濱州海得曲軸有限責任公司 (山東 256600) 李永真 張立平 王守河 張 東
我公司生產的FH4105發動機曲軸原材質是QT800-3,應客戶配裝增壓機要求,曲軸材質改為QT850-5。QT850-5是非標材料,屬高牌號珠光體球墨鑄鐵,力學性能優良,是發動機曲軸進行復合強化的基礎。性能要求:抗拉強度≥850MPa,伸長率≥5%,相對的基體組織珠光體≥85%級。珠光體球墨鑄鐵是脆性材料,獲得高強度相對容易,但獲得好的韌性有一定難度。我公司充分利用鐵模覆砂鑄造以及流水線正火設備的資源優勢,進行QT850-5熱處理工藝的開發,取得了滿意的效果。
產品外形尺寸總長700mm,主軸頸φ85mm,連桿頸φ72mm,重量49kg,8個配重,相對其他四缸曲軸外形尺寸及重量都要大些,如圖1所示。

圖1 FH4105曲軸的示意
鑄件基本成分控制范圍:wC=3.6%~3.9%、wSi=1.8%~2.2%、wS≤0.035%、wP≤0.055%、wMn=0.30%~0.65%、wCu=0.40%~0.70%、wRE=0.030%~0.070%、wMg=0.030%~0.070%。
我們通過電爐熔煉、鐵液中加銅、鐵模覆砂澆注生產鑄造毛坯。鑄態毛坯金相組織一般能達到:球化1~3級、石墨大小5~8級、珠光體65%級以上、牛眼狀鐵素體、滲碳體磷共晶小于2%;力學性能:抗拉強度大于750MPa,伸長率大于6%。金相組織如圖2、圖3所示。

圖2 鑄態腐蝕前

圖3 鑄態腐蝕后
公司引進了一條國內先進的自動正火流水線,由計算機遠程控制,以燃氣作為加熱方式,由正火爐、冷卻室、懸掛鏈傳動系統、電氣系統等四部分組成(見圖4、圖5)。
正火爐分8個加熱區,其中一區、二區、三區、四區為升溫區,五區、六區、七區、八區為保溫區,每個區由一熱電偶控制溫度,總共有22個工位或22輛料車。冷卻室用于對加熱保溫后的工件進行風冷或霧冷,共有4個工位,配備噴霧水泵、送風風機、排風風機、電磁閥等。位于正火爐及冷卻室頂部的懸鏈傳動系統,經拉動式運行,把每一工位的料車通過正火爐膛升溫保溫后,再送至冷卻室進行冷卻,最后到下料區下料。

圖4 懸掛式正火處理生產線(一)

圖5 懸掛式正火處理生產線(二)
輸送線路上共有30輛小車,31個車位,正火爐存放22輛。冷卻1工位暫時存放1輛,冷卻2工位、冷卻3工位、冷卻4工位各存放1輛,下料區2工位,其余在上料區及等待區。冷卻1工位設為空工位,料車只停留2min后就通過拉動運行到下工位。生產節拍的確定,就制約了升溫時間、保溫時間、冷卻時間,比如計算機程序設定生產節拍為6min,一個節拍的時間還應加上料車運行到下工位的時間約0.5min,實際一個節拍時間是6.5min,那么升溫時間為71.5min,保溫時間為71.5min,總共冷卻時間約30min。
正火流水線的優勢:①計算機遠程控制,避免人為因素對工藝效果的影響。②正火流水線加熱室密封性能好,相對比周期式正火設備要節能。③整個加熱、冷卻過程,曲軸一直處于垂直狀態,變形相對較小,且進入冷卻工位,料車處于旋轉狀態,因此冷卻均勻。④冷卻1位、2位、3位、4位可根據需要選擇噴霧冷卻或風冷。⑤可組織大批量生產。
根據FH4105曲軸產品的特點,采用正火和回火處理來實現QT850-5材質要求。
正火處理連續轉變,應控制升溫速度、保溫溫度、保溫時間、冷卻速度、下料溫度。鐵素體完全溶于奧氏體的溫度為912℃,由于毛坯用鐵模覆砂鑄造,有效控制滲碳體磷共晶在2%以下,那么應選擇略低于912℃的不完全奧氏體正火,獲得珠光體基體且保留小部分鐵素體,以提高材料的韌性;保溫階段,要確保充分奧氏體化,以避免熱處理不足所引起的材質不符合要求;快速冷卻是為獲得細片狀珠光體,提高基體強度;保持一定的下料溫度,利用其余熱來實現自回火以消除一部分殘余應力。這樣處理的曲軸毛坯本體,基體組織非常細化均勻,珠光體達到90%以上,少量破碎狀鐵素體。
根據產品的要求以及正火流水線的特點,制訂工藝方案:生產節拍(7±1)min、(880±10)℃不完全奧氏體化正火、相變區采用霧冷或強力風冷,(300±50)℃下料。正火過程獲得大于90%的細片狀珠光體,少量殘留的破碎狀鐵素體,以達到抗拉強度要求的同時,保持較高的韌性,且利用自身余熱實現自回火。
按工藝參數生產節拍(7±1)min、保溫(880±10)℃制訂工藝曲線,如圖6所示。

