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提高YP11A裝封箱機(jī)缺條檢測(cè)裝置準(zhǔn)確率

2014-08-26 17:20:38何明東白波
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年26期

何明東+++白波

摘 要:YP11A大箱機(jī)缺條檢測(cè)裝置負(fù)責(zé)當(dāng)遇到煙箱有缺條現(xiàn)象發(fā)生時(shí),自動(dòng)檢測(cè)出缺條煙箱,并觸發(fā)大箱機(jī)停機(jī)。此裝置由于只存在上層缺條檢測(cè)且該檢測(cè)有效間隙小于煙條存在缺條現(xiàn)象可能的最小距離,而當(dāng)煙箱尺寸規(guī)格不同時(shí),都會(huì)存在一定的漏檢情況發(fā)生。煙箱缺條是A類質(zhì)量缺陷,嚴(yán)重影響消費(fèi)者的合法利益。針對(duì)存在的問(wèn)題,對(duì)缺條檢測(cè)裝置進(jìn)行了改進(jìn),更換和增加檢測(cè)裝置并設(shè)計(jì)一種自適應(yīng)高度檢測(cè)裝置。實(shí)踐證明,對(duì)該檢測(cè)的改進(jìn)提高了缺條檢測(cè)準(zhǔn)確率。

關(guān)鍵詞:YP11A大箱機(jī);缺條檢測(cè)裝置;自適應(yīng)高度檢測(cè)裝置

引言

YP11A型裝封箱機(jī)用于條煙自動(dòng)化裝封箱,引進(jìn)吸收國(guó)外技術(shù),國(guó)產(chǎn)化設(shè)計(jì)制造而成,額定生產(chǎn)能力為5.6箱/min,實(shí)現(xiàn)了從條煙的收集、整理到裝箱、封箱等系列過(guò)程的全自動(dòng)化程序操作廣泛應(yīng)用于卷煙企業(yè)物流系統(tǒng)自動(dòng)化生產(chǎn)中。當(dāng)煙箱進(jìn)入出口通道時(shí),會(huì)有上層兩個(gè)檢測(cè)對(duì)煙箱是否缺條進(jìn)行檢測(cè),而這種檢測(cè)手段沒(méi)有完全考慮到發(fā)生煙箱缺條存在的可能情況。增加下層檢測(cè)可能從根本上解決這個(gè)問(wèn)題,以提高箱缺條檢測(cè)的準(zhǔn)確率。

1 存在的問(wèn)題

煙箱缺條是嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者利益的重大質(zhì)量缺陷,2012年3月期間針對(duì)煙箱缺條,設(shè)備信息科自行研發(fā)設(shè)計(jì)了電感式缺條檢測(cè)裝置,2012年3月底前針對(duì)分廠6臺(tái)封箱機(jī)進(jìn)行了相同的改造,改造后效果較為明顯,但仍然存在箱缺條的市場(chǎng)反饋情況。如何杜絕煙箱缺條,是一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。

2 原因分析

2.1 原有裝置檢測(cè)能力

根據(jù)我廠市場(chǎng)反饋、自檢過(guò)程發(fā)現(xiàn)的箱缺條現(xiàn)象,進(jìn)行了歸納總結(jié),發(fā)現(xiàn)原有檢測(cè)只能有效地檢測(cè)出上層缺條現(xiàn)象且對(duì)于煙條錯(cuò)亂的情況檢測(cè)出的概率很低。

2.2 造成缺陷的原因

2.2.1 檢測(cè)點(diǎn)不全

原檢測(cè)設(shè)計(jì)原理是,無(wú)論哪層缺條,都最終會(huì)下落形成上層缺條,因此只在上方設(shè)置檢測(cè)頭,下方無(wú)檢測(cè)頭。但實(shí)際中發(fā)現(xiàn)在下落過(guò)程中有可能出現(xiàn)煙箱錯(cuò)位,導(dǎo)致落不下來(lái)。

