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3700噸沉箱下潛傾斜險情案例分析

2014-10-20 10:02:54吳二明黃桂華陸秀明
建材發展導向 2014年5期
關鍵詞:安裝

吳二明+黃桂華+陸秀明

摘 要:本文對中化泉州30萬噸級原油碼頭沉箱運輸安裝過程中發生下潛傾斜進行了分析,介紹了現場實際采取的糾偏措施和方法,方案的計算依據,總結了沉箱下潛發生傾斜的原因和改進的措施,對今后大型沉箱的安裝提供了可貴的參考。

關鍵詞:沉箱;安裝;傾斜;案例分析

1 概況

1.1 工程概況

中化泉州1200萬噸/年煉油項目30萬噸級原油碼頭工程位于福建省泉州市惠安縣湄洲灣港斗尾港區、黃干島東北側海區。

30萬噸級碼頭按照開敞式設計標準設計,平面采用蝶型布置,碼頭主體結構為高樁墩式結構,輔助平臺為重力式沉箱結構;泊位長度455m。水工結構物包括2個靠船墩,1個工作平臺,1個輔助平臺,1個立管支撐平臺,6個系纜墩。

1.2 輔助平臺沉箱概況

輔助平臺共有四個沉箱,有4種類型,發生傾斜沉箱參數詳見下表。

序號 沉箱型號 沉箱尺寸(m) 重量(t) 沉箱個數

長 寬 高

1 CX2(前、后趾) 22.3 12.58 24.9 3719 1

本工程沉箱在泉港泰山石化碼頭處預制場預制,水上距離30萬噸碼頭約10km。沉箱出運采用氣囊陸域運移沉箱至出運碼頭半潛駁上,拖輪拖運半潛駁至30萬噸碼頭現場,半潛駁在深水區下潛,沉箱出塢后采用定位船輔助安裝的施工工藝。

2 沉箱CX2安裝施工過程綜述

2.1 沉箱運輸

CX2沉箱于2013年6月15日19時由“XX號”半潛駁自泉港預制場運抵碼頭現場下潛坑,半潛駁于21時完成拋錨就位。

2.2 下潛前的準備工作

定位船于22時就近半潛駁完成拋錨定位,沉箱頂操作平臺蓋板吊裝、定位船卷揚機與沉箱連接牽引鋼絲繩等相關準備工作于16日1時40分完成,準備下潛。

2.3 下潛

半潛駁于1時48分開始下潛,在半潛駁下潛至5m深后,沉箱頂指揮和注水人員檢查進水閥門密封情況,無明顯漏水現象。按理論計算值將各格倉注好壓倉水,半潛駁則繼續下潛,約4時許,在下潛至17.2m時,沉箱起浮。沉箱起浮后,定位船卷揚機鋼絲繩牽引沉箱移動出塢,當移動5m左右時,沉箱整體突然急速向左側傾斜,沉箱左側碰撞半潛駁左側塢墻,右側下部斜插入半潛駁右側塢墻,擱置在半潛駁甲板水箱上,趨于穩定,傾斜約40度。沉箱自整體急速向左傾斜,到擱置穩定持續時間約20s。此時間,沉箱頂指揮與操作人員迅速撤離到沉箱右側高點,并通過半潛駁吊橋安全撤離,整個過程無人員傷亡。

2.4 下潛傾斜處理

圖一 CX2傾斜示意圖

沉箱發生大角度傾斜后,項目部立即積極組織力量進行搶險。潛水員摸清沉箱在半潛駁上擱置情況,采取1臺120t、1臺150兩臺浮吊通過沉箱頂部吊環垂直起吊,并將沉箱右側格倉往外適當抽水、左側向內注水,調整沉箱重心,同時通過布置纜繩,提供一個水平方向的拉力,緩慢將沉箱校正。通過上述措施,6月16日19時許,沉箱由傾斜40度逐漸回歸至傾斜10度。由于沉箱擱置在半潛駁長度越來越短,要防止沉箱一旦拖出擱置點,沉箱瞬間下沉可能發生向右急速傾斜危及半潛駁安全。經專家組研究討論,確定用600t起重船協助,并維持沉箱整體傾斜10度浮游穩定狀態下移出擱置點,之后再按照浮游穩定計算的注水量調整,回歸至正常狀態下的浮游穩定,通過起重船將沉箱出塢后,與定位船進行固定編隊,拖輪拖帶定位船至現場安裝的方案。根據專家組計算提供的傾斜10度狀態下沉箱浮游穩定計算書,成功實施了既定方案,于6月20日13時,將沉箱移出擱置點。

