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熱油泵故障原因分析及改進

2014-09-29 21:14:17張金運
科技創新與應用 2014年30期
關鍵詞:故障原因改進分析

張金運

摘 要:PA66切片生產裝置中,KSB產離心式熱油泵是為聚合釜提供熱能載體的供給泵,該泵如果使用不當,頻繁出現泄露情況,將嚴重地影響裝置的穩定運行,增加發生火災等安全隱患的可能性幾率。文章作者對該種泵的研究具有豐富的工作經驗和實踐能力,在實際的操作中有自己獨到的見解,為此,文章作者詳細的介紹了該泵故障及其損壞的情況,分析了失效原因;從改進備件質量、提高人員技能水平、改進維護保養方法等方面介紹了改進措施,取得了良好的密封效果和經濟效益。

關鍵詞:熱油泵;故障原因;分析;改進

熱油泵(位號:04-P-02)是為聚合釜(04-R-01)提供熱能載體的供給泵,它將溫度為320℃的導熱油提供給聚合釜夾套和內加熱器,為生產提供熱能。該泵運行狀態的好壞直接影響裝置的正常生產。該裝置共有KSB產熱油泵七臺,四開三備。該種設備出現的故障率非常高,需要嚴格的把握和控制,提出合理的改進措施方可解決。

文章作者根據廠房前段時間出現的設備故障,以及個別設備頻繁的出現問題進行了詳細的分析和總結,具體如下。

前段時間,本廠的熱油泵經停機檢修、統計故障,發現其中主要的問題在于以下幾點:(1)泵檢修后運轉一段時間后出現滾動軸承處異音較大的現象。(2)泵運行時突然出現機械密封泄露,解體泵后發現軸承散架的現象。(3)泵檢修后通油或啟動不久就出現泄漏孔大量漏油現象。(4)葉輪磨損嚴重、泵殼口環磨損超標的現象。(5)泵解體后發現軸承內缺少潤滑油、卡澀的現象。

觀其原因,熱油泵出現故障的主要原因包括以下幾點:(1)軸承沒有使用單端面密封的軸承使軸承的潤滑脂流失過快。(2)滾動軸承外圈與軸承箱的配合無過盈量或過盈量過小,在泵運轉過程中使滾動軸承外圈與軸承箱有相對的轉動。(3)安裝過程中沒有保護好機械密封,使機封在安裝過程中損壞。如安裝葉輪時以軸承箱為支撐點安裝,對機封造成沖擊等。(4)機封座輔助“O”型環未清理出來就安裝了新的“O”型環或機封座“O”型環沒有安裝到位。(5)卡簧槽損傷變淺使卡簧脫出,軸承跑位而使機封動、靜環突然脫開,機封泄露。(6)使用的備件:軸承、泵軸存在質量問題。

針對本廠熱油泵出現的問題和故障情況分析之后,文章作者認為,應該采取的措施主要包括以下幾點:(1)對于備件問題,加強新購備件的入庫驗收、更換備件品牌,確保備件質量;每次檢修時,加強備件的檢查、校驗工作,發現超過標準的備件及時更換,確保不使用不合格備件。(2)加強員工的技能培訓,提高員工的技術水平,增強員工的責任心。在每次檢修時,確保操作規范、不留遺漏,從而保證檢修質量。(3)改進潤滑脂的品牌、增加潤滑的次數:因熱油泵介質溫度高,從而使軸承處溫度增加,更換了新的潤滑脂的品牌,將滴點提高到150℃;在熱油泵運行一段時間后,及時進行補充潤滑脂,確保軸承潤滑良好。(4)對變形的電機底座進行修整,使電機底座盡可能保持在一個平面內,從而保證泵在對中時有更高的準確度,運行平穩。(5)對于軸承箱與軸承外緣配合間隙,采取將軸承箱外協加工鍍鉻,確保配合間隙要求。

該泵采取上述措施以來,從現場情況來看,使用效果非常好,泵的運行周期提高3-5個月,降低了物耗和人耗,取得了較明顯的經濟效益。

參考文獻

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