2.2.2 檢測(cè)元件靈敏度誤判

通過(guò)對(duì)缺單條情況進(jìn)行分析,即煙條、煙箱之間的間隙相等,得出最小間隙是(煙箱寬度-煙條寬度*4)/5=17.8mm。通過(guò)先對(duì)原檢測(cè)頭(SSL-R36-200PA)最低高度進(jìn)行了計(jì)算:檢測(cè)頭距煙箱最小距離(2mm)+煙箱厚度(3mm)+煙箱距煙箱的距離(8+1mm)=14mm。并在此高度下對(duì)其靈敏度進(jìn)行了試驗(yàn)得出其值20.5mm。

2.2.3 不同品牌煙箱尺寸不

分廠牌號(hào)各類繁多,經(jīng)常換煙,尤其是裝箱機(jī),每次換煙由于煙箱尺寸不同,需要對(duì)缺條檢測(cè)的高度進(jìn)行重新校準(zhǔn),耗時(shí)耗力。容易出現(xiàn)調(diào)試精度不夠或忽略煙箱尺寸變化的個(gè)別情況。

通過(guò)對(duì)分廠煙箱尺寸尺寸進(jìn)行了調(diào)查,其尺寸如下表1,寬度的箱線圖分析如表1,其寬度極差為255-237=18mm超過(guò)了10mm。

3 改進(jìn)方法

3.1 更換檢測(cè)元件

原電感式檢測(cè)靈元件敏度(SSL-R36-200PA)為20.5mm。不能檢測(cè)出最小理論間隙17.8mm,根據(jù)以下因素選擇了新的電感式檢測(cè)元件:

3.1.1 最大探制距離應(yīng)該在檢測(cè)元件與第一條煙的距離14mm與到第二條煙的距離59mm之間,其中檢測(cè)元件距煙箱2mm,煙箱厚3mm,煙箱內(nèi)部距第一條煙8~9mm,一條煙厚度約為48mm。

3.1.2 能夠檢測(cè)出的間隙小于17.8mm,受檢測(cè)元件直徑影響,直徑越能夠檢測(cè)的最小間隙越小。

最終從Festo產(chǎn)品庫(kù)中選擇NBN25-30GM50-E2電感試接近開關(guān),直徑30mm,其額定動(dòng)作距離為25mm,經(jīng)測(cè)試能夠檢測(cè)的最小間隙為12.7mm。

3.2 增加下層檢測(cè)

原裝置在設(shè)計(jì)思路是無(wú)論哪層煙缺條,最終會(huì)下落,形成上層缺條,但實(shí)際情況錯(cuò)綜復(fù)雜,不一定都會(huì)順利下落。因此在下層增加兩個(gè)下層檢測(cè)元件,使檢測(cè)范圍更全面。

3.3 自適應(yīng)高度檢測(cè)裝置設(shè)計(jì)與安裝

3.3.1 設(shè)計(jì)原因

由于頻繁換煙導(dǎo)致煙箱尺寸發(fā)生變化,所以必須對(duì)檢測(cè)元件的檢測(cè)高度進(jìn)行調(diào)試,調(diào)試過(guò)于頻繁,浪費(fèi)了寶貴時(shí)間,所以設(shè)計(jì)一種自適應(yīng)煙箱高度的裝置,保證檢測(cè)元件距煙箱始終為2mm,以實(shí)現(xiàn)換煙自動(dòng)校準(zhǔn)。

3.3.2 設(shè)計(jì)方案

在原檢測(cè)支架上增設(shè)滑槽實(shí)現(xiàn)上下移動(dòng),滑槽使用精密型,并增加三個(gè)滾子,內(nèi)有雙排20顆緊密排列的鋼珠,摩擦系數(shù)極低,密封性潤(rùn)滑性良好,運(yùn)動(dòng)靈活。煙箱進(jìn)入后帶動(dòng)三個(gè)滾子將弧型板提起,實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)高度,同時(shí)弧形板還有一定輔助導(dǎo)向功能.設(shè)計(jì)原理如圖1。

1、導(dǎo)軌2、支架3、滾子4、弧形板

3.4 增加統(tǒng)計(jì)功能

通過(guò)使用WINCC軟件修改原西門子顯示屏內(nèi)容,在原機(jī)界面左上側(cè)組態(tài)一個(gè)上層、下層缺條統(tǒng)計(jì)欄,并增加報(bào)表功能,通過(guò)點(diǎn)擊缺條檢測(cè)圖案按鈕自動(dòng)彈出缺條統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4 改進(jìn)效果

