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內(nèi)熱回轉(zhuǎn)式中低溫煤干餾尾氣旋風(fēng)除塵回收方案優(yōu)化

2014-05-29 00:42:20王洪升張學(xué)權(quán)
化工機(jī)械 2014年6期
關(guān)鍵詞:效率

夏 欣 竇 巖 王洪升 張學(xué)權(quán)

(1.天華化工機(jī)械及自動化研究設(shè)計院有限公司;2. 黑龍江煤化工有限公司)

煤干餾是指煤在隔絕空氣條件下加熱、分解,生成焦炭(或潔凈煤)、煤焦油及煤氣等產(chǎn)物的過程,按加熱終溫的不同可分為:高溫干餾,即焦化(900~1 100℃);中溫干餾(700~900℃)和低溫干餾(500~600℃)[1]。中、低溫干餾焦油產(chǎn)率較高而煤氣產(chǎn)率較低。煤焦油是煤加工的主要副產(chǎn)物之一,其產(chǎn)率直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。中、低溫干餾煤焦油(簡稱焦油)是黑褐色粘稠液體,密度0.95 ~1.10g/cm3[2]。雖然干餾爐尾氣中含焦油量與原料煤性質(zhì)和干餾方法有關(guān),但對尾氣進(jìn)行合理的凈化會使焦油的回收率有顯著提高,并可為焦油質(zhì)量指標(biāo)提供保證[3]。

黑龍江省依蘭地區(qū)即將建成的10t/h內(nèi)熱回轉(zhuǎn)式中低溫干餾工業(yè)示范性裝置,用于處理粒徑10mm以下的末煤,可將低質(zhì)煤中的油和煤氣提取,充分利用低質(zhì)煤中的油氣資源,具有良好的市場前景。

1 干餾爐尾氣中帶塵量大的原因分析

目前工業(yè)上大多數(shù)干餾爐出爐煤氣中焦油的回收仍沿用常規(guī)的方法,例如干餾爐出爐尾氣先用循環(huán)水噴灑降溫,使焦油冷凝,然后通過油水分離獲得焦油[3]。需要低溫干餾的兩種依蘭煤的煤質(zhì)分析結(jié)果見表1。

表1 依蘭煤煤質(zhì)分析

內(nèi)熱式中低溫煤干餾爐尾氣中粉塵量大的原因:一是由于末煤的熱穩(wěn)定性差,加熱時因水分和煤氣迅速析出使煤分裂,增加了爐內(nèi)帶出物,因此尾氣會帶出大量的煤粉和半焦粉;二是作為熱載體的熱煙氣與干餾產(chǎn)生的煤氣混合在一起,造成尾氣出口氣量增大,氣體流速加快,帶塵量增加[4];三是褐煤干燥脫出全水后成為疏松多孔的物質(zhì),其密度只有0.5 g/cm3,最大粒徑115μm,容易隨氣流被帶出[3]。

尾氣從干餾爐出來在進(jìn)入洗滌塔之前用循環(huán)液噴灑后,荒煤氣中80%以上的焦油、水和粉塵冷凝析出混合在一起,形成難以分離的乳化液[3]。由于焦油粘度大,難以沉淀分離,故脫除水和焦油渣比較困難。

2 干餾爐旋風(fēng)除塵工藝優(yōu)化

要提高煤焦油的回收率,需優(yōu)化干餾爐尾氣的凈化工藝(圖1)。把干餾爐排出的高溫尾氣(450~500℃)引入高效旋風(fēng)分離器進(jìn)行干法除塵,除塵效率達(dá)到80%~90%。除塵后尾氣再用循環(huán)水噴灑,繼續(xù)除塵8%~10%,然后進(jìn)入洗滌塔中對將少量的煤粉進(jìn)行洗滌,再通過之后的閃蒸冷卻等流程使焦油達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。這種工藝優(yōu)化提高了焦油回收率,減少了焦油中的含塵量,可提高焦油的品質(zhì)。

圖1 優(yōu)化后的工藝流程簡圖

該工藝中,最核心的設(shè)備是利用離心力將高速含塵尾氣中的煤粉分離出來的干式高效旋風(fēng)氣固分離裝置。本項(xiàng)目的旋風(fēng)分離器采用的是內(nèi)置六桶分離器圓形并聯(lián)的結(jié)構(gòu)(圖2)[5],處理氣量約為80 000~100 000m3/h,分離效率為80%~90%。

圖2 內(nèi)置六桶分離器圓形并聯(lián)示意圖

內(nèi)置六桶分離器圓形布置的優(yōu)點(diǎn)有:

a. 調(diào)節(jié)進(jìn)口氣速的合理值,保證其中每個分離器的進(jìn)口氣速、分離效率和壓降相等,從而提高分離效率;

b. 降低了分離器的壓力損失,減少了常見的“上灰環(huán)”及“二次揚(yáng)塵”等影響分離效率的現(xiàn)象;

c. 內(nèi)殼和外殼的工作溫度相同,防止了因溫差不同而導(dǎo)致的結(jié)露、粘壁;

d. 收集的粉塵采用底部翼閥排出,防止二次揚(yáng)塵,影響分離效率;

e. 外殼設(shè)置放大段沉降室,有助于煤粉二次分離。

依蘭地區(qū)的褐煤含油量約為4%~5%,干餾爐處理量為10t/h,通過內(nèi)置旋風(fēng)分離器的干法除塵,焦油產(chǎn)率可提高4.35%左右。旋風(fēng)分離器的入口荒煤氣溫度450℃左右,入口氣速22.61m/s,入口壓力-500Pa,氣體密度0.49kg/m3,壓降約為2.4kPa,除塵效率最終能達(dá)到90%~95%。

3 結(jié)束語

末煤在中、低溫干餾后,先經(jīng)過內(nèi)置六桶圓形旋風(fēng)分離器的干法除塵,除塵效率高達(dá)90%~95%,有效避免了因除塵器內(nèi)外壁溫差導(dǎo)致的煤焦油結(jié)露及粘附、堵塞等現(xiàn)象,顯著提高了焦油回收效率和焦油的品質(zhì)。由此可見,該高效旋風(fēng)分離器是一種合理的中、低溫煤干餾尾氣除塵設(shè)備。

[1] 楊軍燾,蘭新哲,張秋利,等.低溫干餾煤焦油回收率的影響分析[J].煤炭技術(shù),2012,31(1):230~232.

[2] 郭樹才,胡浩權(quán).煤化工工藝學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2012:6~10.

[3] 顧全文.低溫干餾煤焦油回收工藝改進(jìn)[J].山西化工,2013,33(2):58~59.

[4] 楊士杰.提高焦油回收率工藝改進(jìn)[J].山西化工,2006,26(4):63~64.

[5] 盧耀輝.旋風(fēng)分離器的并聯(lián)方式[J].化工裝備技術(shù),1993,14(3):14~15.

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