晏耿成,魏立軍,楊會豐
(1.長慶油田公司 油氣工藝研究院,西安710018;2.低滲透油氣田勘探開發國家工程實驗室,西安710018) ①
長慶油田注水開發的層系越來越多,多層分層注水對封隔器的性能要求也越來越精細化[1]。隨著注水時間延長,地層壓力分布發生了變化,出現了層間或層內壓差大的情況,常規的可洗井封隔器洗井承壓能力小,可洗井通道在注水壓力波動下自動打開,形成上層水進入下層,即形成分層注水竄層,導致對應油井過快水淹的問題[2-3]。針對上述情況,研制了一種大壓差可洗井封隔器。該大壓差可洗井壓縮式封隔器增加了洗井承壓裝置,使得洗井能承受大壓差的層間壓差,避免了由于層間壓差波動導致洗井通道開啟,導致該封隔器密封失效,提高了封隔器洗井作業的可靠性。
大壓差可洗井封隔器由上接頭、中心管、上缸套等組成,結構如圖1所示。

圖1 大壓差可洗井封隔器結構
坐封時,油管內加壓,高壓液體從中心管上小孔進入下缸套作用于坐封活塞下端面,使坐封活塞帶動下缸套剪斷坐封銷釘,推動調節環壓縮密封膠筒;鎖環與下缸套上的牙咬合鎖定,卸掉油管內壓,膠筒不回彈,實現坐封[4]。
當封隔器膠筒兩端壓差很大時,套管內高壓液體從下缸套與下接頭的縫隙進入,作用在平衡活塞上平衡膠筒兩端壓力,使膠筒兩端壓力相同,保證油套環形空間壓力不會穿透膠筒,使封隔器能夠承受較大的上下壓差。
洗井時,套壓大于油壓,油套環形空間高壓液體作用在洗井活塞上,洗井活塞上行壓縮彈簧,打開洗井通道,實現洗井。
解封時,上提管柱,在密封膠筒與套管內壁所產生摩擦力的作用下,剪斷解封銷釘,鎖環上行,實現解封。

大壓差可洗井封隔器是在分析總結常規Y341型可洗井封隔器在分注井中應用基礎上,通過加強對封隔器洗井活塞和洗井承壓彈簧的優化設計研制而成。
1) 下入可洗井通井規和油管探測人工井底,有砂面時起出該管柱下斜尖沖砂,否則用此管柱反洗井至進出口水質一致后停止。
2) 下擠注管柱,連接地面管線,試壓20 MPa,不刺不漏為合格,循環至管柱暢通后坐封封隔器,由下而上擠注活性水,求各層吸水能力和層間壓差。
3) 起出擠注管柱,依據層間壓差配好大壓差可洗井封隔器,按完井管柱下分注管柱。
4) 油管加壓坐封封隔器,觀察套管出口有無溢流,油管壓降小于0.5 MPa為合格。
5) 連接好井口裝置,井口試壓合格、封隔器驗封正常后,開始注水。
2012-08—09,采用大壓差可洗井封隔器在南梁油田、華慶油田、姬塬油田等13口多層注水井進行分層注水試驗,旺2-3井驗封曲線如圖2所示。其中:4層分注3口,最大井深2 651.06 m,最大卡距68 m,最大井斜38.86°,平均分層配注合格率92%,驗封合格率100%,平均洗井壓差達到4.3 MPa,實現高套壓保護注下層水[5]。

圖2 旺2-3井驗封曲線
1) 現場開展13口井試驗,驗封合格率100%,平均洗井壓差達到4.3 MPa。
2) 大壓差可洗井封隔器解決了部分層間壓差的分注井密封問題,提高了封隔器的密封可靠性[6],滿足了精細分層注水的要求。具有密封可靠、洗井閥承壓能力強的特點,能很好地適應長慶油田分層注水工藝技術的發展。
[1] 于九政,陳偉,晏耿成,等.多級分注井封隔器研制與應用[J].石油礦場機械,2012,41(11):66-68.
[2] 巨亞鋒,陳軍斌,李明,等.橋式偏心精細分注工藝及測調技術研究與應用[J].內蒙古石油化工,2010(11):118-119.
[3] 巨亞峰,于九政,晏耿成,等.姬塬油田多層細分注水工藝技術研究[J].科學技術 與工程,2012,12(18):4504-4506.
[4] 陳俊國,王志清,丁陽,等.新型雙向錨定封隔器和配套完井生產管柱[J].石油礦場機械,2008,37(5):81-84.
[5] 楊建斌,王鳳秋,戴志宏,等.大通徑導流器研制與應用[J].石油礦場機械,2011,40(7):80-81.
[6] 董文魁,尚水龍,唐凡,等.新型Y341型封隔器的研制與應用[J].石油礦場機械,2012,41(5):74-76.