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鍋爐掉焦滅火的原因分析及措施

2014-10-21 20:04:24甘為河
建筑工程技術(shù)與設(shè)計 2014年35期
關(guān)鍵詞:預(yù)防措施

甘為河

【摘要】分析寧夏某電廠鍋爐頻繁發(fā)生掉焦滅火的原因,并有針對性的采取措施,解決了該鍋爐易掉焦滅火問題。

【關(guān)鍵詞】電站鍋爐;結(jié)焦;掉焦;滅火;預(yù)防措施

寧夏某電廠鍋爐2006年年底投產(chǎn)至2007全年在高負(fù)荷運行時多次發(fā)生掉焦滅火的情況,全年共12次,投用了大量燃油。這不僅嚴(yán)重影響了鍋爐機組的安全經(jīng)濟(jì)運行,也給設(shè)備安全,人身安全帶來了許多隱患,因此急需找到引起爐膛結(jié)焦和鍋爐燃燒穩(wěn)定性差的主要原因,以便有針對性的采取措施加以解決,從而保證機組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運行。

為進(jìn)一步分析主要原因,以便加以調(diào)整和預(yù)防改進(jìn),從如下幾個方面開展了深入細(xì)致的調(diào)查、改進(jìn)和預(yù)防工作。

一、核對運行中鍋爐是否有過負(fù)荷現(xiàn)象。

1、機組蒸汽流量準(zhǔn)確性計算

該電廠機組蒸汽流量測量采用長徑噴嘴測量,相關(guān)設(shè)計參數(shù)如下

設(shè)計編號 FE-0201 節(jié)流裝置名稱 主蒸汽流量 數(shù)量 1 套

節(jié)流件形式 長頸噴嘴 取壓方式 徑距取壓 安裝方式 垂直

流體名稱 主蒸汽 流體密度 39.5423 kg/m3 等熵指數(shù) 1.27350

工作溫度 540 ℃ 動力粘度 0.0000315kg/m.s 相對濕度 %

工作壓力 13.400000 MPa(表壓)

刻度流量 550000 kg/h 流出系數(shù) C=0.995321

最大流量 480000 kg/h 刻膨脹性系數(shù) ε=0.982958

常用流量 479950 kg/h 流量系數(shù) α=1.095920

最小流量 133480 kg/h 設(shè)計工況下噴嘴開孔 d=179.220mm

直管段長度 L1≥10700 mm L2≥4350 mm Lo≥8000 mm

差 壓 值 400 KPa

二、核對鍋爐是否有超溫現(xiàn)象

爐膛溫度高的原因:(1)鍋爐過負(fù)荷,本身爐膛溫度過高。(2)四角噴燃燒器運行中存有變形情況,造成切圓偏大或偏心,局部水冷壁超溫易結(jié)焦,如果煤質(zhì)含硫量偏高,結(jié)焦加劇,易掉大焦,掉焦時易造成鍋爐滅火。2007年多次滅火均是因掉大焦負(fù)壓波動大造成。

針對本爐膛四周看火孔處水冷壁附近煙溫過高現(xiàn)象,采取如下措施:(1)鍋爐在額定工況下運行。(2)利用大修更換、校正了噴燃器。(3)利用大修重做冷態(tài)空氣動力場實驗,調(diào)整好了切圓,增強了鍋爐抗干擾性。

三、核對運行中一次風(fēng)壓、風(fēng)速,二次風(fēng)壓、風(fēng)速是否滿足需要。

3.1、一次風(fēng)壓及風(fēng)速:

在燃燒現(xiàn)有煤種和高負(fù)荷的情況下,經(jīng)統(tǒng)計一次風(fēng)調(diào)節(jié)擋板開度較大甚至全開,一次風(fēng)速過高(在投產(chǎn)燃燒調(diào)整試驗中確定一次風(fēng)速在35m/s左右)。通過一次粉管運行不到一年磨損嚴(yán)重且經(jīng)常泄露,可以證實一次風(fēng)速確實長時間過高。這樣在煤粉細(xì)度正常的情況下會造成進(jìn)入爐膛的煤粉著火推遲,鍋爐經(jīng)濟(jì)性下降,同時各粉管煤粉分布不均勻性突顯。

運行過程中對磨煤機出口一次風(fēng)調(diào)平時發(fā)現(xiàn):A、C磨組的#1、#2、#3、#4煤粉管的煤粉濃度不同,偏差較大(最大偏差可達(dá)49%),可以判斷磨煤機出口煤粉分配不均勻。由于A、C磨組的各根粉管的煤粉濃度不同偏差較大,易造成鍋爐爐膛著火紊亂,各噴燃器出口溫度不同,導(dǎo)致噴燃器出口局部容易結(jié)焦。

針對一次風(fēng)壓及風(fēng)速偏差較大,造成鍋爐爐膛著火紊亂,各噴燃器出口溫度不同,導(dǎo)致噴燃器出口局部容易結(jié)焦的情況,進(jìn)行了如下改進(jìn):

