

摘 要:文章分析路用車輛在翻車機在牽引重車時引起各種故障的原因進行分析歸納,提出解決問題措施,完善翻車機設備,提高翻車機使用效率等。
關鍵詞:翻車機;重調機;技術改造;提高效率
引言
齒輪傳動重車調車機適用于發電廠、選煤廠、鋼鐵聯合企業、碼頭等廠礦選用翻車機卸車作業時作為配套設備。它可以將整列裝有煤、礦石、砂、礦粉等塊狀貨物的列車牽引到一定的位置上。此外,它也可以單獨作為吊車設備使用,用于各種不同需要調動車輛并準確將車輛定位的場合。
翻車機頻繁出現重調機掉道,拉斷車鉤、鉤舌銷,導向板松動,導向板螺絲孔變形等故障。每次出現故障,都需要花費很長時間進行處理,且效果不好,處理后,很短時間內又出現故障,現在每次只能拉10輛車輛,給機車倒調作業帶來很大不便,浪費大量的人力、物力,大大降低了翻車機效率。
翻車機是整個安鋼礦、煤等原材料卸車的主要設備,它運轉不正常,直接影響整個公司原料供應,堵塞公司貨物進出廠的暢通通道,使公司物質周轉效率降低。
卸車速度降低,路局車輛在廠區滯留時間延長,增加了大量車輛滯留費,增加大量人工卸車費用。分解、多次推進車輛,增加大量機車倒掉作業,浪費大量燃油,同時影響運輸部整個調度安排,給運輸部正常工作帶來很大被動。
1 技術要求
(1)構件及焊縫不得出現裂紋。(2)構件不得有嚴重變形及連接松動。(3)行走輪、導向輪不得出現裂紋及輪面剝落,行走輪、導向輪磨損深度不得超過2mm。(4)行走輪、導向輪檢修清洗后應轉動靈活,無卡澀、無異常響聲。(5)調車機大修期間應對地面行走軌進行檢測,應滿足表1要求。(6)導向輪與導向軌兩側總間隙4-6mm(先把導向輪偏心調到最大,用千斤頂頂動車體,待減速機輸出齒輪靠住齒條、再將輸出齒輪這邊的導向輪調到與導向軌接觸,調另一邊導向軌間隙到此尺寸)。(7)立式減速機的液壓抱閘在規定油壓下應起落正常(起落桿應有明顯的上下運動)制動靈敏。液壓抱閘溫升≤45°。(8)起落臂應平穩,無異常沖擊。(9)各彈簧應無折斷和疲勞失效。(10)彈性摩擦離合器扭緊力矩,重調電機75kw時2330N·m;63kw時1950N·m;55kw時1800N·m;45kw時1320N·m。應按電機功率整定。(11)導向塊全長直線度≤3毫米,導向塊與齒條頂平行度≤3毫米,齒條齒頂直線度≤3mm,導向塊的導向面與水平面的垂直度≤3毫米。(12)齒輪齒條嚙合的接觸斑點占原齒長20%,原齒高15%。齒厚磨損>原齒厚的10%(原齒厚約為33至34 毫米〉應預以更換。(13)重調液壓系統除應執行液壓系統的通用要求外,還應參照表2執行規定。
表1
(14)鋼絲繩牽引的重調機除以上各條外, 還應增加如下要求:a.鋼絲繩卷筒繩槽磨損深度不得超過2mm。b.鋼絲繩不斷股和嚴重變形 , 鋼絲繩的鋼絲磨損不得超過原直徑的1/3。c.鋼絲繩張緊裝置應能靈活地調整其張緊程度。d.各滾筒滾動靈活。
2 采取措施
針對翻車機出現的上述故障現象,我們技術小組組織相關人員多次到現場實地勘察,分析總結,過濾出以下故障隱患的原因:
組織技術能手對3#翻車機程序進行分析,發現重調機牽重車時的啟動時間短,啟動加速度大,啟動沖擊力大。調整程序,把3#重調機牽重車時的啟動時間由4~5秒延長到5~7秒,以達到延長啟動時間,降低啟動加速度,減少啟動沖擊力,盡量消除啟動加速度的破壞性。
原1線是“S”形的彎,牽引車輛阻力很大,重調機牽引車輛時形成很大的力矩。根據理論力學的原理,利用現有的條件,在重調機本體下面加裝導向輪,加長前后導向輪間距,等于增大力矩的力臂,減少力矩的力,降低導向輪對導向板的沖擊力;在加裝導向輪時,考慮導向輪受力很大,我們采取多項加固措施:在重調機本體下面焊制框架結構來連接導向輪安裝座,在導向輪安裝座兩側焊接加強筋來增加安裝座的強度。
導向板地基松動。破開導向板地基水泥,對預埋鐵和預埋螺栓加焊鋼板加強筋,然后重新澆灌水泥,加固基礎,增強抗沖擊強度。
在導向板接縫處上面加焊10mm厚鋼板,減少相對導向板的錯移,分散受力導向板螺絲的剪切力,來增加導向板抗沖擊強度。
對變形的導向板螺絲孔進行絞孔校正修理,更換導向板固定螺絲,減少曠動量,減少重調機走行輪對鋼軌的錯移量。
3 綜束語
(1)現每次重調機拉車數量由原來的10輛增加到30輛;(2)原來重調機掉道等現象沒有出現過;(3)檢修作業量大幅減少,翻車效率明顯增加;(4)機車倒調作業次數大幅減少,每月節約燃油費0.2萬元;(5)備品備件消耗明顯減少,每月節約備品備件費0.4萬元;(6)車輛在廠內滯留時間縮短,每月節約車輛滯留費0.5萬元以上;(7)每月提高翻車量450輛,節約人工卸車費用9萬元;(8)運輸部調度作業恢復正常;貨物進出廠通道暢通;(9)每年直接經濟效益和間接經濟效益在100萬元以上。
作者簡介:曾濤(1971,3-),男,河南省安陽鋼鐵股份有限公司運輸部,工程師。