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冀中凹陷留107斷塊堵漏和防漏相結合固井技術

2014-05-02 13:08:32秦國宏劉書冬王福昌張曉靜
石油工業技術監督 2014年4期

秦國宏 ,覃 毅 ,蔡 鵬 ,劉書冬 ,談 濤 ,王福昌 ,張曉靜

1.中國石油集團渤海鉆探工程有限公司第一固井分公司 (河北 任丘 062552)

2.中海油安全技術服務有限公司 (天津 300452)

冀中凹陷肅寧油田留107斷塊位于河北省肅寧縣窩北鎮,是中國石油華北油田分公司重點勘探開發的區塊之一。近來來,為滾動擴邊、增加產能,在留107斷開先后布置了多組叢式井,主要開發沙河街組上部砂巖儲層,油藏埋藏深度3 000~3 400m左右。均為二開井身結構,二開使用Φ215.9mm鉆頭鉆進,下入Φ139.7mm套管完井。

該區塊經過多年開發調整,裂縫發育和連通性較好的高滲透地層承壓能力極低,鉆井過程中常見滲透性漏失、產層虧空性漏失[1]。漏失嚴重時鉆井液只進不出,不能建立基本的循環;部分井眼經過多次堵漏效果都不明顯,不得不進行固井;有的井雖然經過堵漏勉強建立循環,但是地層承壓能力非常低,循環排量受到限制,無法滿足固井要求。

在已經完成鉆井施工的留107-7、留107-32x、留 107-33x、留 107-34x、留 107-51x、留 107-52x、留107-53x、留107-54x、留107-55x等井中,在鉆進過程中均發生過不同程度的漏失,漏失層多集中在3 000~3 400m砂巖井段,部分井兼有上部地層漏失。留107-7井鉆至3 406.58m時漏速達83.5m3/h,被迫提前完鉆;留107-32x井在鉆至3 285m時發生過滲透性井漏,漏失大量鉆井液,主要原因是Es1層的砂巖發育,膠結疏松;留107-52x井鉆進過程中發生惡性漏失,井口失返泥漿,耗時15d通井、堵漏6次效果仍不明顯,最后強行固井;后續投入的留107-51x、留 107-53x、留 107-54x、留 107-55x 都發生了不同程度的漏失。

1 固井風險與難點

1.1 固井風險

1)造成油氣井失控。對于嚴重漏失的井,如留107-7井,漏速達83.5m3/h,若固井時發生如此惡性漏失,環空液面迅速下降,壓力降低,當液柱壓力小于地層壓力時,將誘發井涌、井噴等重大事故,后果將十分嚴重。

2)容易造成水泥漿低返、漏封目的層,導致固井失敗。

3)若發生快速漏失,井壁將失去穩定而掉塊、垮塌,堵死環空,造成“灌香腸”事故。

4)泥漿中泥沙和大顆粒堵漏材料較多,易引起環空憋堵。漏失井由于堵漏需要,無法使用泥漿除砂、凈化裝置,泥漿攜帶出來的泥沙只能靠靜止、沉降來除去一小部分,大部分泥沙存在于泥漿中,固井過程中由于水泥漿具有極強的攜沙能力,加大了環空憋堵的可能性;固井后可能人工井底較高,測聲幅無法到底。

1.2 固井難點

1)地層承壓能力低,固井漏失風險大,漏失層大多都在產層,漏失的水泥漿將進入地層孔隙通道,使產層遭受污染,嚴重影響后期開發。

2)漏失井由于壓力虧空、井眼狀況差等各種原因,固井水泥石膠結質量往往不理想。列舉的9口井中,留 107-7、留 107-32x、留 107-33x、留 107-34x等4口井是往年完成的井,固井質量都存在各樣的問題。

