靳文芳,趙萬杰,王 勇
(河南能源化工集團中原大化公司,河南濮陽 457004)
堿液系統液泛原因探討及處理措施
靳文芳,趙萬杰,王 勇
(河南能源化工集團中原大化公司,河南濮陽 457004)
分析堿液臟起泡液泛的原因,提出了解決方法并實施,解決了問題,為堿液系統的安全穩定運行提供保障。
堿液;起泡;過濾;濾袋;措施
我公司合成氨廠是80年代我國采用UNDEAWV技術的國內唯一大型氨廠。它以天然氣為原料日產合成氨1 000 t,其生產流程仍然采用高、低溫變換串甲烷化的流程,二氧化碳脫除采用的是改良苯菲爾法,主流程為兩段吸收、帶四級噴射器及蒸汽壓縮機的一段再生,主吸收劑為K2CO3溶液,并通過向系統中添加V2O5在碳鋼表面形成鈍化膜進行防腐。
2013年4月17日,操作人員發現吸收塔出口CO+CO2從0.1%逐漸上升到0.25%,吸收塔壓差從0.02 MPa快速上升到0.044 MPa。吸收塔出口分離器導淋排出大量的堿液且甲烷化爐床層溫度從320℃迅速下降到260℃。為保證甲烷化爐及后系統的安全,采取了緊急停車處理措施。
開車正常后發現甲烷化系統的壓差從0.07 MPa上升到0.2 MPa,說明堿液帶入了甲烷化系統。從這次事故分析來看是吸收塔液泛引起的,而堿液臟起泡是其主要原因。
(1)堿液設備系統的腐蝕產物引起發泡。從2012年以來脫碳溶液運行質量愈趨惡化,堿液中鐵離子含量分析遠超過100 mg/L。從過濾出來的雜質組分分析來看,含有Ni、Cr、Fe、Cu、單質C,Fe占有45%。這不僅說明了整個堿液系統的腐蝕比較嚴重,也說明前工段工藝氣帶來的催化劑粉塵是污染堿液的另一個因素。
(2)在新加弛放氣換熱器內析炭形成的炭微粒,隨著氣體進入堿液系統,增加了堿液中有機物的含量,從分析的數據(表1)印證了這一判斷。

表1 過濾雜質分析統計表
(3)由于堿液臟,為了提高堿液再生度,被迫提高工藝氣溫度,這樣就造成了帶入吸收塔的工藝冷凝液增加,經過計算約有2 t/h。工藝冷凝液中含有大量的甲醇、甲酸等有機物,這也一定程度污染了堿液。
(4)隨著前系統工藝氣進入的烴類、醇類、油類等。
(5)堿液系統加入的活化劑二乙醇胺(DEA)在一定條件下會發生氧化降解和高溫降解,DEA與CO2在一定溫度下可以反應生成唑烷酮類和羥乙基哌嗪類化合物。這些降解物質都是以油類形式存在,大修停車期間堿液貯槽上層漂浮一層油類物質也證明了這一點。
(6)在系統引甲醇弛放氣期間,工藝氣甲醇含量增加。工藝冷凝液中甲醇含量從正常的350 ×10-6上升到4 000×10-6,說明有大量氣體甲醇在堿液吸收過程中溶入到堿液中。
為了維持整個堿液系統的安全穩定運行,我們采取了以下措施。
3.1 日常維護
(1)為提高堿液中雜質在地下儲槽的沉降效果,定期清理地下儲槽。
(2)定期對過濾器中的活性炭反沖或者更換,提高過濾效果。
(3)退液6 t左右到大儲槽沉淀5~6 h后再打回系統。
(4)加空氣位置改至再生塔。保持小流量,配少量氮氣,保持五價釩不下降就可以了。這樣就控制了加入空氣量,防止加入過量造成管道腐蝕和二乙醇胺的氧化降解。
(5)總鉀控制在28%~30%,防止因總鉀過高對管道腐蝕及過低影響吸收效果。上塔貧液流量穩定在160~170 m3/h,下塔半貧液控制在630~650 m3/h,防止貧液與半貧液比例失衡造成再生度下降。
(6)消泡劑加入謹慎,由氨廠工藝組調控,班組禁止隨意加消泡劑。按系統溶液240 m3計算,消泡劑濃度小于5×10-6,控制每次加入量小于1 000 ml。
(7)再生塔回水閥保持4~6扣開度,當成排污用。
3.2 新加措施
自制一套過濾裝置,其大小約為9 m3,分為兩室,一室占總體積的五分之四,其下部鋪設活性炭,在上部用一根導管分為八個分管,并在分管的出口用濾孔為5μm的濾袋過濾。在二室堿液上部放置吸油紙。過濾流程為,堿液從再生塔底部流出,先經過濾袋過濾固體雜質后,再經過活性炭吸附油、有機物等,沒有被吸附的油類物質再被吸油紙吸附,這樣就形成了一套完整的過濾裝置。如圖1。

