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淺析提高精制鹽產(chǎn)量的有效方法

2014-05-14 01:49:36
天津科技 2014年4期
關(guān)鍵詞:產(chǎn)量

鄭 輝

(天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 天津 300201)

0 引 言

精制鹽產(chǎn)品在人們的日常生活中不可或缺,在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著重要作用。它不僅用于烹飪食用,還廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生等各個(gè)行業(yè)。天津長蘆漢沽鹽場(chǎng)有限責(zé)任公司自 20世紀(jì) 50年代開始生產(chǎn)精制鹽產(chǎn)品,在生產(chǎn)工藝上先后經(jīng)歷了平鍋制鹽、二效自然蒸發(fā)罐真空制鹽、三效強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)罐蒸發(fā)制鹽和四效強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)罐制鹽幾個(gè)階段,生產(chǎn)工藝越來越先進(jìn),產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量越來越高,產(chǎn)品單耗能源越來越低,經(jīng)濟(jì)效益越來越好。

1 工藝流程簡(jiǎn)介

真空精制鹽產(chǎn)品原料為淺灘飽和鹵水,通過鹵水蒸發(fā)和氯化鈉結(jié)晶、氯化鈉洗滌和脫水、干燥、包裝等工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)。簡(jiǎn)單工藝描述為:

淺灘飽和鹵水經(jīng)由鹵泵進(jìn)入到預(yù)熱器進(jìn)行預(yù)熱后,進(jìn)入一效蒸發(fā)器內(nèi)進(jìn)行加熱蒸發(fā),加熱源為一效加熱室內(nèi)蒸汽;一效蒸發(fā)器內(nèi)的鹵水達(dá)到排料溫度要求后進(jìn)入到二效蒸發(fā)器內(nèi)加熱蒸發(fā),加熱源為一效蒸發(fā)器產(chǎn)生的二次蒸汽;二效蒸發(fā)器內(nèi)鹵水達(dá)到排料溫度后進(jìn)入到三效蒸發(fā)器繼續(xù)進(jìn)行蒸發(fā)濃縮,加熱源為二效蒸發(fā)器產(chǎn)生的二次蒸汽;三效蒸發(fā)器內(nèi)鹵水達(dá)到排料溫度后進(jìn)入四效蒸發(fā)器內(nèi)進(jìn)行蒸發(fā)濃縮形成鹽漿,加熱源為三效蒸發(fā)器產(chǎn)生的二次蒸汽;鹽漿經(jīng)四效蒸發(fā)器排除經(jīng)過洗鹽器進(jìn)行洗滌;清除鹽漿里雜質(zhì)后進(jìn)入沉鹽器進(jìn)行沉降;沉降后的濃鹽漿進(jìn)入增稠器進(jìn)行增稠后由離心機(jī)進(jìn)行離心脫水;脫水后的鹽經(jīng)過干燥爐干燥后送至包裝車間進(jìn)行包裝。

圖1 工藝簡(jiǎn)圖Fig.1 Process diagram

工藝簡(jiǎn)圖如圖1所示。

2 提高精制鹽產(chǎn)量的有效方法

2.1 提高原料鹵水質(zhì)量

原料鹵水中含有大量的可溶性雜質(zhì)和不溶性雜質(zhì)。可溶性雜質(zhì)包括硫酸鎂、硫酸鈣、氯化鎂、氯化鈣等多種化學(xué)成分;不溶性雜質(zhì)包括泥沙、草末等雜物。這些可溶性雜質(zhì)和不溶性雜質(zhì)的大量存在不僅會(huì)影響產(chǎn)品的質(zhì)量,還會(huì)使產(chǎn)品的產(chǎn)量受到影響,因此必須在原料鹵水進(jìn)入蒸發(fā)系統(tǒng)前進(jìn)行除雜。

去除可溶性雜質(zhì)需要使用化學(xué)方法。在原料鹵水中加入能與可溶性雜質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的氫氯化鈣和碳酸鈣,產(chǎn)生可沉淀的新化合物,從而達(dá)到除去可溶性雜質(zhì)的目的。氫氯化鈣與鎂離子反應(yīng)生成氫氯化鎂沉淀;碳酸鈉與鈣離子反應(yīng)生成碳酸鈣沉淀。

去除不溶性雜質(zhì)需要使用物理方法,主要設(shè)備有沉降器、砂濾器等。原料鹵水進(jìn)入沉降器中,在重力作用下大部分泥沙沉降到底部,達(dá)到一定量時(shí)通過集鹽耙收集排除,鹵水得到凈化通過溢流圈流入下一道工序備用;原料鹵水自砂濾器頂部進(jìn)入,通過過濾層除去原料中漂浮性雜質(zhì),再由底部排出。

提高原料鹵水質(zhì)量,去除原料鹵水中可溶性雜質(zhì)和不溶性雜質(zhì),使產(chǎn)量得到增加,也為后續(xù)的穩(wěn)定生產(chǎn)操作奠定了基礎(chǔ),此方法經(jīng)濟(jì)實(shí)用。

2.2 提高一效蒸發(fā)罐加熱室壓力增加生產(chǎn)強(qiáng)度

精制鹽產(chǎn)品的主要生產(chǎn)工序就是蒸發(fā)操作。蒸發(fā)器的加熱部分稱為加熱室,它由許多列管組成,相當(dāng)于一個(gè)列管式單程換熱器。管內(nèi)是被加熱的原料鹵水,管間是加熱蒸汽。蒸汽由加熱室上部引入管間形成的冷凝水由底部排除。依靠加熱室大量的蒸汽供給,使原料鹵水中的水分蒸發(fā)出去,形成高濃度的鹽漿。

