摘要:文章簡單介紹了閆布煤礦和14305工作面的一些概況,對煤層快速注水參數(shù)、注水效果進(jìn)行分析,并采用了一些薄煤層綜合防塵的措施,使工作面的生產(chǎn)環(huán)境得到了明顯的改善,用水量大大降低,粉塵含量得到了有效的控制。
關(guān)鍵詞:工作面 快速注水 降塵 防塵
1 閆布煤礦概況
棗莊市臺兒莊區(qū)閆布煤礦隸屬臺兒莊區(qū),位于陶棗煤田西部,地處薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)境內(nèi)。礦井東部和東北部與黃貝井田相鄰,南到肖洪公路,西北與陶莊煤礦邊界相接,東西長875~1000m,南北寬470~1160m,面積1.08km2,以1~5號坐標(biāo)點圈定。礦井北依山區(qū),南接平原,地面標(biāo)高+105米至+70米,由北向南逐漸降低,地形較平坦,區(qū)內(nèi)發(fā)育有許多南北向沖溝。
礦井采用一對立井開拓,近距離煤層分組聯(lián)合開采,采區(qū)前進(jìn)式區(qū)段后退式,工作面采用走向長壁式采煤,全部垮落法管理頂板。礦井開采水平為-408m,礦井服務(wù)年限15年,設(shè)計生產(chǎn)能力9萬噸/年。
礦井采用中央并列抽出式通風(fēng),主井進(jìn)風(fēng),風(fēng)井回風(fēng)。
礦井現(xiàn)開采14下和16層煤,煤塵爆炸指數(shù)分別為38.54%和34.52%,屬二類自燃傾向性煤層。 礦井瓦斯涌出無異常現(xiàn)象,礦井為低瓦斯礦井。無自然發(fā)火現(xiàn)象,無高溫點,無CO超限現(xiàn)象。
2 實驗工作面概況
14305工作面位于143運輸石門及141主下山右翼,下部為14304工作面,目前正在回采。該煤層為石碳系太原群,屬淺海相沉積,煤層穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單,煤層厚度為1.0-1.2m,但煤14下中部含一層夾矸,厚約0.1-0.15m,含硫化鐵結(jié)核,煤以亮煤為主,鏡煤次之,屬光亮型煤。煤14上下層間距為0.8-2.0m,煤層走向NE73°,傾向NW17°,煤層傾角8°-12°,平均為10°。基本頂上部灰白色,夾燧石層,含紡錘蟲、珊瑚蟲等化石。直接頂含植物化石,頂部含碳質(zhì),下部灰黑色或頁巖,含黃鐵礦及硅質(zhì)結(jié)核。直接底灰色,含植物化石,炭紋,黃鐵礦及硅質(zhì)結(jié)核。
3 煤層快速注水參數(shù)
閆布煤礦的薄煤層的炮眼布置是三花眼,注水采用對上排孔每隔一個孔進(jìn)行注水的方式。
從表1可得出,注水前后煤層水分含量有明顯變化,注水前的煤層水分含量通常在3.3~3.7%之間,平均為3.52%,注水后的煤層水分含量在4.2~4.9%之間,平均為4.60%,即通過注水,煤層水分含量增加了1.08%。
4.2 工作面降塵效果分析
采煤工作面進(jìn)行煤層注水后,煤層水分含量增加,使煤體充分濕潤,在工作面生產(chǎn)時減少了產(chǎn)塵量, 7月2日至7月7日對工作面進(jìn)行粉塵測定,打眼采用濕式打眼的平均粉塵濃度(其它防塵措施正常用),測定結(jié)果如表2所示。