改進(jìn)后,通過(guò)對(duì)之前六種可能產(chǎn)生缺條的模型分別進(jìn)行了5次人工試驗(yàn),測(cè)試結(jié)果,對(duì)于六種模型均能有效檢測(cè)出,YP11A裝封箱機(jī)缺條檢測(cè)裝置準(zhǔn)確率達(dá)由原來(lái)的33.3%提高到了100%。

同時(shí)對(duì)改進(jìn)后裝封箱機(jī)2013年11月-2014年2月煙箱缺條現(xiàn)象進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),4個(gè)月以來(lái),改進(jìn)后的封箱機(jī)兩次成功檢測(cè)出了缺條煙箱,并且,在后續(xù)的市場(chǎng)反饋中并未出現(xiàn)改進(jìn)封箱機(jī)缺條現(xiàn)象的發(fā)生,因此,箱缺條這一A類質(zhì)量缺陷得到了顯著遏制。

參考文獻(xiàn)

[1]YP11A型裝封箱機(jī)使用說(shuō)明書.文件代號(hào):YP11ASM-B.

[2]鄭文緯,吳克堅(jiān).機(jī)械原理(第七版)[M].北京:高等教育出版社.2012.

[3]葉玉駒、焦永和、張彤.機(jī)械制圖手冊(cè)(第5版)[M].機(jī)械工業(yè).2012.

[4]Festo公司產(chǎn)品系列參數(shù)匯總(軟件版).

摘 要:YP11A大箱機(jī)缺條檢測(cè)裝置負(fù)責(zé)當(dāng)遇到煙箱有缺條現(xiàn)象發(fā)生時(shí),自動(dòng)檢測(cè)出缺條煙箱,并觸發(fā)大箱機(jī)停機(jī)。此裝置由于只存在上層缺條檢測(cè)且該檢測(cè)有效間隙小于煙條存在缺條現(xiàn)象可能的最小距離,而當(dāng)煙箱尺寸規(guī)格不同時(shí),都會(huì)存在一定的漏檢情況發(fā)生。煙箱缺條是A類質(zhì)量缺陷,嚴(yán)重影響消費(fèi)者的合法利益。針對(duì)存在的問(wèn)題,對(duì)缺條檢測(cè)裝置進(jìn)行了改進(jìn),更換和增加檢測(cè)裝置并設(shè)計(jì)一種自適應(yīng)高度檢測(cè)裝置。實(shí)踐證明,對(duì)該檢測(cè)的改進(jìn)提高了缺條檢測(cè)準(zhǔn)確率。

關(guān)鍵詞:YP11A大箱機(jī);缺條檢測(cè)裝置;自適應(yīng)高度檢測(cè)裝置

引言

YP11A型裝封箱機(jī)用于條煙自動(dòng)化裝封箱,引進(jìn)吸收國(guó)外技術(shù),國(guó)產(chǎn)化設(shè)計(jì)制造而成,額定生產(chǎn)能力為5.6箱/min,實(shí)現(xiàn)了從條煙的收集、整理到裝箱、封箱等系列過(guò)程的全自動(dòng)化程序操作廣泛應(yīng)用于卷煙企業(yè)物流系統(tǒng)自動(dòng)化生產(chǎn)中。當(dāng)煙箱進(jìn)入出口通道時(shí),會(huì)有上層兩個(gè)檢測(cè)對(duì)煙箱是否缺條進(jìn)行檢測(cè),而這種檢測(cè)手段沒(méi)有完全考慮到發(fā)生煙箱缺條存在的可能情況。增加下層檢測(cè)可能從根本上解決這個(gè)問(wèn)題,以提高箱缺條檢測(cè)的準(zhǔn)確率。

