司劍鈞
(中鐵第一勘察設計院集團有限公司,陜西西安 7 10043)
隨著我國鐵路網的完善和建設標準的提高,隧道建設規模和技術水平也踏上了一個新的臺階,同時也面臨著復雜環境和不良地質安全施工問題的挑戰,其中軟弱圍巖隧道施工變形的問題對控制技術的要求在不斷提升。
蘭渝線蘭廣段處于青藏高原東北緣復雜特殊的地質構造環境,尤其是強烈的擠壓構造作用。地質構造十分復雜,地應力狀態屬高-極高。受多期強烈變形和極低級變質作用改造以及構造、斷層、高地應力及地下水等多種因素的影響,形成軟巖大變形、硬巖脆性塊狀坍塌和流砂等,在國內外是罕見的,是特殊環境的特殊地質問題,是一條國內外在建、已建地質條件最復雜的高標準山區鐵路。
蘭渝線二疊系板巖及炭質板巖、三疊系板巖、志留系千枚巖等段落總長約83 km,巖性軟弱、強度應力比小,屬高-極高的地應力環境,被專家譽為“特類圍巖”,圍巖穩定性差、變形大、變形持續時間長,施工中多座隧道發生了擠壓性大變形問題,出現初期支護噴混凝土開裂、掉塊,鋼架扭曲、斷裂,初期支護失穩及侵限破壞等現象,使施工安全和結構運營安全面臨極大的挑戰。
文獻[1-4]以現場量測數據為依托,結合理論計算,分別以圍巖的相對變形、強度應力比、原始地應力、彈性模量作為分級指標,采用綜合指標判定法給出了大變形的分級標準以及相應的防治措施;文獻[5]在烏鞘嶺單線鐵路隧道通過F7斷層大變形地段,采取優化隧道斷面形式、加強支護參數等措施,控制了隧道變形;文獻[6-9]通過對隧道內超前導洞法與三臺階法進行現場試驗,分析了施工方法在高地應力軟巖地層的變形控制效果,總結了三臺階法施工各階段的圍巖變形規律;文獻[10-11]采用理論分析、地質分析、現場試驗、模型計算等手段研究了雙層初期支護在大變形隧道中的應用效果;文獻[12]采用超前大鉆孔對地層高地應力進行預釋放,以減小作用于支護結構上的壓力,使支護系統受力處于安全范圍內,以達到控制變形的目的。
本文針對兩水隧道穿越炭質軟巖,在施工中多次出現擠壓大變形,造成初期支護開裂、剝落、鋼架扭曲、折斷、初期支護侵限拆換,特別因二次襯砌施作前初期支護未穩定,而引起襯砌開裂、鋼筋彎曲等嚴重問題,分別開展雙層支護和雙層襯砌的試驗研究,為兩水隧道支護和襯砌結構優化提供實踐依據。
蘭渝鐵路兩水隧道位于甘肅省隴南市,隧道穿越剝蝕中低山地貌,絕對高程為170~700 m,隧道最大埋深為346.00 m。設計為單洞雙線隧道,全長4 945.346 m,隧道洞身通過的地層主要有志留系中、上統千枚巖夾板巖、炭質千枚巖夾板巖及灰巖等,炭質千枚巖地層長約3 662 m,占隧道全長的74%。隧道范圍內未見區域性大斷裂通過,但巖體受構造運動的影響,揉皺、褶皺發育,軟弱巖體被切割成塊狀、碎塊狀,巖體破碎,完整性極差。
隧道以水平地應力為主,且地應力的分布呈不均勻性,圍巖強度應力比為0.07,屬于極高地應力狀態。
2009年2月隧道開工,進口及斜井工區實際揭示為炭質千枚巖(如圖1所示),巖質較軟,薄層狀,結構面光滑,張開,層間結合差,受構造影響很嚴重,巖體破碎-極破碎,揉皺發育,夾石英脈體,局部有股狀出水點。

圖1 炭質千枚巖Fig.1 Carbon phyllite
施工過程中,初期支護結構變形較大,噴射混凝土大量開裂、掉塊,部分鋼拱架扭曲、斷裂,支護結構失穩,初期支護結構侵入襯砌凈空,拆換拱情況頻繁發生,局部地段二次襯砌開裂(如圖2—5所示)。

