摘要:簡要介紹了新型香蕉形直線振動篩在太西洗煤廠的應用
情況、主要技術參數以及其整體結構特征。分析了新型香蕉形直線振動篩在我廠精煤脫介系統應用中存在問題、并提出了改造方案、并對改造后的經濟效益進行了分析。
關鍵詞:新型香蕉形直線振動篩 結構 激振器 篩板
1 概述
我廠根據生產需要采用新型香蕉形直線振動篩作為脫介、脫水、分級等功能集一體的振動篩。輕型、低功耗ZXT-3661/5香蕉形直線振動篩由激振器、篩箱、減振裝置、傳動裝置四部分組成。此香蕉形直線振動篩雖然采用先進的技術加工制作而成,能集脫介、脫水、分級于一體,但在我廠使用過程中存在脫介效果欠佳的問題。這不僅影響生產,同時也增加了廠里的材料費用成本。
2 ZXT-3661/5香蕉形直線振動篩
2.1 技術特征
①振動篩用途:脫介
②耐磨層:聚氨酯
③支撐結構:金屬螺旋彈簧(鋼制彈簧)
④振幅:8~12mm(雙振幅)
⑤工作頻率:13.3Hz~15.8Hz(轉速800r/min~950r/min)
⑥處理能力:60~120t/h
2.2 ZXT-3661/5香蕉形直線振動篩結構布局
ZXT-3661/5香蕉形直線振動篩主要由篩箱、振動器(激振器)、萬向聯軸器、支承裝置、支承底架、電機及電機架等部件組成。
3 新型直線振動篩運行效果
3.1 新型直線振動篩運行效果分析
3.1.1 分級效果分析
精煤脫介振動篩是集脫介、脫水和分級三種功能為一體的振動篩,其分級功能并非該振動篩的主要功能,系統的主要分級作業由產品倉上分級篩承擔。因此,在此僅對三臺精煤脫介振動篩的篩上塊煤限下率進行對比分析,見表1。
表1 精煤脫介振動篩篩上物限下率統計對比表
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從表1可以看出,雖336香蕉篩與308振動篩入料量相當,但因336香蕉篩的整個篩體振幅較均勻且平衡,物料分層較好,篩上塊煤的限下率為15.62%,較308振動篩的19.47%降低了3.85%,較309振動篩的16.85%降低了1.23%,分級效果非常理想,滿足廠里的工藝要求。
3.1.2 脫介效果分析
①振動篩脫介段篩下物磁性物含量檢測
表2 336香蕉篩篩下合介、稀介磁性物檢測表
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檢測時間:2011.10.18 檢測人員:蔡云 潘慧英
表3 308篩下合介、稀介磁性物檢測表
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檢測時間:2011.10.18 檢測人員:蔡云 潘慧英
從表2、表3對比可以看出,香蕉篩篩下合介的磁性物含量為81.17%,略高于正常值的80%(選煤技術手冊);稀介的磁性物含量為56.77,遠高于正常值40%(選煤技術手冊),從表4中看出,由于336稀介的磁性物含量高,增加了317磁選機的小時處理量,帶介損失高,磁性物回收率只有99.08%。
②香蕉形直線振動篩分級段篩上、篩下物帶介檢測
香蕉形直線振動篩分級段篩上、篩下物檢測見表5。
表5 香蕉篩(336)與直線振動篩(309)分級段(純精末)
篩上、篩下物帶介檢測對比表
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通過表5中三天的檢測數據得出:336香蕉篩的篩上塊煤帶介平均僅為0.14%,較309申克振動篩的0.02%高0.12%;篩下末煤帶介率平均為0.28%,較309申克篩的0.05%高0.23%。
從以上檢測結果可知道:
①336香蕉形直線振動篩稀介段磁性物含量高,導致精煤磁選機尾礦帶介;
②336香蕉形直線振動篩分級段,篩下純精末帶介高。
由于以上兩種因素,每天比正常情況下多跑介4噸左右,增加了噸煤介耗。
3.2 原因分析
3.2.1 香蕉形直線振動篩安裝角度太大
新型香蕉型直線振動篩設計是由五個不同角度組合而成,分別為25°、20°、15°、10°、5°。最低角度為5°,這
使得煤粒在直線振動篩篩面上運行速度較快,在使用噴水時無法將煤粒表面所帶介質沖洗干凈,使得塊煤帶介較多。
3.2.2 振動篩篩板布局不合適
新型香蕉形直線振動篩篩面是由1mm篩縫、0.5mm篩縫、12×20mm篩縫的不同種類的篩板組成,1mm篩縫的篩板主要承擔原弧形篩的脫介的作用,將介質盡量脫洗干凈。但是,由于篩板布局不合理,也是帶介較高的原因。
3.2.3 振動篩稀介段噴水系統布置不合適
由于原煤中初生煤泥與再生煤泥量的增加,噴水系統對于振動篩的脫介效果來說較為重要,一定要使得煤粒在噴水系統中形成“水浴”的現象,這樣才能將粘附在煤粒表面的介質脫洗干凈,但是新型振動篩上的噴水系統安裝位置不合適,且噴水組數量較少,不能最大限度的降低粘附在煤粒表面的介質量。增加了廠里介質消耗。
4 改造措施
4.1 調整振動篩安裝角度
新型香蕉形直線振動篩ZXT-3661/5,設計安裝角度為0°,篩面與地面的夾角分別為25°、20°、15°、10°、5°,最低角度為5°。若將此振動篩安裝角度調整為5°,此時振動篩篩面與地面的夾角分別為20°、15°、10°、5°、0°,這樣調整后,振動篩的篩面與地面的夾角最小為0°,但振動篩振幅、頻率均不變。煤粒相對于地面的振動方向角變為50°,此時煤粒在振動篩篩面上的運行速度就會減慢。噴水系統可以盡量將煤粒表面的介質沖洗干凈。從而降低煤粒帶介的現象。
4.2 振動篩篩板布局調整
新型香蕉形直線振動篩ZXT-3661/5共安裝有三種篩板,分別為610mm×305mm×1mm,共7排;610mm×305mm×0.5mm,共10排;610mm×305mm ×12mm
×20mm,4排。分別起著不同的作用。為了降低介耗,縮短分級段篩面,將分級段篩板由原來的4排篩板,改為3排。而合介段篩板由原來的7排改為8排,中間脫介段篩板數量未作調整,只是整體向篩口移位了305mm(一塊篩板的位置)。同時將香蕉形直線振動篩篩下收集溜槽進行調整,改造。從而降低了振動篩帶介的現象。
4.3 振動篩噴水裝置改造
新型香蕉型直線振動篩ZXT-3661/5根據日常生產工藝要求,安裝兩組噴水裝置,且噴水嘴是安裝至擋水篩板靠入料口方向100mm左右的位置。為了降低介耗,調整篩板位置,將一排篩板更換為帶擋水的篩板,同時將噴水裝置由原來兩組改為三組。要求在擋水篩板擋條處向篩口方向130mm處,同時離篩面100mm高的位置安裝噴水裝置噴頭。經過一系列的改造后,振動篩的脫介效果明顯好轉。
5 效益分析
通過以上的改造,香蕉形直線振動篩帶介情況明顯減低。振動篩每天可節約介質約4噸,每噸介質約1000元,一年可節約廠材料費用約146萬元。同時可減輕員工的勞動強度。
參考文獻:
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作者簡介:
馬志忠(1970-),男,回族,寧夏平羅人,1999年畢業于蘭州大學電子技術與微機應用專業,助理工程師。