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淺析65萬噸/年PX裝置產能優化操作

2014-08-15 00:51:32郭強祁磊中國石油四川石化有限責任公司生產三部四川成都611930
化工管理 2014年24期
關鍵詞:優化

郭強 祁磊(中國石油四川石化有限責任公司生產三部 四川 成都 611930)

一、簡介

本聯合裝置由95萬噸/年歧化單元、136萬噸/年苯-甲苯分餾單元、347萬噸/年吸附分離單元、281萬噸/年異構化單元和420萬噸/年二甲苯分餾單元組成。本裝置采用美國U O P公司的專利技術及工藝包設計,由中國石化工程建設公司進行基礎設計和詳細設計。裝置設計年生產對二甲苯64.9萬噸,年產鄰二甲苯5.1萬噸,年產苯37.6萬噸。本裝置2014年9月8日投產,11月10日開車成功

吸附分離原理

1.Parex工藝采用的吸附劑是K-B a-X型分子篩,將X型分子篩中的Na+離子被K+、B a+離子交換而制成的一種硅鋁酸鹽吸附劑,是利用在分子篩表面上與C8芳烴異構體分子的親和力的強弱選擇吸附分離進料中的組分,它對混合二甲苯的四種異構體具有不同的選擇性,優先吸附對二甲苯,然后利用解吸劑將吸附在吸附劑上的對二甲苯解吸下來,再經過精餾得到高純度的對二甲苯產品。

2.模擬移動床原理

模擬移動床就是以固定床的形式保持吸附劑不動,而通過改變各區的位置來實現移動床的操作。吸附塔劃分成4個區,這些區定義為吸附塔的段,二種液體相鄰的加入或排出點之間就是段的位置。

液體由床層上部流向下部;固體流向由下而上。某物料由A、B兩種組份組成,在床層某一部位進入吸附床層,A為易吸附組份,B為難吸附組份,另一股床層進料為解吸劑 D。出床層的物料為抽余液R和抽出液E。F、D、E、R將吸附塔床層分為四個區域,四個區域功能如下:

Ⅰ區(F和R)之間—吸附區;Ⅱ區(E和F之間)—精餾區;Ⅲ區(D和E之間)—解吸區;Ⅳ區(在R和D之間)—緩沖區

進入Ⅳ區固相只含有D組份,進入Ⅳ區的液相含有B+D,該區內吸附相中部分D被解吸,而液相中的B組分被吸附在固相中,這樣使離開該區的液相中不含B,否則該液體進入Ⅲ區會污染抽出液。

移動床連續進行吸附分離,必須保證固相和液相連續逆向流動,固相流向:Ⅰ區→Ⅱ區→Ⅲ區→Ⅳ區→Ⅰ區,液體流向:Ⅳ區→Ⅲ區→Ⅱ區→Ⅰ區。

針對65萬噸/年PX裝置存在的問題我們擬采取以下措施來優化裝置運行,提高產品產量,降低運行成本。1、優化原料方案,當二甲苯中乙苯含量高時,(1)、調整重整預分離塔操作提高塔底溫度,達到降低乙苯濃度、提高PX濃度。(2)、調整歧化反應操作和甲苯塔操作提高PX濃度,進而提高產品產量的目的。2、針對裝置負荷低,采取優化操作,提高重整和歧化進料量,盡量少PX返回吸附進料緩沖罐,降低成本,提高PX產量。3、優化裝置自身的工藝條件,如調整氫烴比、異構化反應注水率、改變操作壓力等措施提高催化劑的酸性功能進而提高PX異構化率。

二、達到目標

在2014年3月的基礎上,增產PX 1噸/小時,達到50.23噸/小時,年可創效益:1噸/小時*8000小時*0.1萬/噸=800萬元

三、主要措施

優化原料方案,優化進入重整預分離塔和歧化反應操作和甲苯塔操作,將含量高的對二甲苯65萬噸/年PX裝置,達到降低乙苯濃度、提高PX濃度,進而提高產品產量的目的。

針對裝置負荷低,采取優化操作,提高重整和歧化進料量,盡量少返PX回吸附進料緩沖罐,降低成本,提高PX產量。

優化裝置自身的工藝條件,如調整氫烴比、異構化反應注水率、改變操作壓力等措施提高催化劑的酸性功能進而提高PX異構化率。

加強先進控制系統管理,保證投用率,提高運行平衡率,保證PX收率和質量。

將二甲苯裝置不合格油由去重整油罐改去PX原料罐,優化原料組成,提高PX濃度。

對A/F A進行調整。提高A/F A則有助于收率的提高。A/F A增加而F A不變則A提高,旋轉閥步進時間縮短,說明用來吸附產品的吸附劑選擇性容積的循環速率上升。這樣在Ⅰ區的吸附劑吸附產品達到飽和后即上升到精餾區,未造成PX損失。當A/F A提高到一定程度,收率無明顯變化而純度開始降低,也就是說此時的A/F A達到了極限值。

L2/A是影響產品純度的主要因素之一,在保證純度無明顯變化時L2/A降低,隨之而來的是抽出液流量增加,收率提高。

對Ⅲ區回流比L3/A調整。L3/A給定較小造成解吸區循環不足,吸附劑中PX解吸不完全影響收率。

對Ⅳ區回流比L4/A調整。

L4/A值大I區的物料通過Ⅳ區進入Ⅲ區而污染抽出液。因此要很好設定L4/A,保證I區物料不能穿透Ⅳ區,保證對二甲苯產品合格。

調整注水量。根據進料含水量的變化及負荷的變化,適時調整注水量,確保吸附劑含水量在3~4%之間,使吸附劑有最大的吸附容量。

四、攻關過程中解決的難題

解決了二甲苯裝置向PX裝置提供優化碳八原料量的變化引起PX裝置吸附分離單元進料組成變化而引起的PX產品質量下降及收率下降的問題。

適當提高異構化反應注水率可提高催化劑的EB脫烷基能力,提高了反應效果。

通過對先進控制系統的管理考核,提高了裝置運行的平穩性。

建立了二甲苯裝置與重整裝置、歧化裝置及PX原料罐的物料供應關系。

五、技術關鍵點

優化PX原料組成

優化異構化反應提高反應效果

優化工藝條件

提高運行平穩性

六、實際運行數據及運行說明

對于65萬噸年PX裝置達產攻關項目,我們運用技術支持和通過小改造的手段,從3個月的運行數據看,已經實現了小時平均產量50.23噸的預期目標。

結論

1.完成情況:從4-6月份的運行數據看增產PX 1噸/小時,已經完成了攻關要求的增產PX 1噸/小時的指標。

2.經濟效益計算:年可創效益1噸/小時*8000小時*0.1萬/噸=800萬元,按照現在工藝參數、指標操作,只要裝置平穩生產,可全面實現了攻關指標。

[1]65萬噸/年PX裝置操作規程,內部資料.

[2]徐文熙穆文俊.化工原理.北京:中國石化出版社,2003.

[3]王明福.齊魯苯乙烯裝置模擬優化和節能改造[J].天津大學學報.2009,12(06):115-117.

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