林健枝,周亞兵
(清遠供電局,廣東 清遠 511500)
一起220kV架空輸電線路耐張線夾斷裂故障原因分析
林健枝,周亞兵
(清遠供電局,廣東 清遠 511500)
在架空輸電線路工程建設中,導地線的接續屬隱蔽工程,當施工工藝不良、施工質量監控不到位時,容易造成隱蔽缺陷,在日后設備運行過程中將可能出現嚴重的后果。本文就一起220kV架空輸電線路耐張線夾斷裂故障進行原因分析,探討相應預防措施。
架空輸電線路;耐張線夾;斷裂
某年7月17日14:54時,清遠220kV陽燕乙線兩側開關C相故障跳閘,重合不成功跳三相。陽山站:主一縱聯保護、主二縱聯保護以及距離一段保護動作;燕河站:主一縱聯保護、主二縱聯保護動作。15:46時燕河站對220kV陽燕乙線強送不成功,手合后加速保護動作。
經查線發現220kV陽燕乙線#4-#5塔之間C相雙分裂導線中的下子導線斷線,并確認C相子導線斷線是由#4鐵塔C相大號側的耐張線夾斷裂而造成的。
2.1 光譜分析
用芬蘭α-2000A直讀光譜儀對斷裂導線鋼芯進行成分分析,光譜分析結果表明,斷裂導線鋼芯成分與標準規定的Q235A材質基本相符。

表1 斷裂導線鋼芯光譜成分分析
2.2 外觀檢查
對斷裂導線鋼芯斷口處進行變形測量,斷口處有明顯的縮頸現象,用游標卡尺測量斷口處直徑,經計算得出斷面收縮率約為86%,說明材料塑性很好,滿足標準規定的要求。
2.3 金相組織觀察
截取斷口處一段導線鋼芯,經鑲嵌、磨樣、拋光并用3%硝酸酒精腐蝕后,在德國Leica DMI 3000M型金相顯微鏡觀察下金相組織觀察結果表明,導線鋼芯縱截面的不同部位組織均勻,均為細小的鐵素體和珠光體組織,組織觀察未見異常。
220kV陽燕乙線#4鐵塔C相斷裂耐張線夾型號為NY-300/40,與陽燕乙線雙分裂2×LGJ-300/40型導線配套,故障的耐張線夾運行兩年即發生斷裂。
耐張線夾斷裂是由承力鋼絞線斷線引起的,而該段線路投產時間不長,鋼絲性能變差的可能性較小,特別是上述對斷口處鋼芯作材質試驗分析表明,鋼芯的成分、塑性及金相組織形貌良好,材質正常。因此,基本否定因鋼芯材質問題導致斷線的可能性。
事實上,線路架線工程因施工不良產生設備缺陷或運行故障比較普遍,且大多在投運后幾月至1-2年內便會暴露,本次線夾斷裂故障也符合這個規律。根據線夾斷口處外觀形態及液壓管壓接工藝檢查情況,認定本次耐張線夾斷裂是由液壓操作不滿足施工工藝要求引起的,具體原因分析如下:
(1)鋼芯鋁絞線及耐張線夾液壓操作前,要求先清洗壓接部位,除去泥土、油垢等雜質,確保壓接質量。但檢查壓接處鋼芯表面、鋼錨液壓管內外表面均存在陳舊銹斑和泥土痕跡(后證實施工期間為雨天),鋼芯及鋼錨壓接表面雜質或污垢將嚴重影響液壓質量,導致耐張線夾握力降低。
(2)液壓施工規程要求液壓管壓后三個對邊距尺寸S(mm)的最大允許值滿足S=0.866×0.993D+0.2的要求(D為液壓管外徑,mm),且三個對邊距只允許一個達到最大值。但實測鋼錨液壓管5個壓模的對邊距均不滿足要求,鋼芯斷口處所在左端部壓模壓接質量最好,但也不滿足尺寸要求。由于液壓不到位,耐張線夾握力將大大低于標準要求。
(3)鋼錨先于鋁管壓接,為保證鋁管壓接時不破壞鋼錨壓接部位,液壓工藝將鋁管壓接區限制在鋼錨壓接區之外。但檢查鋁管兩端壓模均已越界,分別壓到鋼錨壓接區域,特別是對鋼芯斷口處鋼錨左端部壓模影響較大。
220kV陽燕乙線由于耐張線夾液壓施工操作不滿足工藝要求,導致耐張線夾握力及抗拉強度大大降低,最終發生線夾鋼芯斷裂;鋼芯在鋼錨管口入口處斷裂,是因為管口處壓模壓接質量最好,鋼芯承載主要靠管口處壓模握力,也是鋼芯應力最集中之處,同時此處還受到鋁管壓模的破壞影響。
由于工期緊張、監理不到位、施工人員素質低及責任心不強、施工期間天氣惡劣等原因,線路工程遺留缺陷較多,其中以施工壓接不良導致線路通流及強度缺陷居多。因此,要繼續加強線路工程施工管理,嚴格執行架空線路施工及驗收規范、液壓施工工藝規程等相關技術、管理標準,提高工程質量。同時要大力開展新投產線路紅外測溫工作,及時發現通流缺陷。
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[3]張午陽,李世勉,周媛.一種輸電線路耐張線夾失效斷裂原因分析[J].《重慶電力高等專科學校學報》,2013(06).
林健枝(1980—),廣東清遠人,本科,從事輸電線路運行管理。