3 應急處置組織機構

為確保CX2沉箱傾斜處理順利實施,成立應急組織機構,并明確各自職責。

應急機構各部門主要職責:

專家組:總體控制、把關

項目經理:施工總指揮

項目總工、公司專家:施工方案編制、施工技術負責

項目副經理:現場副總指揮,負責指揮現場施工人員和船舶機械設備

工程部:各工序技術方案檢查落實

質檢部:施工質量控制檢查

總調室:協助項目副經理展開工作,負責船舶協調、起重船指揮等

安機部:負責施工過程中安全和機械電力管理

測量部:負責各船舶具體定位位置和沉箱安裝定位控制

半潛駁:控制半潛駁下潛操作等

起重船1#:扶住沉箱,協助平移沉箱并出塢

起重船2#:提供電源,協助吊運施工材料或設備

定位駁:出塢后固定沉箱并運輸安裝

4 具體處置方案

經專家組多方多次討論,形成如下處理方案:

4.1 施工流程圖

圖二 施工流程圖

4.2 施工方法

4.2.1 施工準備

4.2.2 格倉水位計算。專家組計算在10°傾斜狀態下的浮游穩定。

4.2.3 水泵布置。共計投入5臺水泵,根據水位調整量,在1#倉和13#倉各布置兩臺水泵,分別為一臺進水、一臺出水,預留一臺備用。

沉箱出塢前船舶布置及錨纜示意圖

沉箱出塢后船舶布置及錨纜示意圖

圖三

4.2.4 船舶就位。本次施工主要投入船舶為半潛駁一艘、起重船兩艘(1#扶助沉箱,2#供電等)、定位駁一艘、拖輪一艘、錨艇兩艘、交通船兩艘等,具體布置見圖三。

4.2.5 1#起重船吊索就位。將扶住沉箱的1#起重船做好系扣等準備工作,該起重船采用600t浮吊,吊鉤采用平行布置,單邊是1#和3#(5#和7#)、2#和4#(6#和8#)分別串聯,根據計算單側采用兩根70m直徑32mm鋼絲繩,吊點設置詳見圖四。

說明:圖中單根鋼絲繩L=70m

吊高H≈35m

4.3 調整沉箱格倉水位(傾斜浮游)

根據計算水位要求,將格倉劃分為六大區域:1#、6#倉(一號區域),2#、5#倉(二號區域),3#、4#倉(三號區域),7#、12#、13#倉(四號區域),8#、11#、14#倉(五號區域),9#、10#、15#倉(六號區域)六個區域。

吊鉤布置剖面圖

吊鉤布置平面圖

圖四

根據計算結果,對沉箱各格倉進行水位調整,使CX2沉箱保持達到傾斜浮游穩定狀態(詳見附件一:CX2傾斜狀態浮游穩定計算書),水位調整分三組進行,先后順序為:三號和六號區域、二號和五號區域、一號和四號區域,水位調整要求如下。

后趾

前趾(橡膠護舷側)

水位采用皮尺測量控制,即皮尺下方系浮球和配重,然后在格倉指定位置下放皮尺至理論計算深度并固定,調整過程中,時刻關注皮尺,待達到設計水位時,即刻停止進水或出水。

壓倉水調整完畢后,半潛駁即刻下潛至18.3~18.5m,在下潛過程中,全程觀察沉箱狀態,當達到浮游時,立即停止下潛,同時在下潛過程中隨時調整起重船吊索,使之始終處于20噸左右的受力狀態,從而達到扶住沉箱的目的。

4.4 沉箱平移出擱置水箱

根據計算結構可知,沉箱此刻已處于傾斜浮游狀態,起重船起吊力為零,主要是扶住作用,此時起重船緩慢向沉箱傾斜側調整吊鉤位置,緩慢牽引移動沉箱并脫離擱置點,重復此過程直至沉箱移至半潛駁中線附近處。