圖2 鋼架扭曲斷裂Fig.2 Distorted and fractured steel arch

圖3 初期支護開裂變形Fig.3 Cracked primary support

圖4 二次襯砌開裂掉塊Fig.4 Spalling of secondary lining

圖5 二次襯砌鋼筋扭曲Fig.5 Distorted steel bar of secondary lining
針對隧道施工中出現的問題,前期進行了大量試驗,并召開了多次研討會,經過3年的摸索實踐,最終確定在兩水隧道 DK359+712~+742(30 m)及DK359+742~+772(30 m)分別設置了雙層初期支護及雙層襯砌試驗段。
3.1.1 雙層初期支護試驗段DK359+712~+742(30 m)
1)預留變形量70 cm(實際施工中放大了20 cm),初次預留變形量40 cm,二次預留變形量30 cm。
2)拱部120°范圍內設φ42 mm小導管并注水泥漿,環向間距40 cm,長3.5 m,搭接長度不小于1 m。
3)拱墻設置φ42 mm小導管徑向注漿,長4 m,間距1.5 m ×1.5 m。
4)第1層初期支護:全環設H175型鋼鋼架,縱向間距0.5 m/榀,全環噴C25混凝土,厚度為30 cm。采用R32N自進式錨桿鎖腳,每榀4處8根,長6 m。每榀拱架兩側邊墻大跨范圍內各增設3根R32N自進式錨桿,對拱架進行鎖固,長9 m。
5)第2層初期支護:拱墻噴C25混凝土,厚度為20 cm;拱墻設Ⅰ18型鋼鋼架,縱向間距為1.0 m/榀。
6)二次襯砌采用C35鋼筋混凝土,仰拱厚度為70 cm,拱墻厚度為60 cm。
3.1.2 雙層襯砌試驗段DK359+742~+772(30 m)
1)預留變形量70 cm(實際施工中放大了20 cm)。
2)超前支護:拱部120°設φ42 mm注漿小導管,長3.5 m,環向間距40 cm,搭接長度不小于1 m。
3)拱墻設置φ42 mm小導管徑向注漿,長4 m,間距1.5 m ×1.5 m。
4)初期支護:全環設H175型鋼鋼架,間距0.5 m,全環噴C25混凝土,厚度為30 cm。采用R32N自進式錨桿鎖腳,每榀4處8根,長6 m。每榀拱架兩側邊墻大跨范圍內各增設3根R32N自進式錨桿,對拱架進行鎖固,長9 m。
5)第1層襯砌采用C35鋼筋混凝土,厚50 cm。
6)第2層襯砌采用C35鋼筋混凝土,厚30 cm,仰拱與第1層二次襯砌一起施作。
3.2.1 雙層初期支護試驗
采用三臺階預留核心土法施工,施工過程嚴格遵循“管超前、嚴注漿、短開挖、弱爆破、快封閉、勤量測”的施工原則。如圖6所示,上、中、下臺階及仰拱開挖高度分別為 4.8,3.0,3.32,2.47 m,上、中、下臺階長度分別為5,6,9 m,仰拱一次開挖長度4~6 m,開挖循環進尺為0.5 m。

圖6 雙層支護試驗段三臺階預留核心土法開挖步序示意(單位:m)Fig.6 Excavation sequence of top heading and two-bench method in double-shell primary support experiment section(m)
第1層初期支護拱墻施工完成后,利用鋪掛防水板臺架在仰拱封閉前安裝第2層初期支護拱架,根據具體情況一次安裝3~4榀。
1)雙層支護試驗段最大拱頂下沉731.8 mm,最大拱腳水平收斂649.7 mm;平均拱頂下沉674.9 mm,最大拱腳水平收斂550.5 mm;最大下沉速率達34.5 mm/d,最大收斂速度達 30.6 mm/d。
各量測斷面拱頂下沉及拱腳水平收斂時間曲線如圖7和圖8所示。DK359+735斷面量測變形與施工步驟的關系曲線如圖9所示。

圖7 雙層支護試驗段拱頂下沉時間曲線Fig.7 Crown settlement Vs time in double-shell primary support experiment section

圖8 雙層支護試驗段拱腳水平收斂時間曲線Fig.8 Horizontal convergence at arch feet Vs time in double-shell primary support experiment section

圖9 DK359+735斷面量測變形與施工步驟的關系曲線Fig.9 Correlation between measured deformation and construction steps at DK359+735
2)上臺階開挖支護后,變形速率最大,最大拱頂下沉速率達34.5 mm/d,拱腳水平收斂速率達30.6 mm/d。中臺階和下臺階開挖后,拱頂下沉速率達30 mm/d,拱腳水平收斂速率達27 mm/d。在仰拱開挖前施作第2層初期支護后,變形得到有效控制,仰拱開挖前變形速率下降至2~4 mm/d。仰拱開挖支護后,變形速率基本保持在2~3 mm/d,直至鋪設防水板前變形速率下降至2 mm/d左右。
3)第1層初期支護與圍巖間的接觸壓力最大值為0.846 MPa,平均值為0.322 MPa;2層初期支護間接觸壓力最大值為0.750 MPa,平均值為0.171 MPa;二次襯砌與第2層初期支護間接觸壓力最大值為0.452 MPa,平均值為0.167 MPa。第2 層初期支護承擔了一部分圍巖荷載,減小了二次襯砌的受力。
4)第1層噴混凝土應力最大值為11.42 MPa,平均值為2.93 MPa;第1層鋼架應力最大值為73.79 MPa,平均值為44.51 MPa;第2層噴混凝土應力最大值為12.14 MPa,平均值為4.52 MPa;二次襯砌混凝土應力最大值為3.51 MPa,平均值為2.12 MPa;二次襯砌內側鋼筋應力最大值為55.75 MPa,平均值為35.34 MPa;二次襯砌外側鋼筋應力最大值為38.56 MPa,平均值為27.63 MPa。量測中,材料應力均未超過材料的容許應力,工作狀態良好。
5)施工時間:第1層初期支護施工時間2012年8月26日至12月7日,第2層初期支護施工時間2012年10月21日至12月7日,二次襯砌施工時間2012年12月8日至2013年1月16日,共計143 d。
3.2.2 雙層襯砌試驗
采用三臺階預留核心土法施工,施工過程嚴格遵循“管超前、嚴注漿、短開挖、弱爆破、快封閉、勤量測”的施工原則。如圖10所示,上、中、下臺階及仰拱開挖高度分別為 4.8,3.0,3.38,2.39 m,上、中、下臺階長度分別為5,6,7 m,仰拱一次開挖長度4~6 m,開挖循環進尺為0.5 m。

