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NCE引進焚燒爐國產化

2014-05-22 04:13:14張國亮焦艷虎巫國雄王明明
浙江化工 2014年4期

張國亮,焦艷虎,巫國雄,王明明,李 宏

(1.巨化股份有限公司氟聚合物事業部,浙江 衢州 324004;2.中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司,河南 洛陽 471039)

國內某氟化工企業引進日本日鐵化學工程公司(簡稱NCE)全套焚燒系統,用于焚燒處理氟產品生產裝置中排出的廢氣和廢液,經焚燒化學處理后轉換為無害或易于處理的氣體或液體。廢液、廢氣在焚燒爐內1350℃高溫下完全分解,相應地轉化為HF、CO2、H2O等。燃燒氣導入急冷器中,用稀酸溶液直接急冷。包含在燃燒氣中的HF也被吸收槽中的稀酸溶液吸收成為一定濃度的HF溶液排到接收槽中,該溶液通過酸冷卻器、泵輸送出界區。裝置經過近八年的運行,相繼出現焚燒爐爐磚侵蝕風化減薄、爐鋼殼滲漏、運行爐壓高等缺陷,嚴重影響裝置的正常運行,為此我們進行爐磚、爐鋼殼國產化改造,實現了裝置安全經濟運行,取得較好效果。

1 爐缺陷情況

NCE引進焚燒爐類型為立式圓柱形;運行溫度1150℃~1350℃;爐壓0.023 MPa;爐結構為鋼殼內砌隔熱磚和耐火磚,與物料接觸層耐火磚采用剛玉磚。焚燒爐經過多年的運行,主要出現了以下缺陷,并且進行了一些臨時處置。

(1)爐法蘭泄漏。爐進出口法蘭由于密封墊高溫脆化導致泄漏,采用法蘭縫隙用鉛條封堵、緊固螺母改用冕形螺母,外部全密封消漏。

(2)爐鋼殼泄漏。焚燒爐磚內表面多處磚縫縫隙膠泥侵蝕見圖1的a,縫隙存在3~4 mm。由于部分縫隙存在穿透性,導致磚與爐鋼殼間串氣,由于日常裝置存在故障停車降溫檢修情況,導致降溫氫氟酸氣體結露腐蝕鋼殼,鋼殼局部出現腐蝕穿孔泄漏。臨時采用爐鋼殼外部貼補C-276板材消漏;同時停車時爐體通熱空氣保護。

(3)爐膛測溫計斷裂泄漏。由于爐膛測溫計口磚存在下沉見圖1的b所示,壓迫外襯剛玉管的插入式法蘭測溫計,導致測溫計剛玉管斷裂泄漏,采用插入管偏心設計,避免受壓損壞。

圖1 爐磚缺陷照片

(4)爐壓超指標。焚燒爐磚內表面存在風化疏松情況,磚表面多處凹坑見圖1的a所示,進入爐內測量內層磚減薄將近40%,磚材剝落出口管堵塞,導致爐壓超指標。開始只能采用間歇性停車,清理出口管爐渣維持生產運行;后續采用出口管口改大,但是對出口溫度控制、氣量控制存在影響。

2 國產爐磚選擇

根據焚燒爐缺損情況,急需對磚進行更換處理,若繼續采用日本NCE公司磚,存在時間長、費用高的實際情況,為此決定選用國內爐磚,根據規模、生產能力、產品質量等方面對國內爐磚廠家進行優選,最終選定河南中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司,通過雙方的協商,針對運行的工況、日本NCE公司磚的實際使用情況及理化分析,對磚的制作及要求制定了方案。耐火材料所使用的材料,制造工藝及檢驗要求,均不低于國家行業和企業制定頒發的相關規定和標準,熱面磚外觀尺寸偏差要求:大于100 mm為±2.0%,小于100 mm為±1.5%。并且要求不得有下列形式的裂縫或缺陷:

(1)任何縱向裂縫:深度≥5 mm,長度≥磚長的 10%;或裂紋<0.5 mm,長度>30 mm;以及寬度超過0.5 mm均為不合格。

(2)任何垂直于焚燒爐半徑的邊角裂縫:總長≥15mm,或者距熱面≤50 mm的此類裂縫。

(3)任何水平裂縫:寬度<0.25 mm 不限制;<0.5 mm長度不超過30 mm;>0.5 mm不允許。

(4)所有裂紋不得成網狀或放射狀。

(5)背襯面耐火缺角:周長≥30 mm。

(6)背襯面耐火磚缺邊:深度≥10 mm,長度≥20 mm。

(7)背襯面空洞或溶洞:平均每平方分米上有多于一個的直徑≥5 mm,深度≥3 mm的空洞;或整塊磚有四個以上的上述空洞;或向火面上有直徑≥4 mm,深度≥3 mm的空洞。

(8)翹曲變形:通過磚的對角線測量,翹曲度超過0.3%或翹曲深度≥0.5 mm,長度≥100 mm。

3 筑爐

爐鋼殼按照現場及實際運行情況,并且參照NCE公司提供的技術資料,進行重新設計,材質確定爐膛上部采用C-276,其它采用Q235B,對爐鋼殼進行重新制作。筑爐砌磚前對爐鋼殼內壁加耐酸纖維涂層,來緩解對爐殼的侵蝕。同時制作相應的固定支架在現場進行筑爐,爐中掛中心線測量控制爐磚內表面的圓度和垂直度,并且嚴格控制筑爐質量。

(1)相鄰耐火材料內襯之間應留有一定的間隙,以緩沖材料產生的熱膨脹,從而可消除相鄰耐火內襯間所產生的熱擠壓應力,但不可過大。

(2)保證相鄰耐火磚之間的各縱向灰縫不大于2 mm,上下層、內外層之間灰縫相互錯開,不允許出現從向火面至焚燒爐爐壁相應貫通橫向連成直線的情況,嚴格保證尺寸公差。

(3)焚燒爐耐火磚在耐火材料生產廠家進行預裝配,保證所有耐火磚能夠以1.6~2.0 mm寬的接縫相互配合,最大接縫寬度為2.0 mm。

4 烘爐

根據焚燒爐的控制溫度,及現場烘爐裝備的實際情況,采用低溫、高溫兩個階段烘爐。低溫烘爐采用電加熱,通壓縮空氣控制溫升,低溫烘爐階段是整個烘爐的關鍵階段,根據磚材特性及筑爐實際情況,制定嚴格的升溫曲線見表1,因為水在 100℃時變為水蒸汽,此階段脫水量大,脫水速度快,排出水分速度對澆筑料的影響很大,如果水分排出太快,內部殘存水分擴散速度不及表面蒸發速度,內部水也會受熱變成蒸汽,產生膨脹,致使澆注料收縮發生龜裂,降低粘結強度,使強度削弱,因此應適當延長這段時間的保溫。從110℃升溫到300℃時,應有緩慢的升溫速度,升溫速度過快,耐火材料表面干燥也就快,大量氣化水分無法排出,會產生破壞性蒸汽壓力,使耐火材料產生裂紋或開裂。溫度到300℃時,結晶水逐漸分離氣化,從排氣孔排出,因而要有足夠的烘爐時間,才能徹底排除結晶水。原則上整個烘爐過程中,爐溫只能上升,不能下降。若升溫過快,超過當天升溫計劃,只能恒溫或減慢升溫速度,嚴禁急升急降,升溫達不到當天計劃時,嚴禁急切追趕計劃,應緩慢地接近計劃值,尤其在晶型轉化和聚合作用溫度區域,更要嚴格按計劃升溫和恒溫。

表1 焚燒爐低溫階段烘爐控制

焚燒爐高溫階段烘爐按照原來焚燒爐開車操作票執行,進行燃氣點火升溫控制,增加800℃恒溫2 h處理。烘爐完成降溫后對爐內目測無垮塌、無脫落、無鼓泡、無大的貫穿性裂紋。

5 結語

NCE引進的焚燒爐國產化改造投用后,在廢氣、廢液滿負荷處理工況下,爐壓<0.015 MPa;爐內和爐鋼殼外壁溫度分別控制在1250℃和150℃左右,運行各項指標均正常,經過近三年的運行,期間進行幾次停車拆檢,爐磚均未發現明顯缺陷。焚燒裝置及時地處理廢氣廢液,為氟產品生產裝置連續穩定運行提供了保障。同時國產化改造也節約了投資費用,節省了時間,取得了較好成效。

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