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省煤器輸灰程控邏輯實現及管道彎頭磨損處理方案

2014-07-11 08:56:06江蘇大唐國際呂四港發電公司初光漢繼紅劉鵬飛
自動化博覽 2014年12期

江蘇大唐國際呂四港發電公司 初光,漢繼紅,劉鵬飛

1 引言

江蘇大唐國際呂四港電廠(以下簡稱“呂電”)4號鍋爐采用哈爾濱鍋爐廠生產的超超臨界參數變壓運行直流鍋爐,其采用П型布置、單爐膛,鍋爐采用CUF墻式切圓燃燒大風箱結構,省煤器預留灰斗,未安裝輸灰系統,煙氣中的大顆粒灰塵直接進入空預器及煙道系統。2013年呂電4號鍋爐完成脫硝改造后,為了減輕煙氣中大顆?;覊m對煙道的磨損及對脫硝催化劑的磨損和堵塞,保證脫硝系統安全穩定運行,鍋爐省煤器灰斗必須增加輸灰系統,將大顆粒的灰塵直接由管道系統輸送到灰庫。

2 省煤器輸灰系統改造及其邏輯實現

2.1 原輸灰程控運行模式

呂電4號鍋爐除灰系統采用氣力輸灰,即通過壓縮空氣將電除塵灰斗內收集的灰塵輸送至灰庫。單臺機組氣力輸灰系統按煙氣流動方向共分為5個電場,其中1、2電場采用大MD泵,3電場采用小MD泵,4、5電場采用AV泵,每個電場共分A、B兩側,每一側有4個倉泵,每一個倉泵上安裝一個圓頂閥,1、2電場倉泵均安裝有料位開關,1電場輸灰管道獨立,2、3、4、5電場共用一根輸灰管道,在每一電場輸灰管道出口安裝一個管路切換閥。

以1電場A側程控運行模式為例講解,除灰系統正常運行時完全按照程控方式運行,在程控模式下,1電場A側倉泵按照“落料—輸送—結束—下一個循環”這一方式運行。首先程控啟動需滿足以下條件:(1)1電場A側輸送壓力小于0.03MPa;(2)輸送空壓機母管壓力大于0.47MPa;(3)1電場A側1-4號圓頂閥關到位;(4)灰庫切換閥開到位且未報料位高;(5)1電場A側程控方式投入。

在程控啟動條件滿足后,點擊“程控啟動”,1電場A側程控方式運行,則1電場A側輸灰系統按照以下步驟完成一個程控周期:

(1)進料:選擇循環模式,在程控模式啟動后,1電場A側輸灰首先進入“進料中”階段,聯開1電場A側1-4號倉泵圓頂閥進行落料;

(2)料滿待送:圓頂閥打開,開始落料后進行落料計時,計滿落料時間后,該圓頂閥關閉,1電場A側4個圓頂閥均關閉后該電場落料完成,程控狀態變為“料滿待送”。需注意的是落料時按照料位優先,即未達到落料時間,而該倉泵的料位開關到,圓頂閥也會關閉。

(3)送料中:1電場A側圓頂閥均關閉并且“料滿待送”條件到時,程控狀態變為“送料中”,此時聯開輸送空氣閥和管路補氣閥進行送料,送料完成的條件有兩個,即管路輸灰最少輸送1分鐘且1電場A側輸送壓力小于設定值。

(4)下一循環:1電場A側送料完成條件到并且1電場A側輸灰循環時間到時,該循環周期結束,進入下一個輸灰循環周期。(注:輸灰循環時間為一個輸送周期的計時,即從進料中開始計時,計滿運行人員設定的循環周期時間為止)。如圖1所示。

圖1 原1電場A側輸灰程控過程

2.2 省煤器輸灰改造后程控運行模式

呂電4號鍋爐省煤器輸灰系統改造后,在省煤器下部預留灰斗處各安裝一個AV泵,組成一個程控輸灰單元,通過輸灰管道引至4號鍋爐輸灰系統1電場A側輸灰管道出口,與其合并后輸送至灰庫,增加省煤器輸灰單元后,原1電場A側輸灰單元要與省煤器輸灰單元統一動作,完成整個輸送過程,因此需對1電場A側程控輸送邏輯進行修改,具體邏輯如下:

(1)在1電場A側程控方式中增加了“1電場混合輸送”程控方式,如果不選擇混合輸送,則1電場輸灰仍按原程序運行,選擇混合輸送,則需要1電場A側和省煤器共同完成輸灰程序。

