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一起500 kV電流互感器滲油故障原因分析及處理

2014-07-05 00:56:14尹顯貴
電力安全技術 2014年10期
關鍵詞:故障設備

尹顯貴

(陽城國際發電有限責任公司,山西 晉城 048102)

0 引言

為保證電力系統安全經濟運行,必須對電力設備的運行情況進行監視和測量。由于一般的測量和保護裝置不能直接接入一次高壓設備,因此需要將一次系統的大電流按比例變換成小電流,提供給測量儀表和保護裝置使用。在測量交變電流的大電流時,為便于二次儀表測量需要轉換為比較統一的電流;另外,線路上的電壓比較高,如果直接進行測量是非常危險的。電流互感器可起到變流和電氣隔離的作用,是電力系統中測量儀表、繼電保護等二次設備獲取電氣一次回路電流信息的傳感器。電流互感器將大電流按比例轉換成小電流,電流互感器一次側接在一次系統,二次側接入測量儀表、繼電保護等。油浸式電流互感器的漏油現象比較普遍,當電流互感器嚴重缺油時,就會使電流互感器的線圈暴露在空氣中,導致其絕緣強度降低,引起電流互感器內部絕緣擊穿。此時,不僅可能使電流互感器燒毀爆炸;而且高壓還可能串到二次側,燒毀二次保護設備,嚴重危及機組設備及人員人身安全。

1 故障經過

2013-04-16T16:20,某電廠網控運行人員巡檢500 kV升壓站設備時,發現5034開關A相電流互感器存在嚴重滲油現象,隨之通知變電班檢修人員。變電班人員迅速趕到現場,初步檢查發現是電流互感器上部儲油柜處滲油,滲油速度大約10滴/min。由于網控運行人員發現及時,在電流互感器下方用高倍望遠鏡觀察,發現電流互感器的油位并未下降。但為了保證機組設備及人員人身安全,避免因電流互感器漏油發生重大事故,值長迅速向調度中心申請將設備停電,并立即組織變電班檢修人員對設備進行全面檢查。

2 故障分析

油浸式電流互感器發生滲油故障可細分為以下幾種情況。

(1)密封滲漏油。若密封墊彈性尚好,可能是壓縮量不一致原因導致滲漏油,應均勻緊固螺栓,確保壓縮量一致;若仍漏油,可能是密封面加工不良或有雜質,應將密封墊取下處理或更換。

(2)材質不良或焊接滲漏油。如儲油柜有沙眼或焊接滲油,可采用堵漏膠或電焊的辦法進行處理。為避免影響油的色譜分析結果,電焊堵漏后必須換油。若膨脹器焊縫處滲油,應進行更換或補焊。

(3)二次小套管滲油。緊固滲油套管的壓緊螺母,或輕輕打開螺母,在螺桿上纏繞生料帶,涂密封膠后再緊固,以防沿螺紋滲油。滲油嚴重時,應更換為有防滲密封結構的套管。

根據上述幾種情況,在該設備停電后,變電班檢修人員對其進行詳細檢查,發現是從儲油柜上部金屬膨脹器呼吸管處滲油。初步分析認為,導致電流互感器漏油的原因有以下幾種可能:

(1)此油浸式電流互感器發生內部故障,導致油位升高而漏油;

(2)儲油柜密封元件老化或膨脹器老化而存在缺陷,引起漏油;

(3)儲油柜補償容積設計不符合現場要求,由于晝夜溫差較大產生的熱脹冷縮作用,導致漏油。

電流互感器故障前后試驗數據如表1,2所示。

表1 故障前電流互感器試驗數據

表2 故障后電流互感器試驗數據

從表1,2可知,電流互感器故障前后的試驗數據相差不大。因此,可以排除因電流互感器發生內部故障導致油位升高而漏油的可能。

該電流互感器為沈陽變壓器有限責任公司生產的LB2-500W2型正立油浸式電流互感器,主要由油箱、瓷套、儲油柜、膨脹器和器身組成。一次導體為全鋁構件,一次繞組由2個彼此絕緣的半圈鋁管拼成整圈,構成2匝,并彎成“U”型,4個端口皆引出儲油柜外。二次繞組置于“U”型一次繞組的L1(P1)側,有多種組合,測量級準確級有0.2級,保護級準確級有5P級和TPY級等,全部部件都浸在變壓器絕緣油中。該設備于1998年10月投入運行使用,至今已投入運行長達15年。

由于該地區晝夜溫差較大,儲油柜的補償容積是根據總油重及使用地區的最高、最低環境溫度來計算的。即:

式中:

V——儲油柜的補償容積,L;

G——總油重,kg;

g——油的密度0.9,kg/L;

f——油體積補償參數;

a——油體積膨脹系數,a=0.000 733;

