摘 要 通過(guò)硫和硫化氫腐蝕機(jī)理的分析,針對(duì)南八深冷裝置出現(xiàn)的若干腐蝕問(wèn)題,探討腐蝕的原因,提出可行的處理辦法,以便提高裝置運(yùn)行的平穩(wěn)性,提高維修維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),確保安全操作、安全施工。
關(guān)鍵詞 硫;硫化氫;腐蝕
中圖分類號(hào):TE88 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-7597(2014)05-0184-02
硫和硫化物對(duì)石油化工裝置設(shè)備的腐蝕造成了非常嚴(yán)重的后果,近幾年來(lái)受到了國(guó)內(nèi)外石油行業(yè)的高度關(guān)注。由于大慶油田原油及伴生氣中含有硫和硫化物,這樣不可避免的天然氣初加工裝置設(shè)備中均不同程度的受到了硫腐蝕。在南八深冷裝置中,硫腐蝕已在不同單元有不同程度的體現(xiàn),給裝置的維修維護(hù)帶來(lái)了新的問(wèn)題。
南八深冷裝置于2010年8施工建設(shè),2011年11月投產(chǎn)運(yùn)行。通過(guò)裝置的運(yùn)行和兩次檢修,分別在集配氣單元天然氣凈化器、再生氣分水罐、二次閃蒸罐、污水管線等設(shè)備和管線中發(fā)現(xiàn)有硫和硫化物的殘留。
1 硫和硫化物的來(lái)源和特點(diǎn)
1)來(lái)源。硫和硫化氫的來(lái)源主要來(lái)自油田伴生氣,通過(guò)對(duì)天然氣分公司各個(gè)氣裝置氣源化驗(yàn)數(shù)據(jù)可知硫和硫化氫分布在各個(gè)裝置中。分公司14套氣裝置進(jìn)口氣中硫和硫化氫的含量比出口氣高,入口氣含量在60 mg/m?~110 mg/m?,出口氣含量在38 mg/m?~90 mg/m?南八深冷裝置總硫含量約為72 mg/m?,硫化氫含量約為45 mg/m?,出口氣中含量降低,在14套裝處于中等含量。
2)特點(diǎn)。油田伴生氣中硫的總含量與腐蝕性之間無(wú)精確的對(duì)應(yīng)關(guān)系,主要取決于含硫化合物的種類、含量和穩(wěn)定性。如果非活性硫轉(zhuǎn)化成為活性硫,即使硫含量很低,也將對(duì)設(shè)備造成嚴(yán)重的腐蝕。硫腐蝕不是孤立存在的,硫和水、氨等其它腐蝕性介質(zhì)共同作用,形成了多種復(fù)雜的腐蝕環(huán)境,對(duì)油氣初加工裝置中的16MnR材質(zhì)腐蝕尤為嚴(yán)重,在裝置檢修中經(jīng)常可以看到容器內(nèi)壁出現(xiàn)大量疏松、多孔、易脫落的金屬皮狀物,多數(shù)為硫腐蝕的產(chǎn)物。
2 硫腐蝕出現(xiàn)的問(wèn)題和對(duì)策
1)低溫硫化氫的腐蝕。
Fe+H2S=FeS+H2
這種介質(zhì)的腐蝕是非常嚴(yán)重的,造成碳鋼均勻的減薄。在南八深冷裝置中主要集中在集配氣單元,天然氣凈化器中。天然氣凈化裝置中,內(nèi)填充中空纖維濾料,將天然氣中硫化物充分的過(guò)濾,增加了硫化物與容器的反應(yīng)速度。同時(shí)在伴生氣輸送過(guò)程中,腐蝕后的產(chǎn)物FeS被過(guò)濾在中空纖維中,在天然氣除塵裝置中聚集大量的FeS。
危害1:增加更換濾料的危險(xiǎn)程度,原因是硫化亞鐵自燃,即4FeS+7O2=2Fe2O3+4SO2
當(dāng)容器內(nèi)部發(fā)生硫化氫腐蝕后,在檢修期間,硫化亞鐵遇氧氣會(huì)發(fā)生自燃,給檢修作業(yè)帶來(lái)隱患。
危害2:增加容器壁的腐蝕速率,增加容器內(nèi)碳鋼附件及緊固件的腐蝕速率,降低設(shè)備的使用壽命。在2012年2013年兩次檢修過(guò)程中,容器內(nèi)壁和碳鋼支撐骨架及緊固螺栓表面均出現(xiàn)了大量疏松、多孔、性脆而易脫落的化合物,而內(nèi)層則緊密細(xì)致。外層為金屬硫化物和金屬氧化物的混合物。
危害3:縮短了濾料的使用壽命,在濾料中過(guò)濾了大量的固體硫化物,增加了濾料的壓差,降低了過(guò)濾的效果。
對(duì)策1:在更換濾料時(shí),采取先用蒸汽置換,將硫化物蒸發(fā),在打開人孔后將濾料用水浸濕,避免引起自燃。
對(duì)策2:對(duì)天然氣凈化裝置容器內(nèi)壁檢測(cè)周期應(yīng)縮短為2年,增加在線檢測(cè)手段,通過(guò)聲發(fā)射等檢測(cè)手段,找到容器的薄弱點(diǎn);更換容器內(nèi)附件及緊固件的材質(zhì),更換為白鋼材質(zhì),減緩腐蝕速率。
對(duì)策3:由于中空纖維濾料再生效果不好,為了避免硫化物對(duì)下游進(jìn)行腐蝕,年度檢修時(shí),對(duì)濾料進(jìn)行更換。
2)高溫硫腐蝕。