4.5 調整沉箱格倉水位(平穩浮游)

沉箱保持傾斜狀態移出擱置點至移至半潛駁中央后,在起重船扶住狀態下,對沉箱各格倉水位按照《中化泉州1200萬噸/年煉油項目30萬噸級原油碼頭工程沉箱浮游穩定計算書》將各倉水位調整到位,起重船緩慢調整吊鉤上下位置,使沉箱恢復至正常平穩狀態下浮游穩定。

趾 5.4m 5.4m 4.65m 4.65m 4.65m 后

5.15m 5.15m 4.65m 4.65m 4.65m

5.15m 5.15m 4.65m 4.65m 4.65m

4.6 沉箱出塢

當沉箱恢復正常平穩狀態下浮游穩定后,起重船向后絞纜退離半潛駁,扶住沉箱出塢50m左右,定位駁移至沉箱左側,利用纜繩將沉箱固定在定位駁側面,固定牢固后,起重船解扣。

4.7 沉箱運輸安裝

沉箱出塢并與定位船編隊后,通過拖輪拖帶定位船至現場安裝水域,定位船拋錨定位,測量控制進行精確安裝。(此方法與之前安裝沉箱CX1、CX2安裝施工方法相同)

5 操作要點和安全防護

5.1 沉箱四角用尼龍纜繩固定于半潛駁塔樓上的纜樁上,保證沉箱起浮后不撞到半潛駁塔樓。

5.2 沉箱穩定起浮后,起重班長指揮各塔樓人員收放與沉箱相連的固定纜繩,使沉箱安全出塢。

5.3 起重船、定位船、半潛駁、沉箱頂操作人員、半潛駁收、放纜操作人員均配備對講機,確保通訊順暢,指揮同步一致。

5.4 專人檢查吊索、卸扣、吊環、卷揚機、剎車和固定纜繩等,確保無破損,燈保證受力狀況良好。

5.5 專人收集整理天氣、海況預報和潮水狀況。

5.6 嚴格量測控制壓倉水高度,施工過程中嚴格觀測壓倉水水位,及時通過水泵調整倉內水深,使之符合設計計算要求。

5.7 專人協調指揮各施工船舶拋錨定位,謹防錨纜拋、起時影響船只安全和施工作業;時刻關注錨纜情況,謹防出現跑錨等現象影響安全。

5.8 嚴格按水上操作規程施工,進入施工現場必須戴好安全帽,水上作業和臨水作業需穿好救生衣。

5.9 沉箱平移時,必須緩慢進行,并時刻觀測沉箱平衡狀態,及時調整指揮起重船作業。

6 出塢安裝

20日,現場嚴格按照處置方案實施,14時半,600t起重船牽引沉箱出塢與定位船進行固定編隊,15時許,沉箱拖運至安裝區域,根據潮位,于6月21日4時安裝就位。

7 原因分析

7.1 沉箱在預制過程中質量把控不嚴,導致沉箱下水后隨著水壓力不斷增大,后趾左側進水閥門突然發生大量漏水現象,致使沉箱突然失穩傾斜。

7.2 事件發生后,現場應急管理指揮零亂,不夠統一,沒有迅速控制局面。

7.3 之前項目部制定的應急預案缺乏針對性,未經有效演練。

8 預防措施

通過CX2沉箱在半潛駁下潛時發生傾斜的原因分析,在后續沉箱的運輸安裝施工中,采取了以下措施進行預防控制:

8.1 認真識別沉箱運輸安裝過程中的危害因素,對重大危害因素制定切實可行的控制措施。

8.2 為防止進水閥門漏水,擬將四個進水孔全部堵死,采取辦法是用鋼板與進水孔處預埋鋼板焊接封堵,水泵注水;

8.3 進一步加強安裝指揮系統,職責到各人、各點,每個施工點均安排項目部人員并嚴格按總指揮人員的口令指揮操作,后續的沉箱順利完成了安裝。

9 結語

大型沉箱的運輸安裝風險較大,在施工的全過程中都就要重視和加強質量控制。止水、起浮及附屬結構功能滿足設計要求,結構穩定,使整體質量達到預期目標。運輸和安裝要制定有針對性的應急預案,并進行演練、評價、修正,發生險情時從容應對,合理處置。本工程沉箱下浮傾斜的險情,經大家共同努力,終于轉危為安,但也造成一定的經濟損失,希望這些寶貴的經驗和教訓能供后來者參考。

