
摘 要:文章簡單介紹了邯寶煉鐵廠3200高爐布袋除塵設備的現狀,對高爐除塵存在的漏灰問題及原因進行分析,并采取了相應的改進措施,取得了良好的效果,滿足了設備精細管理和環保的要求。
關鍵詞:高爐;除塵;漏灰;改進
1 前言
工業上,除塵器可分為兩大類:干式除塵器和濕式除塵器。其中干式除塵器包括重力沉降室、靜電除塵器、布袋除塵器、旋風除塵器;濕式除塵器包括噴淋塔、沖擊式除塵器、文氏洗滌劑、泡沫除塵器等。目前常見的運用最多的是旋風除塵器、靜電除塵器和布袋除塵器。
1.1 布袋除塵器的優點
1.1.1 除塵效率很高,一般可以達到99%,可捕集粒徑大于0.3微米的細小粉塵顆粒,能滿足嚴格的環保要求。
1.1.2 性能穩定。處理風量、氣體含塵量、溫度等工作條件的變化,對其影響不大。
1.1.3 粉塵處理容易,袋式除塵器是一種干式凈化設備,不需用水,所以不存在污水處理或泥漿處理問題,收集的粉塵容易回收利用。
1.1.4 使用靈活。處理風量范圍大,可以直接設于室內的小型機組,也可以做成大型的除塵室。
1.1.5 結構比較簡單,運行比較穩定,初始投資較少,維護方便。
邯寶煉鐵廠3200高爐除塵設備分出鐵廠除塵系統和槽下槽上除塵系統,均采用布袋除塵。
1.2 出鐵廠除塵系統由兩套除塵設施,每臺除塵器的過濾面積為12660m2,除塵風機的除塵風量為860000m3/h。兩套除塵器共計有子灰倉24個,集中灰倉1個,子刮板機4條,主刮板機1條。整個出鐵廠分四個出鐵口,每個鐵口有7個抽塵點,加上爐頂上料主皮帶機頭除塵點,共計29個抽塵點。
1.3 槽下槽上除塵系統有兩套除塵設施,每臺除塵器的過濾面積為6800m2,過濾風速1.1m/min除塵風機的除塵風量為450000m3/h。兩套除塵器共計有子灰倉12個,集中灰倉1個,子刮板機4條,主刮板機1條。槽上除塵抽塵點14個,槽下除塵抽塵點42個,共計56個抽塵點。
2 存在的問題
我廠整套除塵設備至投產到今,設備磨損老化嚴重,在正常使用中除塵灰塵外漏時常發生,尤其在設備更換會不可避免的造成粉塵外漏,主要表現在:
(1)布袋更換時,布袋落入灰倉,人工取布袋時粉塵外漏;(2)卸灰閥因老舊、鎖不住灰需更換時粉塵外漏;(3)刮板機鏈條斷,開蓋修復鏈條時粉塵外漏;(4)灰倉除塵灰板結,需開人孔清理時等粉塵外漏。
以上情況出現時,會造成設備及現場積灰。在日常情況下,需要人工將積灰清理收集裝進刮板機。但由于除塵灰具有顆粒極小、在存在高度差時呈流動狀的物理特點,在不灑水的情況下,人工清灰極易造成二次揚灰,危害人體健康;在灑水的情況下,除塵灰含水分較大,在集中倉易板結堆積,致使卸灰閥放不出灰,如此時間一長就會影響到設備的正常運轉。
3 解決方案
鑒于除塵灰的物理特性,經過反復思考,根據布袋除塵器的原理,在充分利用現有條件、資材容易得到的原則下,決定在灰倉進風處,利用φ63mm的普通碳鋼管引至檢修平臺;在人員便于開關操作的位置加一DN65球閥,用于開關調節風量;其后連接橡膠軟管,便于人工移動;軟管尾端連接以喇叭口或馬蹄口,增加吸塵效果。其原理圖如上圖。
4 結束語
本次改進完成后,經試驗表明效果良好,完全可以滿足使用要求。這次改進有效解決了備件更換時除塵灰外漏,人工清灰極易造成二次揚塵的棘手問題,同時降低了人工清灰的成本和對人的職業健康傷害,為設備的精細化管理和清潔的生產現場創造了很好的條件。在如今嚴格的環保要求下,本次改進具有很好的推廣價值。
參考文獻
[1]閆現芳.淺談布袋除塵器的應用[J].能源與節能,2011,5.
[2]孫熙.袋式除塵技術及應用[M].北京:機械工藝出版社,2002.
作者簡介:王保虎(1984,2-),男,本科,助理工程師,工作單位:邯鋼集團邯寶煉鐵廠設備管理室。