喻良++李華++袁世平++瞿斌
摘 要:此文針對NPU300HP型移動式制氮裝置在蘇里格氣田運行中情況,進行了分析,針對出現的問題,提出了排除方法和改進措施,并對改造后的效果進行了評價。
關鍵詞:制氮裝置;故障分析;改造方法;效果評價
中圖分類號:TE35 文獻標識碼:A
概述
采氣三廠搶險維修大隊目前管理的2臺NPU300HP型移動式制氮裝置,2008年5月投用,設備主要由卡特彼勒C7發動機、Sullair空壓機組、日本大洋發電機和美國MD膜制氮系統四部分組成,工作原理是由發動機驅動空壓機將環境空氣凈化、增壓,增壓后的空氣經過一系列的除水、除碳過濾和冷干后,進入膜組分離出氮氣,發電機為設備整個控制系統供電。
設備主要用于蘇里格氣田單井、集氣站以及處理廠的管線吹掃、置換和試壓。該設備設計氮氣出口流量為300m3/h(氮氣純度為95%時,海拔高度1500米),出口壓力在1.0~2.2Mpa之間,氮氣純度在95%~99%之間連續可調,主要部分技術參數如表1所示。
1 NPU300制氮裝置改造前的狀況
兩臺NPU300制氮裝置從2008年投用至改造前已運行五年,在這五年的運行中發現NPU300制氮裝置存在以下幾個問題:
一是2010年至2013年間,制氮裝置在運行中分別出現了夏季運行溫度高、地腳螺栓斷裂、柴油機下排氣孔(呼吸器)排氣量大、冬季啟機難、跑冒滴漏頻發等較大運行隱患。
二是制氮裝置出廠時均存在部分設計缺陷,主要有:整套裝置超高(加上車輛高度,整體高度為4.2m);冷卻水、空氣管路分布不合理,互相干涉,影響操作和維修;冷卻器組不易清洗、風扇與散熱器組距離短(250mm),不利散熱;冷干機散熱器出廠設計為自然風冷式(封閉吸風式),運行時需關閉裝置所有箱門,夏季運行時導致柴油水溫過高;柴油機未安裝機油預熱裝置,冬季難以啟機;排污匯管設計不合理,不易排干,冬季易凍堵;各管路連接管卡、膠管質量差,頻繁破損、刺漏;柴油機消音器固定不合理,出現下沉現象等。
2 NPU300制氮裝置改造方法
針對NPU300制氮裝置在運行中存在的問題,從以下幾個方面的對其進行改造。
2.1 NPU300制氮裝置散熱系統的改造
2.2 將后冷散熱器移至散熱器組內,可以將外箱門打開通風,降低冷卻介質溫度,使整體散熱效果轉好。
因為冷干機通風不暢,且由于封閉吸風式散熱系統造成箱體內負壓,箱體內溫度過高,散熱效果差。由圖中可以看出設備原散熱方式為封閉吸風散熱模式。此結構主要優點是可以降低噪音,缺點是易造成箱內整體溫度高(后冷散熱器散發熱量、冷干機散發熱量全部傳到箱內),夏季柴油機潤滑油溫高,潤滑不好,易出現高溫頂缸現象,而且設備內部高分子材料易老化,維修周期變短。將后冷散熱器改至散熱器組內后,設備運行時可將箱體門全部打開,既提高冷干機散熱效果,又解決了柴油機夏季溫度高等隱患。
2.3 更換風扇葉片大小,調整風扇與散熱器組的距離。
把大小為1m的風扇更改為1.2m的風扇,增大風量;增大風扇與散熱器組距離,安裝導風罩,使散熱達到最佳效果。
2.4 NPU300制氮裝置油路上的管線的改造
改造前燃油管路過長且皆為橡膠軟管,存在安全隱患且,不易維修更換。
2.5 NPU300制氮裝置排污管線改造
NPU300制氮裝置冷干機、過濾器排污管線由于管徑太小,且無保溫措施,冬季經常出現凍堵情況。為防止此類情況再次出現,需將排污管線改為Φ12不銹鋼硬管線,增大排污量,并且在排污管線和排污罐上加裝保溫材料。
2.6 NPU300制氮裝置箱體方面的改造
2.7 NPU300制氮裝置操作平臺的改造
改造前操作門打開后阻擋操作臺通行道,不便于操作人員行走,且存在墜落風險。操作平臺過重,操作時,需要打開車廂門和操作平臺,增加了操作員工工作量。為此,可以利用卡車大箱板制造操作平臺,表面鋪鋁合金防滑板;采用抽拉式支撐結構;鋼制移動上下梯,懸掛安裝。即能方便快捷的打開操作平臺,又能減少工作量。
2.8 NPU300制氮裝置排氣筒的改造
NPU300制氮裝置發電機排氣筒、消音器在箱體內部,導致廢氣都排放在箱體內部。為此,因將發電機消音器及排氣筒改至箱體外部,進一步減小噪音。
2.9 降低NPU300制氮裝置整體高度
NPU300制氮裝置由于整個高度達到4.2M,超出國家車輛限高標準(4m),影響制氮裝置外出作業,為此應改造撬體,降低裝置高度0.2m。
3 NPU300制氮裝置改造后效果評價
3.1 NPU300制氮裝置散熱系統的改造,解決了夏季裝置柴油機水溫高報警停機的問題,改造后,柴油機水溫可以有效控制在90℃。
3.2 PU300制氮裝置加熱系統的改造,解決了冬季裝置難以啟動的問題,加裝上埃貝赫加熱裝置后,冬季開啟加熱裝置15分鐘,可以把柴油機缸套水加熱到50℃,啟機時,能一次性啟動柴油機。
3.3 NPU300制氮裝置管路的改造,一是使裝置各管路鋪設合理,不影響操作,連接管卡、橡膠軟管質量達到要求,無跑冒滴漏現象發生;二是冬季的時候排污管線能正常工作,未再次出現低溫凍堵情況;三是解決了制氮裝置燃油管路安全隱患。
3.4 NPU300制氮裝置箱體方面的改造,一是徹底解決了裝置超高的問題,使裝置能正常外出作業;二是給操作員工帶來了極大便利,減少了操作員工工作量,改善了操作員工操作壞境。
結語
我們應該總結NPU300制氮裝置的使用經驗,及時針對出現的各種問題,對設備進行改造,使我廠NPU300制氮設備可以永保活力發揮出更重要的作用。
參考文獻
[1]李樹生,萬德玉.《中高速大功率柴油機故障診斷與排除》[M].呼和浩特:遠方出版社,2003,12.endprint