3)由于長期的堵漏、通井,大肚子井眼多,井徑起步規則。水泥漿無法對大肚子井段進行置換,頂替效率低;同時,泥沙易在小井眼處淤積,引起環空憋堵,加重漏失。

4)施工過程必須嚴格控制,保證連續性,同時要嚴格按照設計參數進行施工,稍有誤差便會影響固井設計的針對性,引發事故。

5)水泥漿體系既要快速優質的封固目的層,又不壓漏地層,同時要具有良好的流動性、低失水、零析水。

6)頂替排量小,無法對虛泥餅、殘漿、油污、油膜進行有效沖刷和頂替,難以保證一、二界面的膠結質量和整個封固段的固井質量。

2 固井技術措施研究

通過上述分析看出,留107斷塊的漏失井給固井工程帶來了諸多的技術難題和安全風險,嚴重制約了該區塊的后續勘探開發,必須研究針對性較強的固井技術,滿足固井需要。

2.1 資料收集

1)資料收集。開好現場辦公會,緊跟一線生產動態,收集全現場資料,分析漏層位置、漏失性質、漏失量、漏失速度,確定施工工藝。

2)根據電測情況準確把握井眼狀況,如井徑、溫度、油氣顯示情況、油氣層位置,優選前置液、水泥漿,優化固井液結構。

2.2 井眼準備

1)采用原鉆具結構通井,根據電測井徑曲線,在大井眼井段處循環,小井眼處劃眼。下鉆到底后,及時調整泥漿性能,以最大排量循環至少2周,井眼暢通、井壁穩定后方可下套管。

2)對于漏失井,或者即使沒有發現漏失但處于易漏失層的井,下套管前必須結合固井工藝要求進行徹底堵漏,用重泥漿或固井排量進行試漏[2,5],保證固井成功。

3)套管到底后,小排量頂通,再以通井時最大排量循環至少2周以上,盡量利用振動篩、除砂器、除泥器、離心機等凈化設備充分除砂、除泥,使泥漿性能滿足固井要求,保證施工安全。

4)扶正器可保證套管良好居中,進一步提高井筒的暢通性,避免環空憋堵,提高固井質量。

2.3 固井液體系

漏失是石油鉆探工程不可避免的問題,國內外學者已經進行了大量的研究、試驗,提出了很多解決方案。但是由于各區塊地質特點不同、井況千差萬別、兼顧成本考慮,很難找到針對性較強的固井實例借鑒。基于留107斷塊實際情況,進行了固井液體系研究。其思路是:優選超低密度水泥漿進行平衡壓力固井;利用優質的前置液提高頂替效率;使用堵漏型水泥漿增強地層承壓能力[3];在不增加靜壓差的前提下,合理增加超低密水泥漿附加量,保證水泥返高。

2.3.1 優選高效前置液

長期的通井、循環堵漏,泥漿中混大量油基潤滑材料和堵漏材料,起鉆時鉆具附著物嚴重,下完套管后,有大量的泥餅、油膜、油餅、油漿附著在井壁和套管壁上,極大地影響一、二界面膠結質量。必須科學地設計前置液類型和數量,保證井下安全的前提下,對一、二界面進行充分沖洗,改善環空界面的親水性,提高水泥環膠結質量;另外,前置液由于密度低、流性好,可以在排量較小的情況下達到紊流狀態,彌補頂替排量小的缺陷。優選FH-100L高效驅油前置液,穩定井壁和稀釋鉆井液、隔離前后流體,使其易達到紊流條件[4]。注入量約占環空高度200m,經過室內實驗和現場實踐,具有良好的效果。

2.3.2 低密水泥漿領漿

在全井水泥漿總量的基礎上,附加總量20%~30%的低密度水泥漿領漿,密度與鉆井液密度相當。領漿具有密度小、流性好、攜沙能力強等優點,既是“前置液”,又是水泥漿,可進一步沖刷井壁、攜帶泥沙、防止環空憋堵,保證水泥漿返高。

2.3.3 堵漏型高強低密度水泥漿

根據地層承壓情況和環空液柱壓力計算,設計堵漏型高強超低密度水泥漿封固上部地層,優選水泥配方,水泥漿配方及其性能見表1。通過優質國產漂珠、減輕劑、微硅的復合應用,將水泥漿密度降低到1.45~1.50g/cm3,漿體穩定性良好;注重堵漏材料的應用,進一步增強地層承壓能力;水泥漿中按一定比例混入分散劑,使其具有良好的流動性,利于在較小的頂替排量下能達到紊流狀態,提高頂替效率。

