侯硯琢 (中石油大慶油田有限責任公司大慶鉆探工程公司鉆井一公司,黑龍江 大慶 163411)
大慶油田宋芳屯區塊地層滲透率低、油層薄、油層容易被污染。為了更好地開發該區塊,必須研制合適的鉆井液體系進行施工。為此,選取膜屏蔽HXP作為無黏土高分子聚合物鉆井液體系的主處理劑,同時選取復合銨鹽作為降濾失劑,經過室內試驗,確定無黏土高分子聚合物鉆井液體系的配方為3%膜屏蔽劑HXP+0.5%復合銨鹽。下面,筆者對該鉆井液體系性能進行評價,并對其現場應用情況進行分析。
按配方配制無黏土高分子聚合物鉆井液體系,測定其室溫及高溫老化后的性能,試驗結果如表1所示。從表1可以看出,當溫度低于120℃時,隨著溫度升高,黏度及動切切力增大,濾失量降低;當溫度超過120℃后,隨著溫度升高,黏度及動切力下降,濾失量升高。總體而言,該鉆井液體系具有較好的抗溫性能。

表1 抗溫性能評價結果表
選取宋芳屯區塊樹101-19井嫩二段巖屑進行2組平行回收率試驗,試驗結果如表2所示。從表2可以看出,與清水及兩性復合離子鉆井液體系相比,無黏土高分子聚合物鉆井液體系的巖屑回收率明顯要高,說明其具有很強的抑制性,十分有利于井壁穩定及油氣層保護[1-2]。

表2 巖屑回收率試驗數據表
1)氯化鈉污染試驗 氯化鈉污染試驗數據表如表3所示。從表3可以看出,隨著NaCl含量增大,鉆井液體系黏度、動切力及濾失量變化不大,說明該鉆井液體系抵抗鹽侵的能力較強。

表3 氯化鈉污染試驗數據表
2)膨潤土污染試驗 膨潤土污染試驗數據表如表4所示。由表4可以看出,隨著膨潤土含量增加,鉆井液體系黏度、動切力及濾失量變化很小,說明該鉆井液體系具有良好的抗黏土侵性能。

表4 膨潤土污染試驗數據表表
采用人造巖心,對不同滲透率的巖心進行滲透率恢復值評價試驗。試驗條件如下:壓差3.5MPa;溫度80℃;剪切速率100s-1;污染時間60min;測定污染前后的滲透率時壓力恒定。滲透率恢復值評價試驗結果如圖1所示。由圖1可以看出,人造巖心滲透率恢復值大于95%,說明該鉆井液體系具有較強的保護油氣層能力[3]。
采用滲透率分別為2250、5560、8720mD的人造巖心進行巖心侵入深度試驗,試驗結果如圖2所示。從圖2可以看出,鉆井液體系侵入巖心深度小于2mm,說明該鉆井液體系具有較強的封堵巖心孔隙的能力[4]。

圖1 滲透率恢復值評價試驗結果圖

圖2 巖心侵入深度試驗結果圖
選取宋芳屯芳區塊505-1井區的一個6口井平臺,對其中芳69-斜61井、芳72-斜64井和芳72-斜66井 (試驗井)進行無黏土高分子聚合物鉆井液體系施工,對芳69-斜59井、芳72-62井、芳69-63井(非試驗井)進行常規鉆井液體系施工。試驗井與非試驗井井徑對比圖如圖3所示。從圖3可以看出,試驗井比非試驗井的井徑要小 (尤其在下部易井壁失穩井段),說明該鉆井液體系具有較強的防塌抑制能力[4]。試驗井與非試驗井施工參數如表5所示。從表5可以看出,利用該鉆井液體系施工后,平均機械鉆速提高,鉆井周期縮短,取得了良好的效果。

圖3 試驗井與非試驗井井徑對比圖

表5 試驗井與非試驗井施工參數表
1)無黏土高分子聚合物鉆井液體系具有較好的抗溫性能,同時具有良好的防塌抑制性能和抗污染 (包括抗鹽侵和抗黏土)性能。
2)滲透率恢復率和侵入深度試驗表明,該鉆井液體系能有效封堵巖心,且滲透率恢復率高,十分有利于保護油氣層。
[1]徐同臺,陳永浩 .廣譜型屏蔽暫堵保護油氣層技術的探討 [J].鉆井液體系與完井液,2003,20(2):39-41.
[2]王永恒,康毅力,蘭林 .集成超低滲透與屏蔽暫堵優勢的新型鉆井完井液 [J].鉆井液體系與完井液,2008,25(6):14-16.
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