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北滿特鋼100t轉爐高拉碳工藝的生產實踐

2014-09-13 06:28:16吳全明龐洪亮劉廣君
冶金與材料 2014年6期
關鍵詞:工藝優化

吳全明, 龐洪亮, 劉廣君

(北滿特殊鋼有限責任公司, 黑龍江 齊齊哈爾 161041)

北滿特鋼100t轉爐冶煉高碳鋼有兩種方法,爐后增碳法和高拉碳法。北滿特鋼轉爐冶煉高碳鋼一直采用爐后增碳法,其缺點是鋼中氧含量高,脫氧劑,增碳劑消耗量大,夾雜物增加,為了保證碳成分均勻和脫氧效果,不得不增大鋼水攪拌強度和攪拌時間,這不僅延長了冶煉時間,增大了溫降,也給后道工序帶來了麻煩,使煉鋼成本增加[1-3]。北滿特鋼轉爐主要生產高碳低磷高合金鋼,為了提高質量,降低成本,結合北滿特鋼的實際情況,開展了轉爐高拉碳工藝的生產實踐,取得了良好的效果。

1 北滿特鋼轉爐的現狀

1.1 轉爐造渣原料種類少,質量較差,轉爐僅使用三級石灰,輕燒白云石和氧化鐵皮造渣,三級石灰的有效氧化鈣含量只有80%左右。

1.2 鐵水是有兩座450m3的高爐提供的,鐵水成分波動大,具體鐵水成分情況見表1。

表1 鐵水條件

1.3 鐵水的帶渣量比較大,尤其是二次鐵水,而北滿特鋼沒有鐵水預處理裝置,對鐵水的硅,磷,帶渣量是無法控制的。

2 轉爐高拉碳的工藝分析

2.1 轉爐冶煉高碳鋼的工藝特點

轉爐冶煉高碳鋼的特殊性在于在短時間內完成脫磷,保碳,升溫的操作過程,這對操作者來說難度很大,經常出現多次倒爐以及低碳出鋼的現象。轉爐冶煉高碳鋼,在吹煉終點時碳含量高,吹煉時間較短,吹煉終點正處于降碳速度較快的階段,很容易造成爐渣返干,不利于化渣、去磷和終點控制。

2.2 轉爐脫磷的基本原理

轉爐脫磷反應是在金屬液與熔渣界面進行的,其化學反應式為:

2[P]+5(FeO)+4(CaO)=(4CaO·P2O5)+5[Fe]+Q(放熱)

該公式的平衡常數(Kp)表達式為:

Kp=W(4CaO·P2O5)/W2[P]W5(FeO)W4(CaO)

根據平衡移動原理,從脫磷反應式可以看出,提高(FeO)和(CaO)的濃度,降低(4CaO·P2O5)的濃度,反應向正反應方向進行,有利于脫磷。另外脫磷反應是強放熱反應,終點溫度高時,反應則向逆反應方向進行,易產生回磷。

所以轉爐高拉碳需要滿足脫磷條件: 高堿度,高氧化性,熔渣流動性良好,適當低溫和合適的渣量,才能做到保碳脫磷保溫度的工藝要求。

2.3 脫磷與高拉碳的關系

脫磷與脫碳各有特點。脫磷,溫度高時不利于脫磷,冶煉后期還容易回磷;脫碳,冶煉中期溫度升高時,由于存在碳與磷的競爭氧化反應,脫磷受到抑制,而脫碳反應激烈,速度快;冶煉后期,脫碳速度趨緩,在高氧化鐵、高堿度條件下,脫磷又趨活躍。相比較而言,在轉爐冶煉較短的供氧時間內,脫碳比脫磷更容易些,因為吹煉終點正處于降碳速度較快的階段,不利于化渣、去磷和終點控制。所以,終點有效高拉碳的前提是把磷脫到較低水平,即脫磷是關鍵,保碳是重點。

3 轉爐高拉碳工藝優化

3.1 造渣模式的優化

由于北滿特鋼轉爐原料很不穩定,針對高爐鐵水來料情況,為便于轉爐的過程控制,特制定了適合北興轉爐的兩種造渣模式。

(1)當鐵水Si<0.40%,P<0.080%,轉爐采用單渣法冶煉。

(2)當鐵水Si≥0.40%,P≥0.080%,或者鐵水帶渣量大(包括二次兌鐵的爐次),轉爐采用雙渣法冶煉,即冶煉前期5min左右倒次前渣,達到少渣冶煉的目的。

通過造渣模式的優化,對于硅數高,磷高或者帶渣量大的鐵水,有利于轉爐通過前期倒渣,減少轉爐內酸性渣的量,降低氧化渣中的(SiO2)的含量,在相同石灰用量的情況下,提高爐渣的堿度,促進脫磷,達到少渣高效冶煉的目的。