經室內試驗,水泥漿無明顯分層沉淀現象,上下密度無差異,體積收縮小。

2.3.4 堵漏型高密度膨脹水泥漿

高密度水泥漿因其早期強度高、形成強度快等特點,是封固油氣水層的最佳選擇。該區塊油層段斜長約400m,垂長約250m,高密度水泥漿比超低密度水泥漿增加的靜壓差有限。水泥漿配方及其性能見表2。經室內試驗,水泥漿無分層沉淀現象,上下密度無差異,體積膨脹率3%~5%。

微硅與水泥顆粒緊密堆積,可提高漿體穩定性、增強水泥環的強度和韌性;降失水劑和分散劑的配伍使用,稠化時間可調、失水小、控制析水、改善漿體流變性能;膨脹劑可防止水泥環因體積收縮而產生微縫隙、微裂縫。

2.4 工藝技術措施

2.4.1 做好應急預案

若固井過程中發生滲透性漏失,立即降低頂替排量;若發生惡性漏失,環空液面迅速下降,則關閉封井器,進行節流固井;現場準備好充足的鉆井液和清水備用,防止發生惡性漏失后沒有足夠的頂替液。

2.4.2 控制注、替漿排量

注水泥排量1.2m3/min,均勻穩定,避免過大的激動壓力造成井漏;替漿排量不得大于通井時最大排量,頂替起壓后,根據壓力狀況可適當地降低排量,控制泵壓,防止漏失。

2.4.3 嚴密過程控制

固井施工時,相關設備必須運轉良好,各崗位人員就位,泥漿出口處專人坐崗,發現返出異常,立即聯系指揮人員,啟動應急預案。對于注入井內的流體,必須按設計的數量、密度、次序等要求,平穩、連續注入,杜絕密度忽高忽低,嚴防施工中斷。

3 現場應用和質量檢測

留107-52x、留107-53x井鉆井過程漏失較嚴重,經過長期堵漏效果不明顯,排量控制在1.6m3/min勉強建立循環,最后只得強行固井。通過堵漏和防漏相結合固井技術的應用,徹底解決了該井漏失問題,測井聲幅值3%~8%之間,固井質量優質。

留 107-51x、留 107-54x、留 107-55x井鉆井中發生了滲透性漏失,平均漏失量約300m3,通井排量只能達到1.8m3/min,且無法進行地層承壓試驗。為了防止固井過程中水泥漿增加的靜壓差加重漏失程度,堵漏和防漏相結合固井技術,固井候凝,測聲幅顯示:3口井固井質量全部優質。

4 結論和認識

1)油田老區塊的調整井、加密井,原始壓力系統已經發生很大變化,漏失等復雜情況較多,應根據實際井況,認真分析總結,科學制定固井方案,適應油田開發需要。

2)漏失井固井的重點是防止污染產層、保證封固質量。

表1 低密度水泥漿試驗數據

3)堵漏和防漏相結合固井技術具有很好的防漏、堵漏效果,針對性較強,成本低廉,易于操作,可有效解決漏失井固井問題。

4)隨著老區的二次勘探開發,層間不均衡會進一步加劇,應加大力度進行堵漏和防漏相結合固井技術的研究與完善,適應新的勘探開發生產需求。

[1]吳應凱,石曉兵,陳平,等.低壓易漏地層防漏堵漏機理探討及現場應用[J].天然氣工業,2004,24(3):81-83.

[2]甄立杰,張克明,吳修賓.易漏失井固井前井眼準備技術研究 [C]∥2004年固井技術研討會論文集編委會.2004年固井技術研討會論文集,2004:317-328.

[3]鄧明杰.川東北河壩構造低壓易漏地層固井技術研究[J].天然氣技術,2004,4(1):47-49.

[4]覃毅,蔡鵬,尤鳳堂,等.冀中凹陷留463加深井超小間隙尾管固井技術[J].內蒙古石油化工,2012,38(16):85-86.

[5]劉延強,徐同臺,楊振杰,等.國內外防漏堵漏技術新進展[J].鉆井液與完井液,2010,27(6):80-84.

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