1 存在的問(wèn)題

煙箱缺條是嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者利益的重大質(zhì)量缺陷,2012年3月期間針對(duì)煙箱缺條,設(shè)備信息科自行研發(fā)設(shè)計(jì)了電感式缺條檢測(cè)裝置,2012年3月底前針對(duì)分廠6臺(tái)封箱機(jī)進(jìn)行了相同的改造,改造后效果較為明顯,但仍然存在箱缺條的市場(chǎng)反饋情況。如何杜絕煙箱缺條,是一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。

2 原因分析

2.1 原有裝置檢測(cè)能力

根據(jù)我廠市場(chǎng)反饋、自檢過(guò)程發(fā)現(xiàn)的箱缺條現(xiàn)象,進(jìn)行了歸納總結(jié),發(fā)現(xiàn)原有檢測(cè)只能有效地檢測(cè)出上層缺條現(xiàn)象且對(duì)于煙條錯(cuò)亂的情況檢測(cè)出的概率很低。

2.2 造成缺陷的原因

2.2.1 檢測(cè)點(diǎn)不全

原檢測(cè)設(shè)計(jì)原理是,無(wú)論哪層缺條,都最終會(huì)下落形成上層缺條,因此只在上方設(shè)置檢測(cè)頭,下方無(wú)檢測(cè)頭。但實(shí)際中發(fā)現(xiàn)在下落過(guò)程中有可能出現(xiàn)煙箱錯(cuò)位,導(dǎo)致落不下來(lái)。

2.2.2 檢測(cè)元件靈敏度誤判

通過(guò)對(duì)缺單條情況進(jìn)行分析,即煙條、煙箱之間的間隙相等,得出最小間隙是(煙箱寬度-煙條寬度*4)/5=17.8mm。通過(guò)先對(duì)原檢測(cè)頭(SSL-R36-200PA)最低高度進(jìn)行了計(jì)算:檢測(cè)頭距煙箱最小距離(2mm)+煙箱厚度(3mm)+煙箱距煙箱的距離(8+1mm)=14mm。并在此高度下對(duì)其靈敏度進(jìn)行了試驗(yàn)得出其值20.5mm。

2.2.3 不同品牌煙箱尺寸不

分廠牌號(hào)各類繁多,經(jīng)常換煙,尤其是裝箱機(jī),每次換煙由于煙箱尺寸不同,需要對(duì)缺條檢測(cè)的高度進(jìn)行重新校準(zhǔn),耗時(shí)耗力。容易出現(xiàn)調(diào)試精度不夠或忽略煙箱尺寸變化的個(gè)別情況。

通過(guò)對(duì)分廠煙箱尺寸尺寸進(jìn)行了調(diào)查,其尺寸如下表1,寬度的箱線圖分析如表1,其寬度極差為255-237=18mm超過(guò)了10mm。

3 改進(jìn)方法

3.1 更換檢測(cè)元件

原電感式檢測(cè)靈元件敏度(SSL-R36-200PA)為20.5mm。不能檢測(cè)出最小理論間隙17.8mm,根據(jù)以下因素選擇了新的電感式檢測(cè)元件:

3.1.1 最大探制距離應(yīng)該在檢測(cè)元件與第一條煙的距離14mm與到第二條煙的距離59mm之間,其中檢測(cè)元件距煙箱2mm,煙箱厚3mm,煙箱內(nèi)部距第一條煙8~9mm,一條煙厚度約為48mm。

3.1.2 能夠檢測(cè)出的間隙小于17.8mm,受檢測(cè)元件直徑影響,直徑越能夠檢測(cè)的最小間隙越小。

最終從Festo產(chǎn)品庫(kù)中選擇NBN25-30GM50-E2電感試接近開關(guān),直徑30mm,其額定動(dòng)作距離為25mm,經(jīng)測(cè)試能夠檢測(cè)的最小間隙為12.7mm。

3.2 增加下層檢測(cè)

原裝置在設(shè)計(jì)思路是無(wú)論哪層煙缺條,最終會(huì)下落,形成上層缺條,但實(shí)際情況錯(cuò)綜復(fù)雜,不一定都會(huì)順利下落。因此在下層增加兩個(gè)下層檢測(cè)元件,使檢測(cè)范圍更全面。

