李俊杰,匡勇嬌,李岸芷
(廣東南方堿業股份有限公司,廣東 廣州 510760)
廣東南方堿業股份有限公司原設計年產20萬t純堿,是廣州市“八五”期間重點建設項目之一。自配3臺65t/h鍋爐,2臺6000kW發電機,采用鹵水精制、冷凍提硝、真空制鹽和利用含硝礦鹽為原料的氨堿法鹽堿聯合純堿生產企業。公司主要工藝技術是引進比利時索爾維公司的真空蒸餾、鹽水精制和化灰三項技術,也是當時國際上純堿生產較先進的工藝技術。經過多年技術創新、挖潛改造,現公司純堿生產能力為600kt/a,無水芒硝85kt/a。
純堿生產中蒸汽加熱點較多,蒸汽消耗量大,蒸汽冷凝水直排,尾氣、鍋爐煙氣、廢液帶走熱量;另一方面,系統生產換熱設備多,生產過程中產生大量的工藝熱能需及時移走,同時還消耗大量的循環冷卻水。純堿生產中低品位熱能包括高溫廢氣余熱、冷卻介質余熱、化學反應余熱、廢汽廢水余熱、高溫產品和爐氣余熱等。我司技術中心組織對全廠范圍內進行了一次低品位熱源的初步調研。目前我司純堿生產過程中部分可利用低品位熱源及其熱值如表1所示。
從上表中熱值的數據顯示,熱能損失最大的是重堿蒸餾、碳化反應過程大量冷卻水帶走熱量,其次是清廢液排放、爐氣、CO2壓縮機及后冷循環冷卻水帶走熱量,損失熱量最小是重灰流化床尾氣帶走的熱量。

表1 純堿生產主要低品位熱源可利用熱值表
1)汽輪機乏汽經過減溫減壓之后進入蒸汽管網,產生約20t/h、0.3MPa低壓蒸汽用作蒸吸工序、鹽硝制鹽和提硝工序的熱源。
2)CO2壓縮機乏汽回收用作蒸餾塔熱源,蒸氨后的廢淡液(75℃50m3/h)送到石灰化灰用作化灰水用;3t/h 80℃鍋爐連排水回收至化灰。
3)煅燒爐冷凝水及硝干燥空氣加熱器冷凝水經過一次、二次閃發之后,產生的二次蒸汽并入低壓蒸汽管網,冷凝水送回電站鍋爐,流程如圖1。

圖1 乏汽和蒸汽冷凝水余熱回收
煅燒爐氣降到60℃以下經壓縮機送碳化使用,需大量循環水帶走爐氣的熱量,增大了循環水系統的負荷。而脫鹽水需要加蒸汽預熱到104℃才能進鍋爐汽包,如果用爐氣的熱量把脫鹽水預熱,其節能量十分可觀。
現將一臺波紋管換熱器脫鹽水代替循環水,脫鹽水經爐氣預熱后再送去鍋爐,這樣利用預熱鍋爐脫鹽水的方式達到爐氣降溫的目的。

圖2 爐氣熱能預熱鍋爐脫鹽水
東江水經水處理后進入反滲透裝置制脫鹽水供公司鍋爐用水,因冬季氣溫較低,進水溫度低于30℃時,反滲透產水率下降明顯。因此,在反滲透進水管加裝一臺管道泵,把反滲透進水送至重堿一臺CO2壓縮機后冷器換熱,然后,送回熱電反滲透裝置。輸送直流水約90m3/h,溫度可以從16℃升高到41℃,壓縮出氣溫度指標控制正常,反滲透裝置產水量增加明顯,單臺反滲透裝置每小時產水多5~10t,產水率提高20%~30%。
化灰機內石灰消化產生大量的熱量,蒸汽附帶著細小顆粒從化灰機尾部排氣筒排入大氣,對環境造成一定的影響。
在化灰排氣筒上增加噴淋和回收裝置,用直流水進行兩層噴淋,加入直流水30~40m3,水溫從23℃升到80℃,有效地對化灰機排氣筒排出的尾氣進行冷卻降溫,回收化灰尾氣余熱,升溫后的直流水用于化灰,每小時可節約蒸汽3t。同時,減少排氣筒排出的粉塵,改善了現場環境。
氨鹽水在真空吸收塔內吸氨反應產生熱量,由循環水經冷卻水箱換熱后(溫度48~55℃)送至化灰水槽,對其熱量進行回收利用,化灰低壓蒸汽消耗降低3~5t/h,年節約運行成本462萬元。同時,減少高溫水返回循環水水場,水場溫度下降0.5℃左右,提高循環水的品質。
我司近幾年在節能降耗方面取得了顯著地成績,今后繼續在低品位熱源的綜合開發利用上進一步挖潛。目前,我司正在積極地尋找途徑,開發利用余熱回收新技術,在未來幾年內將實現煅燒爐氣、清廢液等低品位熱源的熱量回收利用,為我司節能降耗作出貢獻。