鄭裕忠,鄭東山,邱江波
目前,水泥行業(yè)執(zhí)行的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求NOx排放限值為800mg/m3(標(biāo));2012年11月6日,國(guó)家環(huán)保部關(guān)于征求意見(jiàn)函《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(環(huán)辦函[2012]1270號(hào))要求現(xiàn)有水泥企業(yè)自2015年1月1日起,NOx排放限值為450mg/(標(biāo))m3;《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃的通知》(國(guó)發(fā)(2012)40號(hào))要求2015年水泥行業(yè)NOX排放量控制在150萬(wàn)噸,淘汰水泥落后產(chǎn)能3.7億噸,推廣新型干法水泥生產(chǎn)線,普及純低溫余熱發(fā)電技術(shù),水泥行業(yè)實(shí)施新型干法窯降氮脫硝,新建、改擴(kuò)建水泥生產(chǎn)線綜合脫硝效率不低于60%。我公司2500t/d熟料生產(chǎn)線于2003年7月建成投運(yùn),當(dāng)時(shí)工藝設(shè)計(jì)未采用先進(jìn)的低氮燃燒技術(shù),預(yù)熱器采用分級(jí)燃燒技術(shù),窯尾NOx正常排放濃度在500~650mg/m3(標(biāo))之間。為了達(dá)到即將出臺(tái)的新《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求,響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃目標(biāo)要求,我公司決定率先開(kāi)展水泥SNCR煙氣脫硝試點(diǎn)工作。
作為浙江省第一家水泥SNCR脫硝試點(diǎn)企業(yè),我公司于2011年8月啟動(dòng)脫硝工程改造項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)充分的前期技術(shù)調(diào)研及論證,最終采用浙江省環(huán)境科學(xué)研究院SNCR脫硝工藝。該項(xiàng)目于2012年7月完成了2500t/d熟料生產(chǎn)線的脫硝項(xiàng)目建設(shè),順利通過(guò)調(diào)試及168h試運(yùn)行階段,并通過(guò)了安全、環(huán)保“三同時(shí)”竣工驗(yàn)收。
將濃度20%~25%的工業(yè)氨水和稀釋水混合,根據(jù)窯尾煙囪在線CEMS系統(tǒng)反饋的NOx濃度和氨逃逸濃度來(lái)調(diào)整氨水和稀釋水的比例,將混合后的氨水噴入分解窯與旋風(fēng)預(yù)熱器之間的U型煙道,實(shí)現(xiàn)脫硝反應(yīng)。
SNCR(選擇性非催化還原)技術(shù)是用氨水為還原劑噴入預(yù)熱器煙道內(nèi)與NOx進(jìn)行選擇性反應(yīng)。該反應(yīng)無(wú)需催化劑,因此必須在高溫區(qū)噴入氨水。氨水噴入溫度在850~950℃之間的煙道內(nèi),還原劑中的NH3與煙氣中的NOx反應(yīng)生成N2。
SNCR反應(yīng)方程如下:


水泥爐窯尾煙氣中氮氧化物主要為NO占90%以上,NO與還原劑氨水以式(1)為主要反應(yīng)。
SNCR煙氣脫硝工藝系統(tǒng)主要由氨水卸氨、儲(chǔ)存、輸送模塊、軟水儲(chǔ)存、輸送模塊、PU模塊、噴氨模塊、CEMS系統(tǒng)、電儀及DCS控制系統(tǒng)等組成,主要設(shè)備以進(jìn)口為主,進(jìn)口設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用440多萬(wàn)元。工藝流程見(jiàn)圖1。
(1)氨水卸氨、儲(chǔ)存、輸送模塊
通過(guò)氨水槽車(chē)將氨水由外界運(yùn)輸?shù)桨眳^(qū),通過(guò)氨水卸氨模塊送入氨水儲(chǔ)罐。儲(chǔ)罐內(nèi)的氨水經(jīng)過(guò)氨水輸送模塊的氨水輸送離心泵送至高位平臺(tái)上的PU模塊。
該模塊的主要設(shè)備配置:
氨水儲(chǔ)罐1只,為非標(biāo)設(shè)計(jì)的不銹鋼儲(chǔ)罐,設(shè)計(jì)容積為40m3,配有呼吸閥和液位變送器、壓力變送器。
氨水輸送離心泵一臺(tái),采用不銹鋼材料制造,將氨水輸送至PU模塊。
(2)軟水輸送模塊
軟水來(lái)自公司余熱鍋爐所用的去離子水或除鹽水,接入軟水水箱,再由軟水輸送模塊將軟水加壓輸送至PU模塊。