(2)選擇“1電場A側混合輸送”程控模式后,程控啟動條件需增加“省煤器1-4號圓頂閥關到位”且“省煤器輸灰管路壓力小于0.03MPa”。如圖2所示。

圖2 省煤器輸灰混合輸送模式選擇

(3)程控啟動后,程序進入“進料中”步驟,聯開1電場A側1-4號圓頂閥和省煤器1-4號圓頂閥,到達各自設定的落料時間后聯關以上圓頂閥,進入料滿待送狀態。在邏輯中用“省煤器輸灰混合輸送”這一變量去選擇是否開啟省煤器倉泵圓頂閥。如圖3所示。

圖3 省煤器1號AV泵圓頂閥程控開啟條件

(4)1電場A側和省煤器輸灰均為料滿待送狀態后,進入送料狀態,開始送料,送料結束標志需增加省煤器輸灰壓力小于其設定值這一條件。如圖4所示。

圖4 混合輸送結束標志

(5)完成輸灰后且循環周期到,進入下一個循環周期。

圖5 混合輸送監控畫面

3 改造后省煤器輸灰管道彎頭頻繁磨損原因分析及應對措施

4號爐省煤器輸灰系統于2013年6月15日隨機組大修后啟動投入試運行,并于6月22日完成168小時試運行。在隨后的運行過程中出現了輸灰管道彎頭多出頻繁磨穿現象,其中在灰庫頂部倒數第1個彎頭(編號為1號彎頭)發生頻繁磨漏,約每3天左右磨穿一次,且磨損現象逐漸向上游管道轉移,上游管道彎頭在運行中也均出現過彎頭磨穿現象。圖6為彎頭磨損示意圖。

圖6 輸灰管道彎頭磨損示意圖

3.1 省煤器輸灰管道彎頭頻繁磨損原因分析

經過省煤器輸灰改造后,4號爐省煤器輸灰管道并入1電場A側輸灰管道,由于省煤器輸灰管道的并入,使得1電場A側輸送管道內總的輸送氣量加大,氣力輸送過程中,管道內輸送氣壓在不斷下降,體積不斷膨脹,混合氣體流速不斷提高,且隨著輸送管道越往后段氣體體積越大,速度越快,尤其在灰庫爬升段上方,爬升后管道內氣壓急劇下降,體積急劇增大,而庫頂處的彎頭則會承受突增的流速,從而造成磨損加快、管道彎頭頻繁磨穿的事故發生。

3.2 省煤器輸灰管道彎頭磨損應對措施

(1)重新復核、調整1電場A側輸送系統的進氣量,由于增加省煤器輸灰后,原送至1電場A側的省煤器灰量被提前送掉,而在運行中1電場A側輸灰仍按原設計進氣量進行輸送,因此增加了1電場輸送管道內總的氣體量,通過反復調整,1電場管道補氣閥門在混合輸送時不開啟,在1電場單獨輸送時1電場管道補氣打開,在滿足正常輸送的情況下能達到最佳的輸送效果。

(2)根據輸送曲線,對1電場A側輸灰周期進行復核計算,延長落料時間,通過計算壓縮空氣量和輸送周期均有20%~30%的優化空間。

圖7 調整前1電場A側輸灰壓力曲線

圖8 調整后1電場A側輸灰壓力曲線

(3)調整混合輸送程控邏輯,以實現1電場A側程控輸送1-4個周期后(具體周期數可選),省煤器混合輸送一次,運行人員可根據鍋爐灰量進行1電場A側程控輸送與省煤器輸送的次數配比。調整前后1電場A側輸灰壓力曲線對比如圖7-8所示。

4 結語

呂電4號鍋爐完成脫硝改造后,為了減輕煙氣中大顆?;覊m對脫硝系統的危害,隨及進行了省煤器輸灰改造,通過較小的邏輯改動,將省煤器輸灰納入4號爐1電場A側輸灰程控中。在運行過程中針對輸灰尾部管道彎頭頻繁磨穿的現象分析其原因,并對輸灰設備做出調整,在減少對管道彎頭磨損的同時,節約了壓縮空氣量,提高了運行效率和經濟性,為其余單位同類問題提供了借鑒方案。

[1] 氣力輸灰設備說明書[Z]. 克萊德貝爾格曼華通物料輸送有限公司, 2009.

[2] 林朝扶, 凌浩翔. 火電廠氣力輸灰技術[J]. 廣西電力, 2003, 3.

[3] 湯楠. 可編程序控制器原理及應用[M]. 機械工業出版社, 2003, 9.

[4] 吳曉. 柱塞式氣力輸灰技術[M]. 中國電力出版社, 2006, 9.

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