車艷紅,陳永鋦,程慧青
(1.3國網福建省電力有限公司電力科學研究院;2.福建中試所電力調整試驗有限公司,福州 350007)
電力變壓器的噪聲污染及控制
車艷紅1,陳永鋦2,程慧青3
(1.3國網福建省電力有限公司電力科學研究院;2.福建中試所電力調整試驗有限公司,福州350007)
摘要:為了解決電力變壓器噪聲污染的問題,首先對噪聲來源和決定因素進行深入分析,根據產生噪聲的決定因素、實踐經驗和噪聲控制理論提出了相關的解決措施,實踐證明,這些措施能起到很好的降噪效果。
關鍵詞:電力變壓器;噪聲污染;噪聲控制經濟的迅猛發展,造成居民用電量持續增加。尤其是最近幾年,隨著城市化進程的加快和電網改造的需要,部分變電站建立在居民生活區附近。然而變壓器在運行過程中會產生噪聲,這種噪聲不僅污染了環境,也對人們的健康造成了一定影響,在夜間更為嚴重。基于此,本文對電力變壓器產生的噪聲及控制進行分析探討。
電力變壓器在運行過程中產生的噪聲主要來源兩部分:本體噪聲和冷卻系統噪聲。
1.1本體噪聲
此類噪聲主要來源于下述兩種情況:第一,磁致伸縮效應產生的噪聲。據變壓器的工作原理可知,在工作時鐵芯內部會產生交變磁場,從而導致鐵芯的硅鋼片處于磁致伸縮狀態,雖然硅鋼片周期性伸縮幅度很小,但是也會引起鐵芯周期性的振動,產生噪聲。第二,漏磁場產生的噪聲。變壓器在工作時會出現一定的漏磁場,尤其是大型變壓器,漏磁場相應增大。由于變壓器繞組中電流和漏磁場的相互作用,導線上會出現電磁力,同時由于漏磁場的存在,繞組出產生軸向電動力,受到電動力作用的鐵心在金屬撞擊下震動,從而產生噪聲。
1.2冷卻系統噪聲
電力變壓器的冷卻方式通常包括以下兩種:風冷和強油風冷。為了達到更好的冷卻效果,變壓器在運行過程中,通常風扇和油泵都打開,風機和油泵工作時會產生空氣噪聲。目前,多數變壓器都配置兩臺或以上的風冷卻器及風冷卻器,這樣就極易產生空氣噪聲,對于部分大型電力變壓器,其產生的空氣噪聲甚至超過80dB(A)。由此可知,冷卻系統產生的噪聲要高于變壓器本體產生的噪聲。
為了減少電力變壓器的噪聲污染,必須明確電力變壓器工作時產生的噪聲和那些因素有關,以便采取有效措施降低噪聲強度。電力變壓器工作時產生的噪聲通常可分為箱內噪聲和箱外噪聲,通過對兩類噪聲的具體計算來分析產生噪聲的決定因素。
2.1箱內噪聲
箱內噪聲的計算公式通常采用下式(1)進行計算:


圖1 β與硅港片重量關系圖
2.2箱外噪聲衰減計算
電力變壓器產生的噪聲傳到箱外時,會出現一定程度的衰減,距離箱外距離越遠,衰減量越大。目前,世界各國常用的計算電力變壓器箱外噪聲衰減量如下式(2)所示:


修正后的計算式如下式(3)所示:

2.3實際噪聲計算公式
在實際衡量及計算電力變壓器產生的噪聲時,為了具有更高的準確性及簡便性,綜合考慮各種因素,在電力變壓器工藝良好的基礎上,通常采用以鐵心磁滯伸縮為基礎而導出的公式來進行計算比較合理,具體計算公式如下式(3)所示:

若使用的電力變壓器為風冷或者強油風冷等,在計算時還必須考慮風扇和油泵在工作時產生的噪聲,即將所有產生的噪聲進行疊加,即合成噪聲,具體計算公式如下式(4)所示:

要有效控制電力變壓器的噪聲污染,可通過下述兩個途徑:第一,降低噪聲源的噪聲;第二,傳播途徑降低噪聲。
3.1噪聲源方面的降噪措施
3.1.1選擇優質硅鋼片
選擇優質硅鋼片,不僅能夠確保結晶方位的完整度,還能有效降低磁致伸縮,減少工作時的振動。例如:具有高晶粒硅鋼片的磁針伸縮僅是普通硅鋼片的60%;在相同磁通密度下,優質硅鋼片由于具有較小的振動,能夠降低噪聲2-4dB;每降低0.01T的磁通密度,能減少噪聲0.2dB。
3.1.2優化鐵芯各項物理參數
為了盡量降低鐵芯產生的噪聲,可對鐵芯的各項物理參數進行優化,具體可從以下幾點進行優化:第一,減少鐵芯重量。據多年的實踐經驗可知,鐵芯的重量每減少1t,噪聲可減少約0.3dB;第二,減少鐵芯窗高和直徑的比值。據實踐經驗可知,兩者的比值每減少0.1,噪聲可減少約5.7dB,同時在設計時,盡量將鐵芯設計為矮胖型,產生的噪聲可大幅度減少;第三,增加鐵軛截面積以減小鐵軛中的磁通密度。電力變壓器產生的本體噪聲主要來源于鐵軛的振動,若能適當增加鐵軛橫截面積,不僅能夠減少鐵軛的磁通密度,同時還能增加末級鐵芯片的寬度,從而增加了夾件和鐵軛的接觸面積,使得鐵軛在工作過程中受力均勻,從而有效的減少噪聲。根據實踐經驗可知,經過這樣處理后,噪聲能夠減少2-5dB;第四,選擇合理的鐵芯自振頻率。若鐵芯在運行過程中的自振頻率與磁針伸縮的頻率相同,極易形成共振,從而產生較大的噪聲。為了避免此種情況的出現,首先要計算鐵芯的固有頻率,具體計算公式如下式(5)所示:


圖3鐵芯尺寸示意圖

圖4 關系曲線
根據上述計算結果來對鐵芯頻率進行合理選擇,避免形成共振。
3.1.3改進鐵芯結構,選擇合理疊裝和裝配工藝
要有效改進鐵芯疊裝和裝配工藝,可采取下述措施:第一,采用全斜交錯接縫的鐵心結構。傳統的心柱和鐵軛通常選擇交錯接縫結構,這樣極易產生渦流和磁飽和,從而導致電力變壓器的噪聲和損耗提升。若采用全錯接縫,既能減小磁通畸變,也能確保鐵芯整體機械強度。經過多年實踐可知,若保持磁密為定值1.7T不變,采用全斜交錯結構能夠減少噪聲3-5dB;第二,控制鐵心夾緊力。相關理論研究發現,若鐵芯夾緊力的壓強為0.08-0.12Mpa時,此時產生的噪聲值最小。具體在制作時,通過扳手合理控制夾緊力,也可在合理位置放置絕緣棒,確保整個心柱受力均勻,避免磁致伸縮增加,采取這些措施后,能夠使電力變壓器的本體噪聲降低1-3dB。
3.1.4冷卻系統的降噪
對于冷卻系統的降噪,可通過選擇低噪聲風扇或冷卻裝置,若是發熱量不大,盡可能采取自然冷卻的方式,同時還可以采取減震或者消聲裝置,最大限度的減少噪聲。
3.2傳播途徑的降噪措施
通過抑制噪聲源的噪聲,雖然可以起到一定的效果,但是并不能全部消除噪聲。因此,必須從傳播途徑進行降噪處理,以達到控制的目的。電力變壓器產生的噪聲通過以下兩種方式傳到外界:第一,通過箱底和地基傳到外界;第二,通過郵箱輻射到外界。針對傳播途徑,可采取以下措施:
(1)在鐵心和箱底、地面之間加緩沖裝置,使噪聲同諾緩沖裝置衰減,通常可采用減振橡膠板。
(2)油箱壁可采用扣槽式加強筋,通過焊接3-4mm鋼板,在其中填充吸聲物質,形成半消聲油箱,具體如下圖5所示:

圖5 油箱壁結構示意圖
(3)在變壓器周圍建設隔音墻或者隔音室,能有效降低噪聲。在對噪聲要求比較嚴格的地方,目前通常采用的方法是設置隔音室,這樣能有效減少噪聲30-40dB。
綜上所示,為了有效降低電力變壓器的噪聲污染,除了采取上述措施外,還必須不斷對變壓器的產生、計算模型及測試方法進行深入探究,以便采取更完善的措施減少污染,滿足人們對變壓器噪聲的基本要求。
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作者簡介:車艷紅(1981-),女,福建泉州人,本科,工程師,主要從事電力環境保護工作。