圖1 SNCR工藝流程圖
該模塊的主要設(shè)備配置:
軟水輸送泵1臺(tái),采用不銹鋼多級(jí)離心泵,自帶水箱,成套配置有硬度檢測(cè)儀、液位連鎖保護(hù)等。電氣控制柜1只,采用不銹鋼支架支撐。
(3)PU模塊、噴氨模塊
PU模塊根據(jù)CEMS系統(tǒng)反饋的NOx濃度自動(dòng)調(diào)節(jié)氨水供給量,過(guò)量的氨水和軟水回流至各自儲(chǔ)罐;PU模塊實(shí)現(xiàn)還原劑的計(jì)量分配功能,對(duì)應(yīng)噴氨模塊,噴氨模塊由6只噴射器組成,噴射器為雙流體噴槍,通過(guò)金屬軟管與氨水和壓縮空氣相連。
該模塊的主要設(shè)備配置:
(4)CEMS系統(tǒng)
NOx、氨逃逸監(jiān)測(cè)儀表布置在水泥爐窯尾煙囪平臺(tái)上,NOx監(jiān)測(cè)儀表采用西門(mén)子儀表,氨逃逸監(jiān)測(cè)儀表采用ABB儀表,同時(shí),將監(jiān)測(cè)信號(hào)引入DCS,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)。
(5)電儀及控制系統(tǒng)
主要電氣設(shè)備均采用遠(yuǎn)程DCS控制、操作、調(diào)節(jié),主要液位、壓力、流量、氨逃逸濃度、NOx濃度等數(shù)據(jù)均引入DCS。
本工程SNCR脫硝控制系統(tǒng)為全自動(dòng)控制、管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)控所有工藝,布置在熟料中控室內(nèi)。DCS操作員可以與脫硝系統(tǒng)PLC站點(diǎn)進(jìn)行通信,接收來(lái)自PLC站的所有設(shè)備信號(hào),并能精確計(jì)算還原劑注入量。正常運(yùn)行是通過(guò)集中控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自控,在正常運(yùn)行模式下,該系統(tǒng)不需要人工控制。
為考察脫硝裝置可靠性、裝置對(duì)目標(biāo)NOx控制濃度的響應(yīng)值,公司決定連續(xù)投運(yùn)脫硝裝置,并考察增加氨水投加量后的脫硝效果和氨逃逸的影響,如圖2所示。
從圖2可以看到,水泥爐窯初始NOx濃度約為520mg/m3(標(biāo)),脫硝裝置投入運(yùn)行后,當(dāng)脫硝后NOx目標(biāo)值為不大于300mg/m3(標(biāo))時(shí),系統(tǒng)投入自動(dòng)運(yùn)行,系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié)氨水耗量約為350L/h,氨逃逸可以控制在1~2mg/m3(標(biāo));在第33h時(shí),將脫硝后NOx目標(biāo)值調(diào)整為200mg/m3(標(biāo)),脫硝系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié)氨水噴射量約為430L/h,氨逃逸有所上升,最大為4.02mg/m3(標(biāo)),根據(jù)工況略有波動(dòng)。
為考察還原劑耗量對(duì)脫硝效果(目標(biāo)NOx排放濃度)可達(dá)性和氨逃逸的影響,將系統(tǒng)調(diào)節(jié)至手動(dòng)模式,改變噴入氨水的耗量,不同氨水噴入量下NOx排放濃度和氨逃逸濃度見(jiàn)圖3。
基于圖像處理技術(shù)CTOD試驗(yàn)裝置的研制………………………………………………………王炳英,侯振波,徐圣朋(3.19)

