李斌
摘 要:汽車用消聲器存在多種失效模式,其中焊接不良導致的泄露問題最為典型,長期困擾各生產廠家。文章將針對汽車消聲器開焊漏水的調查和改進過程進行說明,此失效現象均為新車短里程問題,對消聲器的制造工藝設計過程提供參考。
關鍵詞:消聲器;開焊;漏水
前言
某車型消聲器出廠前氣密性檢測標準規定消聲器內相對氣壓穩定在30kpa±1kpa時,消聲器漏氣量不超過30L/min,而此消聲器容積為19L,接縫位置總長度為1295mm。該車型消聲器由兩家供應商進行供貨。經調查,其中一家供應商半成品在大連制造,最后運輸到主機廠所在城市進行焊接,消聲器整個焊接生產流程均在主機廠所在城市,中間無運輸環節。
1 標桿對比
對比其他主機廠消聲器:日系消聲器殼體與隔板配合位置均有點焊;對比該車型主機廠內消聲器殼體與隔板為過盈配合,過盈量為0.3-0.7mm,此種配合方式不能保證運輸環節隔板固定的效果;
對比德國寶來:氣密性檢測標準:德國寶來車型消聲器容積為63L,且消聲器所有接縫位置總長度為2830mm(此接縫位置是主要影響其漏氣量的位置),其漏氣量標準規定消聲器內相對氣壓穩定在30kpa±1kpa時,消聲器漏氣量不超過40L/min。
2 原因分析
2013年初至2013年5月售后市場共反饋此問題15例,其中11例為出現在售后短里程,且配件廠家均為該異地生產廠家 ;將故障件調返進行氣密性檢測,發現漏氣量為27.5l/min,依據廠內規定的漏氣量標準顯示合格;將故障件裝車驗證,當車輛行駛10公里后觀察故障件,發現三板焊接位置漏水,如下圖所示。
通過各方面排查最終鎖定原因如下:(1)異地生產的消聲器供應商焊接電流值浮動范圍大,且偏低,此問題會導致熔深不足,車輛長時間行駛會致使焊接位置開焊;(2)漏水位置為三板焊接位置,中間芯管探出量標準值為1.5±1mm,當其大于此范圍值時,亦會導致第三層熔深不足;(3)流出原因:氣密性檢測標準制定不合理。
3 糾正措施
針對以上問題產生原因,制定以下針對性措施:(1)將廠內MIG普通焊接更改為MIG脈沖焊接,此焊接參數浮動較穩定且焊縫寬;(2)在消聲器芯管探出量位置增加點焊,將芯管與隔板焊牢,避免運輸導致其長度的變更;(3)對標德國寶來氣密性檢測標準,由于影響漏氣量的位置為接縫位置,故X(某車型漏氣量)=1295(哈弗接縫長度)*40(寶來漏氣量)/2830(寶來接縫長度)=18L/min。
4 改進效果驗證
通過對更改后產品剖切件的熔深檢測,徹底消除了因熔深不合格而導致消聲器開焊漏水的問題。
5 結束語
焊接工藝中各工序均有影響消聲器整體性能的因素,所以在前期進行焊接工藝設計時,需做好工藝優化,明確氣密性檢測標準,過程中可借鑒優秀焊接生產工藝。endprint
摘 要:汽車用消聲器存在多種失效模式,其中焊接不良導致的泄露問題最為典型,長期困擾各生產廠家。文章將針對汽車消聲器開焊漏水的調查和改進過程進行說明,此失效現象均為新車短里程問題,對消聲器的制造工藝設計過程提供參考。
關鍵詞:消聲器;開焊;漏水
前言
某車型消聲器出廠前氣密性檢測標準規定消聲器內相對氣壓穩定在30kpa±1kpa時,消聲器漏氣量不超過30L/min,而此消聲器容積為19L,接縫位置總長度為1295mm。該車型消聲器由兩家供應商進行供貨。經調查,其中一家供應商半成品在大連制造,最后運輸到主機廠所在城市進行焊接,消聲器整個焊接生產流程均在主機廠所在城市,中間無運輸環節。
1 標桿對比
對比其他主機廠消聲器:日系消聲器殼體與隔板配合位置均有點焊;對比該車型主機廠內消聲器殼體與隔板為過盈配合,過盈量為0.3-0.7mm,此種配合方式不能保證運輸環節隔板固定的效果;
對比德國寶來:氣密性檢測標準:德國寶來車型消聲器容積為63L,且消聲器所有接縫位置總長度為2830mm(此接縫位置是主要影響其漏氣量的位置),其漏氣量標準規定消聲器內相對氣壓穩定在30kpa±1kpa時,消聲器漏氣量不超過40L/min。
2 原因分析