3.3 自適應(yīng)高度檢測(cè)裝置設(shè)計(jì)與安裝

3.3.1 設(shè)計(jì)原因

由于頻繁換煙導(dǎo)致煙箱尺寸發(fā)生變化,所以必須對(duì)檢測(cè)元件的檢測(cè)高度進(jìn)行調(diào)試,調(diào)試過(guò)于頻繁,浪費(fèi)了寶貴時(shí)間,所以設(shè)計(jì)一種自適應(yīng)煙箱高度的裝置,保證檢測(cè)元件距煙箱始終為2mm,以實(shí)現(xiàn)換煙自動(dòng)校準(zhǔn)。

3.3.2 設(shè)計(jì)方案

在原檢測(cè)支架上增設(shè)滑槽實(shí)現(xiàn)上下移動(dòng),滑槽使用精密型,并增加三個(gè)滾子,內(nèi)有雙排20顆緊密排列的鋼珠,摩擦系數(shù)極低,密封性潤(rùn)滑性良好,運(yùn)動(dòng)靈活。煙箱進(jìn)入后帶動(dòng)三個(gè)滾子將弧型板提起,實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)高度,同時(shí)弧形板還有一定輔助導(dǎo)向功能.設(shè)計(jì)原理如圖1。

1、導(dǎo)軌2、支架3、滾子4、弧形板

3.4 增加統(tǒng)計(jì)功能

通過(guò)使用WINCC軟件修改原西門子顯示屏內(nèi)容,在原機(jī)界面左上側(cè)組態(tài)一個(gè)上層、下層缺條統(tǒng)計(jì)欄,并增加報(bào)表功能,通過(guò)點(diǎn)擊缺條檢測(cè)圖案按鈕自動(dòng)彈出缺條統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4 改進(jìn)效果

改進(jìn)后,通過(guò)對(duì)之前六種可能產(chǎn)生缺條的模型分別進(jìn)行了5次人工試驗(yàn),測(cè)試結(jié)果,對(duì)于六種模型均能有效檢測(cè)出,YP11A裝封箱機(jī)缺條檢測(cè)裝置準(zhǔn)確率達(dá)由原來(lái)的33.3%提高到了100%。

同時(shí)對(duì)改進(jìn)后裝封箱機(jī)2013年11月-2014年2月煙箱缺條現(xiàn)象進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),4個(gè)月以來(lái),改進(jìn)后的封箱機(jī)兩次成功檢測(cè)出了缺條煙箱,并且,在后續(xù)的市場(chǎng)反饋中并未出現(xiàn)改進(jìn)封箱機(jī)缺條現(xiàn)象的發(fā)生,因此,箱缺條這一A類質(zhì)量缺陷得到了顯著遏制。

參考文獻(xiàn)

[1]YP11A型裝封箱機(jī)使用說(shuō)明書.文件代號(hào):YP11ASM-B.

[2]鄭文緯,吳克堅(jiān).機(jī)械原理(第七版)[M].北京:高等教育出版社.2012.

[3]葉玉駒、焦永和、張彤.機(jī)械制圖手冊(cè)(第5版)[M].機(jī)械工業(yè).2012.

[4]Festo公司產(chǎn)品系列參數(shù)匯總(軟件版).

摘 要:YP11A大箱機(jī)缺條檢測(cè)裝置負(fù)責(zé)當(dāng)遇到煙箱有缺條現(xiàn)象發(fā)生時(shí),自動(dòng)檢測(cè)出缺條煙箱,并觸發(fā)大箱機(jī)停機(jī)。此裝置由于只存在上層缺條檢測(cè)且該檢測(cè)有效間隙小于煙條存在缺條現(xiàn)象可能的最小距離,而當(dāng)煙箱尺寸規(guī)格不同時(shí),都會(huì)存在一定的漏檢情況發(fā)生。煙箱缺條是A類質(zhì)量缺陷,嚴(yán)重影響消費(fèi)者的合法利益。針對(duì)存在的問(wèn)題,對(duì)缺條檢測(cè)裝置進(jìn)行了改進(jìn),更換和增加檢測(cè)裝置并設(shè)計(jì)一種自適應(yīng)高度檢測(cè)裝置。實(shí)踐證明,對(duì)該檢測(cè)的改進(jìn)提高了缺條檢測(cè)準(zhǔn)確率。