圖1 過濾裝置示意
濾袋是用不銹鋼絲對濾布進行縫補,使其呈袋狀。在縫補過程中注意針與針的距離要小,保證濾袋的承壓能力,防止堿液從濾袋的貼合處漏出,影響過濾效果。
濾袋使用一段時間后若從底部開線,說明濾袋內部承壓,從而造成濾袋開線,這時不得已更換新的濾袋。隨著投用時間的延長,系統內可被過濾的雜質減少,濾袋內外的壓差減小,這樣就可以減少更換濾袋的次數,減少使用數量,降低使用費用。現在更換濾袋的次數已經由初期的每周一次延長到兩周一次。
5月20號,濾袋過濾系統投用后堿液分析數據如表2,鐵離子含量見圖2,泡高見圖3。

表2 堿液分析數據

圖2 堿液中鐵離子含量的變化趨勢
從圖2可以看出濾袋投用后,溶液Fe離子含量下降明顯,現穩定在80 mg/L以下。

圖3 堿液泡高和消泡時間變化趨勢
從圖3可以看出濾袋投用后,溶液消泡時間和泡高同步下降,說明堿液臟得到了逐步改善。
袋式過濾器的投用能夠有效改善脫碳系統的過濾效果,降低溶液發泡程度,鐵離子含量有明顯降低,同時也減輕系統沖刷腐蝕,達到了項目預期目標。
3.3 停車時的處理
我們不僅對堿液進行在線處理還利用停車機會對堿液處理,處理措施如下。
(1)當堿液再生合格后全部退至大貯槽,進行靜置沉降,使油狀物質上浮,固體雜質下沉。
(2)當堿液退完后,系統上脫鹽水啟動堿液泵對整個堿液系統進行水洗。
(3)堿液靜置一段時間后,專人在大儲槽頂部撈油狀物質。
(4)控制大貯槽上液高度,使剩余的含有雜質和油污的堿液不加入系統。
通過采取一系列的措施,堿液系統工況明顯好轉,不再成為威脅合成氨安全穩定生產的因素,但是堿液系統的再生度不夠(再生指數偏高),這也影響了吸收塔出口氣體的凈化度,增加了噸氨的消耗。我們認為這主要是因為堿液已經用了20多年,堿液中含有無法過濾的雜質,引起堿液再生不好,從堿液的顏色就可以判斷(現在呈黑醬油色,正常應該淡綠色)。要想徹底解決堿液問題只有全部更換,但是廢堿液的安全、環保處理這個問題也擺在我們的面前,我們還要對這些問題繼續探討并加以解決。
Discussion of Causes of Flooding Phenomenon in Liquid Alkali System and Treatment
JIN Wen-fang,ZHAO Wan-jie,WANG Yong
(Zhongyuan Dahua Branch of Hennan Energy&Chemical Group,Puyang Henan 457004,China)
Analyze causes of liquid alkali system being dirty,bubble and flooding.Propose solutions and revamped the system.After problems are solved,system safe operation is guaranteed.
liquid alkali system;bubble;filter;filter bag;treatment
TQ113.26+4.3
B
1003-6490(2014)01-0039-02
2013-10-12
靳文芳(1987-),女,河南林州人,助工,現在中原大化合成氨廠從事生產管理工作。