圖6 正火流水線正火曲線
工藝流程:上料(每料車裝6支)→升溫(82±11)min→到(880±10)℃保溫(82±11)min→霧冷(10±5)min→強力風冷(15±2)min→(300±50)℃下料→堆放空冷到室溫。
曲軸毛坯經流水線正火處理后,在工件內部殘存一定的內應力,殘余應力的存在對工件尺寸穩定性、變形、開裂以及曲軸的疲勞強度將產生巨大影響,它是影響機械零件質量穩定的重要因素。為此,經流水線正火的毛坯,需進行高溫回火處理,消除或減少內應力,以穩定工件尺寸。回火處理不改變正火組織,所以對靜拉強度影響不大。
回火工藝流程:裝爐→升溫→(580±10)℃保溫2h→出爐空冷。
設備用井式電阻爐,曲軸大盤朝下垂直放置,以減少變形。
首先確保設備的正常運行,這是實現工藝效果的硬件要求。尤其是確保正火流水線的冷卻室出水噴頭無堵塞,這是改善組織和性能的關鍵環節。
正火工序要控制裝爐量,每料車只允許裝6支毛坯,這樣在生產節拍一定的情況下,有利于保溫充分、冷卻均勻。嚴格控制正火溫度、冷卻速度,從而控制相變區金相組織的轉變,增加珠光體的含量以及細化珠光體組織。冷卻室噴霧出水量、送風風速可通過手動閥門調節。噴霧以及風冷時間可根據具體情況而定,比如夏天噴霧時間相對長一些,冬天噴霧時間短一些;噴霧冷卻一定要在保溫出爐后立即進行,冷卻至450~500℃轉風冷。到下料區確保工件溫度(300±50)℃,下料堆放緩慢冷卻,以利用余熱實現自回火消除一部分殘余應力,這樣既能使工件獲得高的強韌性,又可穩定性能,避免早期的非疲勞破壞。
在正火和回火后解剖3支曲軸毛坯,在一配重和八配重取樣作金相分析和力學性能試驗。附表為一次取樣的檢測結果。金相組織為細片狀珠光體與均勻分布的塊狀鐵素體,珠光體90%以上,少量破碎狀鐵素體,抗拉強度≥850MPa,伸長率≥5%,硬度250~290HBW。金相組織見圖7、圖8。

取樣檢測結果表

圖7 1#正火態腐蝕后

圖8 2#正火態腐蝕后
抗拉強度、伸長率試驗數據穩定,均滿足要求。由于取樣部位的偏差、鑄造過程的因素等造成的個體差異是合理的,也是不可避免的,通過熱處理過程可削弱這樣的差異。
通過不完全奧氏體正火和高溫回火處理,嚴格控制工藝過程,滿足了客戶要求,并且因流水線作業及自動化控制,又保證了內在質量的穩定性。