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稠油熱采技術研究

2014-09-01 10:43:51周艷陳志超何強強畢傳輕
新媒體研究 2014年11期

周艷+陳志超+何強強+畢傳輕

摘要自20世紀60年代開采稠油以來,稠油開采技術有了突飛猛進的發展,到目前為止,已形成了以蒸汽吞吐、蒸汽驅、火燒油層等為主要開采方式。通過大量第一手資料,分析,摸索,探討稠油開發。我們大膽提出并采用雙空心桿技術,延長稠油井免修期。

關鍵詞雙空心桿技術;摻水降粘;化學降粘;免修期;稠油開采體系

中圖分類號:TE3 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)11-0198-01

1油井概況

文184-60井是2007年部署于文184塊最南部的一口探井,該井只在沙一下鉆遇油層1層2.6米,油層埋深2779.4米。自2007年8月29日下泵開抽投產以來,累產液2845方,累產原油2430噸,綜合含水14.6%。

該井原油地面流動性很差,投產36小時后發生泵卡,無法正常生產。經過對該井原油進行取樣分析,判斷為特稠油。

在5年的生產周期內,因無法有效解決電加熱桿故障率高、井筒降粘效果差等技術難題,日常采油管理難度大,該井先后經歷過一次檢泵,六次檢修電加熱桿,稠油井的開采成為我廠的技術難題。

2雙空心桿技術原理

由于電加熱桿耗能較高(理論功率4.8kW·h/100m,實測生產功率83.5kW·h/1600m);故障率較高(免修期最短6天);投入較大(一套電加熱桿及地面配套設備價值30萬元左右)。2010年11月23-26日上修檢修電加熱桿,改變該井配套電加熱桿生產的工藝技術,由井筒配套雙空心桿、地面連續摻入高溫水實現稠油單井開采。

雙空心桿及配套裝置由雙空心桿、燃氣加熱器、循環泵、儲水罐、泄壓閥、光桿四通、軟管等組成。該裝置采用同軸式雙空心抽油桿內循環熱傳導加熱方式,有一個內外相互密封的獨立通道,利用地面燃氣加熱器把熱載體(水)加熱,再經循環泵加壓后(2 MPa左右),以過緩沖和分離氣體后,通過特制四通接頭,注入雙空心抽油桿的內空心通道,熱載體在循環泵的高壓驅動下,克服管壁磨擦,高速(約1.5 m/s)流至雙空心桿的加熱尾端,然后通過環空返至地面熱交換器內再次加熱。

3優化文184-60井管理措施

為準確制定文184-60井管理措施,通過取油樣分析,確定該井摻水溫度及降粘劑濃度。

3.1 摻水溫度的優化

通過統計對以上兩組實驗數據進行分析:

1)在溫度50℃條件下,文184-60井原油粘度顯著降低,溫度50℃以上,降粘效果逐步變差。

2)在加入降粘劑后文184-60井原油粘度大幅度降低,降粘率在90%以上。同時,特稠油的粘溫性發生了很大變化,低溫流動性增強。

3.2 摻水溫度現場實踐

通過對摻水溫度、抽油機電流進行跟蹤,電流曲線和溫度曲線可以看出,該井開抽后抽油機上行電流基本保持在50-60 A之間,下行電流基本保持在20-30 A之間,溫度保持在40-60℃之間。該井在目前溫度下載荷沒有增加的現象,室內試驗的結果得到驗證。

3.3 加熱用氣量現場測算

文184-60井執行每48小時開井8小時的工作制度,每次將供水溫度提升至105℃以上后開抽(需加溫6 h),開井24 h后停機。為準確核實單次開井用氣量,2011年5月26日將兩個高壓儲氣罐放空后,到加氣站加氣20.8 m3(加氣機顯示數據,氣瓶壓力20 Mpa)。13:04在W184-60井現場兩個高壓儲氣罐通過減壓閥向鍋爐供氣實施加熱,同時采用人工澆水方式防止減壓閥結霜出現凍堵,15:50兩個高壓儲氣罐壓力落零,歷時166分鐘。由此折算該井雙空心桿加熱工作用氣量為7.5 m3/h,遠高于廠家提供理論用氣量4.0 m3/h。

實際用氣量遠超過廠家提供理論用氣量的原因分析:

1)該裝置在其它油田使用中配套下井深度1000 m左右,而W184-60井雙空心桿入井1400 m。

2)該裝置在其它油田使用中采用油井伴生氣加熱。

3)該裝置加熱爐火嘴非節能火嘴,加熱效率低。

3.4 供氣方式的改進

由于文184-60井自產氣量不能滿足加熱循環水的要求,需使用CNG氣瓶組對循環水進行加熱,每次開泵循環氣瓶組需供氣近6小時,頻繁送氣以及加熱循環開井工作量大。針對這個問題,崗位工提出在套管閥門處安裝氣嘴,開井前將高壓CNG氣體充入油套環空中先行儲氣,再由套管供氣至鍋爐實施加熱.

3.5 日常管理方式摸索

開井操作規程:

1)對燃氣加熱器各部位檢查一遍,特別是儲水罐是否滿水位。

2)合上總電源,觀察電源指示是否有電,溫度儀是否有溫度指示。

3)合上循環泵“1”和循環泵“2”,檢查壓力表指示是否有壓力,壓力應高于2.0 MPa,低于3.5 MPa(注:壓力視雙空心桿下井深度的不同而不同),進回水管線是否有泄漏現象。

4)點火:打開井口氣管線閥門,開高頻點火開關,使點火器處于放電狀態,打開內火圈氣控制閥門,觀察內圈火是否點著.

5)在確認燃燒器燃燒后關閉高頻點火開關。

6)先把雙空心桿預熱3-5小時,回水溫度高于井內稠油流動溫度后(57℃)開井(根據該井原油流動溫度)。

4培養稠油長壽井文184-60取得的經驗

文184-60井自投用雙空心桿后,通過加強日常采油管理,摸索合理的管井方式,生產狀況平穩,泵況正常。截至2012年8月28日免修期達到620天,累計產油2430噸,日均產油量基本穩定在1.2噸左右,摸索出一些稠油井開采的管理經驗。

1)稠油井綜合運用井筒熱力降粘、化學降粘等技術,可以達到開采條件。

2)因油稠開井啟動電流較大,不能使用低功率的節能電機。W184-60井使用55 kW電機。

2)使用雙空心桿,在油井開井前提前送氣開爐循環加熱預熱約4小時左右,待循環出口溫度高于60℃后開井生產,開井生產時加降粘劑10 kg。

3)由于冬季氣溫低,稠油井從井口到儲罐的出油管線易發生堵塞,因而可采用纏繞電加熱帶,并在開井前4小時提前開電加熱帶預熱的方法,防止管線堵塞。

4)文184-60井是間歇拉油,拉油前使用鍋爐車大罐內循環(底部有循環加熱盤管)溫油,保證該井原油拉卸正常。

參與文獻

[1]石油與天然氣工程.

[2]石油勘探與開發.

[3]國內外稠油開發現狀及趨勢.

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