油田伴生氣中的硫是以無(wú)機(jī)或有機(jī)形式存在的,隨著加工溫度的逐漸升高,發(fā)生分解反應(yīng)而產(chǎn)生活性較強(qiáng)的元素硫、H2S、硫醇等,這些分解產(chǎn)物通常稱為活性硫,在230℃~400℃溫度區(qū)間反應(yīng)劇烈,不但能直接與金屬鐵作用,還能與FeS反應(yīng),加劇設(shè)備的腐蝕。
在南八深冷裝置中高溫硫腐蝕主要集中在分子篩吸附塔中。在吸附過(guò)程中,分子篩將增壓后的濕氣中硫化物吸附在分子篩內(nèi),在分子篩再生過(guò)程中,再生氣溫度為240℃~250℃,這樣構(gòu)成了高溫硫腐蝕的環(huán)境,對(duì)吸附塔造成了腐蝕。
危害:容器內(nèi)壁的腐蝕速率加快,壽命減少。
對(duì)策:選用合適的鋼材,白鋼0Cr18Ni9或16MnR-HIC;增加腐蝕余量,增加容器內(nèi)壁厚度。南八深冷分子篩系統(tǒng)采用的此種方法,在設(shè)計(jì)過(guò)程中已經(jīng)考慮。
3)濕硫化氫腐蝕。
硫化氫在沒(méi)有液態(tài)水是對(duì)管線和設(shè)備腐蝕很輕,但在遇到水時(shí),極易水解,在水中發(fā)生的電離式為:
H2S→H++HS-
HS-→H++S2-
濕硫化氫腐蝕主要體現(xiàn)在再生氣分水罐、污水管線、二次閃蒸罐。在對(duì)再生氣分水罐、二次閃蒸罐檢修時(shí),在蒸汽置換結(jié)束后,容器底部附著部分黃色硫化物晶體,并伴隨著硫的刺鼻的味道。這主要原因是在分子篩中吸附了大量的硫化物,在再生過(guò)程中聚集到了再生氣分水罐,通過(guò)污水管線流入二次閃蒸罐。
危害1:對(duì)容器內(nèi)壁造成減薄腐蝕,降低使用壽命。
危害2:對(duì)管線造成腐蝕,排污管線尤其嚴(yán)重。
對(duì)策1:對(duì)容器內(nèi)壁進(jìn)行年度檢修時(shí),徹底清除容器中殘留的硫,增加清洗劑對(duì)容器進(jìn)行清洗,對(duì)容器進(jìn)行定期檢測(cè)。
對(duì)策2:對(duì)排污管線進(jìn)行清洗及檢測(cè),重點(diǎn)檢測(cè)一次排污管線的焊口處。
對(duì)策3:選擇適當(dāng)?shù)牟馁|(zhì)。再生氣分水罐選用的是16MnR-HIC,抗硫腐蝕性能較好,經(jīng)歷兩次檢修都容器內(nèi)壁均無(wú)腐蝕痕跡。
3 高壓H2S腐蝕
在一定的溫度或較低溫度下,腐蝕速率隨著H2S分壓的增大而增大。在對(duì)南八深冷裝置原料氣壓縮機(jī)三段入口管線檢修時(shí),一段入口管線內(nèi)壁非常光滑,無(wú)腐蝕痕跡;二段入口管線內(nèi)壁可見輕微腐蝕痕跡;三段入口管線可見大量的腐蝕痕跡和腐蝕物。在過(guò)濾分離器內(nèi)壁腐蝕尤為嚴(yán)重,內(nèi)壁大量脫落,容器內(nèi)捕霧網(wǎng)緊固螺栓絲扣已經(jīng)大部分腐蝕。
危害1:對(duì)原料氣壓縮機(jī)二段、三段以后的工藝管線和設(shè)備造成腐蝕。
危害2:腐蝕后的硫化物脫落后進(jìn)入葉輪,附著在葉輪上對(duì)機(jī)組造成損害,影響機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行。
對(duì)策1:定期清洗壓縮機(jī)二段、三段管線,并做吹掃爆破處理;更換過(guò)濾分離器內(nèi)附件為白鋼材質(zhì)。
對(duì)策2:定期對(duì)機(jī)組入口管線過(guò)濾器進(jìn)行清洗或更換,定期對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行清洗,確保動(dòng)平衡合格。
對(duì)策3:增加抗硫和硫腐蝕的緩蝕劑,減緩腐蝕的速率。在南八深冷裝置一級(jí)分離器、二級(jí)分離器處加注緩蝕劑。
4 結(jié)論
硫和硫化物對(duì)設(shè)備和管線的腐蝕是十分嚴(yán)重的,為了降低對(duì)裝置的危害,可以通過(guò)兩種途徑,一是從氣源上進(jìn)行脫硫處理,改變氣源;在無(wú)法改變?cè)蠚獾那闆r下,只有把裝置的防腐做的更細(xì)、更好,比如加入一些抗硫腐蝕緩蝕劑,或者關(guān)鍵部位采取材質(zhì)升級(jí)的措施,降低腐蝕;增加測(cè)厚監(jiān)測(cè)的頻率等措施。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除腐蝕事故隱患,保證裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)。
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作者簡(jiǎn)介
張丹(1980-),女,遼寧遼中人,機(jī)械專業(yè)工程師,2003年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院機(jī)械系,現(xiàn)就職于天然氣分公司培訓(xùn)辦。endprint