周學軍 雷 鈞 李 巖 楊 鋒
(1.西北大學地質學系 陜西西安 710069)
(2.長慶油田公司技術監測中心 陜西西安 710018)
(3.長慶油田公司第二采油廠 甘肅慶城 745100)
馬嶺油田地面工藝系統采用三級或四級布站,經歷了原油生產低含水至中高含水的過程。期間,由于綜合含水上升及無效油井關停等原因,導致地面工藝系統效率下降、運行成本上升。結合油田生產實際,通過在馬嶺油田配套新工藝新技術,地面建設成本、系統運行能耗大幅度降低,人力資源進一步優化。因此,采用成熟的地面工藝技術,持續不斷的優化簡化老油田地面工藝流程,是降低地面建設投資、提高工藝技術水平,走低成本、效益化開發的必經之路。
馬嶺油田位于甘肅省慶城縣境內,油田分馬嶺北、馬嶺中、馬嶺南、上里塬四個含油區,探明含油面積192.86 K m2,地質儲量7952.1×104t。1971年開始試采,最高年產油達到80×104t。截止2014年5月,油井開井380口,井口日產液水平3374t,井口日產油水平699 t,綜合含水79.3%,年產油量25×104t。
馬嶺油田位于黃土高原上,溝壑縱橫,站點分散,地面建設成本高,采用井口不加熱單管集油流程和“井口—計量站—轉油站—聯合站”的三級或四級布站方式,適應了當時的地面建設配套需要。目前管轄站點28座,其中,聯合站3座,轉油站3座,增壓站9座(數字化增壓橇8座),拉油站12座,卸油站1座。管轄注水站21座(注水橇6座),其中11座注水站與集輸站點合建。
隨著開發時間的延長,老油田地面工藝系統逐漸暴露出一系列問題,生產運行成本逐年升高,安全環保壓力逐年加大。主要表現在以下幾個方面:
1.效率低,能耗高,用工數量大
由于原油含水的不斷上升,產水量和注水量增大,產出液輸送能耗及處理費用增高。部分計量站或轉油站由于部分油井關停,存在“大馬拉小車”現象,因產出液中富含成垢、腐蝕離子,集輸管網、設備設施腐蝕嚴重,維護成本高。依照前期生產運行方式,一座計量站平均需員工5人,轉油站需員工10人,且配水間需人員長期住守,用工數量達到4800人/百萬噸。
2.脫出水未得到有效利用
原油脫出水主要在集中處理站處理、回注,上游注水開發區塊仍以注清水為主。該地區清水資源較匱乏,脫出水若替代清水有效回注油層,將節約寶貴的清水資源和購買成本。截止2012年底,馬嶺油田采出水有效回注率僅為54.5%,二次利用空間較大。
3.新工藝新技術應用較少
隨著長慶油田公司數字化油田的規模建設,井口功圖計量、穩流閥組配水、數字化增壓橇等新工藝新技術在西峰、華慶等油田成功推廣應用,馬嶺油田原有地面工藝配套技術和運行管理方式明顯落伍。
因此,為了進一步提高老油田地面工藝系統運行效率,降低生產成本,需要對地面系統進行簡化,實施“流程再造”,滿足新時期現代化油田管理的需要。
1.工作思路
以優化勞動力、提高經濟效益為目的,本著“立足生產,滿足運行,精簡流程,提高效率”的原則,開展老油田地面工藝系統優化簡化。在實施過程中,注重“四個結合”,即與油田開發相結合、與生產運行相結合、與更新維護相結合、與工藝技術相結合。簡化老油田的生產運行和管理環節,減少運行成本,提高工作效率,努力探索老油田管理增效的新途徑。
2.技術配套
①將油井計量方式從計量站站內前移至井口,實現單井在線計量。
②推行閥組加溫自壓輸油工藝,關停自壓輸油的計量站。
③推廣應用穩流配水閥組,實現無人值守并達到平穩注水,減輕勞動強度。
④配套數字化增壓撬,實現自控變頻連續輸油,降低生產成本。
⑤實施站點數字化配套,實現井站重要生產參數的自動采集、監測與控制,提高工作效率。
⑥采用柔性復合管等防腐管材,減少因管網腐蝕破漏對油區環境的污染。
通過以上六項成熟技術的應用,實施關停并轉、水力越站,簡化管理環節,降低運行成本,提高經濟效益,老油田逐步向新油田地面工藝靠攏。
近兩年,結合老油田數字化配套建設,在馬嶺油田推廣應用成熟的工藝技術,因地制宜地進行數字化改造,降低生產成本投入,優化人力資源,提高地面集輸系統效率,通過各種方法解決老油田出現的問題。