說明:圖中單根鋼絲繩L=70m

吊高H≈35m

4.3 調整沉箱格倉水位(傾斜浮游)

根據計算水位要求,將格倉劃分為六大區域:1#、6#倉(一號區域),2#、5#倉(二號區域),3#、4#倉(三號區域),7#、12#、13#倉(四號區域),8#、11#、14#倉(五號區域),9#、10#、15#倉(六號區域)六個區域。

吊鉤布置剖面圖

吊鉤布置平面圖

圖四

根據計算結果,對沉箱各格倉進行水位調整,使CX2沉箱保持達到傾斜浮游穩定狀態(詳見附件一:CX2傾斜狀態浮游穩定計算書),水位調整分三組進行,先后順序為:三號和六號區域、二號和五號區域、一號和四號區域,水位調整要求如下。

后趾

前趾(橡膠護舷側)

水位采用皮尺測量控制,即皮尺下方系浮球和配重,然后在格倉指定位置下放皮尺至理論計算深度并固定,調整過程中,時刻關注皮尺,待達到設計水位時,即刻停止進水或出水。

壓倉水調整完畢后,半潛駁即刻下潛至18.3~18.5m,在下潛過程中,全程觀察沉箱狀態,當達到浮游時,立即停止下潛,同時在下潛過程中隨時調整起重船吊索,使之始終處于20噸左右的受力狀態,從而達到扶住沉箱的目的。

4.4 沉箱平移出擱置水箱

根據計算結構可知,沉箱此刻已處于傾斜浮游狀態,起重船起吊力為零,主要是扶住作用,此時起重船緩慢向沉箱傾斜側調整吊鉤位置,緩慢牽引移動沉箱并脫離擱置點,重復此過程直至沉箱移至半潛駁中線附近處。

4.5 調整沉箱格倉水位(平穩浮游)

沉箱保持傾斜狀態移出擱置點至移至半潛駁中央后,在起重船扶住狀態下,對沉箱各格倉水位按照《中化泉州1200萬噸/年煉油項目30萬噸級原油碼頭工程沉箱浮游穩定計算書》將各倉水位調整到位,起重船緩慢調整吊鉤上下位置,使沉箱恢復至正常平穩狀態下浮游穩定。

趾 5.4m 5.4m 4.65m 4.65m 4.65m 后

5.15m 5.15m 4.65m 4.65m 4.65m

5.15m 5.15m 4.65m 4.65m 4.65m

4.6 沉箱出塢

當沉箱恢復正常平穩狀態下浮游穩定后,起重船向后絞纜退離半潛駁,扶住沉箱出塢50m左右,定位駁移至沉箱左側,利用纜繩將沉箱固定在定位駁側面,固定牢固后,起重船解扣。

4.7 沉箱運輸安裝

沉箱出塢并與定位船編隊后,通過拖輪拖帶定位船至現場安裝水域,定位船拋錨定位,測量控制進行精確安裝。(此方法與之前安裝沉箱CX1、CX2安裝施工方法相同)

