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密閉加油系統的改造

2014-06-18 14:49:43盧慶紅劉麗華鄭付春袁紅香盧建強
新媒體研究 2014年6期
關鍵詞:效益

盧慶紅 劉麗華 鄭付春 袁紅香 盧建強

摘 要 筆者根據在天然氣生產現場工作的經驗,重點探討對增壓機組密閉加油系統進行的升級改造,以便減少電機損壞的機率,延長螺桿泵驅動電機的使用壽命,保證加油系統的正常運行,減少工作人員的工作量。

關鍵詞 機組密閉加油系統;原因;研制;效益

中圖分類號:TE8 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)06-0154-02

1 項目概況

1.1 項目背景

文二聯增壓站采用的是密閉加油系統,機油通過螺桿泵,將機油加入高架油箱,高架油箱根據液位計浮子的指示,對機組曲軸箱進行補油,可以有效的防止機油在加注過程的二次污染,不但減少了職工的勞動強度,而且機油加注及時,加注液位準確等優點。但是由于冬季天冷機油粘度大,機油的加注比較緩慢,每臺機組加注需大約要40分鐘,需要3人配合加油,如果配合不恰當,閥門開關不及時,驅動電機會由于負載過大容易損壞。

1.2 攻關內容

通過改進機油泵的傳動方式、增加負載保護開關、增加注油管線伴熱、安裝手搖加油泵等方法,使螺桿泵在使用過程中,減少電機損壞的機率,延長螺桿泵驅動電機的使用壽命。

1.3 目標完成情況

改進機油泵的傳動方式,并在原來的電路的基礎上,增加過載保護開關;皮帶傳動在在負載過大的情況下皮帶會打滑,保護驅動電機,過載保護開關在電路電流過大的情況下,會自動跳閘,切斷電路,保護驅動電機;增加加油管線伴熱減少潤滑油的沿程阻力,增加手搖泵提供管線的輸送能力。

2 具體開展的研究內容

2.1 研究內容

螺桿泵驅動電機損壞的主要是原因是電機的負載過大,通過電機的轉子線圈的電流過大。聯軸器傳動精準,一旦被驅動對象的所需的扭矩大于驅動電機的最大扭矩,就會使電機卡死,如果處理不及時,電機很快就會被燒壞。當天氣較冷,機油的粘度較高,機油的沿程阻力較大,驅動螺桿泵需要較大的扭矩,就會直接傳遞給驅動電機,當電機的負載超過額定值時,電機就會被卡死,如果處理不及時,電機很快就會被燒壞。職工在加油時,對高架油箱各閥門誤操作,驅動電機會直接卡死,燒壞電機。更換傳動方式,控制通過電機的最大電流,增加管線伴熱,安裝手搖泵加油就可解決這一問題。

2.2 方案

2.2.1 可行性計算

電機型號為:Y112M-5;P=5 kW;n=1460 r/min。

1)確定計算功率Pca;螺桿泵屬于負載啟動,每天工作時間<10小時,運轉過程中載荷變化較小,查表工作情況系數表KA=1.2

Pca=P*KA=6 kW。

2)選用窄V帶帶型:

Pca=P*KA=6 kW,n=1460 r/min;查表選則帶型為spz型,選擇帶輪直徑范圍為:(63 mm~100 mm)。

3)確定帶輪的基準直徑:

dd1=100 mm

v=πdd1 n/60*1000=7.6 mm/S<35 mm/S

故:帶速適合,dd1選擇合適。

4)確定V帶的基準長度和傳動中心距:

帶根據0.7(dd1+dd2)

Ld=2a0+π/3.14*(dd1+dd2)+(dd2-dd1)2=1140 mm

由表查得Ld=1120 mm。

5)驗算主動輪上的包角α1:

(1:1傳動包角為180°);α1=180°>120°

故主動輪上包角合適。

6)計算窄V帶的根數:

P0=3.31;△P=0;Kα=1;KL=0.93

Z=Pca/(P0+△P)KαKL=2;故皮帶取Z=2根。

7)計算預緊力:

F0=500 Pca/VZ(2.5/ Kα-1)+qv2=221 N

2.2.2 更換傳動方式

1)在驅動電機和螺桿泵軸上加工鍵槽和相應的鍵;加工兩個1:1皮帶輪,分別安裝到電機和螺桿泵軸上。

2)加工槽鋼底座,底座設置驅動電機和螺桿泵安裝固定支架,驅動電機固定支架上面設置溝槽并加裝頂絲,調整頂絲使電機能沿溝槽移動。

3)加工皮帶護罩,防止操作人員在操作時擠手。

2.2.3 給電機加負載保護器

給電機線路上裝一個過載保護器,限制通過電路中的最大電流,當電機負載過大時,負載保護器將切斷電源,保護驅動電機,防止驅動電機因電流過大而損壞。

2.2.4 現場增加手搖泵

補油裝置圖包括:主管線、旁通管線、上下游閥門、手搖泵,工作過程分為兩個部分,一是從高架油箱往曲軸箱補油,二是從機油房往高架油箱補油。在原有補油管線加旁通并裝手搖泵和上下游閥門;當給高架油箱補油時,機油通過主管線順利到達高架油箱;給曲軸箱補油時,潤滑油從旁通管線中流過,轉動手搖泵,加速流入機組曲軸箱。

2.2.5 給管線增加伴熱

給機油房加暖氣片,并給機油管線增加一條伴熱管線,提高機油溫度。

3 現場應用情況

3.1 現場效果

開動電機驅動螺桿泵給高架油箱加油,皮帶傳動平穩,噪音減小。

1)當出口壓力持續增大時,皮帶起到了卸載保護作用,負載開關根據電流的大小起跳,起到了保護驅動電機的作用。

2)增加機油伴熱后,使潤滑油的溫度增加,冬季給高架油箱補油時每臺提高了15~20多分鐘。

3)手搖泵的安裝極大縮短了補油時間,減少了工作人員的勞動強度。

3.2 經濟效益

1)在電機負載大的情況下,皮帶和負載開關,對電機進行了保護,延長了螺桿泵驅動電機的使用壽命。

2)確保了站場機組高架油箱的加注,減少了機油在加注過程中的二次污染,保證了伴生氣的平穩外輸。

3)保證了加油系統的正常運行,減少工作人員的工作量。

4 結論與建議

4.1 研究結論

采用改變傳動方式的方法,很好的解決了螺桿泵驅動電機由于負載過大而被損壞的現象;采用在線路中加電流過大保護開關的方法,很好的解決了電路中電流過大使驅動電機損壞的現象。

4.2 技術創新點

根據傳動方式作用不同,解決驅動電機容易被燒壞的現象。

4.3 存在問題

我們加工了一組1:1的傳動輪轂,在天冷機油粘度高或者操作人員誤操作負載過大時,負載到一定的程度,使得通過電機的電流過大,但是這就造成了,管線中機油的壓力變小或者不如以前,造成了無法給高架油箱加油的現象。

4.4 建議

1)G399機組高架油箱增加高位報警裝置,防止噴油事故的發生。

2)定時對加油管線的閥門進行保養,防止閥門損壞造成加油泵憋壓燒毀。

3)我們打算給螺桿泵和驅動電機做一系列的皮帶傳動輪轂,摸索規律,使得螺桿泵能在驅動電機下即使在較冷的天氣狀況下,亦能保證驅動電機的完好,和對高架油箱機油的加注。或者更該機油房的位置,大大減少機油房到現場的距離,能夠很好的解決這一問題。

參考文獻

[1]李天福.螺桿泵[M].北京:機械工業出版社,2010.

[2]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工藝出社,2008.

摘 要 筆者根據在天然氣生產現場工作的經驗,重點探討對增壓機組密閉加油系統進行的升級改造,以便減少電機損壞的機率,延長螺桿泵驅動電機的使用壽命,保證加油系統的正常運行,減少工作人員的工作量。

關鍵詞 機組密閉加油系統;原因;研制;效益

中圖分類號:TE8 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)06-0154-02

1 項目概況

1.1 項目背景

文二聯增壓站采用的是密閉加油系統,機油通過螺桿泵,將機油加入高架油箱,高架油箱根據液位計浮子的指示,對機組曲軸箱進行補油,可以有效的防止機油在加注過程的二次污染,不但減少了職工的勞動強度,而且機油加注及時,加注液位準確等優點。但是由于冬季天冷機油粘度大,機油的加注比較緩慢,每臺機組加注需大約要40分鐘,需要3人配合加油,如果配合不恰當,閥門開關不及時,驅動電機會由于負載過大容易損壞。

1.2 攻關內容

通過改進機油泵的傳動方式、增加負載保護開關、增加注油管線伴熱、安裝手搖加油泵等方法,使螺桿泵在使用過程中,減少電機損壞的機率,延長螺桿泵驅動電機的使用壽命。

1.3 目標完成情況

改進機油泵的傳動方式,并在原來的電路的基礎上,增加過載保護開關;皮帶傳動在在負載過大的情況下皮帶會打滑,保護驅動電機,過載保護開關在電路電流過大的情況下,會自動跳閘,切斷電路,保護驅動電機;增加加油管線伴熱減少潤滑油的沿程阻力,增加手搖泵提供管線的輸送能力。

