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脫硫塔改造總結

2014-07-10 10:31:30馮國林
氮肥與合成氣 2014年11期

馮國林

(中化吉林長山化工有限公司 吉林松原131109)

0 前言

中化吉林長山化工有限公司(以下簡稱長山公司)凈化系統主要負責將造氣系統送來的煤氣經中低低變換后脫除H2S和CO2,再經過甲烷化變換,為合成系統提供符合要求的合成氨原料氣。因此,凈化系統的加壓脫硫作為合成氨工藝的脫除H2S的最后一道工序,顯得尤為重要。長山公司脫硫系統采用改良ADA濕式氧化法脫硫工藝,脫硫溶液主要組分有Na2CO3,V2O5,ADA,RTS脫硫劑(酞菁鈷類催化劑)以及酒石酸鉀鈉。

凈化系統共有3臺脫硫塔,塔內結構為3層鼓泡器。由于鼓泡器維護、清理比較困難,連續生產時無法停車檢修,長山公司“油改煤”裝置運行幾個月后,系統阻力上升,被迫減量生產,影響生產裝置長周期運行。為此,決定對其中的2#脫硫塔進行改造,將鼓泡器改為篩板,既結構簡單,又便于操作、清理及維護,同時降低了系統阻力。利用2009年系統大修機會實施初次改造,拆除原有的鼓泡器,在原塔板上開孔,孔徑為Φ12 mm,根據入塔氣氣量和溶液循環量,每層塔板開孔數量在700個左右。

1 初次改造后存在的問題

2#脫硫塔在改造完成后的運行初期,通過氣量約為26 000 m3/h(標態),但在運行了約20 d后,開始出現帶液、攔液、系統阻力偏高、出口氣中H2S含量超標以及循環量加不上等問題。為保證生產裝置穩定運行,降低了2#脫硫塔的負荷,減少了循環量及氣量,將氣體聯通閥門打開,增加1#和3#脫硫塔的負荷,并對2#脫硫塔入口閥門限量,提高進塔氣體溫度。在運行了30 d左右,為避免出口氣中H2S含量超標,被迫將2#脫硫塔切出,對塔板進行清洗。

在歷次清塔過程中發現:在塔板上積存硫膏、篩板孔被堵塞等現象,導致氣體通過阻力增大;塔內硫膏呈泡沫狀,特別在冬季,塔板上有黑褐色較硬物質堵塞篩板孔。2#脫硫塔設有3層篩板,由于受到塔壁防腐層、塔板材質等條件限制,改造時塔板利舊而沒有更換,最上層和最底層篩板開孔不均勻,呈上粗下細狀,且不光滑,表面易堵,阻力大,中間篩板開孔比較均勻(直徑為Φ12 mm),原每層篩板孔數設計值為890個,受實際塔內結構限制,每層篩板實際孔數量只有700個左右。

2#脫硫塔出現阻力上升和氣體帶液時,只能采取減氣量的調節手段。減少氣量后,在溶液循環量不變的情況下還能維持運行幾天;若再次出現氣體帶液現象時,只能減少溶液的循環量,調節后仍能維持運行幾天;若再次出現氣體帶液時,只得將2#脫硫塔切出,進行人工清洗。每次清洗時,最底層篩板孔大部分被硫膏堵死,而且篩板與塔壁處有硫膏堆積,降液管中也掛有少量的硫膏;中間層和最上層篩板相對最底層要好些,篩板孔并未全部堵死。

2 脫硫塔內液體、氣體分析數據

脫硫塔塔內氣體為低變氣,塔內氣體的H2S質量濃度為200 mg/m3,其他氣體成分(體積分數):CO 0.30%,CO241.00%,H252.75%,CH41.80%,N22.00%及少部分水蒸氣。

脫硫塔塔內液體為稀堿溶液,pH為8.5,液體組分(質量濃度)為:總堿31.02 mg/m3,Na2CO34.39 mg/m3,NaHCO342.21 mg/m3,總釩1.46 mg/m3,ADA 1.99 mg/m3,懸浮硫2.00 mg/m3,Na2SO40.07 mg/m3,NaS2O31.95 mg/m3,NaHS 0.01 mg/m3,NaSCN 1.75 mg/m3。

2#脫硫塔清塔以后,塔壓為2.4 MPa ,氣量為26 000 m3/h(標態),上、下塔噴頭溶液量分別為30 m3/h和28 m3/h。

3 原因分析及解決方案

2#脫硫塔直徑為Φ2 200 mm,改造前、后塔板的篩孔工藝參數見表1。

由表1可見:2#脫硫塔3層塔板的篩孔開孔率均太低,由于在3層塔板上均有化學反應發生,產生的硫膏會堵塞篩孔,因此,開孔率應加大(一般應>5%)。經核算,3層塔板的開孔可按表1所示工藝參數改造。溶液在第1層塔板進料,進料量為90 m3/h,取消了第2層塔板的溶液進料;第1層塔板上的液體流至第2層塔板,第2層塔板上的液體流至第3層塔板,與塔底進入的氣體實現逆流接觸傳質。塔板按穿流塔板設計,因為在運行過程中有硫膏產生而堵塞篩孔,每層塔板上裝有溢流管,若篩孔堵塞、塔板上的液體高于溢流堰高度時,液體溢流到下層塔板。按進氣量28 000 m3/h(標態)、上塔噴頭溶液量90 m3/h以及下塔噴頭不進料工況來核算開孔數是否滿足要求。2#脫硫塔改造示意見圖1。

表1 改造前、后塔板的篩孔工藝參數

塔板序號降液管直徑/mm篩孔直徑/mm篩孔數/個篩孔截面積/m2篩孔截面積占塔截面積/%1Φ 159,Φ 108(Φ 250)Φ 12(Φ 18)750(971)0.084 78(0.246 90)2.231(6.500)2Φ 159(Φ 150,Φ 150)Φ 12(Φ 20)780(787)0.088 17(0.246 90)2.321(6.500)3Φ 159,Φ 159(Φ 250)Φ 12(Φ 25)630(503)0.071 21(0.246 90)1.874(6.500)

注:括號內為改造后數據,氣量為28 000 m3/h,上、下塔噴頭溶液量分別為90 m3/h和0 m3/h,改造前、后塔截面積均為3.799 4 m2。

圖1 2#脫硫塔改造示意

4 結語

此次改造在2013年7月系統大修時進行。大修后,經過近1個月的時間對2#脫硫塔進行運行調試,各項指標均達到設計要求,系統阻力穩定。截止到2013年12月,該塔已穩定運行了近5個月,徹底解決了間斷停車清洗脫硫塔的難題。

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