5 操作要點和安全防護

5.1 沉箱四角用尼龍纜繩固定于半潛駁塔樓上的纜樁上,保證沉箱起浮后不撞到半潛駁塔樓。

5.2 沉箱穩定起浮后,起重班長指揮各塔樓人員收放與沉箱相連的固定纜繩,使沉箱安全出塢。

5.3 起重船、定位船、半潛駁、沉箱頂操作人員、半潛駁收、放纜操作人員均配備對講機,確保通訊順暢,指揮同步一致。

5.4 專人檢查吊索、卸扣、吊環、卷揚機、剎車和固定纜繩等,確保無破損,燈保證受力狀況良好。

5.5 專人收集整理天氣、海況預報和潮水狀況。

5.6 嚴格量測控制壓倉水高度,施工過程中嚴格觀測壓倉水水位,及時通過水泵調整倉內水深,使之符合設計計算要求。

5.7 專人協調指揮各施工船舶拋錨定位,謹防錨纜拋、起時影響船只安全和施工作業;時刻關注錨纜情況,謹防出現跑錨等現象影響安全。

5.8 嚴格按水上操作規程施工,進入施工現場必須戴好安全帽,水上作業和臨水作業需穿好救生衣。

5.9 沉箱平移時,必須緩慢進行,并時刻觀測沉箱平衡狀態,及時調整指揮起重船作業。

6 出塢安裝

20日,現場嚴格按照處置方案實施,14時半,600t起重船牽引沉箱出塢與定位船進行固定編隊,15時許,沉箱拖運至安裝區域,根據潮位,于6月21日4時安裝就位。

7 原因分析

7.1 沉箱在預制過程中質量把控不嚴,導致沉箱下水后隨著水壓力不斷增大,后趾左側進水閥門突然發生大量漏水現象,致使沉箱突然失穩傾斜。

7.2 事件發生后,現場應急管理指揮零亂,不夠統一,沒有迅速控制局面。

7.3 之前項目部制定的應急預案缺乏針對性,未經有效演練。

8 預防措施

通過CX2沉箱在半潛駁下潛時發生傾斜的原因分析,在后續沉箱的運輸安裝施工中,采取了以下措施進行預防控制:

8.1 認真識別沉箱運輸安裝過程中的危害因素,對重大危害因素制定切實可行的控制措施。

8.2 為防止進水閥門漏水,擬將四個進水孔全部堵死,采取辦法是用鋼板與進水孔處預埋鋼板焊接封堵,水泵注水;

8.3 進一步加強安裝指揮系統,職責到各人、各點,每個施工點均安排項目部人員并嚴格按總指揮人員的口令指揮操作,后續的沉箱順利完成了安裝。

9 結語

大型沉箱的運輸安裝風險較大,在施工的全過程中都就要重視和加強質量控制。止水、起浮及附屬結構功能滿足設計要求,結構穩定,使整體質量達到預期目標。運輸和安裝要制定有針對性的應急預案,并進行演練、評價、修正,發生險情時從容應對,合理處置。本工程沉箱下浮傾斜的險情,經大家共同努力,終于轉危為安,但也造成一定的經濟損失,希望這些寶貴的經驗和教訓能供后來者參考。

說明:圖中單根鋼絲繩L=70m

吊高H≈35m

4.3 調整沉箱格倉水位(傾斜浮游)

根據計算水位要求,將格倉劃分為六大區域:1#、6#倉(一號區域),2#、5#倉(二號區域),3#、4#倉(三號區域),7#、12#、13#倉(四號區域),8#、11#、14#倉(五號區域),9#、10#、15#倉(六號區域)六個區域。

吊鉤布置剖面圖

吊鉤布置平面圖

圖四

根據計算結果,對沉箱各格倉進行水位調整,使CX2沉箱保持達到傾斜浮游穩定狀態(詳見附件一:CX2傾斜狀態浮游穩定計算書),水位調整分三組進行,先后順序為:三號和六號區域、二號和五號區域、一號和四號區域,水位調整要求如下。

后趾

前趾(橡膠護舷側)

水位采用皮尺測量控制,即皮尺下方系浮球和配重,然后在格倉指定位置下放皮尺至理論計算深度并固定,調整過程中,時刻關注皮尺,待達到設計水位時,即刻停止進水或出水。

壓倉水調整完畢后,半潛駁即刻下潛至18.3~18.5m,在下潛過程中,全程觀察沉箱狀態,當達到浮游時,立即停止下潛,同時在下潛過程中隨時調整起重船吊索,使之始終處于20噸左右的受力狀態,從而達到扶住沉箱的目的。

4.4 沉箱平移出擱置水箱

根據計算結構可知,沉箱此刻已處于傾斜浮游狀態,起重船起吊力為零,主要是扶住作用,此時起重船緩慢向沉箱傾斜側調整吊鉤位置,緩慢牽引移動沉箱并脫離擱置點,重復此過程直至沉箱移至半潛駁中線附近處。

4.5 調整沉箱格倉水位(平穩浮游)

