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大型旋流器在選煤廠中的實際應(yīng)用

2014-04-29 00:00:00喬霈俊
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年17期

摘 要:本文介紹了3GDMC1400/1000A型無壓三產(chǎn)品重介旋流器的結(jié)構(gòu)組成、分選原理和特點,并闡述了在賀西礦選煤廠工藝流程中具體應(yīng)用,體現(xiàn)了大型旋流器在生產(chǎn)實踐中的工藝特點和效率。

關(guān)鍵詞:3GDMC1400/1000A大型旋流器;分選原理;實際應(yīng)用;分選效果

汾西礦業(yè)集團(tuán)公司賀西煤礦選煤廠隸屬于汾西礦業(yè)集團(tuán)公司賀西煤礦,于2005年10月建成試生產(chǎn),設(shè)計處理能力為200萬噸/年,采用重介-浮選聯(lián)合生產(chǎn)工藝,經(jīng)過幾年的生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn),2009年入洗原煤量達(dá)到220萬噸,生產(chǎn)實現(xiàn)了自動化,賀西礦選煤廠經(jīng)過幾年的生產(chǎn)運(yùn)行以其先進(jìn)的設(shè)計、高效的分選,簡化的操作獲得了良好的生產(chǎn)效果,給企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,賀西礦選煤廠由此在2008年被中國煤炭工業(yè)協(xié)會評為全國“優(yōu)質(zhì)高效選煤廠”,選煤廠使用的為建廠時世界最大的旋流器3GDMC1400/1000A無壓三產(chǎn)品旋流器,該設(shè)備是大型、高效、簡化全重介質(zhì)選煤工藝與設(shè)備項目的核心分選設(shè)備,由于該設(shè)備的洗選流程簡單,處理量大,分選精度高,操作方便、投資少、加工費(fèi)用低等特點,十分適于大型選煤廠的使用。

1 無壓三產(chǎn)品旋流器的結(jié)構(gòu)及分選原理

1.1 組成結(jié)構(gòu)

3GDMC1400/1000A無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器由兩個產(chǎn)品旋流器組合而成。一段旋流器為圓筒型,二段旋流器為圓筒錐型,一段由分選室、給煤管、給介管、溢流管、底流管等組成,二段由分選室、入料管、溢流管、底流口、在線密度調(diào)節(jié)器組成,無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器可分選不脫泥的從易選煤到難選和極難選煤的所有煤種,大大地簡化了重介質(zhì)旋流器選煤工藝,獲得了較好的技術(shù)指標(biāo)。

1.2 結(jié)構(gòu)示意圖:

圖1 3GDMC1400/1000A無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器結(jié)構(gòu)圖

1.3 技術(shù)參數(shù)

3GDMC1400/1000A無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器主要技術(shù)參數(shù)如表1。

1.4 旋流器的分選原理

合格介質(zhì)經(jīng)筒體外壁沿切線方向以一定的工作壓力給入旋流器內(nèi),當(dāng)入選原煤被小部分懸浮液帶著由上端中央入料管給入后,在介質(zhì)旋轉(zhuǎn)流的強(qiáng)大離心力作用下,由中央向四壁按密度分層,密度高的重物料迅速到達(dá)器壁,在外層介質(zhì)流的推動下,從給料端近處向底流口排出,由中間密度物組成的產(chǎn)物,在離底流口不遠(yuǎn)處形成一個不斷置換的平衡阻擋層,使低于和接近分選密度的物料無力穿透阻擋層而導(dǎo)入內(nèi)螺旋流,并經(jīng)溢流管排出。從底流口排除的中煤及矸石混合物在一段旋流器的余壓下進(jìn)入二段旋流器內(nèi),由于加重質(zhì)顆粒在離心力及外旋流的推擠作用下,沿圓筒壁的給煤方向移動,產(chǎn)生濃縮作用,同時也有分選作用,使進(jìn)入二段旋流器的懸浮液密度升高,自然提高二段分選密度,從而有效對重產(chǎn)物進(jìn)行再分選。