圖10 雙層襯砌試驗段三臺階預留核心土法開挖步序示意(單位:m)Fig.10 Excavation sequence of top heading and two-bench method in double-shell secondary lining experiment section(m)
第1層襯砌在仰拱封閉后20~30 m內及時施作,不受初期變形穩定的限制。第2層襯砌在初期支護和第1層二次襯砌受力趨于穩定后施作。根據結構受力現場量測數據,在第1層二次襯砌施作1個月后基本趨于穩定,開始施作第2層二次襯砌。
1)雙層襯砌試驗段最大拱頂下沉832.2 mm,最大拱腳水平收斂884.5 mm;平均拱頂下沉754.9 mm,平均拱腳水平收斂804.5 mm;最大下沉速率達30.3 mm/d,最大收斂速度達 34.6 mm/d。
各量測斷面拱頂下沉及拱腳水平收斂時間曲線如圖11和圖12所示。DK359+765斷面量測變形與施工步驟的關系曲線如圖13所示。

圖11 雙層襯砌試驗段拱頂下沉時間曲線Fig.11 Crown settlement Vs time in double-shell secondary lining experiment section

圖12 雙層襯砌試驗段拱腳水平收斂時間曲線Fig.12 Horizontal convergence at arch feet Vs time in doubleshell secondary lining experiment section

圖13 DK359+765斷面量測變形與施工步驟的關系曲線Fig.13 Correlation between measured deformation and construction steps at DK359+765
2)上臺階開挖支護后,最大拱頂下沉速率達15.4 mm/d,拱腳水平收斂速率達16.4 mm/d。中臺階和下臺階開挖后,拱頂下沉速率達30.3 mm/d,拱腳水平收斂速率達34.6 mm/d,至仰拱開挖前變形速率下降至5 mm/d。后期至鋪設第1層二次襯砌防水板前下沉及收斂速率分別為2.3 mm/d和1.2 mm/d。
3)初期支護與圍巖間的接觸壓力最大值為0.867 MPa,平均值為0.301 MPa;第1層二次襯砌與初期支護間接觸壓力最大值為0.328 MPa,平均值為0.095 MPa;第2層二次襯砌間接觸壓力最大值為0.066 MPa,平均值為 0.033 MPa。
4)噴混凝土應力最大值為9.96 MPa,平均值為2.29 MPa;鋼架應力最大值為 63.61 MPa,平均值為28.79 MPa;第1層二次襯砌外側鋼筋應力最大值為94.98 MPa,平均值為30.96 MPa;第2層二次襯砌混凝土應力最大值為1.96 MPa,平均值為1.15 MPa;第2層二次襯砌內側鋼筋應力最大值為32.77 MPa,平均值為20.26 MPa。量測中,材料應力均未超過材料的容許應力,工作狀態良好。
5)施工時間:初期支護施工時間2012年10月30日至2013年1月3日,第1層二次襯砌施工時間2013年1月15日至3月10日,第2層二次襯砌施工時間2013年4月10日至20日,共計173 d。
見表1。

表1 雙層初期支護與雙層襯砌對照Table 1 Comparison and contast between double-shell primary support and double-shell secondary lining
從隧道支護結構變形情況、結構受力穩定性、施工工效等多方面綜合考慮,后續施工隧道支護及結構參數采用雙層初期支護結構。
通過雙層初期支護和雙層二次襯砌試驗研究對比,雙層初期支護變形相對較小,噴混凝土應力、鋼架應力、二次襯砌混凝土應力及二次襯砌鋼筋應力均未超過材料的容許值,工作狀態良好,且從施工便利性角度考慮,雙層初期支護不需要再增加襯砌臺車,同時可減少綁扎鋼筋的工序。后續施工采用了變形相對較小、結構受力穩定、施工工效較高的雙層支護參數后,隧道基本杜絕了拆換拱現象,未發現二次襯砌開裂。建議今后在施工過程中嚴格控制第2層初期支護的施作時機,仰拱開挖支護前及時施作第2層初期支護,及時彌補第1層初期支護剛度不足而造成的變形發展,避免第1層初期支護的開裂、扭曲和變形侵限。
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