2 具體開展的研究內容

2.1 研究內容

螺桿泵驅動電機損壞的主要是原因是電機的負載過大,通過電機的轉子線圈的電流過大。聯軸器傳動精準,一旦被驅動對象的所需的扭矩大于驅動電機的最大扭矩,就會使電機卡死,如果處理不及時,電機很快就會被燒壞。當天氣較冷,機油的粘度較高,機油的沿程阻力較大,驅動螺桿泵需要較大的扭矩,就會直接傳遞給驅動電機,當電機的負載超過額定值時,電機就會被卡死,如果處理不及時,電機很快就會被燒壞。職工在加油時,對高架油箱各閥門誤操作,驅動電機會直接卡死,燒壞電機。更換傳動方式,控制通過電機的最大電流,增加管線伴熱,安裝手搖泵加油就可解決這一問題。

2.2 方案

2.2.1 可行性計算

電機型號為:Y112M-5;P=5 kW;n=1460 r/min。

1)確定計算功率Pca;螺桿泵屬于負載啟動,每天工作時間<10小時,運轉過程中載荷變化較小,查表工作情況系數表KA=1.2

Pca=P*KA=6 kW。

2)選用窄V帶帶型:

Pca=P*KA=6 kW,n=1460 r/min;查表選則帶型為spz型,選擇帶輪直徑范圍為:(63 mm~100 mm)。

3)確定帶輪的基準直徑:

dd1=100 mm

v=πdd1 n/60*1000=7.6 mm/S<35 mm/S

故:帶速適合,dd1選擇合適。

4)確定V帶的基準長度和傳動中心距:

帶根據0.7(dd1+dd2)

Ld=2a0+π/3.14*(dd1+dd2)+(dd2-dd1)2=1140 mm

由表查得Ld=1120 mm。

5)驗算主動輪上的包角α1:

(1:1傳動包角為180°);α1=180°>120°

故主動輪上包角合適。

6)計算窄V帶的根數:

P0=3.31;△P=0;Kα=1;KL=0.93

Z=Pca/(P0+△P)KαKL=2;故皮帶取Z=2根。

7)計算預緊力:

F0=500 Pca/VZ(2.5/ Kα-1)+qv2=221 N

2.2.2 更換傳動方式

1)在驅動電機和螺桿泵軸上加工鍵槽和相應的鍵;加工兩個1:1皮帶輪,分別安裝到電機和螺桿泵軸上。

2)加工槽鋼底座,底座設置驅動電機和螺桿泵安裝固定支架,驅動電機固定支架上面設置溝槽并加裝頂絲,調整頂絲使電機能沿溝槽移動。

3)加工皮帶護罩,防止操作人員在操作時擠手。

2.2.3 給電機加負載保護器

給電機線路上裝一個過載保護器,限制通過電路中的最大電流,當電機負載過大時,負載保護器將切斷電源,保護驅動電機,防止驅動電機因電流過大而損壞。

2.2.4 現場增加手搖泵

補油裝置圖包括:主管線、旁通管線、上下游閥門、手搖泵,工作過程分為兩個部分,一是從高架油箱往曲軸箱補油,二是從機油房往高架油箱補油。在原有補油管線加旁通并裝手搖泵和上下游閥門;當給高架油箱補油時,機油通過主管線順利到達高架油箱;給曲軸箱補油時,潤滑油從旁通管線中流過,轉動手搖泵,加速流入機組曲軸箱。

2.2.5 給管線增加伴熱

給機油房加暖氣片,并給機油管線增加一條伴熱管線,提高機油溫度。

3 現場應用情況

3.1 現場效果

開動電機驅動螺桿泵給高架油箱加油,皮帶傳動平穩,噪音減小。

1)當出口壓力持續增大時,皮帶起到了卸載保護作用,負載開關根據電流的大小起跳,起到了保護驅動電機的作用。

2)增加機油伴熱后,使潤滑油的溫度增加,冬季給高架油箱補油時每臺提高了15~20多分鐘。

3)手搖泵的安裝極大縮短了補油時間,減少了工作人員的勞動強度。

3.2 經濟效益

1)在電機負載大的情況下,皮帶和負載開關,對電機進行了保護,延長了螺桿泵驅動電機的使用壽命。

2)確保了站場機組高架油箱的加注,減少了機油在加注過程中的二次污染,保證了伴生氣的平穩外輸。

3)保證了加油系統的正常運行,減少工作人員的工作量。

4 結論與建議

4.1 研究結論

采用改變傳動方式的方法,很好的解決了螺桿泵驅動電機由于負載過大而被損壞的現象;采用在線路中加電流過大保護開關的方法,很好的解決了電路中電流過大使驅動電機損壞的現象。