關(guān)鍵詞:YP11A大箱機(jī);缺條檢測(cè)裝置;自適應(yīng)高度檢測(cè)裝置

引言

YP11A型裝封箱機(jī)用于條煙自動(dòng)化裝封箱,引進(jìn)吸收國(guó)外技術(shù),國(guó)產(chǎn)化設(shè)計(jì)制造而成,額定生產(chǎn)能力為5.6箱/min,實(shí)現(xiàn)了從條煙的收集、整理到裝箱、封箱等系列過(guò)程的全自動(dòng)化程序操作廣泛應(yīng)用于卷煙企業(yè)物流系統(tǒng)自動(dòng)化生產(chǎn)中。當(dāng)煙箱進(jìn)入出口通道時(shí),會(huì)有上層兩個(gè)檢測(cè)對(duì)煙箱是否缺條進(jìn)行檢測(cè),而這種檢測(cè)手段沒(méi)有完全考慮到發(fā)生煙箱缺條存在的可能情況。增加下層檢測(cè)可能從根本上解決這個(gè)問(wèn)題,以提高箱缺條檢測(cè)的準(zhǔn)確率。

1 存在的問(wèn)題

煙箱缺條是嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者利益的重大質(zhì)量缺陷,2012年3月期間針對(duì)煙箱缺條,設(shè)備信息科自行研發(fā)設(shè)計(jì)了電感式缺條檢測(cè)裝置,2012年3月底前針對(duì)分廠6臺(tái)封箱機(jī)進(jìn)行了相同的改造,改造后效果較為明顯,但仍然存在箱缺條的市場(chǎng)反饋情況。如何杜絕煙箱缺條,是一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。

2 原因分析

2.1 原有裝置檢測(cè)能力

根據(jù)我廠市場(chǎng)反饋、自檢過(guò)程發(fā)現(xiàn)的箱缺條現(xiàn)象,進(jìn)行了歸納總結(jié),發(fā)現(xiàn)原有檢測(cè)只能有效地檢測(cè)出上層缺條現(xiàn)象且對(duì)于煙條錯(cuò)亂的情況檢測(cè)出的概率很低。

2.2 造成缺陷的原因

2.2.1 檢測(cè)點(diǎn)不全

原檢測(cè)設(shè)計(jì)原理是,無(wú)論哪層缺條,都最終會(huì)下落形成上層缺條,因此只在上方設(shè)置檢測(cè)頭,下方無(wú)檢測(cè)頭。但實(shí)際中發(fā)現(xiàn)在下落過(guò)程中有可能出現(xiàn)煙箱錯(cuò)位,導(dǎo)致落不下來(lái)。

2.2.2 檢測(cè)元件靈敏度誤判

通過(guò)對(duì)缺單條情況進(jìn)行分析,即煙條、煙箱之間的間隙相等,得出最小間隙是(煙箱寬度-煙條寬度*4)/5=17.8mm。通過(guò)先對(duì)原檢測(cè)頭(SSL-R36-200PA)最低高度進(jìn)行了計(jì)算:檢測(cè)頭距煙箱最小距離(2mm)+煙箱厚度(3mm)+煙箱距煙箱的距離(8+1mm)=14mm。并在此高度下對(duì)其靈敏度進(jìn)行了試驗(yàn)得出其值20.5mm。

2.2.3 不同品牌煙箱尺寸不

分廠牌號(hào)各類繁多,經(jīng)常換煙,尤其是裝箱機(jī),每次換煙由于煙箱尺寸不同,需要對(duì)缺條檢測(cè)的高度進(jìn)行重新校準(zhǔn),耗時(shí)耗力。容易出現(xiàn)調(diào)試精度不夠或忽略煙箱尺寸變化的個(gè)別情況。

通過(guò)對(duì)分廠煙箱尺寸尺寸進(jìn)行了調(diào)查,其尺寸如下表1,寬度的箱線圖分析如表1,其寬度極差為255-237=18mm超過(guò)了10mm。