(1)、控制入爐煤煤質(zhì)的穩(wěn)定,煤場嚴(yán)格控制了入爐煤的煤矸石量,保證磨煤機的正常出力。

(2)、將煤粉不均勻情況與磨煤機廠家進(jìn)行了分析、溝通,并對磨煤機出口分離器進(jìn)行了檢查和調(diào)整,使同層燃燒器的熱負(fù)荷相對均勻,鍋爐燃燒得到改善。

在以上條件滿足的情況下適當(dāng)降低了一次風(fēng)速。調(diào)整的范圍為:一次風(fēng)量為22Km3/h左右時對應(yīng)的一次風(fēng)速為26m/s。調(diào)整后經(jīng)過測量和觀察,各粉管煤粉分布均勻性加強,進(jìn)入爐膛的煤粉著火有所提前,既保證了鍋爐的安全穩(wěn)定運行又提高了鍋爐的經(jīng)濟(jì)性。

3.2、二次風(fēng)壓及風(fēng)速:

運行過程中統(tǒng)計發(fā)現(xiàn):鍋爐在三臺磨運行,負(fù)荷在130MW左右和四臺磨運行負(fù)荷為150MW時,單臺磨煤機的給煤量控制在25t/h以下,這時鍋爐的經(jīng)濟(jì)性較好。當(dāng)鍋爐在三臺磨運行負(fù)荷在140MW左右時,單臺磨給煤量較大,單臺燃燒器火嘴負(fù)荷高,無論是采取均等配風(fēng)方式還是采取正塔式配風(fēng)方式,此時送風(fēng)機調(diào)節(jié)擋板全開,但爐膛較黑。由此判斷在燃用現(xiàn)有煤種的情況下由于送風(fēng)機調(diào)節(jié)擋板已經(jīng)沒有調(diào)節(jié)余量,使得對應(yīng)的各臺燃燒器的二次風(fēng)量不足,底層二次風(fēng)不能起到完全托住煤粉的作用,送風(fēng)機最大風(fēng)量不能滿足鍋爐高負(fù)荷運行的要求。

針對二次風(fēng)壓及風(fēng)速不足的情況,采取了如下預(yù)防措施:

1)鍋爐在額定工況下運行,防止高負(fù)荷燒壞噴燃器,同時磨組備用時,噴嘴冷卻周界風(fēng)門適當(dāng)打開。2)啟停、正常運行過程中,調(diào)整好燃燒器內(nèi)一次風(fēng)風(fēng)速、油壓、煤粉濃淡的關(guān)系對著火溫度的影響,燃燒器壁溫始終保持在400℃以下。3)運行時注意:油槍啟動前,對一次風(fēng)管必須吹掃,一次分管(特別是燃燒器內(nèi))不能有積粉。4)根據(jù)運行實際情況重新計算二次風(fēng)量,更換送風(fēng)機,以提高二次風(fēng)噴口速度來減小切園直徑,改善爐內(nèi)動力場狀況。嚴(yán)禁長時間超負(fù)荷運行,以免損換設(shè)備。

四、加強煤質(zhì)控制,避免波動過大造成爐內(nèi)煙溫突變,易結(jié)焦、掉焦

本鍋爐主要燃燒無煙煤。媒質(zhì)穩(wěn)定,對燃燒至關(guān)重要。在以往運行中,由于低位發(fā)熱量、全硫含量波動較大,造成鍋爐渣量、灰量較大,多次出現(xiàn)過大面積掉焦、滅火的情況。因此,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,為穩(wěn)定運行,要求煤質(zhì)控制如下:

低位發(fā)熱量:4500-5000Cal/g 灰份:30%左右

全硫:〈2% 揮發(fā)份:25% 左右 灰熔點:1500℃左右

另:煤質(zhì)不能過硬,石子煤量少。

五、加強運行中磨組的調(diào)整和維護(hù)

運行中發(fā)現(xiàn):磨組A、B、C或B、C、D組合較利于燃燒,但A、B、C方式時,渣量較大,爐膛結(jié)焦情況較嚴(yán)重;B、C、D方式時渣量相對較小,但此種方式導(dǎo)致火焰中心上移,前屏處氣溫較高(500℃左右),有導(dǎo)致爐膛上部結(jié)大焦的可能性,故應(yīng)在這兩種方式下切換運行。另根據(jù)結(jié)焦的嚴(yán)重性,日常應(yīng)盡量降低火焰中心,在負(fù)荷較高時,應(yīng)富氧燃燒,保護(hù)各磨組均勻配風(fēng),停運磨組輔助風(fēng)門應(yīng)保持較小開度。

結(jié)語

在采取上述各項綜合治理、預(yù)防措施后,本鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運行水平有了很大提高,最近以來沒有再發(fā)生鍋爐掉焦滅火的事故,這說明所采取的措施和方案是行之有效的。

參考文獻(xiàn):

[1] 容鑾恩、劉志敏等 《電站鍋爐原理》 中國電力出版社。

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