2013年初至2013年5月售后市場共反饋此問題15例,其中11例為出現在售后短里程,且配件廠家均為該異地生產廠家 ;將故障件調返進行氣密性檢測,發現漏氣量為27.5l/min,依據廠內規定的漏氣量標準顯示合格;將故障件裝車驗證,當車輛行駛10公里后觀察故障件,發現三板焊接位置漏水,如下圖所示。
通過各方面排查最終鎖定原因如下:(1)異地生產的消聲器供應商焊接電流值浮動范圍大,且偏低,此問題會導致熔深不足,車輛長時間行駛會致使焊接位置開焊;(2)漏水位置為三板焊接位置,中間芯管探出量標準值為1.5±1mm,當其大于此范圍值時,亦會導致第三層熔深不足;(3)流出原因:氣密性檢測標準制定不合理。
3 糾正措施
針對以上問題產生原因,制定以下針對性措施:(1)將廠內MIG普通焊接更改為MIG脈沖焊接,此焊接參數浮動較穩定且焊縫寬;(2)在消聲器芯管探出量位置增加點焊,將芯管與隔板焊牢,避免運輸導致其長度的變更;(3)對標德國寶來氣密性檢測標準,由于影響漏氣量的位置為接縫位置,故X(某車型漏氣量)=1295(哈弗接縫長度)*40(寶來漏氣量)/2830(寶來接縫長度)=18L/min。
4 改進效果驗證
通過對更改后產品剖切件的熔深檢測,徹底消除了因熔深不合格而導致消聲器開焊漏水的問題。
5 結束語
焊接工藝中各工序均有影響消聲器整體性能的因素,所以在前期進行焊接工藝設計時,需做好工藝優化,明確氣密性檢測標準,過程中可借鑒優秀焊接生產工藝。endprint
摘 要:汽車用消聲器存在多種失效模式,其中焊接不良導致的泄露問題最為典型,長期困擾各生產廠家。文章將針對汽車消聲器開焊漏水的調查和改進過程進行說明,此失效現象均為新車短里程問題,對消聲器的制造工藝設計過程提供參考。
關鍵詞:消聲器;開焊;漏水
前言
某車型消聲器出廠前氣密性檢測標準規定消聲器內相對氣壓穩定在30kpa±1kpa時,消聲器漏氣量不超過30L/min,而此消聲器容積為19L,接縫位置總長度為1295mm。該車型消聲器由兩家供應商進行供貨。經調查,其中一家供應商半成品在大連制造,最后運輸到主機廠所在城市進行焊接,消聲器整個焊接生產流程均在主機廠所在城市,中間無運輸環節。
1 標桿對比
對比其他主機廠消聲器:日系消聲器殼體與隔板配合位置均有點焊;對比該車型主機廠內消聲器殼體與隔板為過盈配合,過盈量為0.3-0.7mm,此種配合方式不能保證運輸環節隔板固定的效果;
對比德國寶來:氣密性檢測標準:德國寶來車型消聲器容積為63L,且消聲器所有接縫位置總長度為2830mm(此接縫位置是主要影響其漏氣量的位置),其漏氣量標準規定消聲器內相對氣壓穩定在30kpa±1kpa時,消聲器漏氣量不超過40L/min。
2 原因分析
2013年初至2013年5月售后市場共反饋此問題15例,其中11例為出現在售后短里程,且配件廠家均為該異地生產廠家 ;將故障件調返進行氣密性檢測,發現漏氣量為27.5l/min,依據廠內規定的漏氣量標準顯示合格;將故障件裝車驗證,當車輛行駛10公里后觀察故障件,發現三板焊接位置漏水,如下圖所示。
通過各方面排查最終鎖定原因如下:(1)異地生產的消聲器供應商焊接電流值浮動范圍大,且偏低,此問題會導致熔深不足,車輛長時間行駛會致使焊接位置開焊;(2)漏水位置為三板焊接位置,中間芯管探出量標準值為1.5±1mm,當其大于此范圍值時,亦會導致第三層熔深不足;(3)流出原因:氣密性檢測標準制定不合理。
3 糾正措施
針對以上問題產生原因,制定以下針對性措施:(1)將廠內MIG普通焊接更改為MIG脈沖焊接,此焊接參數浮動較穩定且焊縫寬;(2)在消聲器芯管探出量位置增加點焊,將芯管與隔板焊牢,避免運輸導致其長度的變更;(3)對標德國寶來氣密性檢測標準,由于影響漏氣量的位置為接縫位置,故X(某車型漏氣量)=1295(哈弗接縫長度)*40(寶來漏氣量)/2830(寶來接縫長度)=18L/min。
4 改進效果驗證
通過對更改后產品剖切件的熔深檢測,徹底消除了因熔深不合格而導致消聲器開焊漏水的問題。
5 結束語
焊接工藝中各工序均有影響消聲器整體性能的因素,所以在前期進行焊接工藝設計時,需做好工藝優化,明確氣密性檢測標準,過程中可借鑒優秀焊接生產工藝。endprint