1.1 故障現象
某型導彈測試過程中,出現多例不跟蹤故障, 經分解檢查,發現均為力矩器下端球與襯套卡死。 進一步檢查發現,下端球工作直徑上附著有較多 多余物,經電鏡分析發現,其成份與襯套成份相 同。同時,襯套工作表面有比較多的劃痕(如圖3 所示),這些劃痕與下端球上的固體附著物緊緊咬 合(如圖4所示),造成卡死。
1.2 原因分析
故障樹分析方法(FTA)是通過對可能造成產 品故障的硬件、軟件、環境和人為因素進行分析, 從而確定產品故障原因的各種可能組合方式或發 生概率的一種分析技術。
本文采用故障樹下行分析法,對力矩器卡死 故障的各種因素進行分析,該故障樹如圖5所示。
由圖5可知,可能造成力矩器卡死的底事件共 10個。通過調查分析,可以明顯排除8個因素,即 產品軟件故障、設備軟件故障、人為操作失誤、零件清洗不良、環境不潔凈、下端球脫落物、零件加 工超差、零件裝調超差。
由于襯套和下端球間隙非常小,根據尺寸鏈 計算,其直徑方向間隙為0.00675~0.01529mm, 在不斷高速摩擦運動的情況下,這樣的間隙極易 受到多余物困擾,甚至微米級顆粒物的進入也會 造成致命影響。經過調查分析,產品裝配環境潔凈 度良好,零件清洗良好,排除了這兩個因素引入多 余物的可能。下面針對“氣路多余物”、“襯套脫落 物”兩種因素(圖5中標★部分)進行重點分析。
1.2.1 氣路多余物分析
由于微米級的多余物可導致卡死,所以對氣 路中多余物的研究必須細化到微米級以下。工藝 上要求系統工作前對氣路進行10min的吹洗,吹 洗后氣體多余物含量必須準確測試。
由于目前對高壓、大流量氣體顆粒物的檢測 沒有專用設備,選用了用于超凈廠房顆粒物檢測 的粒子記數儀,這種設備只能用于低壓低速流動 的氣流顆粒物檢測。雖然圖1中的氣體為高壓高 速,但電磁閥為常閉兩位三通電磁閥,下端球與襯 套之間的間隙起到節流塞的作用,氣流經過該位 置后,截面積急劇增大,壓力迅速減小,因此在實 際工作狀態,經過襯套排氣口的壓力很低,且流量 不大,可以用該設備進行產品排氣顆粒度的測試。
為了保證收集到全部排出氣體,同時避免外 界氣體的影響,自行設計了一種氣路衰減器用于 測試氣流的收集,如圖6。該氣路衰減器利用氣體 的伯努利原理,由兩個漏斗反接的方式構成,一端 接被測高壓氣路輸出口,高壓氣經過漏斗尖端減 壓30倍左右后流入另一漏斗,精密測試探頭在這 一漏斗中進行檢測。該設計既有效保護了測試探 頭免受高壓氣損壞,又在被測氣體輸入與輸出端 形成了相對密閉空間,避免了外界空氣中雜質的 影響,有效保證了測量精度。
由表1數據可以看出,經過力矩器的氣體只含 有少量0.3~0.5μm的顆粒,相對于襯套與下端 球6~15μm的間隙,這些顆粒不會造成卡死故 障。因此,“氣路多余物”這一因素可以排除。
1.2.2 襯套脫落物分析
通過對卡死的力矩器分解檢查,發現下端球 上附著有較多的金屬物質(見圖4),經成份分析, 該附著物與襯套成份相同。觀察襯套內表面,發現 在工作區域有明顯傷痕(見圖3)。這表明在工作過 程中,確有物質從襯套上脫落,這些脫落物可能是 導致卡死的原因。
為了弄清脫落物來源,使用電鏡手段對襯套 工作表面放大1000倍對比分析。圖7為卡死襯套 非工作表面電鏡圖片,圖8為卡死襯套工作表面電 鏡圖片。經成份分析,圖7中黑色點狀、線狀物為 材料內部硫化物夾雜。圖8中的孔洞或凹陷為這些硫化物脫落后遺留痕跡。
通過對比圖7和圖8發現,襯套材料中的硫化 物在工作過程中產生了明顯脫落現象。
2 故障機理及故障復現
根據以上分析,可能引起力矩器卡死的10個 底事件,9個已經得到排除,只有“襯套脫落物”這 一因素不能排除。