4.2 技術創新點

根據傳動方式作用不同,解決驅動電機容易被燒壞的現象。

4.3 存在問題

我們加工了一組1:1的傳動輪轂,在天冷機油粘度高或者操作人員誤操作負載過大時,負載到一定的程度,使得通過電機的電流過大,但是這就造成了,管線中機油的壓力變小或者不如以前,造成了無法給高架油箱加油的現象。

4.4 建議

1)G399機組高架油箱增加高位報警裝置,防止噴油事故的發生。

2)定時對加油管線的閥門進行保養,防止閥門損壞造成加油泵憋壓燒毀。

3)我們打算給螺桿泵和驅動電機做一系列的皮帶傳動輪轂,摸索規律,使得螺桿泵能在驅動電機下即使在較冷的天氣狀況下,亦能保證驅動電機的完好,和對高架油箱機油的加注。或者更該機油房的位置,大大減少機油房到現場的距離,能夠很好的解決這一問題。

參考文獻

[1]李天福.螺桿泵[M].北京:機械工業出版社,2010.

[2]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工藝出社,2008.

摘 要 筆者根據在天然氣生產現場工作的經驗,重點探討對增壓機組密閉加油系統進行的升級改造,以便減少電機損壞的機率,延長螺桿泵驅動電機的使用壽命,保證加油系統的正常運行,減少工作人員的工作量。

關鍵詞 機組密閉加油系統;原因;研制;效益

中圖分類號:TE8 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)06-0154-02

1 項目概況

1.1 項目背景

文二聯增壓站采用的是密閉加油系統,機油通過螺桿泵,將機油加入高架油箱,高架油箱根據液位計浮子的指示,對機組曲軸箱進行補油,可以有效的防止機油在加注過程的二次污染,不但減少了職工的勞動強度,而且機油加注及時,加注液位準確等優點。但是由于冬季天冷機油粘度大,機油的加注比較緩慢,每臺機組加注需大約要40分鐘,需要3人配合加油,如果配合不恰當,閥門開關不及時,驅動電機會由于負載過大容易損壞。

1.2 攻關內容

通過改進機油泵的傳動方式、增加負載保護開關、增加注油管線伴熱、安裝手搖加油泵等方法,使螺桿泵在使用過程中,減少電機損壞的機率,延長螺桿泵驅動電機的使用壽命。

1.3 目標完成情況

改進機油泵的傳動方式,并在原來的電路的基礎上,增加過載保護開關;皮帶傳動在在負載過大的情況下皮帶會打滑,保護驅動電機,過載保護開關在電路電流過大的情況下,會自動跳閘,切斷電路,保護驅動電機;增加加油管線伴熱減少潤滑油的沿程阻力,增加手搖泵提供管線的輸送能力。

2 具體開展的研究內容

2.1 研究內容

螺桿泵驅動電機損壞的主要是原因是電機的負載過大,通過電機的轉子線圈的電流過大。聯軸器傳動精準,一旦被驅動對象的所需的扭矩大于驅動電機的最大扭矩,就會使電機卡死,如果處理不及時,電機很快就會被燒壞。當天氣較冷,機油的粘度較高,機油的沿程阻力較大,驅動螺桿泵需要較大的扭矩,就會直接傳遞給驅動電機,當電機的負載超過額定值時,電機就會被卡死,如果處理不及時,電機很快就會被燒壞。職工在加油時,對高架油箱各閥門誤操作,驅動電機會直接卡死,燒壞電機。更換傳動方式,控制通過電機的最大電流,增加管線伴熱,安裝手搖泵加油就可解決這一問題。

2.2 方案

2.2.1 可行性計算

電機型號為:Y112M-5;P=5 kW;n=1460 r/min。

1)確定計算功率Pca;螺桿泵屬于負載啟動,每天工作時間<10小時,運轉過程中載荷變化較小,查表工作情況系數表KA=1.2

Pca=P*KA=6 kW。

2)選用窄V帶帶型:

Pca=P*KA=6 kW,n=1460 r/min;查表選則帶型為spz型,選擇帶輪直徑范圍為:(63 mm~100 mm)。

3)確定帶輪的基準直徑:

dd1=100 mm

v=πdd1 n/60*1000=7.6 mm/S<35 mm/S

故:帶速適合,dd1選擇合適。

4)確定V帶的基準長度和傳動中心距:

帶根據0.7(dd1+dd2)

Ld=2a0+π/3.14*(dd1+dd2)+(dd2-dd1)2=1140 mm

由表查得Ld=1120 mm。

5)驗算主動輪上的包角α1:

(1:1傳動包角為180°);α1=180°>120°

故主動輪上包角合適。

6)計算窄V帶的根數:

P0=3.31;△P=0;Kα=1;KL=0.93

Z=Pca/(P0+△P)KαKL=2;故皮帶取Z=2根。

7)計算預緊力:

F0=500 Pca/VZ(2.5/ Kα-1)+qv2=221 N

2.2.2 更換傳動方式

1)在驅動電機和螺桿泵軸上加工鍵槽和相應的鍵;加工兩個1:1皮帶輪,分別安裝到電機和螺桿泵軸上。

2)加工槽鋼底座,底座設置驅動電機和螺桿泵安裝固定支架,驅動電機固定支架上面設置溝槽并加裝頂絲,調整頂絲使電機能沿溝槽移動。

3)加工皮帶護罩,防止操作人員在操作時擠手。

2.2.3 給電機加負載保護器

給電機線路上裝一個過載保護器,限制通過電路中的最大電流,當電機負載過大時,負載保護器將切斷電源,保護驅動電機,防止驅動電機因電流過大而損壞。

2.2.4 現場增加手搖泵

補油裝置圖包括:主管線、旁通管線、上下游閥門、手搖泵,工作過程分為兩個部分,一是從高架油箱往曲軸箱補油,二是從機油房往高架油箱補油。在原有補油管線加旁通并裝手搖泵和上下游閥門;當給高架油箱補油時,機油通過主管線順利到達高架油箱;給曲軸箱補油時,潤滑油從旁通管線中流過,轉動手搖泵,加速流入機組曲軸箱。

2.2.5 給管線增加伴熱

給機油房加暖氣片,并給機油管線增加一條伴熱管線,提高機油溫度。

3 現場應用情況

3.1 現場效果

開動電機驅動螺桿泵給高架油箱加油,皮帶傳動平穩,噪音減小。

1)當出口壓力持續增大時,皮帶起到了卸載保護作用,負載開關根據電流的大小起跳,起到了保護驅動電機的作用。

2)增加機油伴熱后,使潤滑油的溫度增加,冬季給高架油箱補油時每臺提高了15~20多分鐘。

3)手搖泵的安裝極大縮短了補油時間,減少了工作人員的勞動強度。

3.2 經濟效益

1)在電機負載大的情況下,皮帶和負載開關,對電機進行了保護,延長了螺桿泵驅動電機的使用壽命。

2)確保了站場機組高架油箱的加注,減少了機油在加注過程中的二次污染,保證了伴生氣的平穩外輸。

3)保證了加油系統的正常運行,減少工作人員的工作量。

4 結論與建議

4.1 研究結論

采用改變傳動方式的方法,很好的解決了螺桿泵驅動電機由于負載過大而被損壞的現象;采用在線路中加電流過大保護開關的方法,很好的解決了電路中電流過大使驅動電機損壞的現象。

4.2 技術創新點

根據傳動方式作用不同,解決驅動電機容易被燒壞的現象。

4.3 存在問題

我們加工了一組1:1的傳動輪轂,在天冷機油粘度高或者操作人員誤操作負載過大時,負載到一定的程度,使得通過電機的電流過大,但是這就造成了,管線中機油的壓力變小或者不如以前,造成了無法給高架油箱加油的現象。

4.4 建議

1)G399機組高架油箱增加高位報警裝置,防止噴油事故的發生。

2)定時對加油管線的閥門進行保養,防止閥門損壞造成加油泵憋壓燒毀。

3)我們打算給螺桿泵和驅動電機做一系列的皮帶傳動輪轂,摸索規律,使得螺桿泵能在驅動電機下即使在較冷的天氣狀況下,亦能保證驅動電機的完好,和對高架油箱機油的加注。或者更該機油房的位置,大大減少機油房到現場的距離,能夠很好的解決這一問題。

參考文獻

[1]李天福.螺桿泵[M].北京:機械工業出版社,2010.

[2]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工藝出社,2008.

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