摘要:皮帶機在煤礦生產運輸中擔任著重要的任務,電控系統自動化程度的高低,直接影響著煤礦煤炭的產量和煤礦的經濟效益。過去,皮帶機的電控系統往往采用繼電器控制,此控制故障率高,維護困難。目前,PLC技術已經廣泛的應用于皮帶機的電控系統中,大大提高了生產效率,維護方便,給煤礦帶來了顯著的經濟效益。
關鍵詞:PLC 運輸 皮帶機
0 引言
郭屯煤礦皮帶機原采用繼電器控制,繼電器老化嚴重且故障率高,檢修維護困難,已經不能適應現代化煤礦生產的需要,決定對其進行技術改造。
1 概述
2 功能特點
2.1 主要功能 ①控制系統選用西門子公司S7-200系列的CPU226可編程控制器。該可編程控制器包括24路輸入和16路輸出,具有可靠性高,擴展能力強,編程容易,維護簡單,抗干擾能力強等特點,可用于井下惡劣的環境。②配接各種保護傳感器,實現設備的可靠啟動、運行和停車。③能根據運行工況方便的設定和修改參數,操作簡單,維護方便。④選用西門子公司的TP177B顯示屏,此顯示屏為5.7寸液晶觸摸顯示屏,具有可靠,低維護等特點,集成各種接口。⑤具有起車前系統故障檢測功能,可方便排除故障。
2.2 程序及畫面設計 PLC程序由西門子STEP 7 Micro WIN編程軟件采用梯形圖邏輯編制,子程序流程圖如圖二所示。在計算機編輯好程序后,通過MPI電纜下載到PLC內部,整機調試時可根據實際情況調整相應的參數。液晶顯示屏畫面使用SIMATIC WinCC軟件根據程序進行設計,通過PROFIBUS專用電纜與PLC進行通訊,此電纜為屏蔽雙絞電纜,其中數據線有兩根:A-綠色和B-紅色,分別連接DP接口的管腳3(B)和8(A),電纜的外部包裹著編織網和鋁箔兩層屏蔽,最外面是紫色的外皮,如圖三所示。
2.3 控制方式 自動模式:設有正常起車、正常停車、緊急停車按鈕,各保護投入檢測,PLC可對各輸入口采集的信號進行判斷和運算,發出控制指令,實現各設備的自動控制。手動模式:設有松閘、1號電機、2號電機按鈕,保護檢測投入,適用于按流程手動操作各臺設備運行。檢修模式:保護檢測不投入,適用于煤礦對設備進行維修和調試,可單獨起動某臺設備。
2.4 保護功能 保護系統由拉線開關,跑偏開關,溫度傳感器,煙霧傳感器,防爆電磁閥,煤位傳感器,速度傳感器,縱撕傳感器等煤礦皮帶機常用的外部保護構成,速度傳感器為脈沖輸出,其余為開關量輸出,信號全部接入PLC輸入端,出現故障時,PLC接收來自傳感器的故障信號,自動停止皮帶機并發出故障報警,防止出現更大的損失及人員傷害。
3 結語
該系統安裝一年多來,以其可靠性高,故障率低,操作簡單,運行穩定等特點,受到礦方的廣泛好評,給煤礦創造了較大的經濟效益,且擴展性強,方便改造,為以后礦方進一步技術改造打下了良好的基礎。
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