Δt——使用地區的最高和最低環境溫差值;

t——平均溫升,MEMO系數為50。

電流互感器的總油重為2 100 kg,最高溫度為35 ℃,最低溫度為-20 ℃。根據式(1),(2)可知:

實際儲油柜的容積約為500 L,完全能滿足儲油柜的補償容積。

因此,專家判斷該LB2-500W2型正立油浸式電流互感器漏油的主要原因是膨脹器老化,存在缺陷。膨脹器的滲油點如圖1所示。

圖1 膨脹器滲油點

3 故障處理

該電廠使用的金屬膨脹器為沈陽變壓器廠六分廠生產的PH850-7型外盒式金屬膨脹器,該型號廠家已不再生產。經與廠家溝通后,將其更換為PBD-800×24型內油式金屬膨脹器。

由于新型金屬膨脹器需要向廠家定購,5月12日后設備才能到貨。在此期間變電班檢修人員對其實施了24 h不間斷監控,從4月16日至5月12日,每隔1 h用紅外線測溫儀對其進行1次溫度測量,同時觀察滲油情況并做好相關記錄。在此期間,未發現設備有溫度升高的現象,在環境溫度超過30 ℃時,出現1 min滲漏8~10滴油的情況;而在環境溫度低于30 ℃時,3 min才會滲漏1滴油。由此可見,在短期內此設備暫無大礙。

5月12日,PBD-800×24型內油式金屬膨脹器備件到貨后,變電班檢修人員對膨脹器進行了更換,步驟如下。

(1)更換前,先對5034開關CT進行相關項目試驗:油介損、耐壓試驗、油色譜化驗。其擊穿電壓應大于50 kV,90 ℃時的tanδ不應大于0.7 %,微水含量不應大于15 mg/L,含氣量(體積分數)不應大于3 %。將油色譜分析結果與最近一次數據比較,H2,C2H2及總烴含量應無明顯差別。

(2)實驗合格后,從5034開關CT A相下部取樣閥處放油。由于互感器內部是真空狀態,放油時應將膨脹器上部法蘭螺栓松開以破除真空,放油時注意觀察儲油柜的油位指示,以防放油過多導致一次繞組暴露。放至儲油柜上沿時拆除舊金屬膨脹器,注意對瓷套內的油做好密封以防空氣進入,放出的油應注入真空濾油機內進行真空濾油。

(3)將PBD-800×24型內油式金屬膨脹器吊起,檢查膨脹器與儲油柜的連接部位,確定清潔無雜物后再安裝內油式膨脹器。

(4)對安裝好的金屬膨脹器抽真空,至真空度不高于133 Pa為止。將通過真空濾油機過濾完畢后的變壓器油注入膨脹器內,注入約170 kg,在膨脹器上沿與下沿距離升至470 mm時停止注油。打開膨脹器的排氣閥門對膨脹器進行放油,在油中無氣體,膨脹器上沿與下沿距離降至450 mm時,關閉排氣閥門。

(5)安裝不銹鋼外罩。上蓋與外罩應連接可靠,不得有卡澀現象,保證在膨脹器內壓力異常增大時能頂起上蓋。

(6)更換后進行油介損、耐壓試驗、油色譜化驗,并與更換前數據進行比較,在各項指標合格,各部位檢查無誤后投入運行使用。

4 更換前后的膨脹器比較分析

原PH850-7型外盒式金屬膨脹器,有7節補償裝置,用以補償油體積隨溫度變化的容積,其外殼裝有油視察窗和安全膜。當由于故障而導致設備內部出現危險的高壓力時,安全膜的膜片就會破碎釋放壓力。由于此金屬膨脹器只有7節補償裝置,其補償系數較小,所以安裝安全膜以釋放高壓力,這樣就增加了設備的停運幾率。同時,此金屬膨脹器的油視察窗過小,在設備運行時無法看到油位指示,并且此型號的金屬膨脹器廠家已不再生產,導致無法采購備件。

更換后的金屬膨脹器為沈陽蘭天電力設備修造廠生產的PBD-800×24型內充油波紋式金屬膨脹器,補償裝置有24節,每節的有效容積為9.26 L。膨脹器的波與波之間不是焊接的,而是由不銹鋼薄板直接制成U形波,膨脹器U形波深度僅為基本直徑的6 %~9 %,其軸向穩定性較好。油溫指針與油位同步升降,油位視覺直觀,在設備運行時可直接看到油位指示。PBD-800×24型內充油波紋式金屬膨脹器采用不銹鋼外罩。該金屬膨脹器外罩產品全國各大廠家均能生產,為采購該備件提供了便利條件。

5 結論

更換后的金屬膨脹器運行正常,消除了該電流互感器A相上部滲油嚴重的故障,方便了檢修、運行巡檢和點檢觀察油位指示,保證了機組的安全穩定運行及運行維護人員的人身安全。

1 丁 蘇.一起電流互感器耐壓擊穿事故分析[J].電力安全技術,2012(6).

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