在一定范圍內(nèi),進(jìn)入一效加熱室蒸汽壓力越高,通過加熱室加熱管外壁傳給原料鹵水的熱量越多,原料鹵水中的水分蒸發(fā)量越大。一效加熱室供給二效加熱室的二次蒸汽壓力越高,蒸發(fā)量越大,依次下傳。整個(gè)蒸發(fā)單元的生產(chǎn)強(qiáng)度越高,產(chǎn)品產(chǎn)量越高,產(chǎn)能越大。

提高一效蒸發(fā)罐加熱室壓力有助于增加生產(chǎn)強(qiáng)度,減少原料鹵水在蒸發(fā)罐內(nèi)的停留時(shí)間,提高了班產(chǎn)效率。

2.3 提高末效蒸發(fā)罐蒸發(fā)室真空度,增大有效溫差

在精制鹽產(chǎn)品生產(chǎn)中,采取二效以上多效蒸發(fā)器進(jìn)行生產(chǎn),末效蒸發(fā)罐蒸發(fā)必須是負(fù)壓操作。負(fù)壓數(shù)值越高,料液的沸點(diǎn)越低,在提高一效蒸發(fā)罐加熱室蒸汽壓力的條件下,整個(gè)蒸發(fā)系統(tǒng)形成的有效溫差越大,從而提高整個(gè)蒸發(fā)單元操作的生產(chǎn)強(qiáng)度,增加產(chǎn)品產(chǎn)量。

提高末效蒸發(fā)罐蒸發(fā)室真空度增大有效溫差有多種方法:

①增大吸收末效蒸發(fā)罐加熱室產(chǎn)生的二次蒸汽所使用的冷卻水用量,一般為尾氣量的 60~80倍,80倍最好。只有足夠的冷卻水和較低的水溫,才能將末效蒸發(fā)罐加熱室中所產(chǎn)生二次蒸汽吸收徹底,形成很高的真空度;②增加真空泵,使用真空泵可以提高末效蒸發(fā)罐二次蒸汽的抽取能力,提高真空度;③保證相關(guān)設(shè)備如二次蒸汽管道、混合冷凝器、蒸發(fā)室器壁上沒有漏點(diǎn);冷卻器布水管路和淋水孔不堵塞,否則空氣會(huì)進(jìn)入到真空系統(tǒng),破壞末效蒸發(fā)罐的真空度,影響末效溫差,降低產(chǎn)量。

2.4 穩(wěn)定控制原料鹵水進(jìn)料量和鹽漿排出量

精制鹽產(chǎn)品的蒸發(fā)工序要求做到穩(wěn)定操作,正常生產(chǎn)時(shí)原料鹵水的進(jìn)料量和鹽漿的排出量都要穩(wěn)定,這樣才能使生產(chǎn)持續(xù)有效的進(jìn)行。大進(jìn)大排會(huì)造成高溫料液流失,料液的溫度忽高忽低,使鹽漿的生成量降低,料液的固液比不穩(wěn),影響產(chǎn)量。

2.5 防止管內(nèi)結(jié)垢

原料鹵水中含有的鈣離子、鎂離子硫酸根離子等成分,在生產(chǎn)過程中會(huì)形成垢層附著在管內(nèi),垢層厚度達(dá)到 0.2,mm時(shí),傳熱系數(shù)將從每平方米 3,000千卡小時(shí)度下降至每平方米1,700千卡小時(shí)度,僅為原來的 57%左右,傳熱系數(shù)降低,直接影響生產(chǎn)能力,產(chǎn)量下降。

提高精制鹽產(chǎn)品產(chǎn)能,必須防止管內(nèi)結(jié)垢。現(xiàn)有方法有:①原料鹵水預(yù)先凈化處理,去除雜質(zhì);②生產(chǎn)操作控制穩(wěn)定;③嚴(yán)格控制蒸發(fā)罐液面高度;④定期排放老鹵;⑤選擇適宜的循環(huán)速度。

2.6 及時(shí)排除加熱室中的冷凝水和不凝氣

提高精制鹽產(chǎn)量,必須將加熱室中的冷凝水和不凝氣及時(shí)排除。加熱室中的冷凝水和不凝氣不及時(shí)排除,會(huì)造成加熱室中傳熱空間減小,傳熱效果下降,降低產(chǎn)量。

3 結(jié) 語

綜上所述,生產(chǎn)工藝的每一道工序都關(guān)系著精制鹽產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量,隨著生產(chǎn)工藝的改進(jìn),精制鹽產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量將進(jìn)一步提高,在為企業(yè)創(chuàng)造利潤的同時(shí),也對(duì)我國鹽業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展起到很好的輔助作用。

[1] 李禎祥. 提高淺灘飽和鹵的質(zhì)量降低精制鹽的生產(chǎn)成本[J]. 鹽業(yè)與化工,2007(8):53-54.

[2] 靳志玲,戈金陽,張愛群. 淺灘飽和鹵水直接進(jìn)罐精制鹽的新工藝[J]. 鹽業(yè)與化工,2007(1):23-25.

[3] 劉晶晶,劉云環(huán). 12萬t/a真空制鹽項(xiàng)目自動(dòng)控制技術(shù)的研究與應(yīng)用[J]. 鹽業(yè)與化工,2010(5):30-34.

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