朱 亮,袁建華,韓曉良
(山西蘭花科技創業股份有限公司 唐安煤礦分公司,山西 高平048407)
立井防爆門位于回風井口,正常生產時,回風立井防爆門密封,主風機抽取井下回風;當井下發生瓦斯爆炸或煤層爆炸等事故時,傳統的防爆門被爆炸的沖擊波拋離、發生變形不能自動復位,造成風流短路,紊亂,恢復通風系統至少需2 h以上,影響了災變后的逃生和救援,會使事故損失擴大。表1列舉了近年的防爆門沖擊破壞案例。從表1看出,事故擴大的主因是:爆炸后防爆門被爆炸沖擊波炸飛,防爆門變形錯位、不能自動復位,造成風流短路,紊亂,礦井不能正常通風,會使事故損失擴大。2013年,國家安全生產監督管理總局的《煤礦安全規程》修訂意見中,據煤科總院中針對防爆門有關內容建議,在第一百二十一條第五款增加“高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井及具有煤塵爆炸和沖擊地壓危險的礦井,應安裝具有抗沖擊自動復位功能的防爆門或備用防爆門,自動復位時間不大于5 min”內容。因此,新版《煤礦安全規程》中,將會否定傳統的立井防爆門。基于上述背景,作者立項研究新型立井防爆門。
傳統防爆門,見圖1,它的結構簡單,主要由井蓋、密封圈、支撐架、鋼絲繩、滑輪、配重塊等組成。當井下發生瓦斯或煤塵爆炸時,井蓋在爆炸時的高溫高壓氣體和沖擊波作用下、并在配重塊的重力協同作用下被升起,泄壓后井蓋自由落下,再由人工密封、緊固、維護。但實際爆炸后,防爆門往往被爆炸沖擊波炸飛,防爆門嚴重變形或橫移錯位、無法復位,嚴重漏風、風流短路,風流紊亂,礦井不能正常通風。防爆門人工復位的工作量大,恢復通風時間長,事故影響區域內長時間不能恢復正常通風,會使事故人員傷亡和財產損失擴大。

圖1 傳統防爆門實物圖

表1 防爆門破壞典型案例
KFM型立井防爆門結構,見圖2,主要包括:門體、底座、緩沖座裝置、緩沖器、導向柱、緩沖限位缸、反風鎖緊裝置、配重裝置(含支架、重錘、滑輪、滑輪罩、手動和電動絞車),門扇同步開啟和關閉裝置,密封裝置,楔形梁,手動和電動絞車。

圖2 KFM型立井防爆門結構示意圖
圖3為KFM型立井防爆門開啟狀態示意圖。正常工作狀態下,門扇受到風機負壓的作用,通過門扇與門框間的多重密封保持密封;反風鎖緊裝置保持松開狀態。當井下發生瓦斯或煤塵爆炸時,爆炸的沖擊波或高壓氣流將門扇沖開、緩沖座上升,進行泄爆,保護風機不被損壞。楔形梁起到分流泄壓作用,多重緩沖裝置有效保護門扇不被損壞,緩沖箱的吸能作用使導向柱對基礎的作用力大幅減小,保證基礎不被破壞。爆炸過后,門扇在自身重力和風機負壓的共同作用下自動復位并保持密封,保證通風正常。當風機停風時,可以通過配重及電動絞車將門扇打開,進行自然通風。當風機供風時,門扇在自重及負壓作用下復位;反風時,鎖緊裝置將門扇鎖緊,保持密封;正常通風時,通過負壓保持密封。

圖3 KFM型抗沖擊自動復位式立井防爆門(開啟狀態)
1)兩種防爆門性能的差異,如表2所示。

表2 兩種防爆門的性能比較
2)抗沖擊自動復位式防爆門在井下發生爆炸事故時,不僅能有效保護風機不受損壞,還能實現防爆門的自動復位功能,在最短時間內恢復礦井通風系統,控制事故的蔓延和擴散,將人員傷亡和財產損失降到最低。在高瓦斯礦井和突出礦井具有很高的應用價值。
3)若與傳統防爆門相比,KFM型抗沖擊自動復位式立井防爆門技術先進、性能優異、可靠性高、引領行業發展趨勢,有望大幅擴大應用規模。