從表2可以得出,經(jīng)過煤層注水后,工作面產(chǎn)塵量明顯下降,降塵率也比較明顯,在各種工序中,攉煤為主要產(chǎn)塵點,對工人身體健康危脅最大,而通過煤層注水,攉煤時全塵的降塵率達(dá)到49.7%,呼塵的降塵率達(dá)到33.3%,應(yīng)該說煤層注水的效果還是較為明顯的,能有效地降低工作面產(chǎn)塵量,降低工作面風(fēng)流中煤塵濃度,對于保護(hù)職工的身體健康極為有利。
5 添加表面活性劑的效果分析
在水中加注0.1%的十二烷基苯磺酸鈉,注水效果如表3所示。
通過表3可以看出,在水中添加了0.1%的十二烷基苯磺酸鈉后,單孔的注水量有所增加,增加了45%以上,注水時間大大縮短,最短將近縮短1分鐘。
在水中加注0.1%的十二烷基苯磺酸鈉,7月9日至7月16日平均測塵效果如表4所示。
采用連鎖放炮噴霧裝置和添加濕潤劑的水炮泥措施后,全塵和呼塵的降塵率都得到了降低,攉煤時的效果較明顯,全塵降塵率達(dá)到了40.7%,在回柱時,效果一般,但也達(dá)到20%以上。
8 實施綜合防塵關(guān)鍵技術(shù)后的防塵效果
實施綜合防塵關(guān)鍵技術(shù)后,在9月25日至9月30日,每天各工序測定一次,平均全塵和平均呼塵測定結(jié)果如表7所示。
從表7可以明顯地看出,采取綜合防塵關(guān)鍵技術(shù)后,工作面的產(chǎn)塵量大大降低,在攉煤、轉(zhuǎn)載點產(chǎn)塵量比較大的地方,全塵的降塵率分別達(dá)到了74%和82%,呼吸性粉塵也得到了降塵,達(dá)到54%以上,取得了明顯的降塵效果。
9 結(jié)論
①薄煤層工作面采用快速注水后,水分增加量達(dá)到1.08%,全塵和呼吸性粉塵得到了大大的降低,平均全塵的最高除塵率為64.3%,平均呼吸性粉塵的除塵率為38.7%。
②在注水中添加表面活性劑,當(dāng)濃度為0.1%時,效果比較明顯,注水的時間縮短,同時注水量有所增加,全塵和呼吸性粉塵的降塵率也比單注水的明顯。
③打眼時采用泡沫除塵,能夠降低水的用量,平均為濕式打眼用水量的1/5 左右,同時全塵和呼吸性分析大大的降低,特別是呼吸性降塵率最高,為43.5%,效果特別明顯。
④在炮前、炮中、炮后采用了放炮連鎖噴霧裝置后,煤塵得到了潮化,全塵和呼吸性都得到了降低,特別是攉煤時全塵降塵率達(dá)到了40.7%。
⑤采取綜合防塵關(guān)鍵技術(shù)后,在攉煤、轉(zhuǎn)載點產(chǎn)塵量比較大的地方,全塵的降塵率分別達(dá)到了74%和82%,呼吸性粉塵也得到了降塵,達(dá)到54%以上,取得了明顯的降塵效果。
總之,采用了以上的薄煤層綜合防塵的措施后,工作面的生產(chǎn)環(huán)境得到了明顯的改善,用水量大大降低,粉塵含量得到了有效的控制。
參考文獻(xiàn):
[1]方良成,吳榮新,張愛華.煤層工作面內(nèi)陷落柱綜合物探探查[J].中國煤炭地質(zhì).2013(11).
[2]宋偉,孫慶鵬,王美光,劉志印.綜采、綜掘工作面綜合防塵技術(shù)[J].山東煤炭科技.2011(01).
[3]時訓(xùn)先,蔣仲安,褚燕燕.煤礦綜采工作面防塵技術(shù)研究現(xiàn)狀及趨勢[J].中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù).2005(01).
作者簡介:
鄭斌(1985-),男,山東棗莊人,畢業(yè)于山東科技大學(xué),本科學(xué)歷,主要從事礦井安全監(jiān)管工作,現(xiàn)任棗莊市煤礦安全監(jiān)察執(zhí)法支隊副科長。