為了進一步判斷卡死與襯套脫落物的關系, 對不卡死的襯套進行分解檢查,同樣做電鏡分析, 圖9為電鏡照片。由圖9可以看出,其工作表面比 較致密,未出現孔洞、凹陷等缺陷,說明未產生圖 8所示的硫化物脫落現象。
襯套材料中的硫化物主要作用是減小摩擦力。 因為硫化物是硬相,基體是軟相,當兩個摩擦副接 觸時,軟相受力變形,硬相硫化物支點起支撐作 用。硫化物是一種鹽,屬于離子鍵結合,對外來材 料的親和力較金屬鐵小,金屬鐵原子屬于金屬鍵 結合,金屬鍵的結合力較離子鍵弱,金屬原子對外 來材料的分子親和力較大,宏觀上看也就是硫化 物的摩擦系數較金屬小。同時硬相硫化物支點使 兩個摩擦副接觸面積減小,從而摩擦力也變小。
由此可以判斷力矩器卡死的機理為:由于襯 套工作面硫化物脫落使摩擦系數變大,導致摩擦 熱量增大,襯套摩擦處局部溫度升高幅度增大,導 致摩擦系數再增大,形成惡性循環,同時溫度升高 導致材料強度急劇降低。隨著工作時間的增加,摩 擦接觸點表面溫度升高至一定值后,急劇降低的 材料剪切強度與不斷升高的摩擦力有一個交匯點, 當摩擦力大于材料剪切強度時,襯套材料出現脫 落,且由于高溫作用,附著于球體表面,造成卡 死。
為了驗證故障機理,選取了2組內表面存在類 似圖8所示的襯套進行試驗,工作一定時間后均出 現卡死,表明定位準確,機理清楚。
3 工藝改進
3.1 硫化物脫落原因分析及改進措施
由襯套卡死機理可以看出,卡死的致命原因 是襯套材料中的硫化物出現了脫落,因此,采取有 效措施避免硫化物脫落是問題的關鍵。
一般情況下,不銹鋼中的硫元素是有害成份, 在金屬冶煉過程中要盡量去除。但由于本應用環 境的特殊性,必須保持一定的硫含量,且在加工過 程中不能使其脫落,從而使其發揮潤滑作用。
通過對襯套材料本身的理化分析,其硫含量 是符合要求的,只是在加工過程中造成了硫化物 的脫落。襯套加工流程如下:
鉆孔→檢測內孔尺寸→珩磨(粗)→珩磨(精) →檢測內孔尺寸→入庫。
通過對每個加工環節的分析,發現珩磨工序 是使硫化物脫落的工藝過程。
磨削加工是通過砂輪砂粒對金屬表面的拉擠 作用,使金屬屑撕裂而實現的。對于硬化相和基體 軟相并存材料的磨削加工,基體軟相是通過撕裂 而實現的,硬化相是通過剪切斷裂而實現的。基體 軟相對硬化相顆粒的夾持力和砂輪砂粒擠壓力構 成對硬化相的剪切力。當基體軟相對硬化相顆粒 的夾持力大于硬化相剪切斷裂應力時,硬化相被 剪斷,一部分硬化物被留在軟相基體中。當基體軟 相對硬化相顆粒的夾持力小于硬化相剪切斷裂應 力時,硬化相被擠出(脫落),在軟相基體中留下 孔洞。因此,出現圖8所示的現象,主要是因為襯 套材料基體硬度不夠,使其對硫化物硬相夾持力 小于珩磨時剪切斷裂應力,造成硫化物脫落。
基于以上分析,為了提高襯套基體硬度,在加 工工藝中增加了熱處理工序,改進后的工藝流程 如下:
鉆孔→檢測內孔尺寸→淬火+低溫回火→珩 磨(粗)→珩磨(精)→高溫回火→入庫。
熱處理相關參數:淬火+低溫回火,采用真空 爐VOQ2-100,預熱790℃保溫50min(真空度為 1.6×10-1Pa),繼續升溫至1000℃,保溫35min 后入油淬火。然后進行低溫回火,采用箱式爐OT -1000YVCB,加熱至250℃保溫2h后空冷,硬 度在HV400左右。高溫回火,加熱到540℃保溫 60min后隨爐冷卻,回火后的硬度約HV340。
3.2 改進措施的驗證
使用相同的襯套材料,按照新工藝加工襯套零件,然后在電鏡下分析其內表面狀況,見圖10。 可以看出,工藝改進后,零件內表面孔洞、凹陷等 缺陷消失,即未產生硫化物脫落現象。
使用這種襯套組裝數套產品,經反復試驗,未 出現卡死現象,表明改進措施有效。
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