、丙酮、水及其它雜質。該混合氣體當中,氫氰酸是劇毒的化合物,氣態氫氰酸一般不產生聚合,但在高溫并有水存在時,會有聚合反應出現,聚合開始后,產生的聚合物放出熱量又會引起聚合的連鎖反應,從而加速聚合反應進行,同時放出大量熱能。
在實際生產過程中,蒸汽噴射泵所抽氣體中的氫氰酸與高溫的中壓蒸汽混合,在一、二級冷凝器的殼層經常發生聚合而導致堵塞,影響一、二級冷凝器的正常運轉,導致精制塔真空度極不穩定。不但嚴重影響了產品質量,而且還需定期停精制塔,堿洗一、二級冷凝器,無法實現裝置長周期、高負荷連續運轉。
在改造之前,考慮丙酮氰醇裝置的加工能力和實際生產需求,同時為了解決蒸汽噴射泵冷卻器堵塞影響精制塔真空度等問題,經過大量的數據考察、調研和對真空泵的類型進行對比,決定將蒸汽噴射泵換型,換為水環真空泵。
水環真空泵是一種粗真空泵,它所能獲得的極限真空為 2.0~4.0 kPa。水環真空泵的特點是:(1)結構簡單易維修,壓縮氣體的溫度低,排氣溫度僅比進氣溫度高 10~15 ℃,極易適合抽吸壓送易燃易爆的氣體;(2)適用范圍廣,配置靈活,可與分離器、換熱器、管線、閥門、儀表、電控裝置組裝在一起,共同放在一個底盤作為成套設備使用[4]。水環真空泵工作原理是葉輪偏心地裝在泵體內,啟動時向泵內注入一定高度的水,因此當葉片輪旋轉時,水受離心力的作用而在泵體壁上形成旋轉水環,水環上部內表面與輪相切,沿箭頭方向旋轉,在前半輪的過程中,水環內表面逐漸與輪脫離,因此在葉輪片間形成空間并逐漸擴大,這樣就在吸氣口吸入空氣;在后半轉的過程中,水環的內表面漸漸向輪靠近,葉片間的空間容積隨著縮小,葉片間的空氣因此被壓縮而排出。如此葉輪每轉動一周,葉片間的空間容積改變一次,每個葉片間的水好象活塞一樣往復一次,泵就必須不斷地供給冷水,以吸氣體。由于在工作中,水會發熱,同時一部分水會和氣體一起被排走,因此泵在工作中,泵中必須不斷地供給冷水,以冷卻和補充泵內消耗的水[5]。供給的冷水以 15 ℃為宜(圖 3)。

圖 3 水環式真空泵工作原理簡圖Fig. 3 Water ring vacuum pump working principle diagram
將裝置蒸汽噴射泵改為水環真空泵。改造后精制塔的真空條件是由水環真空泵抽吸精制塔回流罐的尾氣來實現的。精制塔餾出物為氫氰酸、丙酮和水,餾出物經精制塔塔頂冷凝冷卻器冷凝冷卻后,經過回流罐,一部分由精制塔回流泵送到合成系統重新反應或送至廢水罐焚燒,另一部分由回流泵送回精制塔塔頂作回流。抽吸的尾氣經尾氣冷凝器冷凝后,不凝氣體去水環真空泵,經水環真空泵抽吸后進入氣液分離罐,分離出的氣相排入大氣,液相進入廢水罐,送入焚燒爐焚燒。
為了避免水環真空泵新鮮水的浪費,利用原有的閑置設備將新鮮水進行了循環冷卻使用。排入廢水罐的新鮮水不再焚燒,經尾氣吸收泵送至換熱器用冷凍鹽水進行冷卻,冷卻后的低溫新鮮水進入水環真空泵作為水環真空泵工作液進行使用。這樣既滿足了水環真空泵的正常工作,又減少了大量廢水的產生,保證了裝置真空系統的穩定,實現了裝置長周期高負荷運行(圖 4)。

圖 4 真空系統改造后的流程圖Fig.4 The flow diagram of the vacuum system after the transformation
丙酮氰醇裝置真空系統改造項目投用后,不但解決了由于氫氰酸聚合導致蒸汽噴射泵冷凝器堵塞,而且減少廢水量的產生,保證了裝置的連續生產,節約了成本,取得了較好的經濟效益。同時,此改造設計充分考慮了裝置的安全生產要求,投用后對裝置的安全生產無不良影響。
真空系統改造以后,裝置負荷能夠達到112%,操作也平穩了,并且能耗降低很多,產品質量有所提高,各項工藝、設備生產技術參數均在可控范圍內。
3.1 生產負荷與產品質量對比
真空系統改造后比改造前裝置的生產負荷提高了 27%,丙酮氰醇純度提高了 1.9%,丙酮氰醇純度溶液中游離 CN-和丙酮有所降低,pH 值無明顯變化(表 1)。
3.2 操作條件對比
真空系統改造后,丙酮氰醇裝置在高負荷連續運轉,不用清洗蒸汽噴射泵,生產操作更加平穩(表 2)。
3.3 能耗對比
真空系統改造后,綜合能耗顯著降低(表 3)。
3.4 經濟效益對比
真空系統改造后,經濟效益成果顯著(表 4)。

表 1 生產負荷與產品質量改造前后的對比Table 1 Comparison of the production load and product quality before and after the transformation

表 2 操作條件改造前后的對比Table 2 Operating conditions before and after the transformation

表 3 能耗改造前后的對比Table 3 Energy consumption comparison before and after the transformation

表 4 成本改造前后的對比Table 4 Cost comparison before and after the transformation
(1)通過真空系統改造年節約成本59.21萬元,一次性投資 14 萬元,新工藝方案動力消耗僅為傳統工藝方案的 1/5。
(2)丙酮氰醇裝置的負荷穩定在 1 900 kg/h,年生產 22 300 t 丙酮氰醇,達到了設計負荷的112%。
(3)產量提高后,丙酮氰醇裝置效益得到提高。
[1]丙酮氰醇裝置操作規程編寫組.丙酮氰醇裝置操作規程[S].大慶煉化公司,2008.
[2]夏清,陳常貴.化工原理(上)[M]. 天津:天津出版社,2005.
[3]胡憶溈,于波等.化工設備與機器[M].北京:化學工業出版社,2010.
[4]楊乃恒.真空獲得設備[M]. 北京:冶金工業出版社,2001.
[5]達道安.真空設計手冊[M]. 北京:國防工業出版社,2004.
Transformation of the Vacuum System in Acetone Cyanohydrin Plant
YAO Shu-jun
(Daqing Refining & Chemical Company the First Polymer Plant, Heilongjiang Daqing,163411,China)
The steam-jet pump was always used in the vacuum system during the operation of the acetone cyanohydrin equipment. But the phenomenon of hydrocyanic acid polymerism was oftentimes encountered in steam-jet pump due to the instability of the vacuum plant, which resulted in the short running period of the equipment and high load to waste a large amount of steam. In other to resolve this issue, the vacuum system was transformed to ensure the long period operation of the equipment under high load. At last, operation effects of the equipment before and after the transformation were analyzed.
Acetone cyanohydrin; Vacuum system;Transformation
TQ 024
: A文獻標識碼: 1671-0460(2014)07-1230-03
2014-04-30
姚樹軍(1965-),男,黑龍江大慶人,工程師,1988 年畢業于大慶石油學院,研究方向:從事化工生產,E-mail:571034491@qq.com。