1.關停低產區塊,降低運行成本
隨著開發時間的延長,馬嶺油田有5個區塊日產油量低于5t,用工人數76人,年投入成本840萬元。根據油藏及油水井關停情況,先后對北一區、中二區等5個低效區塊實施整體關停,關停站點10座。
2.選用成熟工藝,關停計量站點
通過配套功圖計量技術[1],將油井計量前移至井口,并能實時監控油井生產工況;配套電磁加熱裝置,對站點所匯集液量進行加熱后外輸;配套穩流配水閥組[2],實現注水井流量自動配注,并可將數據遠傳至站點控制平臺[3],通過以上技術配套,原計量站、配水間功能全部實現。截止目前,先后對中18計、中19計等8座站點實施關停,減少用工39人,年降低運行成本210萬元。
3.優化集輸流程,合理利用資源
南一區為馬嶺油田的一個生產區塊,已建集輸站點4座,注水站1座。2013年該區日產液量990 m3,日產油量60 t,綜合含水92.9%。南102轉已于2005年改造為具有脫水功能的集中處理站,低含水油外輸至南聯站,外輸液量390 m3/d。經現場論證,在南102轉新建拉油棧橋,凈化油拉運至卸油臺,停用外輸線;脫出水外輸至南一注有效回注。新增采出水回注水量200 m3/d;外輸管線運行、維護費用減少100萬元/年。
4.配套數字化橇,替代轉油站點
轉油站主要功能為收集上游站點液量,經計量、加熱后增壓外輸,當油井計量通過功圖計量前移至井口后,轉油站僅負責加熱和增壓外輸。借鑒數字化增壓橇在西峰油田的成功應用[4],將數字化增壓橇應用于轉油站,其主要工藝流程為單井產出液經總機關混合、過濾器過濾后,通過混輸泵增壓外輸;變頻裝置可根據上游來液大小自動調整泵的轉速;通過遠程終端控制系統,將增壓、自控等多功能高度集成,由電動閥門切換,滿足多種工藝流程。緩沖分離的伴生氣可供裝置燃燒加熱,無伴生氣的站點依托原轉油站加熱系統。截止目前,已在馬嶺油田的8座站點配套應用,減少用工30人,年降低運行成本150萬元。
5.采用防腐管線,確保平穩集輸
馬嶺油田采出液中C O2的含量較高,硫酸鹽還原菌、腐生菌處于嚴重超標狀態,造成集輸、注水管線腐蝕嚴重。鑒于非金屬管材良好的防腐性能,在集輸、注水系統上使用柔性復合管、塑料合金管、玻璃鋼管等三大類共計105k m管線。防腐管線安裝和維護便捷,解決了前期鋼質管網腐蝕、使用壽命短的問題。
6.監控生產參數,提高工作效率
在井場配套功圖計量、穩流配水閥組、視頻監控系統、抽油機遠程啟停和自動投球裝置,現場大量的人工巡檢轉變為電子巡護、智能管理,削減了人員、交通等安全風險。在聯合站、轉油站配套DCS監控系統,配套靜壓液位計,氣體含量檢測儀,溫度、壓力變送器、視頻監控等自動化設備和裝置,實現油氣集輸、采出水處理、供熱、供電、消防等系統重要生產參數的自動采集、監測與控制[5],減少站點值班人員,降低員工勞動強度。
1.通過實施老油田關停并轉、優化簡化工藝流程,達到了降低生產運行成本的目的,投資效益高。近兩年共關停站點18座,優化人員145人,年降低運行成本1300萬元。
2.數字化油田的建設,實現了從人工巡檢式管理到預警式、接警式管理的轉變,提高了生產效率和技術管理水平。崗位員工從簡單、重復的操作工作中解脫出來,從事數字化技術操作和管理,確保了員工由技能操作型向技術管理型的轉變。
3.消減了安全隱患,數字化系列技術替代了大量人工現場操作,人防變技防,實現了生產過程的智能監控,解決了老油田由于設備設施老化、工藝管網腐蝕嚴重和因地形地貌復雜潛在的安全隱患。
4.馬嶺油田地面工藝系統優化簡化的成功實踐,為同類型老油田地面工藝系統調整改造提供了很好的借鑒經驗。
[1]楊瑞,黃偉,辛宏,王永全,李明江.功圖法油井計量技術在長慶油田的應用[J].油氣田地面工程.2010(02).
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[5]楊世海,高玉龍,鄭光榮,安玥馨,章瑞.長慶油田數字化管理建設探索與實踐[J].石油工業技術監督.2011(05).