圖2 SNCR運(yùn)行時(shí)氨水加入量和出口NOx值

圖3 不同氨水噴入量的NOx排放濃度和氨逃逸濃度關(guān)系

圖4 不同目標(biāo)NOx排放濃度對(duì)應(yīng)的氨氮摩爾比

圖5 噴氨試驗(yàn)時(shí)的分解爐溫度和熟料產(chǎn)量
從圖3可以看到,初始NOx約為550mg/m3(標(biāo)),隨著氨水噴入量的增加,出口NOx濃度線性下降,氨水噴入量約為320L/h時(shí),脫硝后的NOx可以控制在300mg/m3(標(biāo))以下,脫硝效率為45.5%,氨逃逸約1mg/m3(標(biāo)),說(shuō)明噴入的氨水都參與了反應(yīng)。調(diào)整氨水噴射量至480L/h時(shí),脫硝后的NOx可以控制在200mg/m3(標(biāo))以下,脫硝效率為63.6%,氨逃逸可控制在2mg/m3(標(biāo))以下。若繼續(xù)增加氨水噴入量,出口NOx濃度可以進(jìn)一步降低,但是NH3逃逸濃度呈指數(shù)增加,說(shuō)明進(jìn)一步增加氨水噴入量,氨水利用率會(huì)降低,部分未參與反應(yīng)的NH3隨煙氣直接排出。
上述運(yùn)行工況由于噴入氨水量不同,煙氣成分相對(duì)穩(wěn)定,初始煙氣量 256000m3(標(biāo))/h,初始 NOx濃度550mg/m3(標(biāo)),NSR不同時(shí)對(duì)應(yīng)的NOx排放濃度變化情況見(jiàn)圖4。
從圖4中可以看到,隨著NSR的增加,出口NOx濃度起初呈下降趨勢(shì),曲線斜率呈下降趨勢(shì),說(shuō)明若要將出口NOx濃度控制在較低的水平,氨水投加量比目標(biāo)控制值時(shí)的投加量要增加許多,而不是單純的線性關(guān)系,即不同的目標(biāo)值對(duì)應(yīng)的NSR不同。要保證脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度不超過(guò)300mg/m3(標(biāo)),需保證系統(tǒng)NSR≥1.0;若要將目標(biāo) NOx控制在200mg/m3(標(biāo))時(shí),需保證系統(tǒng)NSR≥1.8。
另外,從圖4中還可以看到,若要將NOx排放濃度目標(biāo)控制在300mg/m3(標(biāo)),氨水投加量約為300L/h,若要將NOx排放濃度目標(biāo)控制在200mg/m3(標(biāo)),氨水投加量約為480L/h。
為考察SNCR系統(tǒng)投運(yùn)后對(duì)水泥熟料產(chǎn)量的影響,我公司收集了脫硝裝置投運(yùn)前后分解窯溫度、水泥爐窯熟料產(chǎn)量的運(yùn)行參數(shù),見(jiàn)圖5。
從圖5中可以看到,脫硝系統(tǒng)投運(yùn)前后,水泥爐窯熟料的產(chǎn)量基本維持在2860t/d。脫硝系統(tǒng)投運(yùn)前,分解窯的溫度為860℃,投運(yùn)后由于脫硝反應(yīng)為放熱反應(yīng),溫度略有上升,在870℃左右波動(dòng),停止噴氨后又維持在860℃左右。

表1 噴氨試驗(yàn)時(shí)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)

圖6 SNCR脫硝氨區(qū)
目前,我公司所使用的煤是由南方水泥浙江大區(qū)統(tǒng)一采購(gòu)的直供煤,平均含硫量在0.78%左右。根據(jù)在線監(jiān)控系統(tǒng)CEMS系統(tǒng)反饋的SO2排放濃度看,脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后,SO2排放濃度比較穩(wěn)定,一般在20mg/m3左右。
SNCR脫硝系統(tǒng)的投運(yùn)對(duì)窯工藝系統(tǒng)、產(chǎn)品質(zhì)量、其他污染物排放的影響可以忽略不計(jì)。
在正常工況下,系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行時(shí)主要參數(shù)平均值見(jiàn)表1。
從表1中可以看到,氮氧化物初始濃度在550mg/m3左右,經(jīng)脫硝系統(tǒng)處理后,氮氧化物排放濃度在200 mg/m3左右時(shí),此時(shí)脫硝效率>60%,氨逃逸<2mg/m3(標(biāo))。
綜上所述,我公司2500t/d水泥爐窯SNCR脫硝系統(tǒng),可以根據(jù)NOx排放初始濃度的大小,通過(guò)調(diào)節(jié)氨水的噴入量,將NOx排放濃度控制在250~300mg/m3之間。在此工況下,可獲得較低的氨逃逸率,氨水利用率相對(duì)較高,總體運(yùn)行成本最經(jīng)濟(jì)。據(jù)初步計(jì)算,經(jīng)該系統(tǒng)處理后,年NOx排放量可減少約1080t,具有良好的社會(huì)效益。
實(shí)踐證明,SNCR煙氣脫硝技術(shù)工藝適用于我國(guó)水泥窯爐煙氣特征的脫硝爐處理,為同類型的水泥爐窯實(shí)施脫硝改造積累了經(jīng)驗(yàn),值得國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)參考。通過(guò)整套系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行情況,結(jié)合水泥行業(yè)的現(xiàn)狀,提出以下兩點(diǎn)建議:
(1)目前SNCR脫硝系統(tǒng)的主要設(shè)備以進(jìn)口為主,費(fèi)用較高,建議該系統(tǒng)的主要設(shè)備盡可能?chē)?guó)產(chǎn)化,以降低系統(tǒng)建設(shè)的投資費(fèi)用。
(2)建議國(guó)家或相關(guān)機(jī)構(gòu)盡快出臺(tái)相關(guān)扶持政策或NOx排放濃度新標(biāo)準(zhǔn),以確保市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的公平性。