2 選煤廠的全重介工藝流程及特點

賀西礦選煤廠采用全重介加浮選的工藝,破碎后的原煤由原煤入廠皮帶運(yùn)至302刮板機(jī)潤濕,原煤潤濕好后給入303重介質(zhì)旋流器,我廠采用3GDMC1400/1000A級重介質(zhì)旋流器,根據(jù)采用的選煤設(shè)備允許的入料粒度≤80mm,在無壓給料三產(chǎn)品重介旋流器內(nèi)一次性分選出精煤、中煤、矸石三種產(chǎn)品,精煤由精煤分配箱收集后,運(yùn)輸?shù)骄好摻榛⌒魏Y進(jìn)行一次脫介,精煤脫介弧形篩篩上物進(jìn)入精煤脫介篩進(jìn)行二次脫介并脫水、脫泥和分級,精煤脫介篩下末精煤進(jìn)入末精煤離心機(jī)進(jìn)行二次脫水,經(jīng)二次脫水后的末精煤和精煤脫介篩上的塊精煤一起進(jìn)入精煤產(chǎn)品皮帶;中煤由中煤集料箱收集后,運(yùn)輸?shù)街忻好摻榛⌒魏Y進(jìn)行一次脫介,中煤脫介弧形篩篩上物進(jìn)入中煤脫介篩進(jìn)行二次脫介并脫水、脫泥和分級,采用3LG3648型脫介篩,中煤脫介篩下末中煤進(jìn)入末中煤離心機(jī)進(jìn)行二次脫水,經(jīng)二次脫水后的末中煤和中煤脫介篩上的塊中煤一起進(jìn)入中煤產(chǎn)品皮帶;矸石由矸石集料箱收集后,運(yùn)輸?shù)巾肥摻榛⌒魏Y進(jìn)行一次脫介,矸石脫介弧形篩篩上物進(jìn)入矸石脫介篩上進(jìn)行第二次脫介、脫水和脫泥,其產(chǎn)品進(jìn)入矸石產(chǎn)品皮帶。

3 3GDMC1400/1000A無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的實際應(yīng)用

3.1 旋流器在生產(chǎn)中的效果

賀西礦選煤廠的3GDMC1400/1000A無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器目前使用效果良好,在日常生產(chǎn)中一段分選密度為1530g/l,合格介質(zhì)入料壓力為0.25mpa,煤泥含量45%-55%,根據(jù)對現(xiàn)場單機(jī)進(jìn)行試驗得出以下結(jié)果,如表2:

3.2 大型旋流器在生產(chǎn)運(yùn)行中的實際應(yīng)用

在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,賀西礦選煤廠3GDMC1400/1000A無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選出的產(chǎn)品出現(xiàn)了精煤產(chǎn)品質(zhì)量合格,中煤精損也合格但矸石帶煤有所超標(biāo),當(dāng)時的分選密度為1500g/l,煤泥含量為45%-55%之間,磁性物含量在500g/l左右,分選壓力0.23-0.26MPa在生產(chǎn)過程中矸石帶煤(-1.80)一直徘徊在1.5%-3.0%之間,但上級考核中要求矸石帶煤1.0%以下,針對以上實際問題根據(jù)旋流器的結(jié)構(gòu)和分選特點對3GDMC1400/1000A無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器進(jìn)行了一些參數(shù)及結(jié)構(gòu)調(diào)整,具體如下:

3.2.1 利用二段在線調(diào)節(jié)器,將二段的伸縮內(nèi)筒全部插入,調(diào)節(jié)二段的分選參數(shù),矸石帶煤減少。

表3

3.2.2 將3GDMC1400/1000A無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的二段底流口由原來的300mm換成280mm。

表4

3.2.3 將介質(zhì)的循環(huán)量(調(diào)節(jié)刮板潤濕閥門)適當(dāng)降低,介質(zhì)入料壓力有0.23Mpa增加到0.25Mpa,降低合格介質(zhì)懸浮液中的煤泥量,由原來的45.0%-50.0%降低到40.0%以下,經(jīng)過最終調(diào)節(jié),得到了以下結(jié)果,如表5:

表5

由上表可以看出在對旋流器的參數(shù)進(jìn)行調(diào)整后矸石帶煤得到了理想的結(jié)果,由以上問題可以說明3GDMC1400/1000A無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器在實際操作中靈活、簡單,可以達(dá)到良好的效果。

根據(jù)大型旋流器在賀西礦選煤廠生產(chǎn)中的實際應(yīng)用總結(jié)出以下影響旋流器工作的幾個因素:

(1)重介質(zhì)懸浮液的性質(zhì)

重介質(zhì)懸浮液對旋流器的分選至關(guān)重要,在賀西礦選煤廠調(diào)整矸石帶煤的過程中將重介質(zhì)懸浮液中的煤泥含量降低到40.0%以下,對達(dá)到指標(biāo)起到了重要的作用,在實際生產(chǎn)中有時為了提高矸石灰分降低矸石帶煤量有專門使用較粗的磁鐵粉,加大懸浮液的濃縮度,提高溢流口和底流口的密度差,但粒度過粗會影響到懸浮液的的穩(wěn)定性導(dǎo)致旋流器的分選精度降低,所在生產(chǎn)中要是懸浮液中添加一定量的煤泥或粘土增加懸浮液的穩(wěn)定性,提高分選精度,在實際生產(chǎn)中要根據(jù)現(xiàn)場情況確定重介質(zhì)懸浮液的性質(zhì),達(dá)到生產(chǎn)中的目的。

(2)旋流器的結(jié)構(gòu)參數(shù)

旋流器的結(jié)構(gòu)參數(shù)對分選效果有很主要的作用,底流口直徑與入料中重產(chǎn)物(矸石或中煤)的比例有關(guān)。增大底流口,在相同條件下會降低實際分選密度,精煤產(chǎn)率相應(yīng)降低。底流口減小則會相應(yīng)提高實際分選密度。所以底流口的直徑大小將直接改變旋流器的分選效果。

溢流口直徑通常與底流口直徑保持一定比例關(guān)系。在其他條件不變的情況下,溢流口直徑縮小會降低實際分選密度,使部分原本應(yīng)進(jìn)入溢流的輕顆粒從底流口排出。在實際生產(chǎn)中選擇旋流器的結(jié)構(gòu)參數(shù)要根據(jù)實際需要確定。

(3)重介質(zhì)入料口的壓力

重介口的入料壓力能使旋流器內(nèi)產(chǎn)生足夠的離心力,使密度高于分選密度的重顆粒能進(jìn)入底流。增加入料口壓力將增大旋流器內(nèi)旋流器內(nèi)產(chǎn)生的離心力,提高細(xì)粒重產(chǎn)物在底流中的回收率,但是也增強(qiáng)了懸浮液在旋流器中的濃縮。同時,由于入口壓力增加,旋流器的礦漿通過量隨之加大,從而減少了礦漿在旋流器內(nèi)的停留時間,增大了溢流排出量,導(dǎo)致實際分選密度略有提高。

(4)原煤性質(zhì)對旋流器的影響

重介質(zhì)旋流器是一個封閉的相對容積很小的分選容器,底流口和溢流口排量的分配,在一定條件下是基本固定的,但當(dāng)入選原煤的密度組成發(fā)生變化時,例如高密度物含量增加,那么要求底流固體排量增加,溢流固體排出量相對減少,但底流口的排放能力有限,因而會將一部分中間密度的煤顆粒和重介質(zhì)擠向溢流口排出,使實際分選密度提高。因此入選原煤密度組成的變化會引起旋流器分選密度的波動。

4 結(jié)束語

由賀西礦選煤廠在3GDMC1400/1000A無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的實際應(yīng)用中可以得出,大型旋流器的成功研制和在生產(chǎn)中的實際應(yīng)用,可以簡化工藝流程、操作簡單、分選效率高,占地面積小,節(jié)約投資,是未來選煤的首選方法,將為我國的全重介選煤工藝做出貢獻(xiàn)。

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