高艷華(大慶油田有限責任公司第六采油廠)
北北塊一區是投產最早的高濃度聚驅區塊,2011年該區平均采出液濃度達到了610mg/L,螺桿泵共檢泵56井次,檢泵率45.9%,檢泵周期435 d,與全廠聚驅區塊相比檢泵率高6.8個百分點,檢泵周期短170d。因此,對高濃度聚合物驅采出液黏度進行分析,確定其對檢泵的影響,為進行下步措施提供理論依據。
對高濃度聚驅區塊及普通聚驅區塊進行了現場取樣,取樣后應用旋轉黏度計現場化驗,共完成化驗28口井。其中,北北塊一區19口,平均濃度656mg/L,平均黏度9.9mPa·s;普通聚驅9口,平均濃度387mg/L,平均黏度2.3mPa·s。高濃度聚驅的平均黏度是普通聚驅區塊的4倍左右。
根據化驗結果繪制的黏度與濃度關系曲線表明,隨著采出液濃度的增加,黏度逐漸加大,在相同濃度下,高濃度聚合物驅黏度略大于普通聚合物驅。
應用螺桿泵驅動桿與采出液摩擦扭矩公式,計算黏度與桿柱扭矩之間的關系[1]。

式中:
Mr——桿柱扭矩,N·m;
μ——井液黏度,mPa·s;
ω——驅動桿旋轉角速度,rad/s;
D——油管內徑,m;
d——驅動桿外徑,m。

圖1 驅動桿摩擦扭矩與黏度的關系
以1口井為例,桿外徑d =28mm,油管內徑D=76mm,在不同轉速條件下,計算螺桿泵桿柱扭矩隨黏度的變化情況,并繪制了驅動桿扭矩隨黏度的變化曲線(圖1)。由圖1可知,隨著液體黏度的增加,桿液摩擦扭矩增大。黏度增大后,一是造成桿柱受力增加,桿斷概率增大[2];二是扭矩增大會使轉子與定子間的摩擦力增大,摩擦產生的熱量會加速定子橡膠的老化,降低定子的使用壽命,容積效率下降,嚴重的還發生轉子抱死和定子脫膠等問題。因此,要降低高濃度采出液對螺桿泵井的影響,應降低螺桿泵桿柱所受的扭矩。

表1 GLB500-14型螺桿泵水力特性試驗數據

表2 0.15mm過盈螺桿泵試驗效果
螺桿泵桿柱所受扭矩主要由三部分組成:定轉子過盈產生的初始扭矩、井下泵舉升井筒流體產生的有功扭矩和桿液摩擦扭矩。其中,有功扭矩和摩擦扭矩與舉升液體的數量及性質有關,要想減小桿柱所受扭矩,只有減小定轉子過盈產生的扭矩。
目前,廠應用的螺桿泵過盈主要為0.25~0.3mm。為試驗小過盈螺桿泵對聚驅采出液的適應性,加工了1臺過盈量為0.15 mm的G LB 500-14 型試驗泵,其水力特性試驗數據見表1。
將該泵與廠應用的過盈量為0.3mm的同泵型的螺桿泵相比可以發現,在舉升壓力為6M Pa時,該泵在保證較高容積效率(79% )和總效率(72.5%)的同時,扭矩降低了74 N·m。由水力特性試驗數據可知,過盈量減小可以降低定子與轉子間的摩擦扭矩,改善泵的工作狀況。
根據室內試驗效果確定在高濃度試驗區試驗小過盈螺桿泵,由于室內試驗的舉升液體無法做到與實際井筒內的液體完全相同,合理過盈值只能在現場試驗中摸索。
首先將過盈值減小到0.15 mm,目前已試驗5口井(表2),平均產液增加7t/d,泵效增加15.4個百分點,但電流降低了4 A ,降低了12.9%,相應地扭矩也減小12.9%。
試驗過盈值0.1 mm的螺桿泵井1口,泵型為G LB 800,平均產液增加3t/d,泵效增加25.6個百分點,扭矩降低了14.8%。
試驗過盈值0 mm的螺桿泵井1 口,泵型為G LB 800,平均產液增加5 t/d,泵效增加4.8個百分點,扭矩降低了15.8%。
通過7口小過盈螺桿泵井現場試驗效果可知,應用小過盈螺桿泵,不僅提高了泵效,而且扭矩降低了10%以上。
1)根據現場測試結果可知,隨著采出液濃度的增加,黏度逐漸加大,桿液摩擦扭矩增大。扭矩增大后導致偏磨、桿斷概率增加,定子的使用壽命降低,容積效率下降。
2)小過盈螺桿泵在提高泵效的前提下,扭矩降低了10%以上,達到了低事故和節能的效果,提高了螺桿泵井在聚驅區塊的適應性。
3)由于試驗的井數較少,不同濃度的合理過盈值還需要進一步摸索。
[1]韓修廷,王秀玲,焦振強.螺桿泵采油原理及應用[M].哈爾濱:哈爾濱工業大學出版社,1998:203-207.
[2]鄒艷霞.采油工藝技術[M].北京:石油工業出版社,2006:167-177.