3 改進(jìn)方法

3.1 更換檢測(cè)元件

原電感式檢測(cè)靈元件敏度(SSL-R36-200PA)為20.5mm。不能檢測(cè)出最小理論間隙17.8mm,根據(jù)以下因素選擇了新的電感式檢測(cè)元件:

3.1.1 最大探制距離應(yīng)該在檢測(cè)元件與第一條煙的距離14mm與到第二條煙的距離59mm之間,其中檢測(cè)元件距煙箱2mm,煙箱厚3mm,煙箱內(nèi)部距第一條煙8~9mm,一條煙厚度約為48mm。

3.1.2 能夠檢測(cè)出的間隙小于17.8mm,受檢測(cè)元件直徑影響,直徑越能夠檢測(cè)的最小間隙越小。

最終從Festo產(chǎn)品庫(kù)中選擇NBN25-30GM50-E2電感試接近開關(guān),直徑30mm,其額定動(dòng)作距離為25mm,經(jīng)測(cè)試能夠檢測(cè)的最小間隙為12.7mm。

3.2 增加下層檢測(cè)

原裝置在設(shè)計(jì)思路是無(wú)論哪層煙缺條,最終會(huì)下落,形成上層缺條,但實(shí)際情況錯(cuò)綜復(fù)雜,不一定都會(huì)順利下落。因此在下層增加兩個(gè)下層檢測(cè)元件,使檢測(cè)范圍更全面。

3.3 自適應(yīng)高度檢測(cè)裝置設(shè)計(jì)與安裝

3.3.1 設(shè)計(jì)原因

由于頻繁換煙導(dǎo)致煙箱尺寸發(fā)生變化,所以必須對(duì)檢測(cè)元件的檢測(cè)高度進(jìn)行調(diào)試,調(diào)試過(guò)于頻繁,浪費(fèi)了寶貴時(shí)間,所以設(shè)計(jì)一種自適應(yīng)煙箱高度的裝置,保證檢測(cè)元件距煙箱始終為2mm,以實(shí)現(xiàn)換煙自動(dòng)校準(zhǔn)。

3.3.2 設(shè)計(jì)方案

在原檢測(cè)支架上增設(shè)滑槽實(shí)現(xiàn)上下移動(dòng),滑槽使用精密型,并增加三個(gè)滾子,內(nèi)有雙排20顆緊密排列的鋼珠,摩擦系數(shù)極低,密封性潤(rùn)滑性良好,運(yùn)動(dòng)靈活。煙箱進(jìn)入后帶動(dòng)三個(gè)滾子將弧型板提起,實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)高度,同時(shí)弧形板還有一定輔助導(dǎo)向功能.設(shè)計(jì)原理如圖1。

1、導(dǎo)軌2、支架3、滾子4、弧形板

3.4 增加統(tǒng)計(jì)功能

通過(guò)使用WINCC軟件修改原西門子顯示屏內(nèi)容,在原機(jī)界面左上側(cè)組態(tài)一個(gè)上層、下層缺條統(tǒng)計(jì)欄,并增加報(bào)表功能,通過(guò)點(diǎn)擊缺條檢測(cè)圖案按鈕自動(dòng)彈出缺條統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4 改進(jìn)效果

改進(jìn)后,通過(guò)對(duì)之前六種可能產(chǎn)生缺條的模型分別進(jìn)行了5次人工試驗(yàn),測(cè)試結(jié)果,對(duì)于六種模型均能有效檢測(cè)出,YP11A裝封箱機(jī)缺條檢測(cè)裝置準(zhǔn)確率達(dá)由原來(lái)的33.3%提高到了100%。

同時(shí)對(duì)改進(jìn)后裝封箱機(jī)2013年11月-2014年2月煙箱缺條現(xiàn)象進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),4個(gè)月以來(lái),改進(jìn)后的封箱機(jī)兩次成功檢測(cè)出了缺條煙箱,并且,在后續(xù)的市場(chǎng)反饋中并未出現(xiàn)改進(jìn)封箱機(jī)缺條現(xiàn)象的發(fā)生,因此,箱缺條這一A類質(zhì)量缺陷得到了顯著遏制。

參考文獻(xiàn)

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