沉箱保持傾斜狀態移出擱置點至移至半潛駁中央后,在起重船扶住狀態下,對沉箱各格倉水位按照《中化泉州1200萬噸/年煉油項目30萬噸級原油碼頭工程沉箱浮游穩定計算書》將各倉水位調整到位,起重船緩慢調整吊鉤上下位置,使沉箱恢復至正常平穩狀態下浮游穩定。

趾 5.4m 5.4m 4.65m 4.65m 4.65m 后

5.15m 5.15m 4.65m 4.65m 4.65m

5.15m 5.15m 4.65m 4.65m 4.65m

4.6 沉箱出塢

當沉箱恢復正常平穩狀態下浮游穩定后,起重船向后絞纜退離半潛駁,扶住沉箱出塢50m左右,定位駁移至沉箱左側,利用纜繩將沉箱固定在定位駁側面,固定牢固后,起重船解扣。

4.7 沉箱運輸安裝

沉箱出塢并與定位船編隊后,通過拖輪拖帶定位船至現場安裝水域,定位船拋錨定位,測量控制進行精確安裝。(此方法與之前安裝沉箱CX1、CX2安裝施工方法相同)

5 操作要點和安全防護

5.1 沉箱四角用尼龍纜繩固定于半潛駁塔樓上的纜樁上,保證沉箱起浮后不撞到半潛駁塔樓。

5.2 沉箱穩定起浮后,起重班長指揮各塔樓人員收放與沉箱相連的固定纜繩,使沉箱安全出塢。

5.3 起重船、定位船、半潛駁、沉箱頂操作人員、半潛駁收、放纜操作人員均配備對講機,確保通訊順暢,指揮同步一致。

5.4 專人檢查吊索、卸扣、吊環、卷揚機、剎車和固定纜繩等,確保無破損,燈保證受力狀況良好。

5.5 專人收集整理天氣、海況預報和潮水狀況。

5.6 嚴格量測控制壓倉水高度,施工過程中嚴格觀測壓倉水水位,及時通過水泵調整倉內水深,使之符合設計計算要求。

5.7 專人協調指揮各施工船舶拋錨定位,謹防錨纜拋、起時影響船只安全和施工作業;時刻關注錨纜情況,謹防出現跑錨等現象影響安全。

5.8 嚴格按水上操作規程施工,進入施工現場必須戴好安全帽,水上作業和臨水作業需穿好救生衣。

5.9 沉箱平移時,必須緩慢進行,并時刻觀測沉箱平衡狀態,及時調整指揮起重船作業。

6 出塢安裝

20日,現場嚴格按照處置方案實施,14時半,600t起重船牽引沉箱出塢與定位船進行固定編隊,15時許,沉箱拖運至安裝區域,根據潮位,于6月21日4時安裝就位。

7 原因分析

7.1 沉箱在預制過程中質量把控不嚴,導致沉箱下水后隨著水壓力不斷增大,后趾左側進水閥門突然發生大量漏水現象,致使沉箱突然失穩傾斜。

7.2 事件發生后,現場應急管理指揮零亂,不夠統一,沒有迅速控制局面。

7.3 之前項目部制定的應急預案缺乏針對性,未經有效演練。

8 預防措施

通過CX2沉箱在半潛駁下潛時發生傾斜的原因分析,在后續沉箱的運輸安裝施工中,采取了以下措施進行預防控制:

8.1 認真識別沉箱運輸安裝過程中的危害因素,對重大危害因素制定切實可行的控制措施。

8.2 為防止進水閥門漏水,擬將四個進水孔全部堵死,采取辦法是用鋼板與進水孔處預埋鋼板焊接封堵,水泵注水;

8.3 進一步加強安裝指揮系統,職責到各人、各點,每個施工點均安排項目部人員并嚴格按總指揮人員的口令指揮操作,后續的沉箱順利完成了安裝。

9 結語

大型沉箱的運輸安裝風險較大,在施工的全過程中都就要重視和加強質量控制。止水、起浮及附屬結構功能滿足設計要求,結構穩定,使整體質量達到預期目標。運輸和安裝要制定有針對性的應急預案,并進行演練、評價、修正,發生險情時從容應對,合理處置。本工程沉箱下浮傾斜的險情,經大家共同努力,終于轉危為安,但也造成一定的經濟損失,希望這些寶貴的經驗和教訓能供后來者參考。

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