李 懿
(武漢龍凈環保科技有限公司,武漢 430065)
皂化液是一種棕黑色黏稠液體,有強烈的刺激性臭味[1]。焚燒后產生的灰分密度約為600kg/m3,安息角約55°,具有黏度高、易回潮、比重輕等特點。采用焚燒法處理皂化廢堿液,不僅一次投資少、運行成本低、設備維護方便,而且通過灰分的有效回收,可實現資源的循環利用。隨著國家對污染控制要求的不斷提高,對循環經濟的大力提倡,廢堿焚燒除塵器已經得到廣泛的推廣應用。灰斗做為除塵器的重要組成部分,起到物料的堆積與過灰作用,收集下來的粉塵附著在極板與極線上,經振打,落入承載的灰斗中,通過排灰裝置排走。
山東某化工有限公司新上己二酸生產線,采取焚燒法處理皂化廢堿液,尾氣處理配套采用靜電除塵器。投產初期,除塵器運行良好,各項工藝指標均優于設計值。但隨著時間的推移,除塵器出現了灰斗嚴重堵灰,導致電場開路,影響了除塵器的高效穩定使用。本文從設計的角度探討了皂化廢堿焚燒靜電除塵器灰斗的優化設計,解決了堵灰問題,保證了除塵器高效、穩定運行。
該企業的皂化廢堿焚燒靜電除塵器原始參數見表1,皂化廢堿焚燒煙氣灰分成分見表2。
根據皂化液焚燒灰分的特點,灰斗設計采用雙列的船型灰斗,溜灰角采取比常規煤粉除塵更大的角度,并在灰斗四周內襯圓弧過渡板,保證堿灰順利落入灰斗中;中間設置阻流板,防止煙氣產生渦流,避免短路;出灰口采用大長條形,保證順暢排灰;出灰口與刮板機進料口采用法蘭連接,雙層密封,防止漏風,造成堿灰回潮搭橋[2]。

表1 皂化廢堿焚燒靜電除塵器技術參數

表2 皂化廢堿焚燒煙氣灰分成分表
除塵器的灰斗設計見圖1。灰斗數量為 2個,容積能滿足鍋爐BMCR條件下不小于8小時的貯灰量;灰斗設有高料位計,采用質量可靠、性能優良的射頻導納料位計,以滿足電除塵器、干除灰裝置安全運行的要求;灰斗有良好的保溫措施,并裝設灰斗蒸汽盤管加熱裝置,且要高于煙氣露點溫度5℃~10℃,使灰斗不結露,加熱面均勻地分布在灰斗下部不小于1/3的表面上;每只灰斗設有密封性能好的捅灰孔和檢修人孔門,并便于操作;灰斗下部設振打器;灰斗設有防止灰斗內灰流黏結或結拱的設施,每只灰斗裝一個手動攪灰裝置用于事故放灰;每只灰斗裝設一組氣化板,氣化板安裝時應躲開捅灰孔,由除塵器氣化風機供氣;灰斗標高要滿足設置干除灰系統的條件;灰斗下設檢修平臺,方便檢修。

圖1 除塵器灰斗設計圖
項目投用后,除塵器各項指標穩定,設備運行良好。但除塵器在運行一段時間后,出現電場運行不穩定,除塵效率下降等現象,經檢查發現是由于除塵器灰斗嚴重堵灰造成的。研究分析后發現除塵器灰斗原設計存在如下問題:
由于采用的是雙列船型灰斗,灰斗單體尺寸較大、重量較重,沿煙氣方向周邊通過槽鋼焊接連接,中間需通過槽鋼進行聯系定位焊接以保證強度,灰斗固定在殼體上。中間槽鋼跨接在殼體上,置于電場中,槽鋼與灰斗連接處設置加強掛板。由于槽鋼有一定寬度,加上加強掛板和陽極板排定位槽鋼的間距較近,堿灰容易堆積在槽鋼上,形成搭橋積灰(見圖2)。
為保證物料的正常下料,增大了出灰口尺寸,出灰口采用大長條形,尺寸為14,220×400(mm)。但增大了出灰口尺寸,也增加了漏風率,加之出灰口下設埋刮板輸送機,刮板機自身也存在漏風,以及密封連接處的老化造成冷風進入灰斗中等問題。由于堿灰顆粒細、黏度大、易回潮,冷風進入灰斗中使堿灰回潮結塊,從而造成灰斗積灰。特別表現在除塵器第一電場,一電場進口粉塵濃度最高,灰量最大,積灰情況最嚴重。

圖2 灰斗搭橋積灰
灰斗作為除塵器的過灰裝置,在除塵器運行中起著重要的作用。灰斗用于暫時存儲電場中收集下來的堿灰。堿灰主要成分為碳酸鈉,有一定的經濟價值,經過收集后可打包出售。電除塵器基礎、支架及灰斗的強度計算是基于灰斗存灰至灰斗上口面、設備自重、陰陽極和極板、極線積灰、檢修活載作為基本荷載以及相關參數進行強度設計的。灰斗過量的滿灰(如積灰至電場陰陽極)將會嚴重增加電除塵器的荷載,并可能超過結構設計強度裕量,給電除塵器設備的安全運行帶來潛在隱患。積灰至除塵器極板、極線位置時,將造成電場短路,影響電氣設備的安全運行,同時損壞電除塵器的內部構件,造成電除塵器極板、極線的變形,嚴重時將造成不可修復的損壞;如果積灰未及時處理,再往上堵灰將造成灰斗脫落及整臺除塵器的坍塌。特別在皂化廢堿焚燒時,由于堿灰的特性,積灰率大大增加,其危害程度也愈加嚴重。
由于灰斗系統在整個除塵器中的重要性,在對灰斗設計中出現的問題進行總結后,對灰斗進行了優化改進,并成功運用于某化工企業新上的同規模己二酸生產線項目。
將大船型灰斗結構更改為小錐形灰斗。采用小錐形灰斗,每個電場配置一個灰斗。針對堿灰黏度大的特性,灰斗溜灰角優化為65°,四周設置不銹鋼導灰板,保證堿灰的出料;灰斗外壁采用蒸汽盤管加熱,利用廠區低壓蒸氣源,輔助灰斗加熱,保證灰分干燥、增加流動性;灰斗中間設置阻流板,防止煙氣形成渦流,引起二次飛揚;灰斗壁設置兩臺倉壁震動器,在出現堵灰情況時可開啟倉壁震動器,通過震動使灰分順利卸料;灰斗中部設置人孔門及手動振打砧,在出現緊急嚴重堵灰的情況下,可開啟人孔門進行捅灰或利用手動振打砧敲打排灰。
出灰口尺寸優化為1000×400(mm),長條形出灰口。結合堿灰特性,在保證物料順暢卸灰的同時,減少漏風率,防止堿灰遇冷風回潮結塊,保證物料正常輸送,除塵器穩定安全運行。
在除塵器內部,如聯系梁、加強梁等易積灰處,全部采取防積灰措施,避免粉塵堆積,造成灰斗堵灰。
優化改進后的灰斗設計見圖3。

圖3 優化改進后的灰斗設計
除塵器灰斗系統經過設計優化,在使用過程中,灰斗排灰順暢、穩定,電場中收集下來的堿灰經收集、輸送、打包后出售,具有良好的經濟效益。除塵器整體實現了安全高效穩定運行。
[1]李方文,馬凇江.焚燒法處理環己酮生產中的皂化液[J].環境污染治理技術與設備,2005(1).
[2]李懿.皂化廢堿焚燒靜電除塵器運行中常見問題探討[J].中國環保產業,2013(4).