3.2 前期化渣脫磷的工藝試驗及優化

由于轉爐冶煉高碳鋼吹氧時間短,所以在高拉碳操作時,快速成渣和過程化渣是關鍵,只有提早形成活躍性的堿性爐渣,才能使脫磷過程提前。根據前一爐出鋼時碳含量及氧化程度,掌握好留渣量的多少,一般將上一爐的留渣量控制在2到3t左右,如果上一爐的爐渣過氧化,則不留渣。這時采用北滿轉爐的造渣新工藝,在加廢鋼時料槽內配入1~1.5t的白渣球,兌鐵后,立即加入1~1.5t的氧化鐵皮,開吹后,改變傳統的習慣操作法(從吹煉開始,直接使用低槍位,快速升溫,以升溫來促進化渣操作),而是采用緩慢降低槍位,控制到達低槍位的時間,前期以化渣脫磷為重點,并控制升溫速度,通過加氧化鐵皮將前期溫度控制在1 350℃到1 400℃之間。

通過冶煉前期的脫磷試驗(5min左右取渣樣),前期爐渣的氧化鐵含量有原來的平均9.91%提高到平均14.26%(如圖1),前期脫磷率有原來的24.81%提高到現在的35.93%(如圖2)。同時,總結出適合北滿轉爐冶煉前期脫磷的有利條件為:溫度在1 350℃到1 400℃之間,渣中氧化鐵含量控制在15%左右,堿度在1.3左右。

圖1 工藝調整前后轉爐冶煉前期爐渣氧化鐵含量(%)的變化

圖2 工藝調整前后轉爐冶煉前期脫磷率的變化

3.3 氧槍槍位控制的優化

北滿特鋼轉爐冶煉槍位原來一直采用“低一高一低”的模式(如圖3),冶煉前期升溫快,渣中氧化鐵含量低,脫磷慢,脫碳期爐渣容易“返干”引起噴濺,轉爐的點吹率基本穩定在50%左右,而且大部分都是低碳高磷點吹,對爐襯的維護和鋼鐵料的消耗影響很大。現在槍位優化為“高一低一高一低”的模式,具體的槍位曲線如圖4和圖5。通過槍位的優化,轉爐的噴濺,點吹率得到了有效的控制,而且高拉碳比率,鋼鐵料消耗等各項指標都有了大幅度的提高。

圖3 優化前的槍位模式

圖4 優化后的單渣操作槍位模式

圖5 優化后的雙渣操作槍位模式

3.4 終點碳和終點溫度的優化

北滿特鋼轉爐冶煉高碳鋼,原來工藝要求碳含量大于0.15%,終點溫度要求大于1 640℃,但在實際生產中,終點控制很難達到這個要求。現在將高碳鋼高拉碳操作的終點碳含量定為大于0.20%,終點溫度定為大于1 590℃,在磷含量滿足工藝要求的前提下,即統計為高拉碳比率。雖然終點溫度降低了,但終點碳質量分數提高了,鋼水氧含量降低了,脫氧劑消耗減少了,合金的收得率提高了,到位成分命中率提高了,減少了由于增碳而開大氬氣攪拌所引起的溫降,經生產實踐檢驗,到精煉位溫度幾乎沒有大的變化,反而有利于提高鋼水質量和快節奏生產。

4 工藝優化后的效果

自從2014年5月份北滿特鋼轉爐開展高拉碳工藝攻關以來,轉爐高拉碳比率逐月提高(如圖6),有優化工藝前的不足20%,現在已經穩定的提高到58.37%;而且高碳鋼的平均碳質量分數有優化前的0.119%提高到現在的0.236%(如圖7);轉爐的點吹率有優化前的40%降低到現在的19.62%。

圖6 工藝優化前后轉爐高拉碳比率的變化

5 結論

5.1 結合轉爐高拉碳的工藝分析,以及冶煉前期化渣脫磷的試驗,總結出適合北滿轉爐冶煉前期脫磷的有利條件為:溫度在1350℃到1400℃之間,渣中氧化鐵質量分數控制在15%左右,堿度在1.5左右。

圖7 工藝優化前后終點碳含量(%)的變化

5.2 根據北滿特鋼轉爐原料的現狀,制定了適合北滿轉爐的兩種造渣供氧模式,經生產實踐檢驗,有利于提高高拉碳比例,有利于轉爐的穩定操作。

5.3 將轉爐高拉碳的工藝條件改為終點碳質量分數大于0.20%,終點溫度大于1590℃,經生產實踐檢驗,有利于整條生產線的經濟運行。

5.4 工藝優化后,高拉碳比例平均提高了38.37%,轉爐終點碳質量分數平均提高了0.123%,轉爐點吹率平均降低了20.38%。

5.5 采用高拉碳工藝后,降低了鋼水氧質量分數,減少了增碳劑和脫氧劑的消耗,降低了煉鋼成本,提高了鋼水質量。

[1]王雅貞等. 轉爐煉鋼問答[M]. 北京:冶金工業出版社,2003.

[2]武郁璞,程官江,王三忠,劉海強. 轉爐冶煉中高碳鋼磷的控制[J]. 鋼鐵研究,2005,(6):34-36.

[3]田志紅,李永東,王海寶等.高拉碳法冶煉高碳鋼的生產技術.第十五屆全國煉鋼學術會議文集:180-183.

[4]黃希估.《鋼鐵冶金原理》(第三版)北京:冶金工業出版社2002.

[5]馮捷.張紅文.《轉爐煉鋼生產》北京:冶金工業出版社2009.

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